印染废水MBR_NF工艺处理回用技术

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70
50
60 40
50
试验过程中,超滤膜清洗频率为一周一次,为了 使新膜逐渐适应,逐步提高跨膜压差和出水通量 (由 40.5 L·m-·2 h-1 提升到 66.7 L·m-·2 h-1)。当出水通 量达到 66.7 L·m-·2 h-1 时,TMP 明显增加,说明此水 通量是超滤膜的通量极限。当低于此通量时,TMP 都较稳定,超滤膜并未受到污染,这应得益于 MBR 采用的外置式模式,此模式中的循环泵可提供很大 的错流速度,减少了浓差极化层的厚度和污染物沉 积的速度。
1000
800
具有较强的抗冲击负荷能力。
600
2.2 对其它水质指标的去除
400
200
原水、MBR 出水和纳滤出水水质指标见表 2。
Fig.2
0 0 10 20 30 40 50 60 70 d
图 2 进水、沉淀池、MBR 和 NF 出水 COD The COD of influent and effluent from sedimentation,MBR and NF
1 试验部分
原水水质波动大,可生化性不好,BOD/COD 在 0.15~0.25 之间,色度大,较难处理。pH 稳定,略偏 碱性,考虑到生化反应中产生的 CO2 能起到中和的 作用,故不调整 pH。原水含氮较低,需投加尿素以补 充氮源。水温适宜,有利于微生物的生长,保持较高 活性。 1.2 工艺流程和试验装置
浊度为 85~98NTU 时,出水水质为 COD<5 mg·L-1,
< < <d 图 4 超滤膜的水通量变化
BOD<2 mg·L-1,色度<3 倍,电导率 20~40 μS·cm-1,
Lm h TMP/kPa
ÁÂÃÁÃÂÄÁÁÂÃÁÂÃÄÁ 戴舒等,印染废水MBR-NF工艺处理回用技术
项目
原水 MBR出水 NF 出水
BOD /mg·L-1
143~255 2~5 <2
表 2 原水、MBR 及纳滤出水水质 Table 2 The quality of influent and effluent from MBR and NF
100
80
60
40
20
0 0 10 20 30 40 50 60 d
图 3 COD 去除率 Fig.3 The removal of COD
虽然原水 COD 波动大(400~1400 mg·L-1),水
1600
1400
力停留时间短 (约 2 h),污泥负荷高 (1.0~2.0
1200
kgCOD·kg-1MLS·S d-1),但整个系统出水水质仍然很稳定,
COD 的平均去除率如图 3 所示,生物反应器为 60%,MBR 为 85%,系统总去除率达到 99%。承担主 要任务的仍然是微生物,但超滤膜的截留对整个 MBR 生化系统也起了重要作用,使去除率提高 25%,并保证了出水的稳定性。纳滤对去除率虽只提 高了 14%,却是最终水质的保障,对满足回用水质要 求起到了最关键作用。
COD/mg L %
ÁÂÃÁÄÅÆÇÈÉÁÂÆÃÇÄÈÅÉÄÅ 76
水处理技术
第 34 卷 第 11 期
好氧反应器和超滤膜组成外置式 MBR,通过超 滤循环泵提供较大的循环流量和错流速度,以减缓 膜污染速度。纳滤为全循环非连续处理模式。
好氧反应为活性污泥法,反应器有效容积 220 L。 沉淀池为幅流式沉淀池,直径 75 cm,有效容积 160 L。 超滤膜为德国 berghof 公司的 66.03 I8 型 PVDF 内压 管式膜,有效面积 1.35 m2,平均孔径 0.2 μm。纳滤膜为 陶氏 NF90-2540 聚酰胺卷式膜,截留分子量 300,有效 面积 2.6 m2。 1.3 试验过程与参数控制
加到 120 L·d-1,水力停留时间由 5.5 h 减少到 2.0 h,污 料截留下来。
泥负荷逐渐提升,最终达到平均 1.0 kgCOD·kg-1MLSS·d-1。
包括补充尿素的 13.5 mg·L-1 氮,MBR 对氨氮去
由于负荷较高,停留时间短,生物处理效果并不理 除率应为 90%,总氮去除率 65%。MBR 系统中的硝
试验分为两个阶段,第一阶段进行污泥培养驯化 和系统调试,为期 45 d,只运行好氧反应池和沉淀池; 待达到预期的污泥浓度和负荷后,开始运行超滤和纳 滤,连续运行 20 d。
反应器污泥浓度 7.0~9.5 g·L-1,污泥负荷 0.5~1.5 kgCOD·kg-1MLS·S d-1,溶解氧 4.0~5.5 mg·L-1,投加尿素以补 充氮源 13.5 mg·L-1。
NF UF


1.1 原水水质 试验用水取自某印染厂涤布车间和经编车间的
废水,主要含有分散染料、助剂、表面活性剂、油等。 具体水质指标见表 1。
UF
图 1 工艺流程
Fig.1 Flow chart of experimental process
项目 数值
COD /mg·L-1
BOD /mg·L-1
摘 要:以回用为目的,采用 MBR-NF 组合工艺处理印染废水。试验结果表明,出水水质好,COD、色度和浊度的去
除率均达到 99%,电导率去除率 97%,各项指标均能满足回用于印染工艺的水质要求。工艺处理水质稳定,耐冲击
负荷,容积负荷高,占地面积小。
关键词:印染废水;膜生物反应器;纳滤;回用
中图分类号:X703.1
文献标识码:A
文章编号:1000-3700(2008)11-075-04
纺织印染行业是我国工业的重要组成部分,排 放废水量大,约占工业废水排放量的 35%[1]。纺织行 业废水排放量如此之高,一方面是因为工艺相对落 后,用水量大,另一方面还在于废水的回用率低。因 此,要实现我国印染行业的可持续发展,必须开发印 染废水回用技术。这对于解决水资源短缺,保护环境 也具有非常重要的意义。
2 结果与讨论
2.1 COD 的去除 调试阶段沉淀池出水为进水,MBR 出水和纳滤
出水的 COD 如图 2 所示。
想,出水 COD 逐渐上升,最终达到 300 mg·L-1 左右。 后 20 d 开 始 运 行 MBR 和 NF, 处 理 效 果 以
MBR 出水和纳滤出水的 COD 来表示。MBR 出水 COD 为 90~130 mg·L-1,与沉淀池 COD 相比,平均 降低了 180 mg·L-1。主要原因是超滤膜对悬浮固体, 大分子有机物,微生物及其代谢产物的良好截留,使 得出水中只含溶解性 COD[2]。纳滤处理即使在循环 液不断浓缩,浓度升高到 MBR 出水 4 倍的情况下, 出水 COD 仍低于 5 mg·L-1,其效果来源于纳滤膜的 极小孔径和低截留分子量,能去除绝大部分小分子 有机物和还原性无机物。
第 34 卷 第 11 期 2008 年 11 月
水处理技术 TECHNOLOGY OF WATER TREATMENT
Vol.34 No.11
Nov.,2008
75
印染废水 MBR-NF 工艺处理回用技术
戴 舒 1,张林生 1,李月中 2,高 高 2
(1.东南大学能源与环境学院,江苏 南京 210092; 2.维尔利环境工程公司,江苏 常州 213022)
色度 /倍
458~1292 143~255 185~275
表 1 进水水质 Table 1 Influent quality
浊度 /NTU
SS /mg·L-1
pH
电导率 /μS·cm-1
85~98 274~1560 7.5~8.7 900~1200
NH4+-N /mg·L-1
2.0~3.0
总磷 /mg·L-1
色度 /倍
SS /mg·L-1
NH4+-N /mg·L-1
总氮wenku.baidu.com/mg·L-1
总磷 /mg·L-1
电导率 /μS·cm-1
185~275 40~60
<3
274~560 <5 <1
2.0~3.0 0.8~2.0 <0.05
4.5~8.2 3.0~7.1 0.6~1.4
6.0~13. 4.9~9.5 0.02~0.04
同时针对回用水质要求,还测得纳滤出水的其 它指标,表 3 为纳滤出水水质和印染工艺用水的水 质要求的比较。数据表明,纳滤出水能达到染整用水 的要求。 2.3 膜的污染情况
膜由于浓差极化和污染,在使用过程中,水通量 会慢慢降低。当水通量降低 15%时,需要对其进行 清洗,否则会使膜受到不可恢复的破坏,减少使用寿 命。图 4 和图 5 分别为超滤膜和纳滤膜的水通量随 时间和跨膜压差(TMP)的变化趋势。
6.0~13.2
总氮 /mg·L-1
4.5~8.2
温度 /℃
25~35
收稿日期:2008-02-28 基金项目:江苏省建设厅资助项目(JS2007JH23) 作者简介:戴 舒(1983-),女,硕士研究生,研究方向为印染废水深度处理技术;联系电话:13701488824;E-mail:daishu916@sina.com。
工艺主要由 MBR(膜生物反应器)和 NF(纳 滤)单元组成,处理量为 120 L·h-1。整个系统的工艺 流程如图 1 所示。
工艺分为两条流程,一为污泥培养驯化阶段的流 程,即原水经好氧反应器再入沉淀池,沉淀出水外排。 另一为试验主要流程,即印染废水经好氧反应器后,进 入超滤膜进行泥水分离,出水再进纳滤处理。
600
50
550
40
500
30
450
20
400
10
Fig.5
350
0
48 50 52 54 56 58 60 62 64
d
图 5 纳滤膜的水通量变化
Change of NF water permeability with running time
从图 5 可以看出,最初几天纳滤膜的污染速度 较快,故每两天洗膜一次,之后通量较为稳定,这与 所选择的纳滤膜性能有关。试验所采用的陶氏 NF90 膜对盐有很高的去除率接近于反渗透的性能,使得 污膜易受到污染。
UF 采用错流过滤,循环流量 37 m·3 h-1,错流速度 3.72 m·s-1。跨膜压差(TMP)20~60 kPa,相应的水通量 40~70 L·m-·2 h-1,温度 25~35℃。
NF 的采用错端过滤,循环流量 1.1~1.3 m·3 h-1,跨 膜压差 400~700 kPa,水通量 26~3170 L·m-·2 h-1,循环 液温度由热交换器控制在 20~30℃。
生化系统对总磷的去除率不高,主要是微生物对 磷的摄入量不高,且聚磷作用在此系统中也得不到加 强,因此主要靠纳滤膜的截留去除,截留率达 95%。
生化系统对电导率几乎没有去除效果,但由于 NF90 纳滤膜对一价盐达 85%,多价盐达 99%以上 截留率的优良性能,可以得到很好的低盐水质。
SS 和浊度由于 UF 膜对悬浮物和胶体完全的 截留作用,在 MBR 之后就得到完全的去除。
印染废水成分复杂,色度大,浓度高且生物难降 解物质多。经过物化和生物方法处理后,出水中仍然 含有一些有机成分和无机盐,使得处理水的水质无 法达到回用于印染工艺所需的要求。因此,试验采用 膜生物反应器(MBR)+ 纳滤(NF)的工艺流程,通 过 MBR 去除废水中大部分的 COD,色度和所有的 SS,再通过 NF 去除电导率和剩余的 COD,色度,以 期出水水质能达到回用要求。
BOD 的去除主要依赖于生化系统 MBR,去除 率达到 97%。
MBR 对色度的去除率只达到 75%,其余由 NF 去除,其原因是染料为难降解有机物,生化法对其去
前 45 d 进行污泥培养与系统调试,处理出水效 除无法达到很高程度,超滤膜也无法截留较小分子
果以沉淀池出水 COD 表示。进水流量由 40 L·d-1 增 的染料,而纳滤膜靠其极小孔径,能将剩余未降解染
900~1200 900~1200
20~40
<<<<L m h TMP<kPa
浊度 /NTU
85~98 <0.5 <0.5
77
pH 7.5~8.7 7.2~7.6 6.5~7.5
化作用好,主要是 MBR 对于微生物的完全截留,污 泥龄延长,使得硝化细菌得以生存增殖。而好氧环境 不利于反硝化菌生长,故总氮去除率不高。NF 对氨 氮和总氮的截留率达到 80%,因此出水浓度仍很低。
3结论
40
30
采用 MBR/NF 处理印染废水,处理效果好。当
30
20
20
进水水质为 COD 458~1292 mg·L-1,BOD 143~255
10
10
mg·L-1,色度 185~275 倍,电导率 900~1200 μS·cm-1,
0
0
46 48 50 52 54 56 58 60 62 64
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