银法甲醛“低氧醇比”生产操作技术

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银法甲醛“低氧醇比”生产操作技术

1、定义

一般情况下,银法甲醛生产氧醇比控制在0.38~0.42之间,“低氧醇比生产操作技术”是正常生产时氧醇比低于0.38的生产操作方法。

2、特点

(1)醇耗低

氧醇比低,副反应少,醇耗低。

(2)吸收加水量大,吸收效果好

氧醇比低,一方面水醇比低,吸收加水量大;

另一方面副反应少,生成的一氧化碳和二氧化碳少,甲醇氧化它有三个反应,一个是生成甲醛,一个是生成一氧化碳,一个是生成二氧化碳.一般情况下是共同存在的,但是相同单位甲醇生成这些物质放出的热量却是差别很大,《新编甲醛生产》中介绍:

①每千摩尔甲醇生成甲醛放出反应热为, 1.575×105KJ/Kmol*℃

②每千摩尔甲醇生成一氧化碳放出反应热为,3.927×105KJ/Kmol*℃

是生成甲醛放出的热量的2倍

③每千摩尔甲醇生成二氧化碳放出反应热为,6.746×105KJ/Kmol*℃

是生成甲醛放出的热量的4倍

所以,当我们降低氧醇比时,生成的一氧化碳和二氧化碳减少,放出的总热量降低,保持氧化温度需要的配料蒸汽减少,吸收加水量增多;在其他工艺条件相同的情况下,二塔或者三塔甲醛含量低,吸收效果好,吸收塔顶尾气中甲醛含量降低,有助于降低醇耗。

如:《新编甲醛生产》中介绍的6万吨甲醛生产线,2#吸收塔分为二塔和三塔,氧醇比0.398,每天生产200吨甲醛,每小时生产8.333吨甲醛,三塔吸收加水每小时0.6吨,平均每吨甲醛吸收加水72公斤,二塔和三塔的甲醛含量分别是15%和2.0%。我们公司5万吨甲醛生产线,采取”低氧醇比生产操作技术”,每天生产160吨甲醛,每小时生产6.667吨甲醛,三塔吸收加水每小时1.3吨,平均每吨甲醛吸收加水195公斤,二塔和三塔的甲醛含量分别是3%和0.1%。吸收效果好于《新编甲醛生产》中介绍的6万吨甲醛生产线。

(3)同样风量情况下,使用的甲醇量多,产量增高,每吨甲醛的电耗降低

风机在同样的转速情况下,每天产量提高,降低了每吨甲醛电耗。如我们公司80%转速过去每天生产185吨甲醛,现在使用“低氧醇比生产操作技术”,80%转速每天可生产195吨甲醛。同样电量情况下每天多生产10吨甲醛,每吨甲醛降低电耗1KW。

(4)成品中甲醇含量同样可以达到0.5%以下,反应进行基本完全,转化率和高氧醇比时一样。

(5)外供蒸汽量大

如:山东的一个甲醛厂使用“低氧醇比生产操作技术”,三塔每吨甲醛吸收加水达到300公斤,配料蒸汽降低150公斤,每吨甲醛外供蒸汽量增加150公斤,他们厂5万吨的甲醛设备每年增加外供蒸汽7500吨,按照每吨蒸汽150元,价值100多万元。

(6)操作方法简单,易于操作人员操作。

3、具体操作方法

(1)做好开车准备工作和开车操作,特别是反应气进入催化剂时良好的分布工作。这方面要注意,有的厂家为了节约催化剂加工费,用的催化剂量非常少,没有足量的催化剂是不能保证铺装质量,也不能保证每一层催化剂平整和密实,不能保证反应气在催化剂层均匀分布,疏的地方就过得快,停留时间短,来不及反应,造成成品中甲醇含量高,提高氧醇比或升高氧温来降低成品中甲醇含量,都会增加副反应,引起醇耗上升。

(2)对于新铺装的催化剂,开始生产后,氧化温度控制在650℃~660℃之间,等成品中甲醇含量降至0.5%以下后,将氧化温度降至630℃~640℃,开始提高蒸发温度(或甲醇气量),降低配料蒸汽,每次调整幅度为蒸发温度提高0.5℃,4小时调整1次,直至成品中甲醇含量开始上升,稍降低一点蒸发温度(或甲醇气量),增加一点配料,保持成品中的甲醇含量低于0.5%。

(3)对于停车补银以后的催化剂,开始生产后,在保持氧化温度630℃~640℃稳定情况下,将蒸发温度(或甲醇气量阀位),配料蒸汽阀位,根据上次开车时应用“低氧醇比生产操作技术”的记录,快速调到记录数值,再稍微调整。

(4)对于上次使用“低氧醇比生产操作技术”,没有改变催化剂配比,再次新铺装的催化剂,开始生产后,氧化温度控制在650℃~660℃之间,等成品中甲醇含量降至0.5%以下后,把氧化温度降到630℃~640℃,将蒸发温度(或甲醇气量阀位),配料蒸汽阀位,根据上次开车时应用“低氧醇比生产操作技术”的记录,在保持氧化温度稳定的情况下,快速调到记录数值,再稍微调整。

有的企业开始开车时,氧化温度控制的高,生产正常以后,逐步减少风量或者提高蒸发温度(或甲醇气量)将氧化温度降至610℃~630℃左右,实际上是降低氧醇比的操作方法,但不一定是“低氧醇比生产操作技术”。这种方法的目的,一般情况下是降低副反应,提高转化效率;延缓催化剂板结时间,减少阻力上升,延长开车时间。没有考虑进一步降低氧醇比、降低副反应和减少配料蒸汽、增加吸收加水、提吸收效率。在这种情况下,氧醇比有时在0.38以下,副反应很少,加水量很高,吸收效果很好,醇耗很低;有时氧醇比在0.38以上,副反应增多,加水量少,吸收效率差,醇耗不理想。如果将温度降低后,保持氧化温度,继续开始提高蒸发温度(或甲醇气量),降低配料蒸汽,直到成品中甲醇含量开始上升停止调整,基本上就是”低氧醇比生产操作技术”。我们常规操作方法与“低氧醇比生产操作技术”只相差一点,或者说是只相差一步,但是效果会有很大不同。

4、“低氧醇比生产操作技术”理论论证

(1)同样温度下,高氧醇比,副反应多,醇耗高

《甲醛生产》中介绍的1万吨的甲醛装置,氧化温度640℃,氧醇比0.375,尾气中一氧化碳和二氧化碳含量分别为0.4%、3.6%,《新编甲醛生产》中介绍的6万吨的甲醛装置,氧化温度640℃,氧醇比0.398,尾气中一氧化碳和二氧化碳含量分别0.6%、3.8%,明显升高,说明同样温度下随氧醇比升高副反应是增加的。成品中的甲醇含量从1.6%降至0.5%,甲醇量减少11公斤,醇耗从448公斤降至444.1公斤,降低了3.9公斤,也就是说提高氧醇比,使用了甲醇11公斤,仅有3.9公斤甲醇生成了甲醛,其余7.1公斤生成了副反应。再就是成品中的甲醇含量已降至0.5%,降耗的空间也很低了。

2005年第一期《甲醛与甲醇》杂志中,福建省漳州市龙文翰苑化工有限公司的工程师

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