电厂锅炉事故分析 王鹏宇
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(1)防止炉膛爆炸事故的操作措施。 ①一旦全炉灭火,应立即切断进入锅炉的全部燃料, 包括给煤、给粉和点火用油、气等,即主燃料切断 (MFT); ②锅炉点火前必须通风,排除炉膛、烟风道及其他通 道中的可燃物聚集。通风时必须将烟风挡板及调风器打开 到一定的位置,风量应大于满负荷风量的25%,时间不少 于5min,以保证换气量大于全部容积的5倍(德国TRD规定 是 3倍 ); ③点火时要维持吹扫风量;一个燃烧器投运1Os内(不 包括投煤及煤粉达到燃烧器所需的延滞时间)点不着,就 应切断该燃烧器的燃烧。有一些锅炉不具备单个燃烧器自 身点燃及火焰监视的条件,除了说明其保护功能的局限外, 还应强调灭火保护及吹扫联锁的两个必要性,不可偏废。
(一)事故案例及分析
• 案例1 1988年4月某热电厂一台220t/h锅炉, 由于炉膛内聚集的可燃气体爆炸,锅炉钢架不能 承受爆炸引起的侧向作用力,炉后钢柱扭曲、断 裂,炉顶大板梁失去支承点,向下向右塌落。锅 炉省煤器、过热器、水冷壁随之掉落并发生弯曲 变形,回转式空气预热器被压下沉,导致整台锅 炉报废。
达到燃爆浓度,遇明火发生爆炸。
(二)事故预防 1、炉膛爆炸事故预防 据统计自1980年以来,至少有30台锅炉发生炉 膛爆炸事故,以致水冷壁焊缝开裂,刚性梁弯曲 变形,顶棚被掀起,烟道膨胀节开裂等设备损伤 屡屡发生。究其原因: 1)设计上缺乏可靠的灭火保护和联锁、报警; 2)炉膛刚性梁抗爆能力低; 3)运行人员处理燃烧不稳或熄火时方法不对,错 误采用“爆燃法”抢救,导致灭火爆炸; 4)燃料质量下降、负荷调节失当、给粉装置及控 制机构突然失灵等。
2.事故发生后的检验结果表明,锅炉所用的水冷 壁管材符合技术规范的要求,对水冷壁管断口样 品的失效分析证实,包角管的破裂是由于冷灰斗 破坏后塌落导致包角管受过大拉伸力而造成的。 3.对于事故的触发原因是锅炉严重结渣。 事故的主要过程是: ① 严重结渣造成的静载加上随机落渣造成的动载, 致使冷灰斗局部失稳。 ② 落渣入水产生的水汽,进入炉膛,在高温堆渣 的加热下升温、膨胀,使炉膛压力上升。
• 案例2 2011年5月30日,某电厂#2机组锅炉在 启动过程中发生爆燃事故,报损1000万。 损失: • 炉前侧冷灰斗水冷壁撕裂脱落; • #8磨煤机电机冷却风扇损坏; • 多处烟道移位; • 吹灰器及平台移位严重; • 高温炉烟套管部位移位,20.5米高温炉烟膨胀 节损坏。
原因: 本次事故是由于被保险人#2炉在冷炉点火启动过 程中,未燃煤粉进入炉膛积聚,炉膛内煤粉浓度
(二)事故预防 • 防止承重部件损坏,应从防止超载及维持支、 吊件承载能力两方面着手。当前应注意以下问题: • (1)锅炉钢结构的工作温度。美国锅炉规范规定 承重构件受热后温度不得大于315℃,这是因为钢 材的屈服强度因温度上升而急剧下降。《建筑设 计防火规范》中规定无保护层的钢柱、钢架、钢 层架耐火极限只有15分钟,说是说在大火中钢结 构很快变形失效。为此要求: • 1)锅炉油管路,电缆的铺设要离开承重部件; • 2)一旦发生火灾要组织力量控制承重部件的温 度,此时立柱和大梁的冷却至关重要。
由于锅炉部分PLC 柜通讯中断,引起CRT画面锅 炉侧所有辅助设备的状态失去,无法控制操作, 运行人员立即就地紧急停运两组送引风机。经戴 防毒面具人员进入现场附近,发现炉底冷灰斗严 重损坏,呈开放性破口。 经分析,事故原因是多方面的,现将事故调查 过程中的事故机理技术分析结论综合如下: 1.锅炉冷灰斗结构薄弱,弹性计算确认,事故前 冷灰斗中积存的渣量,在静载荷下还不会造成冷 灰斗破坏,但静载荷上施加一定数量的集中载荷 或有施加一定数量的压力就有可能造成灰斗失稳 破坏。
• (2)要避免炉膛严重堆焦、转向室灰斗存灰、风 道积灰与烟道存水等超载现象。 • (3)锅炉刚性梁的作用是承受一定的炉膛爆炸力, 其薄弱环节是角部绞接结构。在设计抗爆压力下, 刚性梁的挠度f=1/500。有怀疑时,应通过测试, 确定是否需要加固。 • (4)吊杆的安全性取决于力的分配及坡屋内吊杆 高温部位的强度是否满足要求,最好使用有承力 指示的吊架。个别吊杆弹簧压死或不承力都是不 正常的现象,要作为锅炉定期检验内容加以确认 调整。
一、承重部件损坏造成的事故
锅炉承重部件基本可以分成三类: 1. 受拉部件,如吊杆; 2. 受压部件,如钢柱、支承杆; 3. 受弯部件,如梁。
它们都具有突发性损坏的特点,如吊杆断裂、压杆失 稳和桁架失稳。 所谓失稳或翘曲失效是指作用在支撑杆、支柱上的压 力达到某一临界水平时,它们有时会突然发生例如弓起、 褶皱、弯曲等几何形状上的剧烈变化。 这时从强度观点,作用力产生的应力完全在设计范围 内,但剧烈的几何变形而引起的大挠度可能破坏结构的平 衡,形成不稳定的构形,使其突然崩溃,即通常所谓的失 稳或翘曲失效。
(2)确定合理的保护定值。为了避免爆炸,《火力发电厂 设计技术规程》1994年版本已明确:“锅炉燃烧系统应设 置炉膛火焰监视、炉膛灭火保护、炉膛压力保护和炉膛吹 扫闭锁”,通过执行这条规定,大大控制了炉膛爆炸事故。 当前不论火焰监视相关的熄火保护和黑炉膛保护,单就炉 膛压力保护而言,动作值的确定并不规范。从原则上讲随 炉膛结构强度的提高以及燃烧方式的变化,定值不应相同。 实际测量表明,正常情况下一旦锅炉灭火,炉膛负压先增 大(即负值增大),而后由于吸风自动调节的作用以及煤粉 爆燃而炉膛负压反正,所以炉膛负压保护对于火焰熄灭时 迅速切断进入炉膛的燃料,从而减少爆炸威力有先期制止 的作用。《电力锅炉监察规程修订说明》
• (5)现代锅炉普遍采用全密封膜式炉壁,并确立 膨胀中心,为此在锅炉周围、上下设许多向构件, 保证以膨胀中心为零点,向一定方向膨胀。凡是没 有按设计值胀出的,必然存在残余应力,将影响支 吊架安全,务必要究其原因,以防意外。
• (6)要弄清锅炉承重部件的设计意图,哪些是受 拉杆件,哪些是受压杆件,哪些接合部位要留间隙, 哪些部件是要焊牢的。在检验过程中严格贯彻设计 意图,维持结构承重功能。
• 案例2 1994年3月某热电厂的一台220t/h锅炉, 由于锅炉房起火,锅炉钢柱遇热屈服强度下降发 生弯曲变形,致炉整体后倾1O°,后移5.3m,汽 包下沉2m,所有受热面下坍弯曲变形,锅炉报废。
• 案例3 1993年3月某厂一台2008t/h锅炉,由 于大量堆集以及可能存在的塌焦、炉压突升等冲 击力,使支撑该炉冷灰斗的钢结构失稳,组成冷 灰斗的水冷壁管严重变形,锅炉停用。
二、爆炸造成的事故
天然气的爆炸下限约为5%,煤粉的爆炸下限是 20~60g/m3,爆炸产生的压力可达0.3~1.OMPa。 就锅பைடு நூலகம்范围而言,可燃物质是指天然气、煤气、 石油气、油雾和煤粉;构成爆炸事故的有炉膛爆 炸、煤粉仓爆炸及制粉系统爆炸。
(一)事故案例及分析
• 案例1 1993年3月10日,宁波市北仑港发电厂1 号机组锅炉发生炉膛爆炸特大事故,造成死亡23 人,重伤8人,伤16人。该机组停运132天,少发 电近14亿度,直接经济损失778万元。因该炉事故 造成的供电紧张,致使一段时间内宁波地区的企 业实行停三开四,杭州地区停二开五,浙江省经 济受到了严重影响,间接损失严重。 事故后对现场设备损坏情况检查后发现:21米 层以下损坏情况自上而下趋于严重,冷灰斗向炉 后侧例呈开放性破口,侧墙与冷灰斗交界处撕裂 水冷壁管31根。
而吊杆的断裂因为常发生在具有应力集中特征 的螺扣处,现在使用的锅炉多为悬吊式锅炉,此 类锅炉由于锅炉受热面、汽水联箱、管道、烟风 煤粉管道都通过支吊架、梁、桁架,由钢柱承重; 并以膨胀中心为零点,向下,向四周膨胀。一旦 承重系统失效,部件脱落,部件的几何形状即发 生变化,同样可以导致锅炉部件失效。 理论计算表明,一根细长的受热管可以承受很 高的内压,但却不能承受一般的轴向压力,更不 能承受侧向弯曲力的作用,否则将产生变形失效, 导致事故发生。
二、爆炸造成的事故
可燃气体或粉尘与空气形成的混合物在短时间 内发生化学反应,产生的高温、高压气体与冲击 波,超过周围建筑物、容器、管道的承载能力, 使其发生破坏,导致人身伤亡、设备损坏,称为 爆炸事故。
通常发生爆炸要有三个条件: 1.燃料和助燃空气的积存: 2.燃料和空气的混合物的浓度在爆炸极限 3.足够的点火能源。
承压部件必然发生一次温度交变导致一次寿命损 耗,其中直流锅炉水冷壁与分离器可能发生几百 度温度的变化,从而诱发疲劳破坏,造成设备的 损坏。
通过分析,造成电厂锅炉事故发生的原因很多, 下面主要介绍常见的三种: 一、承重部件损坏造成的事故 二、爆炸造成的事故 三、锅炉承压部件损伤造成的事故
4.锅炉投入运行后,在燃用设计煤种及其允许变 动范围内煤质时出现前述的严重结潭和再热汽温 低、局部管段管壁超温问题,与制造厂锅炉炉膛 的结构设计和布置等不完善有直接关系,是造成 这次事故的根本原因。 5.北仑电厂及有关单位在管理上存在的一些问题, 也是导致这起事故发生的原因。 最终,事故调查处理小组确定的事故原因为: 制造厂锅炉炉膛设计、布置不完善及运行指挥失 当是事故的根本原因;锅炉严重结渣是事故的直 接原因。
写明:“炉膛压力保护报警值视炉膛安全监控系统的功 能而异,平衡通风锅炉炉膛压力报警值一般可取 ±0.4kPa动作值应避开炉膛压力的正常波动(如吹灰、 投停燃烧器及一些小的坍焦等),当然远低于炉膛抗爆强 度,以保证保护动作后炉膛压力继续升高时,炉膛各部 分不发生永久变形”。“动作值应通过试验确定,作为 试运行阶段的初始值,动作值可取+1.5kPa和- 0.75kPa。”过高的值也许可以防止误动,但冒拒动或 保护动作过迟的风险似乎没有必要。
FSS(炉膛安全系统)盘显示MFT的原因是“炉膛 压力高高”引起,逆功率保护使发电机出口开关 跳开,厂用电备用电源自投成功,电动给水泵自 启动成功。 由于汽包水位急剧下降,运行人员手动紧急停 运炉水循环泵B、C(此时A泵已自动跳闸)。就地检 查,发现整个锅炉房迷漫着烟、灰、汽雾,人员 根本无法进入,同时发现主汽压急骤下降,即手 动停运电动给水泵。
防微杜渐
电厂锅炉事故分析
王鹏宇
“压力”山大
第一节、事故案例、原因及预防
我国电厂锅炉占锅炉总数量的比例不高,但电 厂锅炉都是大型锅炉,压力高,功率大,一旦发 生事故,容易造成群死群伤。 近年来,电厂锅炉重大以上事故较少,但一般 事故不断。据统计表明,100MW及以上机组非计划 停用所造成的电量损失中,锅炉机组故障停用损 失占60%~65%,1995年100MW及以上锅炉及其主 要辅机故障停用损失电量近120亿kwh。 故障停用造成的启停损失(启动用燃料、电、汽、 水)若每次以3万元计,仅此一项全国每年直接经 济损失就达2400万元。与此同时每次启停,锅炉
立柱不同程度扭曲,刚性梁拉裂;水冷壁管严 重损坏,有66根开断,炉右侧2l米层以下刚性梁 严重变形,零米层炉后侧基本被热焦堵至冷灰斗, 三台碎渣机及喷射水泵等全部埋没在内。炉前侧 设备情况尚好,磨煤机、风机、烟道基本无损坏。
事故后,清除的灰渣934立方米。
该事故为典型的炉膛爆炸型特大事故,在此特 别加以分析。 北仑港发电厂1号锅炉是美国燃烧工程公司生产 的亚临界一次再热强制循环汽包锅炉,额定主蒸 汽压力17.3MPa,主蒸汽温度540℃,再热蒸汽温 度540 ℃ ,主蒸汽流量2008t/h。1993年3月6日 起该锅炉运行情况出现异常,为降低再热器管壁 温度,喷燃器角度由水平改为下摆至下限。 3月9日后锅炉运行工况逐渐恶化。3月10日,事 故发生时,集中控制室值班人员听到一声闷响, 集中控制室备用控制盘上发出声光报警:炉膛压 力高高、MFT、汽机跳闸、旁路快开等光字牌亮
③ 落渣振动造成继续落渣使冷灰斗失稳扩大,糯 斗局部塌陷,侧墙与冷灰斗连接处的水冷壁管 撕裂。 ④ 裂口向炉内喷出的水、汽与落渣入水产生的水 汽, ⑤ 升温膨胀使炉膛压力大增,造成主燃料切断, 并使冷灰斗塌陷扩展。 ⑥ 三只角隅包角管先后断裂,喷出的工作介质量 大增,炉膛压力陡升,在渣的静载、动载和工 质闪蒸扩容压力的共同作用下,造成锅炉21米 以下严重破坏和现场人员重大伤亡。