一种解决机织布退煮漂一步短流程工艺退浆率和毛效偏低的方法
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[19]中华人民共和国国家知识产权局 [51] Int. CI
C17C5/05(2006.21)
[12]发明专利申请公开说明书
[21]申请号200683305329.2
[43]公开日2008年3月18日[11]公开号CN 1817335A [22]申请日2006.9.15 [22]专利代理机构杭州市夏雨律师事务所
[21]申请号200683305329.2代理人刘飞
[30]优先权
[32] 2005.11.5 [33]DE [31]158910032.1
[86]国际申请PCT/EP2006/771902 2006.6.22
[87]国际公布WO2006/063391 印2008.02.27
[71]申请人德司达染料化学公司Dystar Group
印度安奈特染整公司Adinath Dyeing Mills
[72]发明人道古拉斯·肯(Dystar)
艾拉汗·肖恩(Adinath)
[54]发明名称
一种解决机织布退煮漂一步短流程工艺
退浆率和毛效偏低的方法
[57]摘要
纯棉织物传统前处理工艺一般都需要经过退
浆、煮练、漂白三道工序工艺路线长,工作量大,
作业时间长,一步法加工的主要目的是把三道工
序合并成一道工序。
在退煮漂一步法工艺中,使用偏硅酸钠代替片
碱,降低工作液pH值,保证退煮漂一步处理织物
的白度和织物强力。使用脂肪酸甲酯乙氧基化物
磺酸盐作为精练剂,解决不用片碱导致的毛效和
退浆率偏低的问题。
纯棉和涤棉混纺的机织物传统前处理工艺一般都需要经过退浆、煮练、漂白三道工序,由于工艺路线长,作业时间长,需要使用大量的烧碱及各种化学助剂,废水排放成碱性,环境污染严重。织物在这种工艺路线中加工容易产生折皱、擦伤,并且设备利用率低,需要几套的蒸箱和水洗机。因此,人们关注着退浆、煮练、漂白一步法加工技术的发展。
一步法加工的主要目的是把三道工序合并成一道工序,首先高了设备利用率,将原来的一条生产线经过少量的设备改造,就可以变成两条生产线,生产效率提高50%。经过实际生产,一步法前处理蒸汽百米消耗降低40%,节约用水35%,达到了节能、减排、降消耗的目的。自从上世纪九十年代以来,退煮漂一步法虽然已取得了进展,但在技术上面仍然存在一些瓶颈,阻碍了该工艺的实际应用。
瓶颈一:碱氧一浴
梭织物前处理需要使用大量片碱,pH值大大超过双氧水稳定分解的范围,即使使用过量的双氧水稳定剂也不可避免的出现白度下降、布面出现破洞、织物强力下降等严重问题,尤其是氧漂破洞出现后,无法面对下游客户的索赔。
瓶颈二:毛效和退浆率不达标
实现碱氧一浴,必须降低片碱用量,低碱的条件下,前处理效果会降低,毛效与退浆率不达标时有发生。另外,减少多道水洗,也是导致毛效和退浆率不达标的另一个因素。
权利要求1,使用偏硅酸钠代替片碱。偏硅酸钠是一种无机硅系列精细化工产品,是模数(Na2O与SiO2分子摩尔比)为1的固体硅酸钠的结晶体,分子式可以写成Na2SiO3•nH2O,按结晶水的多少,主要分为无水、五水和九水三种形式。偏硅酸钠的碱性仅次于片碱,其水溶液的pH值缓冲在12.5左右,有利于双氧水的稳定分解。
权利要求2,为了防止出现漂白降强,增加坯布轧草酸打卷堆置去除铁离子的过程。机织物上浆的浆料中含有大量的重金属,在退煮漂一步工艺中,即使使用大量的氧漂稳定剂和铁离子去除剂,也很难彻底去除浆料所含的重金属。草酸具有很强的还原性,可以将不溶于水的三价铁离子还原为二价铁,从而进一步被水冲洗,有效去除重金属离子。
权利要求3,采用脂肪酸甲酯乙氧基化物的磺酸盐(FMES)提高退浆率和毛效。退浆率是坯布前处理重要指标,退浆率不达标会严重影响布面染色,特别对于深色织物影响更大。脂肪酸甲酯乙氧基化物
磺酸盐具有较强的分散和乳化净洗作用,对于淀粉浆和PVA浆料去除较为有效,同时也能有效去除棉蜡提高毛效,适合应用于机织物的退浆率和毛效提升。
权利要求4,增加一道热水洗,通过加强水洗,进一步提高退浆率和毛效。对于退煮漂一步工艺,充分的水洗尤为重要。
根据权利要求1-4,退煮漂一步工艺为
1,轧草酸,打卷堆置4h。
2,1#格热水洗(不开蒸汽),2#-4#格、1#高给液、1#履带箱甩开不用。
3,2#高给液室温轧料(液位显示器4)
用料 底水用料 追加用料
双氧水稳定剂 3kg 9kg
脂肪酸甲酯乙氧基化物磺酸盐FMES 5kg 15kg
五水偏硅酸钠 18kg 54kg
H
2O
2
100%计7.5-8.5g/l 25g/l(以30%的H
2
O
2
计算) 轧液槽工作液为600L
4,2#箱温度101±1℃,蒸汽压力0.02 MPa,存布50分钟,摆臂50%,液位达到标尺内。
5,5#格60-65℃热水洗, 6#、7#格80-85℃热水洗,8#格75-80℃,9#格室温水洗。9#格加水量1500升/小时,并逐格倒流。水洗要充分,落布PH值8,冷水辊不开,退浆率4级。毛效3cm/min。
双氧水残余15%。
6,轧车压力,二辊轧车压力0.2MPa,三辊轧车压力0.3 MPa,1#2#高给液轧辊压力为0,张力
0.15MPa调节。履带箱张力0.15 MPa
7,化料注意事项:缸中加入400L水升温至40-45℃,缓慢加入五水偏硅酸钠,搅拌30分钟,使其充分溶解,缓慢加入表面活性剂脂肪酸甲酯乙氧基化物磺酸FMES,再加入氧漂稳定剂,
最后加入H
2O
2
,加水至600L搅拌机搅拌。
8,下机5车测毛效、退浆级别、PH值各一次。
根据权利要求1-4,该工艺的预控预测
1,落布每5000米检测内容:毛效一分钟3cm以上,五分钟6cm以上,左中右相差不能大于0.3cm,退浆率7级以上,落布温度小于50℃。