拉杆密封改造说明书

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编号:ZGM-BLM10-00-01

磨煤机拉杆密封

改造说明书

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审核:

日期:

ZGM磨煤机,是正压运行。拉杆是磨煤机的关键密封部位,设有密封风室,注入高压密封风,将机壳正压封住,防止粉尘外泄,保证磨煤机正常运行。

一、目前存在问题:

1. 拉杆密封是拉杆与机壳之间的密封,其工作环境非常恶劣:

①机壳内粉尘、细煤粒浓度很大;

②机壳内风压(正压);

③拉杆振动(窜动):垂直振动±30mm、水平窜动范围~

10mm、振动频率~2.0Hz;

ZGM磨煤机(包括MPS磨煤机)的拉杆密封,在设备运行中一旦拉杆密封结构破坏,粉尘泄漏加剧,形成恶性循环,促使大量粉尘泄漏,导致检修极其频繁;一般密封使用寿命在3~6个月之间。

2. 拉杆密封分上、下密封,上密封是防止密封风室的高压风往机壳内泄漏,下密封是防止密封风室的高压风往大气泄漏。

3. 目前拉杆密封存在缺陷:

①上部密封:

❶忽略了粉尘、细煤粒在高速涡流中的冲刷作用;

❷没有避开高浓度的粉尘、细煤粒区;

❸密封结构无补偿能力;刚性密封,密封间隙越磨越大,

泄漏越磨越严重,一旦密封间隙超过2mm,密封失效。

②下部密封:

❶轴向密封,一般采用普通盘根,补偿能力较差,泄漏越

磨越严重,一旦密封间隙超过2mm,密封失效;

❷径向密封,采用间隙密封,

没有补偿,密封间隙越磨越大。

二、原有结构

如右图,

拉杆系统原有结构中,直接通过上拉杆中的上部密封体将磨煤机的煤粉封闭在磨煤机内部。这样的结构在拉杆上下运动中,拉杆与密封体间为刚性碰撞,对拉杆及密封体的磨损大;且间隙较大,漏风量

大。

三、改造后结构

如右图,

上密封结构采用“关节轴承+套筒接触式盘根

密封”,关节轴承+

并设有对盘根的磨损进行补偿装置,增加盘根

的使用寿命;提高水平窜动及磨损补偿能力;

改后结构在拉杆的上下运动中,拉杆与磨煤机之间通过盘根进行密封,对拉杆的磨损减小,且漏风量也减少了。

四、改后优点

1、拉杆的密封效果好:

原拉杆在工作中,因密封体中存在间隙,磨煤机中的一次风携带煤粉在流过细窄间隙时,风粉混合物对拉杆的冲刷磨损较大,使得轴承的间隙越来越大,还造成了密封体的损坏;

改后的拉杆密封装置漏风量较小,对拉杆的冲刷得到有效降低。

2、检修工作量小:

改进后的密封装置中,盘根能够对磨损间隙自动补偿,减少了维修时间。

3、拉杆漏风量少:

原拉杆在密封体中存在间隙,使得大量风粉混合物泄漏;

改进后的上、下拉杆密封属于填料密封,并且通过自动补偿,拉杆与盘根之间紧密贴合不泄露。

五、改造步骤

1、拆卸压架上盖板以及其他需拆除的设备;

2、拆卸拉杆,拆卸原有密封体;

3、将上密封体和下密封体放入拉杆上,安装到磨煤机上,画好安装位置,拆出拉杆;

4、按照划线位置焊接下密封体;

5、安装拉杆,焊接上部关节轴承固定块;

6、检查各线路,进行收尾验收工作。

六、改造后的经济效果:

通过改造,拉杆密封的使用寿命在20000小时以上,比现有寿命提高了2~4倍以上,大大提高设备运转率,降低了维修费用。

北京嘉德国能电力公司技术部

2010年10月20日

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