一体化炉内脱硫脱硝
合集下载
相关主题
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
( )G , ) S h e n h u aG u o n e n S h e n d o n l e c t r i cP o w e r r o u B e i i n 0 0 0 3 3, C h i n a g( gE p j g1
, , L I UZ h i i a n MA H u i Z HANG G u o l o n q g g
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ������
w a s f u l l u n d t h e i n t e r a t e d t e c h n o l o f d e s u l f u r i z a t i o na n dd e n i t r a t i o n i n f u r n a c ew a sp r o G yd ga g g yo , o s e d o nt h ep r e m i s eo fn o t a d d i n o r ed e s u l f u r i z a t i o na n dd e n i t r a t i o ne u i m e n t sa to u t s i d eo f p gm q p
1 ㊀C F B 锅炉达标排放存在主要问题
( ) 由 于 锅 炉 设 计 原 因, 受热面和循环物料不 1 足, 多数锅炉运行 床 温 高 , 偏 离 炉 内 脱 硫㊁ 脱硝的最 , 佳反应温度区 间 ( 造 成 炉 内 脱 硫㊁ 脱 8 5 0~8 9 0 ħ) 硝效率低 , 不能实现达标排放 . 脱硫 . ( ) 传统的石 灰 石 输 送 ㊁ 供 粉 系 统 可 靠 性 差㊁ 入 2 炉给料不均匀 , 且未能实现自动控制 , 影响炉内高效
: ; ; ; ; K e o r d s C F Bb o i l e r d e s u l f u r i z a t i o n d e n i t r a t i o n b e dt e m e r a t u r ec o n t r o l c o m b u s t i o no t i m i z a G p p yw ; ; t i o n S O m i s s i o n NO m i s s i o n 2e xe 神 东 电 力) 集团公司在役 C ㊀㊀ 神华国能 ( F B 锅炉 机组共 2 总装机容量为 46 其 中, 世界 2台, 3 4 MW, 首台单机容量 最 大 的 超 临 界 6 0 0 MW C F B 锅炉发 电厂建成投运 . 该 公 司 现 有 C F B 锅炉发电机组均 ( 按« 火 电 厂 大 气 污 染 物 排 放 标 准» G B1 3 2 2 3- 机组实现 S O 2 和 NO x 的达标排放是值得研究的一 个重要课题 . 电机组 ( 国家示范工程 ) 于2 0 1 3年4月1 4 日在白马 ) 设计 ㊁ 建造 , 已无法满足 « 火电厂大气污染物排 2 0 0 3 ( ) ( ) . 因此 , 放标准 » 表1 现有 C G B1 3 2 2 3-2 0 1 1 F B
3 / ( 合性改造以及燃烧优化调整试验 , 可以实现 S O NO 0 0m m 6% g 2㊁ x 排放均小于2
刘志强 , 马㊀辉, 张国龙
[ 关 ㊀ 键 ㊀ 词] 脱硫脱硝 ; 床温控制 ; 燃烧优化 ; C F B 锅炉 ; S O NO 2 排放 ; x 排放 [ / D O I 编 号] 1 0. 3 9 6 9 . i s s n . 1 0 0 2 G 3 3 6 4. 2 0 1 4. 0 5. 1 2 1 j
V o l ������ 4 3㊀N o ������ 5 M a 0 1 4 y2
C F B 锅炉炉内一体化耦合脱硫脱硝技术
( ) 神华国能 ( 神东电力 ) 集团公司 , 北京 ㊀1 0 0 0 3 3 [ ( 摘 ㊀㊀㊀ 要 ]为满足 « 火 电 厂 大 气 污 染 物 排 放 标 准» 的 要 求, 现役循环流化床 G B1 3 2 2 3 2 0 1 1) ( 发电机组在避免 增 加 炉 外 脱 硫 脱 硝 设 备 的 前 提 下 , 充分挖掘 C C F B) F B 锅炉特有 的环保潜力 , 首次提出采用炉内一体化耦合脱硫脱硝的技术路线 . 实际应用结果表 明, 通过增加锅炉受热面 ㊁ 提高分离器效率 ㊁ 优化二次风布置及石灰石输送系统等综 的目标 , 经济和环境效益明显 . O 2)
热㊀力㊀发㊀电
2 0 1 4年
) 表 1㊀ 火电厂大气污染物排放标准 ( G B1 3 2 2 3-2 0 1 1 T a b l e1㊀T h er e u i r e m e n t so fG B 1 3 2 2 3-2 0 1 1 q
3 ( / c o n v e r t e da c c o r d i n t o6% O m 2 )㊀㊀m g g
[ ( ) 中图分类号 ] 文献标识码 ] 文 章 编 号] T K 2 2 9㊀ [ B㊀ [ 1 0 0 2 G 3 3 6 4 2 0 1 4 0 5 G 0 1 2 1 G 0 3
I n t e r a t e dt e c h n o l o fd e s u l f u r i z a t i o na n dd e n i t r a t i o n i nC F Bb o i l e r s g g yo
3. 3㊀C F B 锅炉燃烧优化调整 ( ) 针对目前在役锅炉存在二次风口入炉角度 ㊁ 1 高度 ㊁ 速度及二次风份额不合理等问题 , 对二次风口 布置进行优化改造 , 合理地实现分级送风燃烧 , 改善 氧量在炉内分布 的 均 匀 性 . 同 时 , 延长底部还原区 空间 , 优化上部氧化氛围 , 抑制 NO x 的形成 .
污染物 烟尘 二氧化硫 氮氧化物 ( 以 NO 2 计) 汞及化合物
适用条件 全部 新建锅炉 现有锅炉 全部 全部
限值 ( 1 0 0 2 0 0∗ ) ( 2 0 0 4 0 0∗ ) 0. 0 3 3 0
( 1 0 0 2 0 0∗ ∗ )
注 : ∗ 为广西 ㊁ 重庆 ㊁ 四川等执 行 的 标 准 ; ∗∗ 为 采 用 W 火 焰 锅 项目执行的标准 .
炉㊁ 现有 C F B 锅炉 ㊁ 2 0 1 3年1 2月3 1日 之 前 建 成 投 产 或 通 过 环 评 的
( ) 由于二次风系统设计不合理 ( 往往仅侧重于 3 碳的燃尽 ) 和日常运行不规范 , 未能实现深度分级燃 烧和低过量空气燃烧 , 不能有效抑制 NO x 的生成 .
ຫໍສະໝຸດ Baidu
2 ㊀C F B 锅炉脱硫脱硝技术
加循环物料量 , 提高炉膛悬浮段差压 , 降低锅炉运行 石灰石 ) 系统改造 3. 2㊀ 脱硫剂 ( ( ) 以提 1 每台锅 炉 采 用 双 套 石 灰 石 供 粉 系 统 , 高可靠性 . ( ) 石灰石输送系统采用多级变径技术 , 实现石 2 灰石输送系统的 连 续 可 靠 运 行 . 而 且 , 每套石灰石 输送系统末端设置 石 灰 石 喷 口 , 其中一路进入返料 石灰石的均匀给入 , 以利 于 S O 2 气体与石灰石煅烧 后形成的 C a O 颗粒进行气固硫化反应 . 器, 另一路炉进入二次风口或给煤口 , 多点喷入实现 床温 .
收稿日期 : 2 0 1 3 G 1 2 G 0 8 , 作者简介 :刘志强 ( 工学硕士 , 教授级高级工程师 , 副总经理 , 分管公司生产管理 . 1 9 6 5- ) : m E G m a i l a h u i 5 7 6@1 2 6. c o m
1 2 2 ( 按照 6%O 2 折算 )
s e c o n d a r i rd i s t r i b u t i o na n dl i m es t o n ed e l i v e r s t e m) a n dc o m b u s t i o no t i m i z a t i o na d u s t G ya ys y p j 3 , / m e n t e x e r i m e n t t h eS O n dNO m i s s i o nc a nb ed e c r e a s e dt o l o w e r t h a n2 0 0m m( 6%O . p g 2a xe 2)
网络出版时间:2014-06-09 09:52 第4 期 3 卷 ㊀ 第 5http://www.cnki.net/kcms/doi/10.3969/j.issn.1002-3364.2014.05.121.html 热㊀力㊀发㊀电 网络出版地址:
2 0 1 4年5月 THE RMA LP OWE RG E N E R A T I ON
( ) 通过差异化调整风煤配比 , 尽可能实现炉膛 2 温度均匀 .
( ) 运行中以脱硫排放浓度设定值为导向 , 实现 3 石灰石的自动添加 , 确保脱硫达标所需的钙硫比 .
( ) 采用湿 法 脱 硫 和 S 其特点是 1 C R 脱 硝 改 造, 脱硫 ㊁ 脱硝效率高 , 但初投资和运行成本高 . ( ) 采用湿法脱硫和 S 其特点 2 N C R 脱 硝 改 造, 是脱硫 ㊁ 脱硝效率高 , 脱硝效率相对 S C R 偏低 . ( ) 采用炉内喷钙脱硫和 S 其特点 3 N C R 脱 硝, 是脱硫 ㊁ 脱硝效率高 , 初投资成本较低 .S N C R 脱硝 效率 虽 较 S 但 其 能 满 足 新 标 准 NO C R 低, x 排放要 因此 , 此方式在当前 C F B 上应用较多 . ( ) 在役 C 4 F B 机组采用 炉内一体化耦合脱硫 脱硝 技 术 , 即利用 C F B 锅炉炉内高效喷钙脱除 以实现污染物小于 双 2 0 0 的排放目标 . 求, 且 投 资 成 本㊁ 改 造 难 度㊁ 实施周期均低于 S C R,
: A b s t r a c t I no r d e r t om e e t t h er e u i r e m e n t so fn e we m i s s i o n s t a n d a r do i rp o l l u t a n t sf o r t h e r G q fa , m a lp o w e rp l a n t s( G B 1 3 2 2 3-2 0 1 1) t h ee n v i r o n m e n t a lp r o t e c t i o np o t e n t i a lo ft h eC F Bb o i l e r s , t h ec u r r e n tb o i l e r . T h ep r a c t i c a la l i c a t i o ns h o w st h a t t h r o u hc o m r e h e n s i v et r a n s f o r m a t i o n p p g p , , m e a s u r e s( l i k ei n c r e a s i n h eh e a t i n u r f a c e e n h a n c i n h es e a r a t o re f f i c i e n c o t i m i z i n h e gt gs gt p y p gt
, , L I UZ h i i a n MA H u i Z HANG G u o l o n q g g
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ������
w a s f u l l u n d t h e i n t e r a t e d t e c h n o l o f d e s u l f u r i z a t i o na n dd e n i t r a t i o n i n f u r n a c ew a sp r o G yd ga g g yo , o s e d o nt h ep r e m i s eo fn o t a d d i n o r ed e s u l f u r i z a t i o na n dd e n i t r a t i o ne u i m e n t sa to u t s i d eo f p gm q p
1 ㊀C F B 锅炉达标排放存在主要问题
( ) 由 于 锅 炉 设 计 原 因, 受热面和循环物料不 1 足, 多数锅炉运行 床 温 高 , 偏 离 炉 内 脱 硫㊁ 脱硝的最 , 佳反应温度区 间 ( 造 成 炉 内 脱 硫㊁ 脱 8 5 0~8 9 0 ħ) 硝效率低 , 不能实现达标排放 . 脱硫 . ( ) 传统的石 灰 石 输 送 ㊁ 供 粉 系 统 可 靠 性 差㊁ 入 2 炉给料不均匀 , 且未能实现自动控制 , 影响炉内高效
: ; ; ; ; K e o r d s C F Bb o i l e r d e s u l f u r i z a t i o n d e n i t r a t i o n b e dt e m e r a t u r ec o n t r o l c o m b u s t i o no t i m i z a G p p yw ; ; t i o n S O m i s s i o n NO m i s s i o n 2e xe 神 东 电 力) 集团公司在役 C ㊀㊀ 神华国能 ( F B 锅炉 机组共 2 总装机容量为 46 其 中, 世界 2台, 3 4 MW, 首台单机容量 最 大 的 超 临 界 6 0 0 MW C F B 锅炉发 电厂建成投运 . 该 公 司 现 有 C F B 锅炉发电机组均 ( 按« 火 电 厂 大 气 污 染 物 排 放 标 准» G B1 3 2 2 3- 机组实现 S O 2 和 NO x 的达标排放是值得研究的一 个重要课题 . 电机组 ( 国家示范工程 ) 于2 0 1 3年4月1 4 日在白马 ) 设计 ㊁ 建造 , 已无法满足 « 火电厂大气污染物排 2 0 0 3 ( ) ( ) . 因此 , 放标准 » 表1 现有 C G B1 3 2 2 3-2 0 1 1 F B
3 / ( 合性改造以及燃烧优化调整试验 , 可以实现 S O NO 0 0m m 6% g 2㊁ x 排放均小于2
刘志强 , 马㊀辉, 张国龙
[ 关 ㊀ 键 ㊀ 词] 脱硫脱硝 ; 床温控制 ; 燃烧优化 ; C F B 锅炉 ; S O NO 2 排放 ; x 排放 [ / D O I 编 号] 1 0. 3 9 6 9 . i s s n . 1 0 0 2 G 3 3 6 4. 2 0 1 4. 0 5. 1 2 1 j
V o l ������ 4 3㊀N o ������ 5 M a 0 1 4 y2
C F B 锅炉炉内一体化耦合脱硫脱硝技术
( ) 神华国能 ( 神东电力 ) 集团公司 , 北京 ㊀1 0 0 0 3 3 [ ( 摘 ㊀㊀㊀ 要 ]为满足 « 火 电 厂 大 气 污 染 物 排 放 标 准» 的 要 求, 现役循环流化床 G B1 3 2 2 3 2 0 1 1) ( 发电机组在避免 增 加 炉 外 脱 硫 脱 硝 设 备 的 前 提 下 , 充分挖掘 C C F B) F B 锅炉特有 的环保潜力 , 首次提出采用炉内一体化耦合脱硫脱硝的技术路线 . 实际应用结果表 明, 通过增加锅炉受热面 ㊁ 提高分离器效率 ㊁ 优化二次风布置及石灰石输送系统等综 的目标 , 经济和环境效益明显 . O 2)
热㊀力㊀发㊀电
2 0 1 4年
) 表 1㊀ 火电厂大气污染物排放标准 ( G B1 3 2 2 3-2 0 1 1 T a b l e1㊀T h er e u i r e m e n t so fG B 1 3 2 2 3-2 0 1 1 q
3 ( / c o n v e r t e da c c o r d i n t o6% O m 2 )㊀㊀m g g
[ ( ) 中图分类号 ] 文献标识码 ] 文 章 编 号] T K 2 2 9㊀ [ B㊀ [ 1 0 0 2 G 3 3 6 4 2 0 1 4 0 5 G 0 1 2 1 G 0 3
I n t e r a t e dt e c h n o l o fd e s u l f u r i z a t i o na n dd e n i t r a t i o n i nC F Bb o i l e r s g g yo
3. 3㊀C F B 锅炉燃烧优化调整 ( ) 针对目前在役锅炉存在二次风口入炉角度 ㊁ 1 高度 ㊁ 速度及二次风份额不合理等问题 , 对二次风口 布置进行优化改造 , 合理地实现分级送风燃烧 , 改善 氧量在炉内分布 的 均 匀 性 . 同 时 , 延长底部还原区 空间 , 优化上部氧化氛围 , 抑制 NO x 的形成 .
污染物 烟尘 二氧化硫 氮氧化物 ( 以 NO 2 计) 汞及化合物
适用条件 全部 新建锅炉 现有锅炉 全部 全部
限值 ( 1 0 0 2 0 0∗ ) ( 2 0 0 4 0 0∗ ) 0. 0 3 3 0
( 1 0 0 2 0 0∗ ∗ )
注 : ∗ 为广西 ㊁ 重庆 ㊁ 四川等执 行 的 标 准 ; ∗∗ 为 采 用 W 火 焰 锅 项目执行的标准 .
炉㊁ 现有 C F B 锅炉 ㊁ 2 0 1 3年1 2月3 1日 之 前 建 成 投 产 或 通 过 环 评 的
( ) 由于二次风系统设计不合理 ( 往往仅侧重于 3 碳的燃尽 ) 和日常运行不规范 , 未能实现深度分级燃 烧和低过量空气燃烧 , 不能有效抑制 NO x 的生成 .
ຫໍສະໝຸດ Baidu
2 ㊀C F B 锅炉脱硫脱硝技术
加循环物料量 , 提高炉膛悬浮段差压 , 降低锅炉运行 石灰石 ) 系统改造 3. 2㊀ 脱硫剂 ( ( ) 以提 1 每台锅 炉 采 用 双 套 石 灰 石 供 粉 系 统 , 高可靠性 . ( ) 石灰石输送系统采用多级变径技术 , 实现石 2 灰石输送系统的 连 续 可 靠 运 行 . 而 且 , 每套石灰石 输送系统末端设置 石 灰 石 喷 口 , 其中一路进入返料 石灰石的均匀给入 , 以利 于 S O 2 气体与石灰石煅烧 后形成的 C a O 颗粒进行气固硫化反应 . 器, 另一路炉进入二次风口或给煤口 , 多点喷入实现 床温 .
收稿日期 : 2 0 1 3 G 1 2 G 0 8 , 作者简介 :刘志强 ( 工学硕士 , 教授级高级工程师 , 副总经理 , 分管公司生产管理 . 1 9 6 5- ) : m E G m a i l a h u i 5 7 6@1 2 6. c o m
1 2 2 ( 按照 6%O 2 折算 )
s e c o n d a r i rd i s t r i b u t i o na n dl i m es t o n ed e l i v e r s t e m) a n dc o m b u s t i o no t i m i z a t i o na d u s t G ya ys y p j 3 , / m e n t e x e r i m e n t t h eS O n dNO m i s s i o nc a nb ed e c r e a s e dt o l o w e r t h a n2 0 0m m( 6%O . p g 2a xe 2)
网络出版时间:2014-06-09 09:52 第4 期 3 卷 ㊀ 第 5http://www.cnki.net/kcms/doi/10.3969/j.issn.1002-3364.2014.05.121.html 热㊀力㊀发㊀电 网络出版地址:
2 0 1 4年5月 THE RMA LP OWE RG E N E R A T I ON
( ) 通过差异化调整风煤配比 , 尽可能实现炉膛 2 温度均匀 .
( ) 运行中以脱硫排放浓度设定值为导向 , 实现 3 石灰石的自动添加 , 确保脱硫达标所需的钙硫比 .
( ) 采用湿 法 脱 硫 和 S 其特点是 1 C R 脱 硝 改 造, 脱硫 ㊁ 脱硝效率高 , 但初投资和运行成本高 . ( ) 采用湿法脱硫和 S 其特点 2 N C R 脱 硝 改 造, 是脱硫 ㊁ 脱硝效率高 , 脱硝效率相对 S C R 偏低 . ( ) 采用炉内喷钙脱硫和 S 其特点 3 N C R 脱 硝, 是脱硫 ㊁ 脱硝效率高 , 初投资成本较低 .S N C R 脱硝 效率 虽 较 S 但 其 能 满 足 新 标 准 NO C R 低, x 排放要 因此 , 此方式在当前 C F B 上应用较多 . ( ) 在役 C 4 F B 机组采用 炉内一体化耦合脱硫 脱硝 技 术 , 即利用 C F B 锅炉炉内高效喷钙脱除 以实现污染物小于 双 2 0 0 的排放目标 . 求, 且 投 资 成 本㊁ 改 造 难 度㊁ 实施周期均低于 S C R,
: A b s t r a c t I no r d e r t om e e t t h er e u i r e m e n t so fn e we m i s s i o n s t a n d a r do i rp o l l u t a n t sf o r t h e r G q fa , m a lp o w e rp l a n t s( G B 1 3 2 2 3-2 0 1 1) t h ee n v i r o n m e n t a lp r o t e c t i o np o t e n t i a lo ft h eC F Bb o i l e r s , t h ec u r r e n tb o i l e r . T h ep r a c t i c a la l i c a t i o ns h o w st h a t t h r o u hc o m r e h e n s i v et r a n s f o r m a t i o n p p g p , , m e a s u r e s( l i k ei n c r e a s i n h eh e a t i n u r f a c e e n h a n c i n h es e a r a t o re f f i c i e n c o t i m i z i n h e gt gs gt p y p gt