3305综采工作面智能化系统简介
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3305综采工作面智能化总结
我矿明确了以创新驱动为动力,推进智慧矿山建设向纵深发展的总思路,把握“自动化、信息化、无人化、少人化”升级方向,着力打造本质安全型矿井。
3305工作面目前是我矿第一个自动化工作面,工作面预算资金1300万元,智能化系统由郑煤机液压电控有限公司配套生产,9月24日开始井下安装,整个工作面11月初安装完毕,进行整机自动化系统调试。
阳城煤矿3305工作面智能化系统采用以井下控制为主、井上监控为辅的操作方式,井上设置智能化控制中心,井下配备集控仓,该工作面自动化系统包括郑煤机ZE07-04型支架电液控制系统、采煤机自动化系统、语音急停控制系统、智能供液监控系统(包含净水装置)、视频系统等子系统,建立了视频监控及语音广播系统以保障设备的安全运行。
3305智能化系统能实现液压支架、采煤机刮板运输机、皮带机、乳化液泵站的远程控制,通过光纤进行数据传输,最终数据上传至地面集控室工控机,完成远程控制及数据显示。
一、3305工作面设备配置情况
ZF10000/19/32、ZFG12000/22/32电液控支架共61台;MG500西煤机改造智能化采煤机1台;SGZ830/630前后部运输机各1台;SGZ1000/400桥式转载机一台;SJJ1200/315顺槽皮带机3台。
二、智能化系统包含以下部分及实现的功能
1.液压支架电液控系统:可实支架状态监测功能:包括支架高度、支架倾角、压力、推移行程等;实现邻架、成组操作、遥控放煤、自动跟机移架、自动跟机推溜、自动跟机收、伸护帮、自动补压等。
2.采煤机智能化系统:采煤机运行状态可监测采煤机采高、倾角、温度、压力等数据。
根据工作面参数可实现采煤机工艺段自动截割功能。
3.视频监控系统:视频监控系统包含工作面12台云台摄像仪和各转载点8台摄像仪。
视频信号经光纤传输至采煤工作面集控中心和地面监控中心,并有语音通话功能。
4.顺槽集控系统、地面监控系统:井下集控室和地面监控室可实现语音对讲、视频监控、设备一键启停、自动跟机等功能。
5.乳化液保障系统:乳化液保障系统包括净化水处理装置、进回液过滤站、乳化液自动配比装置、纯水箱等组成,保障工作面乳化液过滤精度小于25um。
三、预期达到的效果
1.作业人数少:智能化改造完成后达到减人增效的效果,工作面生产期间生产班组由原来的16人减少为6人,其中采煤机司机2人,支架工1人,三机工2人,跟班区长1人。
实现无人则安、少人则安的目的。
2.安全系数高:各转载点另增设8台云台摄像仪,与工作面
视频监控系统相互融合,由顺槽集控中心实现一键启停,减少三部皮带司机和转载机司机各1人。
生产期间皮顺顺槽实现无人作业。
3.劳动效率高:支架操作系统由原来的手柄操作改为现在的电液控操作,能实现邻架、成组、工艺段自动跟机等功能,减轻职工劳动强度。
4.科技含量高:采用郑煤机智能化控制系统,工作面信息化、可视化水平大幅提高,通过建立工作面顺槽监控中心和地面监控中心,实现了综采设备远程可视化和高精度集中智能化控制,使生产程序更加流畅,采煤作业更加标准。
5.推广价值高:我矿为大倾角综放工作面,在山东范围内生产条件较为复杂,智能化生产在改善职工作业环境、降低劳动强度同时,实现了减人提效增质,为同类型矿井向集约化生产、智能化迈进做出了积极的探索。
四、存在的技术难题
1.由于我矿地质条件复杂,智能化设备应用经验不足,为保证现场安全生产,采煤工作面生产过程中除皮带、泵站能实现自动化无人值守外,其他设备的操作仍需人工进行干预,尤其是早班检修期间进入工作面人员仍然较多。
2.我矿工作面两顺槽采取超前巷道支架支护顶板,沿空侧巷道支架随工作面推进,支架从超前支护最后段拉移至最前端后支护顶板。
皮顺巷道超前支架采取迈步前移的方式。
经调研巷道超前支架实现自动移架技术还不是太成熟,依然
需要人为参与。
3.我矿为四柱放顶煤液压支架,现放煤工作依靠人工操作。
经调研自动化放煤的煤矸传感器技术大多还不是太成熟,多数情况还需人工参与放煤工作。
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