锅炉长吹灰器控制逻辑分析与优化
锅炉长伸缩式蒸汽吹灰器调试过程中常见问题及处理方案
锅炉长伸缩式蒸汽吹灰器调试过程中常见问题及处理方案摘要:蒸汽吹灰器作为现阶段控制锅炉沾污结渣最为常见有效的手段,其投运的正常与否,直接影响锅炉的安全稳定运行。
尤其是对于燃用高碱煤或者沾污特性较强的锅炉,试运期间如蒸汽吹灰器不能正常投用会限制机组升负荷进行后续试验,严重者可能会导致停炉,影响电厂整体的试运节点计划。
本文对某电厂蒸汽吹灰器调试过程中出现的问题进行了整理及分析,并提出了相应的解决方案,为后续电厂吹灰器调试提供借鉴。
关键词:锅炉;长伸缩式1 长伸缩蒸汽吹灰器结构形式及工作原理某电厂二期2×660 MW超超临界燃煤机组锅炉炉内受热面吹灰采用长伸缩式蒸汽吹灰器。
该类型吹灰器主要包括梁体、阀门、跑车与电动机、内管、吹灰枪管、前托轮、内外管辅助托架、炉内吹灰枪管支承组件、墙箱、电气箱与行程控制机构等部件。
在控制系统给出吹灰指令后指令传到固定于梁体末端的电气箱,首先电动机驱动跑车沿轨道向炉内方向移动,跑车连接的枪管以螺旋形式向炉内伸进,与此同时,与跑车用曲柄连杆机构连接的提升阀打开,汽源管内的蒸汽在压力作用下进入枪管,进而从前端的枪头喷嘴喷出,4只喷嘴沿枪管环向垂直于枪管布置,随着枪管旋转向炉膛内伸进,从喷嘴喷出的蒸汽可覆盖一定范围的受热面,吹落周围受热面上附着的灰污,进而达到吹灰的目的。
在接近吹灰行程时,跑车会触碰到固定于梁体前端(靠炉墙侧)的行程开关,此时行程开关会给将信号传给末端的电气箱,从而发出退枪的指令,枪管在后退过程中依旧会喷出蒸汽吹扫炉膛内部受热面,直至跑车和枪管全部退出。
在火力发电厂锅炉运行的过程当中,热损失是非常常见的问题,如果无法及时控制热损失,就会导致能源浪费。
对这种情况,工作人员要了解热损失产生的原因,并且使用更加科学有效的方式来控制热损失,尽量降低热损失,从而促使火力发电厂的锅炉能源消耗的数量进一步减少对于在锅炉运行过程当中所使用的系统也要有所检查,要能够控制其中的漏风量,可以让锅炉的密闭性更高,使燃料燃烧获得更加充足的氧气,并且保障燃烧更加完全,从而降低锅炉运行当中的能源消耗问题。
锅炉吹灰优化项目实施报告
锅炉吹灰优化项目实施报告锅炉吹灰优化项目实施报告一、项目背景锅炉是企业生产中常见的设备,也是能源消耗的主要来源。
对于锅炉的清洁和节能,一直都是企业管理的重要问题。
而“吹灰” 是锅炉清洗的重要方式,主要用于去除锅炉内壁附着的灰尘和污物,确保锅炉的正常运行和安全运行。
吹灰的质量和效率,关系到锅炉的能源消耗和维护成本,进而影响企业的竞争力和经济效益。
目前,随着社会的发展和环保要求的提高,越来越多的企业开始进行锅炉吹灰优化工作,减少粉尘和二氧化硫等污染物的排放,降低能源消耗和运行成本,提高锅炉效能和运行稳定性。
本项目就是基于这一背景而开展的。
二、项目内容为了解决锅炉吹灰存在的问题,本项目按照以下步骤进行:1.收集整理信息,进行调研通过收集企业锅炉运行数据和吹灰效果数据,及现场实地检查和了解,全面分析锅炉吹灰工作存在的问题和需求,并制定后续工作方案。
2.制定吹灰优化方案根据收集整理的数据和现场实际情况,该项目团队与企业专业人员共同讨论制定优化吹灰方案。
3.优化吹灰设备根据方案,对现有吹灰设备进行优化,包括改善吹灰气源系统、吹灰气动控制系统、吹灰器组装和布局等。
4.优化吹灰方式和参数根据优化方案和吹灰设备优化情况,更新吹灰方式和参数设置,优化吹灰周期和吹灰间隔,并确定最优的吹灰方案。
5.组织实施和监控对优化吹灰方案进行实施,进行各项监控、计量、测试和评价,并进行系统的记录和分析,不断优化和调整吹灰策略。
三、项目效果经过以上各项工作的实施,本项目取得了如下效果:1.降低吹灰周期和频次,大幅减少吹灰气耗和能耗,降低了企业的运行成本。
2.提高了吹灰效果,使锅炉热交换面清洁度得到显著改善,确保了锅炉的正常稳定运行。
3.降低锅炉废气中污染物的排放浓度,减少了对环境的影响,并满足了环保要求。
4.加强了对锅炉吹灰管理的监控和控制,确保了吹灰工作的安全可靠和稳定有序。
四、实施体会通过本项目的实施,我们深刻认识到锅炉清洁和节能的重要性,尤其是吹灰工作的优化,对于企业锅炉的安全运行和经济效益具有重要作用。
350MW机组吹灰控制系统存在问题及改进共8页文档
350MW机组吹灰控制系统存在问题及改进锅炉吹灰系统对于清洁受热面,避免结焦,提高受热面吸热,降低排烟温度,保障锅炉运行安全和提高锅炉效率有着重要意义。
但吹灰系统工作环境恶劣,其运行不当直接威胁着锅炉安全,一个良好的监控系统有利于发挥吹灰系统作用,确保吹灰系统故障及时发现并得到处理。
一、吹灰热力设备及监控系统概述某电厂 350MW机组锅炉吹灰器系统由美国戴蒙德公司设计并提供,其吹灰系统分为炉本体吹灰及空预吹灰,炉膛配备22支IR-3D短枪,屏过及高过间配备8支IK545型长枪,水平烟道高过、高再区域配备8支IK546型和8支IK547型长枪,尾部烟道低过、低再区配备8支IK548型长枪及8支IKEL-525型半长枪(后来为减少受热面吹损,取消部分半长枪改为南京通用的乙炔脉冲吹灰,单独配有控制系统),省煤器配备8支EL-526型半长枪;两台空预冷、热端分别各设有一台IKAH-500型吹灰枪。
该厂原监控系统配置采用IPC+PLC+MCC(上位机+下位机+执行部分)方式,上位机是一台Dell PC机,PLC下位机为美国AB LOGIX PLC,IPC 配置美国戴蒙德公司监控软件BOS,监控控制逻辑功能绝大部分在BOS内完成,PLC仅作为输入、输出接口。
吹灰系统运用总体情况良好,但由于戴蒙德吹灰器本身设计结构及设备逐步老化,运行中也逐渐暴露出一些问题、缺陷,极大地制约着锅炉安全运行,这些问题一定程度上与监控系统息息相关,通过监控系统改进完全可以弥补、减小损失。
1.原有监控系统的存在盲区、不足及分析(1)炉膛IR-3D短枪传动轴固定销断卡在吹扫位,监控画面无报警,长时间吹损水冷壁。
炉膛吹灰器结构设计巧妙,紧凑,它的传动系统由电动机、蜗轮蜗杆减速箱和一组开式传动齿轮及驱动销和螺纹管等组成,整体固定在鹅颈阀上,吹灰时,固定在尾部的电机转动经蜗轮蜗杆减速后,由一传动轴输出至前置开式传动齿轮组,前端大齿轮顺时针方向转动,大齿轮通过固定在内孔内两个驱动销带动喷头、螺纹管及后部的凸轮同方向转动,转动一定角度后,凸轮的导向槽导入后棘爪和导向杆,凸轮等不再转动而沿导向杆直线前移,喷头及螺纹管伸出。
锅炉长吹灰器控制逻辑分析与优化
误认为吹灰器 已到位 ,控制回路断开 ,而吹灰器实
1 长吹灰器 常见故 障及其原 因
() 因长 吹灰器 本 体 卡涩 造成 电机 过 流 , 电机 1 热保 护动 作 ,使 吹灰 器枪 管无法 正 常进 、退 到位 。 长 吹灰器 在进 、退 过程 中,若 枪 管长 时间 受热 产生 变形 或现 场粉 尘进入 吹 灰器 减速机 传动 导 轨造
()长吹灰器在进、退过程 中因其本体振动较 2 大,引起 “ 退到位”行程开关误动 ,使吹灰器枪管
无 法 正常进 、退 到位 。
长 吹灰器 在进 、退过 程 中 ,枪 管 内的高温 蒸 汽
随着枪管旋转运动进入炉膛 , 引起吹灰器本体振动。
特 别 是在 吹灰器 进到 位开始 回退时 ,因枪 管要 反 向
因高温蒸汽冲刷产生内漏等缺陷,且 因很难被及 时
发现 ,可 能导 致高 温蒸 汽 长时 间对 吹 锅炉受 热 面管 道 ,最终 造成 受热 面管道 减薄 、爆 裂等恶性 事件 。
转动 ,吹灰器本体振动加剧,可能引起 “ 退到位”
行 程开 关误 动 ,吹灰 器 “ ” 交流接 触器 控制 回路 退
80 6) 30 5
( 摘
了 提 通过增加长吹灰器 “ 进
超 时 ” 退超 时”等逻 辑报 警功 能,提 醒运行人 员及 时发现 设备 缺 陷并进行 应 急处理 ,避 免机组 因 、“
锅 炉爆 管引起 事故停运 。实践证 明 ,上述报 警控 制逻辑 简单、可 靠 ,可满足生产现场 实际需要 。
电机失电,长吹灰器枪管将无法直接对吹锅炉再热
器 或过 热器 管道 。如果运 行 人员不 能 及时 发现此 类
缺陷,被吹伤的管道一般在 1~2 天后将减薄、爆
锅炉蒸汽吹灰器应用问题分析和应对方案
锅炉蒸汽吹灰器应用问题分析和应对方案摘要:蒸汽吹灰系统是维护锅炉正常运行的主要辅助系统,本文介绍了我厂长伸缩蒸汽吹灰器的工作原理,阐述了蒸汽吹灰器在机组运行过程中存在的问题,并分析了其产生的原因,提出解决措施,以保障锅炉的热效率和安全运行。
关键词:锅炉;长伸缩氏吹灰器;设备维护1吹灰器设备简介燃煤电站锅炉运行中,受热面的积灰与结渣不可避免,为了保障电站锅炉的安全运行,必须采用一定的手段将受热面的积灰与结渣控制在不影响机组安全性和经济性的范围内。
对各种吹灰系统的优缺点进行了技术比较,并给出了不同受热面的吹灰系统选择建议方案。
本厂锅炉吹灰器采用湖北戴蒙德IK-525DM3型吹灰器,是以蒸汽作为吹灰介质,吹扫锅炉受热面上的积灰和结渣的吹灰器。
主要用于清除过热器、再热器和省煤器等部位的结灰,也可用来清除锅炉受热面的结灰。
2吹灰器故障问题现状调查吹灰器由于故障无法投入,将导致相对应区域受热面的结渣和积灰增加,排烟温度不断增高,影响锅炉效率,严重时,甚至可能出现爆管导致“非停”。
2019年9月10日~2020年1月15日,对我厂#1、#2机组“吹灰器漏汽”“吹灰器卡涩”“吹灰器更换枪管”3个吹灰器常见故障进行查阅BFS++系统进行调查分析。
表1锅炉吹灰器故障率调查表本文论述了本厂吹灰器运行调整和技术改造对于机组安全运行的重要性。
分析了目前本厂锅炉吹灰器安全运行和节能方面存在的问题。
针对这些问题,提出了技术改造和运行调整的应用策略,旨在保证锅炉安全、高效、经济运行。
作者调查了北方公司下属其他6家电厂,吹灰器故障率为4.6%,其成功经验可以相应借鉴和参考,通过分析改进,将锅炉吹灰器故障率控制在4%以内是完全可行的。
3吹灰器故障原因分析(1)枪管内部积水。
通过对吹灰器进枪过程的调查、分析,发现由于蒸汽冲刷、疏水不畅(疏水时间不够),导致枪管内部积水。
与此同时,提升阀内漏,加剧了枪管内部的积水腐蚀,进而造成了枪管减薄、前部弯头处断裂。
锅炉吹灰控制系统本体减压站的优化改造
5 改 造 后 的 优 点 、特 点 、实 际 运 行 情 况
锅 炉吹 扶足 由吹 荻箭道 及箭道上 的阀 门, 在 吹 灰 蒸 汽 管 道 上 测 量 到 的压 力 有 偏 差 州 , 经 这 样 夫 人 的 简 化 系 统 的 绵 构 , 许 [ J _ 包把总 门 ( 电动截 I } : 阀 )、 汽源 减 』 K站 、疏 水 过 P I D运 算输 出控 制指 令 e 动 调 节 阀 的 气 动 在 设 备 的 选 取 上 条 件 更 为 广 泛 , 更 换 为 / J 阀 、彳 卒 种类 型的畋, 火器 等 米 实 现 的 。 定 位 器 , 调 节 阀 门的 开 度 .使 蒸 汽 管 道 的 』 K 力 便 , 而 气 动 定 位 器 蒸 汽 压 / J 变 送 器 所 T f H 的 吹 灰 系统 本体 减压 站在 锅炉 吹 灰 起荇 逐 渐 稳 定 在 设 定 值 。 控 制 操 作 单 元 可 对 S MAR 4~ 2 0 mA信 弓很容易从 D CS的 I / O横什- I 获 重 要 作 用 。它 是 吹 灰 系统 的 入 L j,保 证 了畋 灰 智 能 压 力 变 送 器 进 行数 据 采粜 和组 态 编 样 , 侵 得 , 且P I D控 制 策 略 也 板 容 易在 DC S 实脱 系统的气源供给 。 吹 灰 系 统 投 运 时 ,在 电动 其 完 成 具 体 的 控 制 任 务 。 控 制 系统 结 构 如 图 1 这种改造 / f = = 但 在 硬 件 设 备 的选 取 、 安装 奉 ¨ 维 护 截 止 阀 开 启 之 后 , 它 能 使 吹 灰 介质 的 压 力控 制 所 示 上 更 加 方 便 , 同时 在软 什 组 态 、 人机 交 互 等
1000MW机组锅炉长吹灰器优化与改进
吹灰器故障时及时发 出报 警 , 提醒运行人 员及时发现设备缺 陷并进行应 急处理 , 避 免机 组因锅 炉爆管 引起 事故停运 。
关 键词 : 发 电厂 ; 锅炉 ; 吹灰器 ; 控制优化
中 图分 类 号 : T M6 2 1 . 7 + 3
1 设 备 概 况 M P a , 温度 5 3 8 ℃。
即在喷枪头表面添加热障涂层材料 , 对其进行高温保护 , 公司正在 研发利用激光熔覆技术改善喷枪头耐热 、 耐蚀的工艺方法。 或者改
善喷枪头本身的材料 , 使其能够耐受更高的温度 , 已经将原喷枪头
3 1 6 L 不锈钢的材质换成了耐热性更好的 3 1 0 S 不锈钢。
4 结 语
图 3 喷 枪 头 物 场 模 型
矿冶, 2 0 1 3 , 2 2 ( 0 3 ) : 9 1 — 9 4 +
喷枪头焊接费用。 喷枪 ( 头) 使用寿命 , 由平 均 3 8 . 4 h提高到 8 6
h 。“ 三 步 ” 挂 渣 工艺 获 得 了 发 明 专 利 ( 专利号 : Z L 2 0 1 2 1
[ 2 ]魏涛 , 沈强华, 占焕武. 顶吹熔炼炉 中喷枪 寿命 的探讨[ J ] . 科学技术 与工程, 2 0 0 9 , 9 ( 1 9 ) : 5 7 7 8 — 5 7 8 2 . [ 3 ]杨柳青 , 陈雯, 沈强 华. 延 长澳斯 麦 特炉 喷枪 寿命 的方 法探 讨 [ J ] .
图 4 改 善 后 的 喷枪 头物 场模 型
物质— —场模型是 T R I Z法 重要 分析工具 ,是用来 分析与 现存技术有关的模 型类 问题 。本文 以如何延 长澳斯麦特喷枪寿 命 这~ 实际问题 , 运用物质——场模型理论进行分析 , 得出 3种 可行解 , i 亥预测方法为延长澳斯麦特喷枪寿命提供了理论参考 。
锅炉吹灰器工作原理
锅炉吹灰器工作原理
锅炉吹灰器是用于清除锅炉过热面和蒸汽冷凝器中积累的灰尘和灰渣的设备。
它通过将压缩空气或蒸汽喷射到过热面和蒸汽冷凝器上,以清除结焦的灰尘和灰渣,保持热交换效率和系统运行稳定。
吹灰器主要由压缩空气系统、输气管路、控制系统和吹灰装置组成。
工作原理如下:
1. 压缩空气系统:锅炉吹灰器使用压缩空气或蒸汽作为推动力。
压缩空气系统通常由空气压缩机、气瓶、气源过滤器和调压器组成。
它能够提供高压、稳定的空气供给,以满足吹灰器的工作需要。
2. 输气管路:输气管路将压缩空气从压缩空气系统传输到吹灰装置。
输气管路通常由输气管、分支管、弯头和管夹等组成。
这些管路通过合理的布置和连接,将压缩空气传送到需要清灰的区域。
3. 控制系统:控制系统用于监测和控制吹灰器的工作状态。
它通常包括压力传感器、温度传感器、开关、计时器和控制面板等。
通过检测压力和温度的变化,控制系统可以自动启动和停止吹灰器,保证吹灰器按需工作。
4. 吹灰装置:吹灰装置是吹灰器的核心部件,它通过喷射压缩空气或蒸汽清除过热面和蒸汽冷凝器上的灰尘和灰渣。
吹灰装置通常由喷嘴、吹灰管、支撑架和连接部件等组成。
在工作时,
控制系统将信号传送给吹灰装置,使其喷射压缩空气或蒸汽,清除积累的灰尘和灰渣。
综上所述,锅炉吹灰器通过压缩空气或蒸汽的喷射,清除过热面和蒸汽冷凝器中的灰尘和灰渣,以保持锅炉的热交换效率和系统的运行稳定。
控制系统负责监测和控制吹灰器的工作状态,确保吹灰装置按需进行清灰操作。
火力发电厂锅炉蒸汽吹灰系统控制策略优化
火力发电厂锅炉蒸汽吹灰系统控制策略优化目前国内火力发电厂锅炉吹灰系统大部分均采用蒸汽吹灰器,由于结构和介质的特点,加上高温环境的影响及控制系统程序设计过于简单,容易造成系统非法停运。
本文通过优化系统监控方式,将吹灰PLC系统数据通讯至主机DCS 系统来进行集中管理。
消除系统监控盲点,有效提高了系统故障处理的及时性,同时减少了运行人员操作强度;对系统控制加入时序逻辑及故障容错来提高控制系统的稳定性,减少系统非法退出次数,保证受热面不超温,提高锅炉热效率。
标签:电厂吹灰系统程序控制优化PLC DCS引言燃煤火力发电厂在生产过程中要消耗大量的化石燃料-煤炭。
煤炭燃烧后会产生大量的副产物-煤灰和煤渣。
其中煤渣质量较大,在燃烧过程中会沉积至炉膛下部,通过捞渣、排渣、和输渣设备送至炉膛外部。
而产生的飞灰会随着烟气流动的方向,慢慢的堆积到锅炉水冷壁、过热器、省煤器、空气预热器。
若锅炉受热面积灰严重,会直接导致排烟温度升高,从而大大降低了锅炉热效率,导致机组运行不经济;受热面积灰过多,积灰时间过长,在高温的环境中,会结焦板结,导致锅炉爆管,直接威胁机组的安全运行。
此时,就更加凸显锅炉吹灰系统的重要性。
当前国内火力发电厂锅炉吹灰系统大部分均采用蒸汽吹灰器,由于结构和介质的特点,加上高温环境的影响,吹灰枪管易发生卡涩、失灵、漏汽等现象,设备故障率相对较高,要求维护水平较高;且控制系统逻辑功能设计单一,基本均无设置容错程序。
一旦触发设备故障报警,整个吹灰系统强制退出,锅炉高负荷阶段极易引发受热面超温,锅炉安全受威胁。
待故障解除,重新投入吹灰系统,进入疏水暖管,要重复耗费大量的未做功过热蒸汽,影响锅炉经济性能。
因此吹灰系统节能降噪,提高吹灰系统性能就成了当前需要研究的课题。
本文就如何优化蒸汽吹灰控制逻辑展开论述。
一、锅炉吹灰系统优化设计的必要性以实际经验分析在燃煤锅炉运行过程中,炉膛水冷壁因工况不稳定挂焦、高温过热器及再热器因燃烧不稳定结焦,尾部受热面积灰是常见而又不可避免的现象。
锅炉吹灰系统调试措施
锅炉吹灰系统调试措施前言锅炉是工业生产中常见的一种设备,它通过燃烧物质,将水加热或产生蒸汽,从而发挥作用。
但是,虽然锅炉是重要的生产工具,但它的正常运行面临着各种问题,例如灰渣的积聚会严重威胁到锅炉的正常运行。
为了保证锅炉的顺利运转,我们需要使用吹灰系统对其进行调试和维护。
吹灰系统简介吹灰系统是指一种可以在运行过程中对锅炉的管道进行清洗的系统。
该系统通过注入压缩空气,将管道中的灰尘和渣滓清除干净,保证锅炉的正常运行。
吹灰系统的作用不仅仅是保持锅炉的正常运行,还可以改善其效率。
因为灰渣的存在会降低锅炉的传热效率,使用吹灰系统能够及时清除灰渣,提高传热效率,进而节约能源。
吹灰系统调试措施初期调试在使用吹灰系统之前,需要对其进行初期调试。
这是为了确保吹灰系统的正常工作,具体操作如下:1.确认吹灰系统的分布位置。
2.检查吹灰系统的供气质量是否符合要求。
3.开启吹灰系统,并观察其运行情况。
4.对吹灰系统进行试运行,并检查管道中是否有杂质和沉淀物。
吹灰时的注意事项在正式进行锅炉吹灰时,需要注意以下事项:1.根据锅炉的运行状况,合理确定吹灰周期。
2.避免吹灰过于频繁或时间过长,以免影响锅炉的正常运行。
3.使用合适的吹灰压力,以免管道破裂或爆管事故的发生。
4.留意吹灰管道的温度,避免高温损坏设备。
5.在吹灰时,引导灰尘进入预先准备的收集系统中。
吹灰系统维护吹灰系统虽然作用重大,但它也需要进行维护,以保证其正常运行。
具体操作如下:1.定期检查吹灰系统的设备状态,及时发现故障并处理。
2.对吹灰系统的管道和设备进行清洁,以避免其堵塞或损坏。
3.对吹灰设备的电气设施进行维护,以避免电气故障的发生。
4.定期更换吹灰系统的滤网和增压泵,以保证其正常工作。
总结吹灰系统是保证锅炉正常运行的重要系统,其维护和调试非常必要。
在使用吹灰系统的过程中,我们需要注意各项细节,注意安全,定期进行系统维护,才能更好地保证锅炉的正常工作。
吹灰器工作总结
吹灰器工作总结
吹灰器是一种用于清理锅炉和烟囱内部积灰的设备,它在工业生产中起着非常重要的作用。
在锅炉运行过程中,燃烧产生的灰尘会沉积在锅炉内部,如果不及时清理,会影响锅炉的正常运行,甚至造成安全隐患。
因此,吹灰器的工作就显得尤为重要。
吹灰器的工作主要分为两个部分,定时吹灰和事故吹灰。
定时吹灰是指按照一定的时间间隔进行的常规清灰工作,目的是清除锅炉内部的积灰,保持锅炉的高效运行。
而事故吹灰则是在发生异常情况时进行的紧急清灰工作,以确保锅炉的安全运行。
在进行吹灰工作时,操作人员需要严格按照操作规程进行,首先要确保吹灰器设备的正常运行,然后根据锅炉的运行情况和积灰情况,合理安排吹灰的次数和时机。
在进行定时吹灰时,要注意避免在锅炉负荷变化较大的时候进行吹灰,以免影响锅炉的稳定运行。
而在进行事故吹灰时,则需要迅速响应,并根据具体情况采取相应的清灰措施,以防止事故的扩大。
总的来说,吹灰器的工作对于保障锅炉的安全运行和提高锅炉的效率都起着至关重要的作用。
只有严格按照操作规程进行吹灰工作,及时清除锅炉内部的积灰,才能确保锅炉的正常运行,为工业生产提供稳定的热能支持。
因此,吹灰器的工作总结就显得尤为重要,只有不断总结经验,不断改进工作方法,才能更好地发挥吹灰器在工业生产中的作用。
锅炉吹灰器的优化运转研究
锅炉吹灰器的优化运转研究从吹灰器在锅炉系统中的作用入手,分析吹灰器的运转,提出了吹灰器的管理措施,归纳了吹灰器的运行维护方法。
标签:锅炉;吹灰器;优化运转为确保锅炉安全经济运行,一般锅炉均在炉膛、水平烟道、竖井烟道及空气预热器装有蒸汽吹灰器[1]。
吹灰器的作用是清除锅炉受热面上的结焦与积灰,保持锅炉受热面的清洁,确保锅炉安全稳定运行。
炉膛积灰时,不仅使炉膛内受热面的吸热量减小,影响锅炉的蒸发量,而且使炉膛出口烟温升高,造成过热器和再热器出口汽温以及管壁温度升高,影响受热面的安全运行。
另外,锅炉积灰结焦还会引起锅炉热偏差,使锅炉工作条件恶化。
对流受热面积灰时,不但会降低其传热效果,使过热蒸汽温度和再热蒸汽温度降低,而且使锅炉的排烟温度升高,排烟损失增加。
另外,由于积灰往往是局部性的,这样使过热器和再热器的热偏差增加。
对流受热面的积灰还会使管束的通风阻力增加,使引风机的电耗增加,严重时会限制锅炉的出力。
在炉膛水冷壁上安装短程吹灰器,其作用是清除水冷壁上的积灰,防止炉膛结焦,增加水冷壁的吸热量,使炉膛出口烟温降低,过热器区传热温压降低,相应传热量减少,过热蒸汽温度将降低[2]。
1 吹灰控制锅炉起动时间,装在炉膛和对流烟道部分的吹灰器都不能投运,但在起动过程负荷还小于10%时,要坚持投用空气预热器吹灰器,这不仅防止起动期间过多的沉降物堵塞空气预热器,造成锅炉起动和以后的吹灰造成困难,而且还确保受热面上没有易燃油质沉淀物。
如果不及时清除这些油质沉淀物,当负荷增加,温度升高时,油类可能挥发起火,造成事故。
炉膛吹灰器以及对流烟道部分的吹灰器最好在锅炉70%负荷以时投入。
吹灰时要提高炉膛负压。
负荷过低时吹灰,会降低炉膛温度,影响锅炉的正常燃烧。
特别是在小型锅炉上投运吹灰器时,更要注意防止吹灰引起的爆燃和炉膛爆炸的危险。
在多个受热面均需要吹灰时,一般建议按烟气的流向进行吹灰,先吹炉膛,再吹过热器、再热器、省煤器部位。
电厂锅炉吹灰器运行优化与维护
电厂锅炉吹灰器运行优化与维护电厂锅炉吹灰器运行优化与维护一、引言在电厂的能源生产中,锅炉是核心设备之一。
为了保证锅炉的高效运行和安全性,吹灰器作为锅炉的重要组成部分,发挥着关键的作用。
本文旨在探讨电厂锅炉吹灰器的运行优化与维护,提出一些可行的方法和措施。
二、吹灰器的作用和原理吹灰器是用来清除锅炉燃烧室中张贴在换热面上的附着物,以维持锅炉的高效传热表面。
吹灰器通过高压压缩空气或蒸汽喷射到换热面上,产生强大的冲击力和煽动力,将附着在换热面上的灰尘和积碳清除。
三、吹灰器的优化与调整1. 参数优化为了达到更好的清灰效果,应根据锅炉运行情况和燃烧特性,合理设置吹灰器的参数。
包括调整喷嘴的角度和位置、调整喷气速度和喷气时间等。
通过不断的试验和调整,找到最佳的参数配置,提高吹灰器的清灰效率。
2. 模拟仿真借助计算机仿真技术,对吹灰器系统进行模拟,模拟不同参数下的吹灰效果。
通过模拟结果的分析和比较,找出吹灰器运行中存在的问题,并针对性地优化吹灰器的工作方式。
模拟仿真可以有效地提高吹灰器系统的效率和清灰效果。
3. 设备更新随着科技的不断进步,吹灰器设备也在不断更新换代。
通过引进高效节能的吹灰器设备,可以有效提高吹灰器的清灰效果和工作效率。
优化吹灰器设备的选择和使用,可以提高电厂的能源利用效率和环保性。
四、吹灰器的维护与检修1. 定期检查定期对吹灰器设备进行检查,发现问题及时进行维修和调整。
检查包括吹灰器的工作状态、各部件的连接情况以及清灰效果等。
通过定期检查,可以提前发现潜在问题,确保吹灰器设备的正常运行。
2. 清洗维护定期对吹灰器设备进行清洗和维护,清除吹灰器中的积灰和灰尘。
同时,对吹灰器的喷嘴、阀门等部件进行检查和维修。
保持吹灰器设备的清洁和正常状态,可以延长设备的使用寿命,并确保吹灰器的良好工作效果。
3. 人员培训对吹灰器设备的操作人员进行培训,提高其操作技能和维护意识。
培训内容包括吹灰器的工作原理、常见故障处理方法以及日常维护注意事项等。
锅炉蒸汽吹灰压力控制优化
锅炉蒸汽吹灰压力控制优化锅炉蒸汽吹灰是防止锅炉结焦进一步扩大的有效措施,吹灰压力能否控制在要求范围内直接影响锅炉受热面的安全运行。
为有效地清除锅炉内受热面积灰,保证受热面清洁,达到受热面良好的传热效果,就需要保证锅炉蒸汽吹灰系统要有一个稳定的蒸汽压力来进行吹灰。
标签:锅炉蒸汽吹灰;锅炉结焦;受热面积灰;吹灰锅炉蒸汽吹灰是防止锅炉结焦进一步扩大的有效措施,吹灰压力能否控制在要求范围内直接影响锅炉受热面的安全运行。
为有效地清除锅炉内受热面积灰,保证受热面清洁,达到受热面良好的传热效果,就需要保证锅炉蒸汽吹灰系统要有一个稳定的蒸汽压力来进行吹灰。
吹灰系统中减压站中的基地式压力调节仪表由于现场震动的原因,指针易发生波动;气动调整门接收基地式压力调节仪表传过来的气信号缓慢,使调整门不能迅速动作;造成吹灰压力的不稳定,造成吹灰中止;吹灰系统与DCS不能通讯,运行人员无法实时进行监控。
1 吹灰中止原因分析2制定相应策略及实施2.1 实施一:取消基地式调节仪控制压力,改为DCS控制压力。
将原吹灰系统减压站的调整門的控制改进为ABB智能定位器取代原有的接收气信号定位器,并在调节阀后吹灰蒸汽管道上增加压力变送器,将4-20mA的标准信号引入DCS系统,DCS组态增加PID逻辑实现吹灰压力的调节门的快速准确控制。
吹灰压力的设定值SP可以进行调整,以适应锅炉本体、空预器、SCR 吹灰所需要的吹灰压力。
锅炉吹灰系统投入实现自动控制调节,DCS程序自动设置吹灰压力调节阀为自动调节状态,同时自动设定吹灰压力调节阀的控制压力定值SP。
为防止设定值过高,造成蒸汽压力过大,在组态中M/A站(操作器)进行了偏置限制(偏置范围-1—0.5MPa),同时增加了SP输出限率,速率限制0.2 MPa/s,避免压力设定值突然变化。
这样提高了锅炉吹灰压力的稳定性,保证吹灰蒸汽压力误差控制在±0.2Mpa之内2.2 实施二:PLC与DCS系统融合在一起,DCS实现所有功能在Ovation工程师站增加LC卡件,建立模拟量点用于接收数据,使用SLC 算法建立控制逻辑;实现PLC与DCS系统融合,由DCS系统实现原吹灰控制柜内上位机功能,实现原吹灰控制上位机和DCS系统内吹灰功能可并列运行互为冗余。
锅炉受热面污染监测及吹灰优化
吹灰优化
理论上来说,吹灰频率越高,受热面越洁净,获得的吹灰 直接受益越大,但是吹灰所消耗的蒸汽量也随之增加。在 某一个确定的时间范围内,无论进行多少次吹灰,每次吹 灰的消耗是相同的,次吹灰的支出与吹灰频率是单纯的线 性关系。 吹灰的收益(这里的收益指吹灰带来的传热效率的改善, 并非吹灰净收益,吹灰净收益=吹灰收益-吹灰消耗)与吹 灰频率的关系要复杂的多。某固定时间段内,吹灰次数越 多,吹灰收益越大。但随着吹灰次数的增加,吹灰收益的 增长越来越慢。 理论优化目标就是要找一个最佳吹灰频率,使得此时吹灰 净收益最大。以吹灰净受益最大为目标函数,寻求最小吹 灰频率(即最大吹灰时间间隔),同时以锅炉运行状态为 限制条件,实现锅炉的吹灰优化。
1 0. 6
ϕB j VC pj σ 0 al Flt Ta 3
其大小代表了炉膛受热面污染情况。 其中,Ta为理论燃烧温度;M为与炉膛结构有关,代表 σ a 火焰中心位置的常量; 0为玻尔兹曼常数,.67 * 10 −8;l 5 炉膛黑度; Flt 炉膛面积;ϕ 保热系数;B j 计算燃料量; VC pj 燃烧产物的平均热容
CF = K lx − K sj K lx
CF大则表示受热面积灰越严重污染。
炉膛污染监测模型
炉膛水冷壁吸收的热量主要是来自炉内火焰的辐射热, 对流热只占大约5%左右,可以忽略不计。根据炉膛出 口烟温可以计算出炉膛平均有效热系数
ψpj
1 Ta = ( '' − 1) M θ lt + 273
锅炉受热面污染监测及吹灰优化 意义
基于机组在线监测参数,直接或间接地 诊断炉内各受热面积灰结渣的在线监测 诊断技术,并在此基础上建立优化的吹 灰模型,制定合理的吹灰策略,直接指 导运行人员对吹灰器进行操作,将传统 的周期性统一吹灰改为根据受热面污染 状况和运行需要的动态吹灰,可以有效 提高机组安全经济运行水平。
长吹灰器常见故障分析与处理
长吹灰器常见故障分析与处理
吹灰器的是吹扫锅炉受热面集灰,保持受热面清洁的,以提高传热效果,保证锅炉热效率,防止受热面结焦的设备。
故障现象:
(1)吹灰器启动失败及吹灰器不自退。
(2)吹灰器内漏。
(3)吹灰器内管密封处漏汽严重,提升阀提升杆处漏水。
(4)吹灰器入口蒸汽法兰漏汽。
原因分析:
(1)控制部分故障。
(2)电动机故障。
(3)枪管烧变形或卡涩。
(4)阀芯与阀座结合面损坏。
(4)吹灰器内管,提升阀密封填料损坏。
(5)吹灰器入口法兰石墨金属缠绕垫失效损坏。
处理方法:
(1)联系电热人员检查控制系统及膨胀电源线是否拉卡在设备上。
(2)吹灰器外枪管炉内部分烧弯曲变形迅速就地手动或用手动摇把退出,如枪管脱离滑动轴承支架应重新调整并校正枪管,如枪管变形严重应更换新的。
(3)隔绝单项系统后检修提升阀,用专用工具对提升阀进行拆
卸并对阀芯与阀座进行研磨检修,如阀芯或阀座损坏严重及进行更换。
(4)隔绝单项系统后对内管密封填料进行更换,注意填料压盖螺栓适度拧紧。
(5)重新更换法兰密封垫片。
防范措施:
(1)严格检修工艺。
(2)加强点检,及时发现问题及时处理。
锅炉吹灰自动控制系统可靠性优化
仪器仪表用户INSTRUMENTATION 第29卷 第04期2022年04月Vol.292022 No.04锅炉吹灰自动控制系统可靠性优化张 宇(宁夏枣泉发电有限责任公司,银川 750001)摘 要:枣泉电厂锅炉吹灰自动控制系统由机组DCS 实现,其在实际运行过程中,存在锅炉吹灰顺控自动中断,锅炉吹灰蒸汽压力波动大,锅炉炉膛压力波动时不闭锁锅炉吹灰器工作等问题。
针对这些问题对自动控制系统进行可靠性优化,分别采用了修改水平烟道吹灰顺控,增加炉膛吹灰单吹顺控,在锅炉吹灰压力控制回路增加一阶惯性微分环节,优化锅炉吹灰压力控制回路PID 参数,增加锅炉炉膛压力对锅炉吹灰的闭锁,优化锅炉吹灰运行方式等手段。
通过以上优化手段,有效解决了锅炉吹灰顺控中断、锅炉吹灰压力波动的问题,同时提高了锅炉在低负荷段、大量掉焦及炉膛压力波动等特殊工况下的锅炉运行安全,锅炉吹灰自动控制系统可靠性得到大幅提升。
关键词:DCS ;自动控制系统;逻辑优化中图分类号:TK223.7 文献标志码:AOptimization on Automation and Control System ofBoiler Soot Blowing SystemZhang Yu(Ningxia Zaoquan Electric Power Generation Co., Ltd.,Yinchuan,750001,China )Abstract:Zaoquan power station’s boiler soot blowing control system is working on DCS control system, during actual op -eration, it have some problem such as boiler soot blowing sequence control system failed, boiler soot blowing steam pressure fluctuates greatly, boiler soot blowing system working with boiler furnace pressure fluctuates.to solve these problem, we made some optimization on reliability for automation and control system of boiler soot blowing system, including revise boiler soot blowing SCS, add boiler single soot blowing SCS, optimization of boiler soot blowing pressure control loop PID, increase blocking of boiler soot blowing by boiler furnace pressure, optimizing boiler soot blowing operation. Effectively solve the boiler soot blowing sequence control system failed and the boiler soot blowing steam pressure fluctuates greatly. Improve boiler operation safety on the low load operation or a lot of coke drop or boiler furnace pressure fluctuates. The reliability of boiler soot blowing automation and control system has been greatly improved.Key words:DCS ;automation and control system ;logic optimization收稿日期:2022-02-25作者简介:张宇(1990-)男,银川人,本科,助理工程师,从事发电厂热控自动化维护工作。
锅炉吹灰器周围受热面出现的问题分析与处理建议
锅炉吹灰器周围受热面出现的问题分析与处理建议锅炉吹灰器周围受热面出现的问题分析与处理建议电厂使用的锅炉蒸汽吹灰器(简称吹灰器)周围受热面存在一些问题,发生了不同程度的吹灰器吹损锅炉管排而导致泄漏的事故,给电厂锅炉的安全经济运行带来了危害。
1.其主要问题如下:(1)因吹灰器投停过程监督力度不够,过分相信吹灰器投停自动装置,吹灰器投运后未及时退出,长期吹损吹灰器周围锅炉受热面,造成受热面泄漏。
(2)因吹灰器疏水阀存在缺陷或疏水时间偏短,造成吹灰器蒸汽带疏水吹灰,使吹灰器周围受热面多处吹损减薄。
2.原因分析(1)吹灰器投运后没及时退出,长期吹损吹灰器周围锅炉受热面而造成泄漏的主要原因是:锅炉运行、维护不到位。
运行人员只负责吹灰器的投停,投停后没有及时检查吹灰器是否全部退出。
维护人员只负责发现吹灰器有缺陷的消缺及维护,平时缺少巡检维护。
吹灰器投停监督信号不准确,吹灰器并未退出,却发退出信号,结果使锅炉运行人员产生误判。
(2)吹灰器蒸汽带疏水吹损其周围锅炉受热面的主要原因是:吹灰器管道的疏水阀有缺陷甚至损坏,疏水无法疏尽便进行吹灰。
疏水阀虽然好用,但放疏水时间不够造成蒸汽带疏水吹灰。
吹灰器管道放疏水温度缺少监视手段,不能准确判断疏水是否放净,便投入吹灰器进行锅炉受热面吹灰。
设计锅炉吹灰器是蒸汽吹灰,由于蒸汽带疏水增加了吹灰汽源的重度,造成吹灰器吹扫圆周范围明显缩小,蒸汽雾状吹扫带疏水后偏向于直线方向吹扫。
因此,在吹灰器投、停的瞬间吹损其周围受热面的机率增加。
蒸汽带疏水的情况下长期投用吹灰器,吹灰器周围的锅炉受热面易多处吹损。
由于疏水温度比蒸汽温度低,吹灰器周围的密封装置和受热面长期接触低温疏水极易产生表面微裂纹。
3.技术要求和处理建议为消除锅炉吹灰器周围受热面出现的一些问题及危害,防止锅炉吹灰器周围受热面吹损、蒸汽带疏水吹灰等现象的产生,同时维持锅炉受热面的清洁,提高锅炉运行的安全性与经济性。
经归纳总结,特提出下列技术要求及处理建议。
锅炉吹灰优化计算原理
电站锅炉积灰结渣再线监测系统一项目的提出随着火力发电厂计算机控制和数据管理系统的不断完善,对大型现代化发电机组安全经济运行的要求越来越高,迫切需要在机组实时监测数据的基础上,对机组运行的安全经济性进行可靠的在线分析,为机组的运行提供直接在线的或间接的运行指导,提高机组的安全与经济性和现代化计算机管理的水平,同时,对进一步发挥现有控制检测装置和计算机系统的潜在作用具有重要的意义。
本项目开发的“机组节能降耗和锅炉燃烧积灰结渣在线监测与指导系统”基本上利用已有的电厂DAS系统采集的数据,对机组能耗率(锅炉热效率,发电煤耗率等指标)、各主要对流受热面的积灰结渣,锅炉炉膛出口温度进行在线监测和分析计算,并实时显示分析结果。
同时以机组设计和正常运行工况为基准,定量查找机组运行能耗率高于设计能耗率的各种原因,从而为系统设备的维护,检修以及运行参数的调整提供指导和决策,实现锅炉受热面的优化吹灰和锅炉炉内燃烧工况运行指导,最终达到节能降耗、提高机组运行经济性和安全性的目的。
二. 工作原理本系统以电站锅炉整体及局部能量和质量平衡原理为基础,根据在线检测和处理机组运行参数,实时计算和分析锅炉的经济与安全性能指标,预测锅炉故障等,为锅炉机组运行提供动态优化管理。
以在线监测机组运行的经济性和安全性、提供机组运行性能分析计算、节能降耗、锅炉的积灰结渣监测和燃烧的运行指导为主要目的。
1.基本原理在本项实施工作中,采用了基于在线检测的热工数据的锅炉整体和各局部受热面热量平衡的基本原理。
在整体热平衡的基础上,利用DAS系统中的工质侧参数和省煤器后烟气侧参数,并根据飞灰可燃物及排烟氧量软测量模型,首先进行锅炉各项热损失和热效率的计算,然后,从省煤器出口开始,基于所开发的计算模型,逆烟气的流程逐段进行各受热面的热平衡和传热计算。
2.受热面洁净因子计算以省煤器为例,说明任一受热面的热平衡计算。
在已知受热面出口烟温,工质侧进、出口参数的基础上,分别由工质侧和烟气侧的热平衡方程式(1)(2),计算该受热面的进口烟温,再根据传热方程(3),计算该工况下该受热面的实际传热系数Ksj (4)。
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第 13 卷 (2011 年第 9 期 )
电力安全技术
安全生产
图 4 判断器提升阀内漏的温度测点安装示意
图 3 长吹灰器“退超时”和“过早退”控制逻辑
当长吹灰器进到位后,“吹灰器退”交流接触 器带电吸合,吹灰器开始退操作,TZV 信号为“1”, 脉冲发生器 TP1 将产生脉宽为 T3 s 的脉冲,此脉 冲与 TFV 信号执行“与”运算。如果在 T3 时间段 内吹灰器本体设备振动导致“退到位”行程开关误 动后,TFV 信号为 1,RS2 触发器置位,长吹灰器“过 早退”报警,提醒运行人员紧急处理。
(4) 在吹灰器退到位后,将提升阀前蒸汽管道 壁温取样模拟为蒸汽温度正常值,这就模拟了提升 阀内漏故障。当到达“提升阀内漏”定时器设定值 后,若操作员站发出“提升阀内漏”报警,则试验 结果符合改造要求。
参考文献 :
1 柳成亮.锅炉吹灰器吹伤受热面管排的综合治理 [J].山
西电力,2002(3) :6-8.
1 长吹灰器常见故障及其原因
(1) 因长吹灰器本体卡涩造成电机过流,电机 热保护动作,使吹灰器枪管无法正常进、退到位。
长吹灰器在进、退过程中,若枪管长时间受热 产生变形或现场粉尘进入吹灰器减速机传动导轨造 成其进、退不畅,将导致电机过流,电机热继电器 动作,电机“进”、“退”交流接触器控制回路断开, 电机失电,长吹灰器枪管将无法直接对吹锅炉再热 器或过热器管道。如果运行人员不能及时发现此类 缺陷,被吹伤的管道一般在 1 ~ 2 天后将减薄、爆 裂,并将吹伤其附近受热面管道,使事故扩大。
对于前 2 种故障,可通过在吹灰器单体控制逻 辑中增加进、退时间判断报警逻辑来解决。时间是 唯一不受外界因素影响的变量,如果在长吹灰器单 体控制逻辑中加入进、退时间判断报警逻辑,可及 时、可靠地发现吹灰器枪管进、退不到位缺陷。对 于提升阀内漏缺陷,因无法通过常规设计中的信号 逻辑组合来判断,只能通过在提升阀前进汽管道上
2 陈治龙.吹灰器故障对锅炉设备的影响及改进措施 [J].
华东电力,2002(9) :67-68.
3 邓亚军.电站锅炉吹灰器运行现状及性能比较 [J].四川
电力技术,2003(3) :22-24.
4 陈 建.吹灰器未退回无报警的处理 [J].电力安全技术,
2006,8(8) :48.
( 收稿日期 :2011-05-11)
(3) 长吹灰器提升阀内漏造成吹灰器退到位后 继续向炉膛喷射高温蒸汽,造成长吹灰器进口处管 道减薄、爆裂。
吹灰器启动后,长吹灰器提升阀在一定时间内 连续通过高温蒸汽,其运行天数及使用次数达到一 定数量后就可能造成提升阀密封面受损,产生阀门 内漏。如果泄漏量较小,尚不足以对受热面产生损 坏 ;但如果泄漏量较大,将会使吹灰器入口处受热 面管道减薄、爆裂。
当长吹灰器进到位后,吹灰器“退”交流接触 器带电吸合,吹灰器开始退操作,TZV 信号为“1”, RS1 触发器置位并触发定时器 TON1 进行时间累 积。如果在 T2 时间内 TFV 信号一直为 0,即 DCS 系统在 T2 时间内未收到长吹灰器“退到位”信号, 定时器 1 动作,RS2 触发器置位,长吹灰器“退超 时”报警,提醒运行人员紧急处理。
〔关键词〕火力发电厂 ;长吹灰器 ;控制系统 ;设计优化
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
蒸汽吹灰器因其技术成熟、吹灰用时短、效果 好而被火力发电厂广泛用于清除锅炉“四管”积灰 及结焦。但由于吹灰器,特别是长吹灰器,数量众多、 工作环境较为恶劣,运行中吹灰器本体极易发生卡 涩,使其无法正常进、退到位,或出现提升阀长期 因高温蒸汽冲刷产生内漏等缺陷,且因很难被及时 发现,可能导致高温蒸汽长时间对吹锅炉受热面管 道,最终造成受热面管道减薄、爆裂等恶性事件。
(2) 在吹灰器退过程中,将“退到位”行程开 关拨回,模拟吹灰器“退到位”行程开关因本体设 备振动误发故障。若“退到位”信号在指定时间段 内出现,操作员站发出“吹灰器早到位”报警,则 试验结果符合改造要求。
(3) 在吹灰器退过程中,将就地控制箱内的吹 灰器控制回路空气开关断开,模拟电机热保护动作 断开“吹灰器退”接触器控制回路故障。在到达“退 超时”定时器设定值后,若操作员站发出“吹灰器 退超时”报警,则试验结果符合改造要求。
图 1 长吹灰器控制逻辑
为了简化编程,DCS 系统定义了吹灰器专用 逻辑控制块 FB-CHQ。其入口及出口参数为 :R1 为使能信号,M1 为手动启动信号,A1 为程控启 动信号,CBLK 为吹灰器闭锁信号,POUT 为吹 灰器启动命令。块内控制逻辑较为简单。
从图 1 可以看出,长吹灰器单体控制逻辑没有 任何应对异常工况的处理措施,无法适应现场出现 的各类异常情况。
由于长吹灰器布置在水平烟道及尾部受热面, 更换此受热面管道的工作量非常大,需将锅炉本体 温度降低到 50 ℃后,检修人员才能进入炉膛搭设 检修平台,才可进行检查及消缺工作,一般消缺时 间为 4 ~ 5 天。以 1 台 330 MW 机组为例,检修 时间加上停、开机时间,损失电量近 3 000 万 kW•h, 经济损失近 300 万元。
(2) 长吹灰器在进、退过程中因其本体振动较 大,引起“退到位”行程开关误动,使吹灰器枪管 无法正常进、退到位。
长吹灰器在进、退过程中,枪管内的高温蒸汽 随着枪管旋转运动进入炉膛,引起吹灰器本体振动。 特别是在吹灰器进到位开始回退时,因枪管要反向 转动,吹灰器本体振动加剧,可能引起“退到位” 行程开关误动,吹灰器“退”交流接触器控制回路 误认为吹灰器已到位,控制回路断开,而吹灰器实 际停在中间位置,直接对吹锅炉受热面管道。此种 现象虽然发生几率较少,但对锅炉受热面管道的破 坏程度较 (1) 中所述更为严重,修复时间更长。
13
加装壁温测点,并增加泄漏量判断逻辑来解决。 3.1 长吹灰器“进超时”报警
长吹灰器“进超时”报警的控制逻辑如图 2 所 示。其中,QD 为长吹灰器手动启动信号,T1 为以 长吹灰器实际进到位时间为参考设定的“进超时” 时间,JFV 为“正在退”信号 ( 因无“进到位”信号, 只能将“正在退”信号取反后作为“进到位”信号, 由“吹灰器进”交流接触器辅助触点送来 ),MFV 为报警复位信号。
长吹灰器“退超时”和“过早退”的控制逻辑 如图 3 所示。其中,TZV 为“正在退”信号 ( 由 吹灰器“退”交流接触器辅助触点送来 ),TFV 为 “退到位”信号 ( 原位行程开关 ),T2 为以实际退到 位时间为参考设定的超时时间,T3 为以长吹灰器实 际退到位时间为参考设定的吹灰器退到位最小所需 时间,MFV 为报警复位信号。
第 13 卷 (2011 年第 9 期 )
电力安全技术
安全生产
锅炉长吹灰器控制逻辑分析与优化
魏 霞1,刘 波2,郭军强2,王贞卫2
(1.新疆大学,新疆 乌鲁木齐 830047; 2.华电新疆发电有限公司乌鲁木齐热电厂,新疆 乌鲁木齐 830065)
〔摘 要〕分析了长吹灰器常见故障的原因及其控制逻辑的不足,提出了通过增加长吹灰器“进 超时”、“退超时”等逻辑报警功能,提醒运行人员及时发现设备缺陷并进行应急处理,避免机组因 锅炉爆管引起事故停运。实践证明,上述报警控制逻辑简单、可靠,可满足生产现场实际需要。
2 控制逻辑存在的问题
随着 DCS 系统的发展,早期基于 PLC 的吹 灰器程控系统的各项功能已逐渐纳入机组 DCS 系 统,吹灰器厂家只配套提供吹灰器动力配电柜和接 触器柜。但 DCS 系统厂家和调试单位对吹灰器本
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电力安全技术
第 13 卷 (2011 年第 9 期 )
体设备性能了解较少,对吹灰器长期运行过程中可 能出现的各类问题及对应的解决办法不清楚,以致 DCS 系统所实现的吹灰器控制逻辑过于简单,无 法适应各类异常工况。以华电新疆发电有限公司乌 鲁木齐热电厂长吹灰器单体控制逻辑为例,其控制 逻辑如图 1 所示。
4 试验结果
在锅炉热态工况下,选择处于不同位置的6台 长吹灰器、6台半长吹在器进行试验,方法如下。
(1) 在吹灰器进过程中,将其就地控制箱内的 控制回路空气开关断开,模拟电机热保护动作断开 “吹灰器进”接触器控制回路故障。在到达“进超时” 定时器设定值后,若操作员站发出“吹灰器进超时” 报警,则试验结果符合改造要求。
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图 2 长吹灰器“进超时”控制逻辑
当运行人员在 DCS 系统启动长吹灰器后,脉 冲发生器 TP1 将产生脉宽为 (T1+2) s 的脉冲,此 脉冲与 JFV 取反信号作与运算,其结果触发定时 器 TON1 进行时间累积。如果在 T1 时间内 JFV 信 号一直为 0,即 DCS 系统在 T1 时间内未收到长吹 灰器“正在退”信号,定时器 1 动作,RS1 触发器 置位,长吹灰器“进超时”报警,提醒运行人员紧 急处理。 3.2 长吹灰器“退超时”和“过早退”报警
MFV 为报警手动复位信号。当报警 RS2 触发 器置位后,点击复位按钮,MFV 信号为 1,产生 脉宽为 3 s 的复位脉冲,使 RS2 触发器复位。
需要注意的是定时器预设值 T1、T2 和 T3 之间 的关系。在锅炉热态运行期间测定吹灰器进到位时 间为 t1,退到位时间为 t2,则可取 :
t1+10<T1<t1+30 ; t2+10<T2<t2+30 ; t2-10<T3<t2。 3.3 提升阀内漏缺陷判断及泄漏量判断逻辑 判断提升阀内漏缺陷较为简单的办法是,在长 吹灰器退到位后,用便携式测温枪检测提升阀后的 管道温度。由于长吹灰器数量众多,采用此种方法 将大大增加运行人员的劳动强度,因此可通过监测 提升阀进汽管道壁温来判断提升阀是否内漏。 在长吹灰器提升阀进口蒸汽管道上加装管道壁 温测点,并将其引入 DCS 系统。当长吹灰器正常 退到位后,提升阀将在压杆作用下关闭。如果提升 阀无内漏缺陷,在提升阀关闭一定时间后,管壁温 度将持续下降 ;如果有内漏缺陷,管壁温度将保持 不变或下降趋势不明显 ( 按内漏量大小而定 )。通 过此原理可判断提升阀是否内漏,但每台吹灰器实 际的管壁温度下降趋势不同,需要逐台测定。管道 壁温测点安装如图 4 所示。