磨煤机拉杆断裂原因分析

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磨煤机拉杆断裂原因分析
一、设备情况简介
我公司磨煤机是北京电力设备总厂生产的 ZGM113G 型中速辊式 磨煤机。其拉杆机构起到连接在三角压力框架和筒体上、支撑三个磨 辊装置及对磨辊装置施加 5-15MPa 的碾磨压力的作用。完整的拉杆 机构由上拉杆、下拉杆、球面调心轴承、测量标尺、行程开关装置、 密封组件以及连接卡套等部分组成。 拉杆材料为 42CrMo,分为上下两段拉杆,上拉杆通过球面调心 轴承连接于上三角压力框架上,经拉杆上、下部密封组件由架体的密 封加上引出,通过连接卡套与下拉杆相连接,下拉杆再通过连接卡套 与液压油缸链接为一体,液压油缸底部有关节轴承,利用它将液压缸 固定在拉紧装置猫版上。 由于拉杆密封装置环境恶劣,与拉杆接触的密封部位的粉尘、细 煤粉粒浓度较大,细微煤粒容易形成高速涡流冲刷拉杆的密封部位。 上拉杆在运行中存在着较大的瞬间剪切应力及振动现象, 垂直振 动±35mm,水平串动-10mm,振动频率~2.0HZ。 2016 年 1 月 11 日 11 时 20 分, 运行人员通知, #1 炉 A 磨煤机电 流瞬间从 42A 降到 38A, 加载压力 10 秒钟内从 8.8Mpa 至 7.5Mpa 再 到 8.8Mpa。检修人员接到通知,立即到现场检查分析,经检查确认 为其中的 C3 磨辊拉杆发生断裂。 随即停止#1 炉 A 磨煤机运行。 更换 #3 磨辊拉杆及密封件。1 月 12 日 6 时 25 分#1 炉 A 磨煤机恢复正常

运行。
二、断裂原因分析
我公司的磨煤机在运行过程发现拉杆经常发生局部磨损现象, 拉 杆直径φ135 mm,磨损部位为拉杆上两段约 200mm 长度的圆周整圈 磨损深度 4mm~6 mm, 为了节省备件的投资费用, 从 2012 年开始部 分上拉杆磨损部位采取了补焊修复措施, 但 2016 年 1 月 12 日一根重 复修复补焊过的磨煤机拉杆从补焊部位整体横向断裂, 断裂后的宏观 图片(见图一) 。磨损的拉杆断裂图片(见图一、图二) 。拉杆结构图 (见图四) 。拉杆补焊修复图片(见图五)
图一

图二:上拉杆断裂现场图片
图三:上拉杆断裂图片

图四:拉杆结构图
图五:拉杆补焊修复图片 通过对拉杆断裂现象的观察分析。认为拉杆断裂由以下原因造 成。 1、从图一可以看出断口无塑性变形发生,断口有金属光泽,补焊区 域呈现黑色过热痕迹, 为断裂发生的起始位置, 即裂纹源。 由此判断, 补焊区域存在的焊接缺陷和较大的应力以及低塑性导致了材料从该 部位发生了脆性断裂。

2、拉杆在修复时采用普通焊接方法,补焊后易产生冷裂纹,在长期 剪应力作用下和因较重石子煤、黄铁矿、铁块等等引起磨辊装置带动 拉杆产生不规则振动作用力下,裂纹逐渐扩展,以至最终断裂。 3、拉杆密封处加工造成的影响:由于拉杆加工条件限制,拉杆密封 处堆焊精加工未能达到工艺要求:a) 、材质耐磨性能不好;b) 、材质 硬度不够;c) 、加工光洁度不够;d) 、焊前预热或焊后热处理工艺不 当;e)、拉杆密封处堆焊后,材质发生变化,拉杆抗拉力及柔性下降。 4、拉杆密封处进行反复加工使用的影响:本公司#1、#2 炉磨煤机已 运行约四年之久, 拉杆磨损后都是再加工使用, 某些拉杆已多次使用。 目前发现已有两根拉杆断裂。拉杆密封处进行反复加工使用,拉杆抗 拉力及柔性变差,易造成拉杆断裂。 5、磨煤机制造厂设计的拉杆密封采用刚性密封环与拉杆接处,完全 依靠密封风与一次风的压差来阻止磨内煤粉向外部泄漏, 一旦煤中夹 杂有铁丝、焊条头等铁件时就极容易造成刚性密封环的磨损,密封间 隙增大后大量煤粒从磨内漏入拉杆密封小室内, 逐渐将拉杆下密封损 坏,从而增加拉杆密封部位的磨损。
三、防止断裂的建议
1、尽可能减少拉杆密封处磨损:全部将把上下拉杆密封芯改成锥形 结构,以减少煤粉和杂物的堆积,并在拉杆密封芯内镶入耐高温氟橡 胶,形成拉杆与橡胶套的摩擦,减小了拉杆的磨损,增强密封效果。 如下图六

图六:改后的拉杆密封 2、拉杆修复焊接材料的控制与选用:综合 42CrMo 钢的焊接性能及 磨煤机拉杆的尺寸、工作特点,选用 J507 焊条。J507 焊条与 35CrMo 的强度相当,强度虽略低于 42CrMo,但采用这种低匹配焊条施焊,

对降低焊接时冷裂倾向较为有利,采用 J507 焊条工艺较简单,容易 实现工艺要求。 3、 拉杆修复的焊接要求: 为了有效地防止42 CrMo高强度钢焊接冷裂 纹的产生,预热是非常必要的。预热可以减缓焊接接头的冷却速度, 适当延长冷却时间,从而减少或避免淬火组织,焊后及时进行热处理 可减少或消除焊接残余内应力,改善焊层的显微组织。 (1)焊前严格清除工件表面的油污、铁锈、水渍; (2)对工件补焊区域及两侧各300 mm长的范围内进行预热,预热温 度为300℃,升温速度80℃/h; (3)采用J507焊条,焊条直径φ3.2mm,使用前经300℃~350℃烘干 2小时,然后放入保温筒内,随用随取; (4)采用直流反接(即工件接负极) ,焊接电流80A~110 A; (5)施焊过程中在焊接区域两侧采用履带式加热器保温,连续施焊, 控制层间温度在300℃一350℃的范围内。在不产生裂纹的情况下,每 个焊层尽量簿,一般不大于焊条直径,每条焊道的引弧、收弧处要错 开,收弧时填满弧坑。对每层焊道进行认真检查,对已产生的气孔、 裂纹等缺陷须彻底清除后,再重新进行焊接。焊至堆焊层高度比工作 面高出1 mill左右; (6)去应力退火处理。整个工件堆焊完毕后,在冷却至300℃以前升 温至550℃,保温4 h,升温速度为80℃/h,150℃后可不控制。去应 力退火工艺。 4、尽量不采用焊接方法进行拉杆修复。

5、对焊接修复后的拉杆,焊接修复完成后和投入使用一段时间后需 进行探伤检查。
编写:林水生 时间:2016 年 2 月 1 日


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