循环流化床锅炉存在问题及改造
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浅析循环流化床锅炉存在问题及改造
摘要:随着高效率低污染燃烧技术的发展,国家对污染排放的要求更加严格,考虑有限的资金、时间、劳动力安排和见效快等需求,我国目前有大量采用较陈旧燃烧技术的旧锅炉需要进行改造。文章分析了75t/h循环流化床锅炉风道布置的缺陷,针对运行中出现的问题,结合兄弟厂家使用经验,通过分析和实践验证,先后对一次风道、风帽进行了改造,取得了较好的经济效益。
关键词:循环流化床锅炉;风帽;压力
我公司采用济南锅炉厂产的75t/h循环流化床锅炉,该锅炉为
75t/h中温中压、高温旋风分离循环流化床锅炉,单锅筒、自然循环水管,半露天布置。锅炉厂原设计送风机与一次风机串联,以提高风压,克服风帽阻力,使床料达到流化状态,由于风帽空板实测阻力大,风机电耗也较大。近年来为了符合国家节能减排政策的要求,加大技术改造投入,针对风机电耗高的问题我们反复研究,并经过仔细论证,决定对原锅炉的风系统进行彻底改造。
1 75t/h循环流化床锅炉主要布置缺陷
1.1 一次风道布置缺陷
1.1.1 风道布置不合理,一次风调节余量小。锅炉风道设计复杂,与风室两侧的进风口相连的主风道围绕锅炉本体达3/4圈,造成风道阻力大,风室两侧进风压差较大,调节不便;并且经常出现方形风道开裂现象。在65t/h左右的负荷时,一次风挡板开度在95%,负荷波动时调节不便;同时,风机运行基本上在额定电流上运行。
1.1.2 一次返料风引自送风机出口,一旦送风机紧急停车(断电等)极易造成旋风分离器风室结焦,已先后出现过三次旋风分离器返料部位结焦,因此应增大送风机的调节余量或增加安全用风;由于风系统有缺陷造成风机出口压力低,原始试开车过程中不得不增大风机叶轮,风机振动较大。
1.1.3 锅炉负荷率偏低,炉膛受热面温度分布不合理。基本稳定运行在65t/h左右(也达到过92a),但此时送风机挡板开度达95%以上。给煤系统的输煤风、密封风、播煤风在一次风紧张的情况下仍占用一次风,而二次风有剩余量,若提高负荷,炉膛受热面温度超标。
1.2 钟罩式风帽的缺陷
1.2.1 锅炉原使用风帽的型式为圆柱式蘑菇型定向风帽,运行过程中容易倒灰,即底料从风帽向风室内掉落,每次停炉后必须对风室进行清理,风室内的积渣又被吹向炉内,部分物料会卡在风帽小孔内,导致风帽通风冷却不足,过热损坏。
1.2.2 炉膛内共安装风帽间距小,气流间的相互对冲,使风帽风速吹动的物料不能有效扩散,造成风帽磨损速度较快,这是造成风帽头部损坏的主要原因。风帽与布风板上的接管为螺纹连接,运行一段时间后螺纹会卡死,需要将布风板上的浇注料清除后更换,有时需和接管一起更换,更换后再重新覆盖浇注料,更为困难。由于运行中耐磨材料容易因损坏而脱落,造成流化风不完全从风帽小空内通过,加速了风帽因过热而磨损的可能性。并且导致布风紊乱,
锅炉电耗增加,效率下降,安全性降低。
2 75t/h循环流化床锅炉改造措施
风道的改造。⑴重新设计、制作、安装一次机入口风道,考虑到送风机要带两台炉运行,原来的吸风管道不能满足增加的一次风量,因此,根据现场的实际情况,选择在炉厂房内12.5米高处作一吸风口,用1000*1000风管联接到一次风机入口;把送风机出口与一次风机联接风道断开,在一次风机侧风道上加装堵板,另一侧用相同管径风管引出,加装隔断阀,预留与其它炉联接接口。
风帽的改造。首先要砸掉原布风板上下面的浇注料,割除原有的风管及风帽,用铁板把原有的风口封堵;再按照设计尺寸重新开孔,焊好风管;用浇注料把布风板上下面浇注后安装风帽。在改造的过程中要注意以下几点:⑴在砸浇注料时要注意对炉管的保护;⑵焊完风管后做一次水压试验,查检炉管有无漏泄,如果有漏点,要先修补后打浇注料;⑶由于浇注料不是水平面,要严格按图纸要求施工。改造前后各部分数据对比如表1:
2.1 风道的改造效果
改造后在额定风量条件下做空板阻力试验,阻力为2300pa,与设计值基本一致;上底料后做流化试验,流化均匀,停风机检查料层,料层表面平整,比改造前效果好;点炉后带负荷正常,负荷调整灵活,运行可靠。实施改造后,负荷平均控制在73t/h左右,运行状况较改造前有了较大的改善,不仅消除了原有缺陷,同时解决了负荷带不上去的问题。此项改造单台设备的改造费用大约为6万元。
经过改造后,锅炉改前的各类缺陷基本上得到解决,运行操作时更加安全稳定,一次风在高负荷运行情况下有调节余地。输煤风改用二次风,减少一次风用量,返料风新增一路用锅炉气体除灰空压机风,提高返料风压,保证返料效果。同时,耗电量大大降低,年节约电费在十万元以上。
2.2 风帽的改造效果
经过近一年的使用表明,采用内嵌式钟罩风帽布风合理,运行稳定可靠,风室不漏渣,可有效避免风帽间对吹及射流偏转,风帽使用寿命长,检修时间短,工作量小,能延长锅炉连续运行时间,降低锅炉炉膛内磨损,提高锅炉效率。存在的不足风帽中间部位(腰部)存有一定程度的磨损,磨损后成腰鼓形(马鞍形),单个风帽的重量为3.5kg,随着风帽的磨损,重量不断减少,就会发生风帽吹翻的现象。同时,材料也必须严格控制,风帽顶部出现的疏松、裂纹等缺陷将大大降低风帽的使用寿命。
2.3 经济效果
第一是节能效果明显,经过实际测量:每台炉在同等负荷工况下每天节电4000多度,两台同样锅炉运行,可以用一台送风机带两台炉运行,节电效果更显著,按每台炉每天节电4000度计算,冬季供暖5台炉运行,夏季3台炉运行,全年节电552万度,折合标煤2800吨;由于风帽数量增加,布风更加均匀,风煤混合也更加充分,为煤的充分燃烧提供了良好条件,锅炉的准备效率提高了1%,由此每年可节标煤2632.5吨;从运行方面全年节标煤5432.5吨;
第二是节省检修费用,这种风帽的出口风速低的特点使得风帽磨损小,使用寿命长,比原来的风帽使用寿命增加一倍,三年内不用更换;送风机的检修周期可以延长一倍,每年可节省检修费用75万元;第三是减小检修强度和工期,原风帽是焊在风管上的,新换的风帽是放在风管上的,检修维护十分方便;第四是提高了锅炉运行的安全性和稳定性,在送风出现故障的情况下,如果是单台炉运行,可以减负荷运行,不必停炉,如果是两台改造后的炉运行,可以用另一台送风机带两台炉,负荷也不受影响,总体核算每年可节省费用400.95万元。
3 结束语
锅炉经一系列改造(进)后,经实践证明,运行质量得到明显提高,锅炉负荷由改造前6565a提高至稳定的75t/h,最大负荷提高至87t/h;循环流化床锅炉通过合理布置,能够使锅炉平稳可靠运行,给企业带来较好的收益,同时满足国家节能减排的政策,值得推广和应用。
参考文献
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[3]周鸿波.基于知识的循环流化床锅炉方案设计技术[d].浙江
大学,2008.