盐酸零解吸装置的运行及优化

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4 生产中的注意事项
( 1) 氯化钙堵塞管道。
表 3 双套氯乙烯装置运行负荷约 80%时含汞废酸产量 Table 3 Amount of mercury-containing waste acid formed
in two facilities at running load of about 80%
1 零解吸工艺流程
质量分数为 19% ~ 31% 的稀盐酸与氯化钙循 环泵输送的质量分数为 45% 左右的氯化钙溶液在 混合釜中混合后进入解吸塔,溶液从解吸塔顶部进 入,在重力作用下向下流动的过程中通过填料和内 件时发生高效传质。同时,溶液不断地通过热虹吸 自然循环在再沸器内加热,气体被蒸馏分离出并向 上流动。在这个操作过程中,氯化氢气体从盐酸与 氯化钙混合溶液中解吸并从塔顶排出。氯化钙的作 用是打破共沸,相对于氯化氢气体的分压来说抑制 了水蒸气的分压。
的浓盐酸充分换热后,将约 25 ℃ 浓酸升温至 90 ℃ 左
表 2 2012 ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ 2—6 月含汞废酸量
右,将约 125 ℃ 蒸发蒸汽降温到 80 ℃ 左右,节约了大 量的热量及冷量,节约运行成本,降低能源消耗。
3 实际生产情况及主要技术改造
云南南磷在零解吸装置正式投用前,单套系统
Table 2 Amount of mercury-containing waste acid between February and June 2011
43
回收与利用
聚氯乙烯
2014 年
过除雾器后干燥的氯化氢气体根据需要调整现场阀 门送往转化系统作原料气。
在解吸塔底,稀氯化钙溶液流入氯化钙浓缩或 闪蒸装置。稀氯化钙溶液先进入闪蒸罐( 该闪蒸罐 与闪蒸再沸器和闪蒸溢流罐相连) ,过量的水在此 被闪蒸出去,经盐酸预热器、蒸发冷凝器将水蒸气进
行充分冷凝后收集到废水槽,再用废水泵送至转化 水洗塔作为吸收剂吸收氯化氢成为盐酸循环使用, 闪蒸溢流罐出来的浓氯化钙经氯化钙循环泵以一定 的流量与稀盐酸在混合釜中混合后进入解吸塔,循 环使用。工艺流程如图 1 所示。
废酸处理装置不同,一期装置采用的是盐酸常规解 生产实际需求分配两套系统水洗塔废水补充量。若
吸,而二期装置采用的是盐酸零解吸。在实际生产 单开一期装置时可将含汞废酸输送至二期装置解
中,常规解吸装置由于工艺落后,含汞废酸量不能得 吸,得到的氯化氢依靠解吸氯化氢互串管送回一期
到控制。为了降低氯乙烯生产含汞废酸量,经过多 装置转化,废水从新增的废水管送回一期装置水洗
特别是开停车时,由于设备热胀冷缩导致的泄漏,对 设备及管道外体腐蚀严重,需早发现早清理,避免频 繁开停车。
( 3) 石墨泵故障。 在生产中,云南南磷石墨泵故障率也相对较高,
通过云南南磷技术人员的不懈努力,在工艺技术 改造后,盐酸零解吸装置运行平稳,实现了在正常工 艺条件下双套系统 80% 的生产负荷下基本无含汞废 酸产生,将含汞废盐酸完全回收利用,解决了氯乙烯 生产中含汞废盐酸处理的难题。但是,盐酸零解吸系
Running and optimization of full desorption plant for hydrochloric acid
PU Zhihua,DING Mingshan,ZHANG Yuanzhi,FU Haibo ( Electrochemical C o . ,Ltd. ,Yunnan Phosphorus Group,Kunming 655204,C hina)
22. 00
( 2) 整个过程采用 DCS 远程控制。由于在整
2011 - 09
22. 70
2011 - 12
19. 05
个工艺过程中盐酸都在高温下运行,操作的危险性
2011 - 10
21. 00
平均
21. 00
很大,因此采用耐酸、耐高温仪表,运用远程控制,将
2012 年 2 月,云南南磷氯乙烯车间正式投用零
解吸出的氯化氢气体首先进入氯化氢一级冷却 器,在这里大部分夹带的水被冷凝,接着氯化氢气体 进入氯化氢二级冷却器用冷冻水进行深冷,在这里 将余下的 大 部 分 水 再 次 冷 凝。 冷 凝 后“干 ”的 氯 化 氢气体流入除雾器,几乎所有夹带的水滴被收集,经
* [收稿日期]2014 - 02 - 21 [作者简介] 普志华( 1986—) ,男,助理工程师,2009 年毕业于陕西榆林学院,现主要从事 PVC 工艺技术管理工作。
云南南磷集团电化有限公司( 以下简称云南南 磷) 自 2005 年以来着力打造以氯碱化工和磷化工为 龙头,以环境治理、清洁生产为基点,各产业相互支 撑、循环利用的产业循环经济发展模式,形成了“劣 质 煤 发 电—烧 碱—PVC 树 脂—磷 碱 产 品 及 深 加 工—工业废渣 水 泥 ”的 一 体 化 循 环 经 济 产 业 链,在 全国率先实现氯碱化工与磷化工的有机结合,而目 前正在建设的草甘膦项目将使云南南磷的产业链更 加完整。云南南磷树脂厂氯乙烯车间有一期装置和 二期装置两条生产线,其中二期装置所产生的含汞 废酸采用南通某公司提供的盐酸零解吸装置进行解 吸,投运后出现诸多问题,经过云南南磷技术人员的 不懈努力,终于平稳运行,目前实现了在两套装置同 开 80% 负荷时依靠零解吸装置在正常工艺条件下 无含汞废酸产生,现将该装置的运行和优化情况总 结如下。
次讨论后决定挖掘二期零解吸装置的潜力,于 2012 塔使用。简易工艺技改流程见图 3。
虚线代表技改新增管道
图 3 改造后盐酸零解吸工艺流程图
Fig. 3 Modified process flow diagram of hydrochloric acid desorption
通过工艺技术改造,含汞废酸得到充分解吸,废 水得到回收利用,但是受到云南南磷电厂蒸汽压力 及温度的影响,零解吸装置受到制约,仍会有少量的 废酸产生,具体数据见表 3。
图 2 蒸汽冷凝水回收工艺改造工艺流程图
Fig. 2 Modified process flow diagram of recovery of steam condensate
( 3) 一期装置及二期装置解吸工艺互串。
年 4—5 月通过工艺技术改造将一期装置含汞废酸
云南南磷氯乙烯工序一期装置和二期装置含汞 输送至二期装置,利用零解吸装置进行充分解吸,按
整个系统的运行情况清楚显示在远程操作站,大大 解吸装置,但是在投用过程出现氯化钙结晶堵塞管
提高了操作的安全性。
道及设备与管道内衬损坏、设备损坏、系统不稳定等
( 3) 此工艺中使用的石墨盐酸预热器,充分利用 问题,造成长时间调试及停车检修,废酸量难以控
稀氯化钙高温解吸后废水( 蒸发蒸汽) 的热量,与常温 制,达不到预期的效果,具体数据见表 2。
主要集中在机封上,常常因循环水中杂质较多堵塞 冷却水过滤器而损坏机封,所以在生产中须及时对 石墨泵机封冷却水过滤器进行检查清理。另外,机
统蒸汽消耗偏高,在生产中必须加强控制,并挖掘降 低蒸汽消耗的新思路,以达到节能减排的目的。
[参考文献]
Key words: hydrochloric acid; full desorption; technical reformation; mercury-containing waste acid Abstract: T he process flow of full desorption of hydrochloric acid w as introduced. Aimed at problems occurred during tha practical operation of the full desorption plant,technical reformation w as put forw ard. T he results show ed that the mercury-containing w aste acid could be fully desorped and the w aste w ater could be recycled w hen tw o sets of PVC plant ran at 80% load in Electrochemical C o . ,Ltd. , Yunnan Phosphorus Group.
图 1 盐酸零解吸工艺流程图
Fig. 1 Process flow diagram of full desorption of hydrochloric acid
2 零解吸工艺的优势[1]
( 1) 经此工艺解吸后,最终废水中含酸质量分 数≤1% ,可以回收到转化工序净化系统用作水洗塔 密闭循环的补充水,作为吸收剂重复使用。
时间 2012 - 08 2012 - 09 2012 - 10
日平均废酸量 /t 2. 00 4. 90 1. 10
时间 2012 - 11 2012 - 12
平均
日平均废酸量 /t 1. 80 4. 30 2. 82
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回收与利用
聚氯乙烯
2014 年
高浓度氯化钙非常容易结晶而堵塞管线造成停
( 4) 高温段管道的耐温性能。
( 2) 蒸汽冷凝水回收利用。 零解吸装置运行中需要使用蒸汽作为加热介 质,使用过后蒸汽成为冷凝水。按原工艺设计,产生 的冷凝水直接送到热水塔使用,但由于冷凝水的量 太大,热水系统不能将此平衡利用,在零解吸投产初 期,只能将这部分蒸汽冷凝水直接排放,问题也随之 出现: 大量的冷凝水外排造成水资源浪费,大量水蒸 气严重影响到现场环境。云南南磷利用闲置设备进 行工艺改造,最终将这部分水回收并利用。 工艺改造简易流程见图 2。
车,所以须及时测定氯化钙浓度,必须用热水进行稀
云南南磷在盐酸零解吸管道的建设时由于经验
释后方可进行停车。
不足,在一些高温段管道仍然采用 PO 衬管,导致管
( 2) 静设备故障率高。
道经常出现泄漏,被迫停车,最终不得不将高温段管
零解吸设备主要材质均为石墨,故容易出现石 道全部更换为四氟衬管。
墨块泄漏、密封垫老化泄漏造成不正常停车的情况。 5 结语
表 1 2011 年 8—12 月含汞废酸量 Table 1 Amount of mercury-containing waste acid
between August and December 2011
时间 2011 - 08
日平均废酸量 /t 20. 30
时间
日平均废酸量 /t
2011 - 11
第 42 卷 第 9 期 2014 年 9 月
【回收与利用】
聚氯乙烯 Polyvinyl Chloride
Vol. 42,No. 9 Sep. ,2014
盐酸零解吸装置的运行及优化
普志华* ,丁明山,张元志,付海波 ( 云南南磷集团电化有限公司,云南 寻甸 655204)
[关键词] 盐酸; 零解吸; 技术改造; 含汞废酸 [摘 要] 介绍了盐酸零解吸工艺流程,对盐酸零解吸装置实际运行过程中出现的问题进行了技术改造。结 果表明: 云南南磷集团集团电化有限公司两套氯乙烯装置运行负荷为 80% 时,含汞废酸可以得到充分解吸,废水得 到回收利用。 [中图分类号] T Q 325. 3 [文献标志码] B [文章编号]1009 - 7937( 2014) 09 - 0043 - 04
时间 2012 - 02 2012 - 03
日平均废酸量 /t 14. 0 10. 6
时间 2012 - 05 2012 - 06
日平均废酸量 /t 16. 1 8. 6
平均每天产生含汞废酸 21 t,如表 1 所示。
2012 - 04
9. 5
平均
11. 8
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第9 期
普志华等: 盐酸零解吸装置的运行及优化
回收与利用
根据生产中出现的一系列问题,云南南磷经过 多次讨论及试验,得出技改方案。
( 1) 氯化氢一级冷却器、二级冷却器及除雾器 下酸管道变更。
由于氯化氢一级冷却器、二级冷却器及除雾器 下酸不畅,设备下封头经常存在积酸,引起氯化氢流 量及解吸塔压力的较大波动,云南南磷根据实际生 产情况,将该下酸管由原来回到解吸塔更改至回到 混合釜顶部,并加高氯化氢一级冷却器、二级冷却器 及除雾器下酸“U”形液封,这样有利于冷凝酸进入 混合釜,减小因下酸不畅导致的流量及压力波动。
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