电机转子芯轴加工工艺改进

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电机转子芯轴加工工艺改进

摘要:电机是机械行业中应用广泛的一种机电产品。企业生产中经常遇到电机因转子芯轴磨损、变形而无法工作。在维修过程中,重新加工制作转子芯轴时,却经常出现压装变形等情况致使芯轴加工报废的问题。通过较长时间的跟踪、分析、研究,采取了相应的措施,彻底地解决了以上的问题。

关键词:电机芯轴工艺改进

电机在我公司的应用十分广泛,因此,在我公司设备维护修理中,经常性地遇到一些电机芯轴损坏,须重新制作更换的工作。常用的转子外形如图1所示。

其中转子两端的联轴器档、轴承挡等经常因磨损、变形,导致电机无法正常工作。因此,电机芯轴的修复、更换制作,便被纳入到设备修理的日常工作中。在较长时间里,我们都是按照以下工艺进行的。

1 最初的工艺安排

1.1 工艺

OP10:车七档外圆,¢d1和¢d2车到尺寸,其余粗糙度为Ra1.6的各档留余量0.9~1.0mm(正常磨削余量0.4~0.5mm,考虑到压装变形),两头打中心孔,如图2。

OP20:顶两端中心孔,把和转子内孔配合的中间¢d外圆磨出。

OP30:压入转子。如图3。

OP40:四爪卡盘夹一端,另一端搭中心架,以压入的转子外圆为基准(校正转子外圆跳动不大于0.03mm),上车床重新修、扩中心孔。

OP50:以重新修过的两端中心孔为基准,磨转子档两端各档外圆成形。

1.2 按以上工艺执行后,经常出现以下问题

OP30工序,芯轴是油压机压入转子的,变形量较大。在后道工序OP40中,以压入的转子为基准,校正转子跳动重新修扩中心孔时,虽然保证了转子跳动在0.03mm范围内,但因为有压入变形,时常导致转子以外的各档外圆跳动过大,即使在OP10工序留的0.9~1.0mm 较大余量,但转到OP50工序磨削时,仍然磨不出,产生废品。

有时,压入转子变形量较小,校正转子外圆后,其余各档虽然有0.6mm左右的跳动,到后道工序仍有磨削余量,但是,轴档跳动,轴端头的中心孔同样会跳动较大。这样,要在OP10工序打的中心孔基础上,重新修出完整的中心孔。这就要将原中心孔扩大。由于修、扩中心孔时的单边切削让刀、震刀等因数影响,修出完整的中心孔,需要耗费大量的时间。有时因为修正的量过大,甚至修整不了合格的中

心孔,导致芯轴报废。对此,员工抱怨很大。

2 存在问题的原因分析

通过多次跟踪查看和分析加工过程,得出原因主要有以下两方面。

2.1 工艺问题

在OP10工序各档外圆都基本车出,只留少许磨削量,因此各档外圆刚性较差,压装时易变形。

2.2 工装问题

芯轴压入转子时,是在油压机上进行的。因压装时没有专门的工装,转子下面垫的垫块,是随便找的废旧套等,垫块两端面平行度无法保证,因此从上下压的力的方向也就不能保证和转子端面垂直,压装后芯轴变形量就较大,且难以掌控。

3 问题解决的措施

针对以上问题,分别采取了两项措施。

3.1 修订原制作工艺

在OP10工序,按下图4,车成三级外圆。除压装转子的配合档(¢d)留0.4~0.5mm余量,两端外圆均按最大尺寸¢d1和¢d2车出,以保证压装转子时,各档外圆尽可能保证最好的刚性。同时两端

各留10mm余头。

(1)上图中,左端和右端外圆都在不影响转子压装时,尽可能留最大余量,保证压装时的刚性

(2)上图中轴两端各留10mm余头,打中心孔,以保证压装转子后,校正转子时,直接将这部分余头切除,重新打中心孔,避免在原中心孔基础上修、扩中心孔,费时、耗力,甚至产生废品。

修订后的工艺如下:

OP10:按图4车出三档外圆,中间第二档半精车,留余量0.4~0.5mm磨量,两端头各留10mm余头,在余头上打中心孔。

OP20:顶两端中心孔,磨出第二档转子配合外圆。

OP30:压入转子,如图5。

OP40:四爪夹左端外圆,搭中心架,校转子跳动不大于0.03mm 后,切去右端余头,重新打中心孔,之后再顶新打出的中心孔,车出右端其余各档外圆,留磨量;反向掉头,和车右端一样,车去左端余头,重新打中心孔后,顶中心孔车出左端个外圆并留磨量。

车出后的各档外圆如图3所示。

OP50:顶两端中心孔,磨转子两端各档外圆到尺寸。

3.2 制作专用压装芯轴工装

图6中,垫块可根据转子端面尺寸大小进行更换。从图中可看出,通过以下工装,基本保证压装时的受力方向和转子端面垂直,从而尽可能小的减小了芯轴压装后的变形。

通过以上两条措施的落实,原工艺实施过程中出现的问题,彻底得到了解决。

(1)压装后的变形都控制在0.4mm以内。

(2)不需修、扩中心孔费时、耗力。

(3)没有出现压装后的芯轴报废情况。

4 结语

电机是工厂中最常用的机电产品之一,日常的设备修理中会经常性遇到,在此,将修理过程中的一些体会写出来,与大家共享。

参考文献

[1] 梁典民.电机转子轴更换的工艺探讨[J].金属加工(冷加工),2009(12).

[2] 李淑云.滚齿芯轴加工工艺的改进[J].农业机械化与电气化,2003(1).

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