克劳斯硫回收装置改造总结

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2 原 因分析
2 1 工 艺 流 程 方 面 .
在低压废锅及一 、二级硫冷器后分别设有第




第二 、第三 过程气加 热器 ,用 以调节进 入 二 、三级克劳斯反应器的温度 。该过程气加
热器管程介质为工艺气 ,主要成分为硫化氢 、二 氧化硫 、二氧化碳 、硫蒸气 、水蒸气等气体 ;壳
气 加 热器 泄漏 问题 ,也 必须从 流 程加 以改 造 。
2 2 设备材 质 方 面 .
3 改造 措 施
31 流程 改造 .
3 11 增加尾气焚烧系统进行尾气深度处理 .. 针 对尾气 夹 带硫磺 的问题 ,我公 司在技 术论 证后 ,决定对流程进行改造 ,即在硫磺捕集器后 增加尾气焚烧炉及 中压废锅。改造后尾气在燃料 气的辅助下 在焚烧炉 内燃烧 ,将尾气 中的硫化 氢 、硫磺燃烧成 s : O ,减少 了尾气夹带硫磺 。尾 气焚烧炉 的燃料采用放 空弛放气 ,属于废气 利
1 1 硫 回收尾 气管线 部分堵 塞 .
硫 回收尾气设计为去热电锅炉喷钙脱硫 ,处 理后与热电尾气一起经烟囱高空排放 ,该尾气管 线从硫 回收硫磺捕 集器 至热 电锅 炉全长 约 52 2 m。在 系统运行 过程 中 ,由于硫 回收 尾气 内含 有 少量的硫磺 ,这部分硫磺经过积累 , 堵塞了尾气
废 锅及 一 、二 、三级硫 冷器共 用一 个汽 包 ,通 过
克劳斯工艺。装置 自20 0 8年 1月开车成功后一
直 不 能长 周 期 运 行 ,已经 影 响 到 整个 公 司 的生
产 ,为此公司组织技术人员对装置存在 的问题进 行 了系统的分析 ,并对其进行 了改造。
1 主 要 问题
用 ;焚烧 炉 内燃烧后 的尾气 (0 70℃ )进人 60~ 0
第 6期
21 0 1年 l 1月
中 氮

No 6 . NO . 2 1 V 0l
M— ie t g n u et ie r g e s S z d Ni o e o s F r l rP o r s r iz
克劳 斯 硫 回收 装 置 改造 总结
张成 祥 。陈 永献
1 2 过程 气加 热 器 内漏 .
在硫磺捕集器及一、二、三级硫冷器 内设有 丝网除沫器 ,用以分离尾气 中的硫磺液滴 ,捕集 硫磺 ,减少夹带。丝 网的价格虽然不高 ,但是作 用非 常重 要 。因为 克劳斯 反应 为可 逆反应 ,硫 冷 器出口工艺气 中硫蒸气 浓度直接影 响硫磺转化 率 ,如果硫磺捕集器 的分离效果差 ,就会造成尾 气中夹带液体硫磺 。我公司使用 的丝网材料为 34 0 ,在检修中发现经常有硫冷器及硫磺捕集器 丝网脱落 , 并有粉化现象。粉化发生在硫磺捕集 器 内会造成硫磺捕集器下液管堵塞 ,液硫积聚后 使 硫磺 捕集器 内充 满硫 磺 ,增 大 系统 阻力 ,并 失 去分离效果。
控制汽包 ( 副产蒸汽)压力 ( 设计 04 P ) .5M a , 控制出硫冷器的工艺气温度 。换热器壳体材料为 1M R 6 n ,换热管及管板材料为 2 0钢。从 20 年 08 1 月开车 至 2 1 00年 6月 ,共检修一 、二、三级 硫冷 器 4次 ( 累计 1 2台次 ) ,全部 更换 硫 冷器 2 次;低压废锅计划检修 2 ,没有更换 。 次
程 介 质为 60MP . a过热 蒸汽 ,温 度约 30c 。换 9 = 【 热 器壳 体 材 料 为 1Mn 6 R,换 热 管 及 管 板 材 料 为
2 0钢。从 20 0 8年 1 月开车至 2 1 00年 6月 ,共 检修一 、二 、三级过程气加热器 5次 ( 累计 1 5 台次) ,全部更换弯头 2 次。
( 兖矿 国宏化工有 限责任公司 ,山东 邹城 2 3 0 ) 75 0
[ 中图分类号]x7 4 [ 8 文献标 识码】B [ 文章编号 ]10 93 ( 0 1 0 0 4— 9 2 2 1 )6—0 3 0 0 6— 2
我公 司硫 回收装置 为化 四 院设 计 ,采用 3级
工艺气温度冷却至 10— 6 。之所 以选择这 3 15o C 个温度 ,是因为液硫在该温度区间流动性最好 , 并且在此工况 下不会产生水蒸气冷凝 和露点腐 蚀 。该换热器管程介质为工艺气 ,主要成分为硫 化氢、二氧化硫 、二氧化碳 、硫蒸气、水蒸气等 气体 ;壳程介质为锅炉水 ,温度约 15o 3 C。低压
1 3 低 压废 锅及 一 、二 、三级硫 冷 器 内漏 .
低压废锅及一、二、三级硫冷器的作用是将
我公司硫 回收装置采用 的是普 通克劳斯工 艺。由于 自硫磺捕集器出来的尾气没有经过深度 处理 ( 加氢催化或尾气燃烧) ,不可避免地要夹 带硫磺 ,而装置又没有尾气排放烟 囱,硫 回收尾
[ 收稿 日期 ]2 1-40 0 1 -8 0
14 硫 磺 捕 集 器及 一 、 二 、三 级 硫 冷 器 丝 网 .
脱 落
管线 ,使硫 回收操作压力升高 ,造成装 置停车。
该尾气管线 的管路布置也有问题 ,有 4 上下 个 爬升点 ,更是增加了堵塞 的几率 和清理 的难度。 从 20 年 1 08 月开车至 2 1 年 6 ,尾气管线检 00 月 修 4次 , 更换尾气管道 5 , 2I 更换弯头 2 。 n 个
[ 作者简 介】张成祥( 92 , , 18 一) 男 山东无棣人 , 工程师。
第6 期
张成祥等 :克劳斯硫 回收装置改造总 ・7・ 3 气要经过长距离 ( 52m)送往热电,更容易 约 2 出现尾气管线的堵塞 。尾气管线堵塞会造成硫 回 收装置系统压力升高 ,无法正常操作 ,直至被迫 停 车 清理硫磺 。 引起设备泄漏的主要原因为腐蚀和温度、压 力变化。我公司硫 回收装置过程气加热器管壳程 温差达到 20℃ ,在装置开车及停车时 ,温度 、 6 压力变化大,易造成设备泄漏 。因此要解决过程
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