空压机防喘振阀频繁打开故障分析及处理
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无法保证流程的稳定 , 重则造成设备轻载或故障停车, 严重影响公司氧氮氩用
气需 求 。 1存 在 问题 XX制氧 厂 2 3 5 0 0 N m3 /h 空 分设 备 配套 国外某 公 司生 产 的RI K9 0 - 4 型 空压 机 。 它的DC S 使用 的 是 美国F O XB OR O 公 司 的I / A S e i r e s 控制 系统 。 空压 机 防喘振 阀在3 个月 中多次 非正常 打开 , 其 中两 次造成 空压机 轻载 , 其后 续设备 停车, 三次 突然开 大 , 使 空压 机 出 口压 力 突然降 低 , 严 重 影响 了流程 的稳 定 。 对 比参数 曲线 以及报警 历 史发现 : 轻 载 时空压 机 防喘振 阀突然 全开 , 同时空压 机 导 叶立即开 大 , 入 口流量 也紧 随变大 , 出 口压 力减小 。 同时报警 记录里 先有 空冷 塔 出 口压 力P I AS 1 1 0 2 压 力 低 报警 , 1 8 s 后 才有 了P I AS 1 1 0 2 压 力低 低 报警 。 波 动 时空冷 塔 出 口压 力P I A S I 1 0 2 低报警 , 防喘振 阀F V1 0 0 1 开度 达3 0 %左右 , 后 又 自动关 闭 。 查 出造 成防 喘振 阀突 然打 开的原 因成为 解决 问题 的关 键 。 2故 障原 因分 析 2 . 1 控制 回路 故障 引起 防喘振 阀动 作 2 . 1 . 1干扰 造成 传 输信 号变 化 信号 电缆周 围有动 力 电缆 或大型用 电设备等 均会对 传输信号 造成干 扰 , 影 响控制 系 统 的稳 定 性 。 对周 围环 境进 行检 查 , 未 发现 干扰 源 。 2 . 1 . 2气路 故 障引 起输 出压 力变 化 执行 机构 的动力来 自气源压 力 , 气源压力变 化会 影响到 执行机构 推力 的大
小。 查供 气气 源压 力 曲线未变 化 ; 减压 阀没 有漏气 或堵 塞现 象 , 输 出压力 稳定 ; 三位两通 电磁 阀切换 正常 , 无泄漏 或堵 塞现象 , 阀 门定位器 输 出压 力稳 定 ; 快 速 放气 阀动 作灵敏 , 无漏 气 现象 , 阀头膜 片无 漏气 现 象 气路 正常 。 2 . 1 . 3 电路 故 障 引起输 出 信号 变化 阀门动 作传输 信号 是 电信号 , 电路 故 障会导致 阀 门接收故 障信 号 而动作 。 查信 号传 输导 线无 老化 或损坏 现象 , 接 线端 子无松 动 现象 信号 转换 卡件 无异 常; 电磁阀 线 圈正常 ; 阀 门定位 器 自检正 常 。 电路 正 常 。 2 . 1 . 4 防喘振 阀本 体故 障 引起 执行 机构 动作 异常 微 机 中改变 防喘振阀 电磁 阀带 电条件 , 使 电磁阀带 电 , 把调 节器 打手动 , 分 别给 执行 机构 一1 0 0 % 之 间的几 个动作 信号 , 现 场观察 调节 阀动作 灵敏 可靠 , 无 卡滞现 象 , 微机 中反 馈跟 踪正常 , 阀位信 号正 常 。 改变 电磁 阀带 电条件 , 使 电 磁 阀失 电 , 防喘 振 阀快 速 全开 。 执行 机构 动作 正常 。 2 2 控制 条件 变化 引起防 喘振 阀动作 2 . 2 . 1机组 出 口压力 测量 值 突变 与 防喘振阀控 制相关 的有调 节回路 、 轻载逻 辑 、 紧急轻 载程序 等。 紧 急轻 载 程序 激活 的条件 是 电机运转 且 自动轻 载按扭选 择UN L O A D 或者 轻载 逻辑 图 中 UZ 1 0 0 4 . B O 0 5 为0 时( 放空 电磁 阀失 电) 。 正常 运行 中操 作人 员 不会 把 自动轻 载 按 钮打 ̄ j f U NL O AD 位置 的 , 所 以造 成空压 机轻 载的原 因只能 是 电磁阀失 电。 图 1 为空 压机 轻 载逻 辑 图。 由图 1 轻 载逻辑 图 中可 以看 出造成 电磁 阀失 电的条件 查 曲线及 报警 记录 后判 断放 空 电磁 阀 失 电的原 因可 能是F Y1 0 0 3 . B O 0 1 这 个条 件造 成 。 F Y1 0 0 3 是 个高级 计算模 块C A L C A, 它 通过人 口差压 与 出 口 压 力之 间 的复 杂计 算 , 当运行
行。
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2 N 对此 次 问题 的设计 缺 陷优化过 控制 方式 后 , 即使机 组 出 口压 力P I 1 0 2 0 不在 空压 机 画面上 , 如 果测量 值 高于设 定值 , 报警信 息会 第一 时 间反应 出来 并 留下报警 记录 , 方便 问题 的判 断 , 避 免 了复杂 的查 找过 程 中造 成 的经济 损失 。
工 业 技 术
I ■
C h i n a s c i e n c e a n d T e c h n o l o g y R e v i e w
空 压 机 防喘 振 阀频 繁 打 开 故 障 分 析 及 处 理
张 立 李素平
( 安 阳钢 铁股 份 有 限公 司 制 氧厂 , 河 南安 阳殷 都 区 梅 园庄 ) [ 摘 要] XX 制 氧 厂2 3 5 0 0 Nm3 / h 空分 设备 配 套的 空压 机 防喘振 阀 , 在 短 短3 个月 的 时间里 多 次非 正常 打开 , 严 重 影响 了设 备 的稳 定运 行 。 经 过对 故 障现象 进 行分析 , 发现 防 喘振 阀频 繁打开 的 故障 源 。 并进 行 了处理 , 同时对 控制 系 统进 行 了完善 , 增 加 了报警 功 能 , 使此 类故 障 发生时 能够 迅速 查 出 出现 问题 的部位 。 [ 关键 词] 防喘 振 阀 故 障 空压 机 轻 载 中图分 类号 : T M1 2 1 . 1 . 3 文献 标识码 : B 文 章编 号 : 1 0 0 9 - 9 1 4 X( 2 0 1 5 ) 2 5 — 0 0 5 6 — 0 1
前 言
空分设 备 由空压机 、 空冷 系统 、 分子筛 纯化 系统 、 热交换 系统 、 精 馏系 统 、 膨 胀机 、 氧压 机、 氮 压机 、 液体储 槽等组 成 。 其 中空压机为 流程 的源头 , 如果 它 出现 故障, 则影 响到整个 流程 的生产 。 空压 机设有 防喘振控 制系 统。 防喘振控 制系统 的主要作 用是 在空压 机出 现危 险状 况 , 比如超压 、 喘振 等情 况发生 时 , 能够快速 的打 开 阀门 , 保证 机组 的安全 。 正 常情 况下 防喘振 阀与 入 口导叶 配合依 据设 定 值调 节机组 出 口压力 , 保 证流程 调整压 力需求 。 如果 防喘振 系统 出现故 障 , 轻 则
时间/ S
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图2 突 变趋 势 图
作 者简介 张立 ( 1 9 8 3 -) , 男, 工程 师 , 2 0 0 6 年 毕业 于郑 州 大学 测控 技术 与仪 器 专业 , 学士 学位 , 现任 安 阳钢铁 股份 有 限公 司制 氧厂安 全 生产 科调 度主 任 。
5 6 l 科 技 博 览
图 1空压 机轻 载 逻 辑 图
状态 接近 喘振 时F Y1 0 0 3 . B O 0 1 置1 , 使 电磁 阀失 电放 空 , 从 而保证 空 压机 安全 运行 。 从计 算 模 块F Y1 0 0 3 细 目中查 到F Y1 0 0 3 中R1 0 1 定义 的是P I 1 0 2 0 . P N T, R 1 0 3 定义 的是F I 1 0 0 2 . P NT 。 P l l 0 2 0  ̄空压 机机 组 出 口压 力 , 位置在 总 貌流程 图 上; F I 1 0 0 2 是入 口差压 。 查P I 1 0 2 O 曲线发 现其在 空压机 轻 载过程 中有3 秒钟 的 突 变, 期 间入 口导 叶和 防 喘振 阀跟 随其变 化 。 突 变趋 势如 图2 所示 。 2 . 2 . 2 突变 对调 节 系统 的 影响 空压 机人 口导 叶控制 系统人 口导 叶调节器 和 防喘振 阀调节器 P I 1 0 2 O 有关 , 通过分 析得 知 , 造成空 压机 防喘振 阀频繁 打开 的根本 原 因 ̄ : P I 1 0 2 0 的测 量值 突 变。 由于P I 1 0 2 0 突变 , 使F Y1 0 0 3 . B O0 1 置1 , 轻 载 逻辑 UZ 1 0 0 4 . B O0 5 为零 , 防 喘 振 阀 电磁 阀s vl 0 0 1 A、 S V1 0 0 1 B 失电, 空压 机轻 载 。 如果 正常 测量 , 测量 值应 该 缓慢 上升 或下 降 , 而 不可 能突变 , 这 是个 不正常 现象 , 说 明P I 1 20 0 测量 回路 出现 了故 障 。 3处理 措施 3 . 1使 用稳 定变 送器 及卡件 通道 P I 1 0 2 0  ̄用变送器更换为备用变送器 , 更换后对其进行设置、 校验、 通讯。 同时 , 为确保 其 稳定性 , 把 其测 量通道 更 换 。 并在微 机 中重新 组态 。 试 验正 常 后 空压 机 加 载 , 系统恢 复 运行 。
3 2优 化控 制方 式
工艺 人员调 整压力 平时都 是观察 空冷塔 出 口压 力P I 1 1 2, 0 这次 出 问题 的机
掌
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组 出 口压 力P I 1 0 2 O 画在 总貌 流程 图上 , 而且 没做 报警 , 不能 及时 发现其 故 障。 如 果 因数 据突变 引起 故 障 , 趋 势 图不一 定能够 显示 出来 , 但 系统 只要 采集 到一 次 数据, 报警 信 息就可 留下 。 同时 此次故 障点P i l o 2 o  ̄ 防喘振 控制 中 是个 隐性控 制条 件 , 不宜 引起 重视 。 研 究决 定 把P I 1 0 2 0  ̄ J [ I 上 报警 , 优化控 制方 式 , 使 以后 类 似事 故发 生 时能第 一 时间 发现 问题 。 缩短 故 障处 理 时间 。 4结 束 语 1 ) 通过此次处理, 彻底消除了机组出 口压力P I 1 0 2 0 测量值突变的根源, 解 决 了空压 机 防喘振 阀频繁 打开 问题 , 使 其恢 复了 稳定控 制 , 保证 了机 组稳 定运