小型棒材连续剪切线磁力辊的改进
棒材轧制扭转辊的技术改造及运用效果
棒材轧制扭转辊的技术改造及运用效果赵永生杨家勇徐国玉摘要:本文对信钢棒材线粗、中轧的扭转导卫进行了技术改造,从当初的滑动导卫到滚动导卫直到现在的翻钢辊的投入使用进行了综合分析论证,在实际运行中通过轧制实践证明显示出良好的运行效果。
关键词:扭转导卫、翻钢辊、翻钢角度、生产实践一、前言信钢棒材线自02年投产以来,随着生产节奏的加快及操作员水平的提高,粗、中轧扭转导卫已越来越不适应快速连续的生产节奏,由于扭转导卫工艺事故多,调整困难且停机更换时间长,严重地制约着产能的提高,轧钢厂针对现有状况,先后对K16、K14、K12的出口扭转辊进行技术改造,新上线的翻钢辊克服了原扭转导卫的缺陷,不仅扭转到位、过钢量大为提高,而且事故次数大为减少,从而使轧机的日历作业率也得以大幅度的提升。
二、工艺技术分析1、棒材线粗、中轧工艺流程钢坯从加热炉出来后,经过粗轧K17~K13这5座轧机的连轧出了K13后进入粗轧机后辊道,通过中轧机前辊道进入中轧K12,经过中轧四架轧机后进精轧直至出成品上冷床。
由以上轧制工艺流程及各机架的料形尺寸要求可以得出:为了保证轧件在轧制过程中内部结构的均匀性以及为获得各机架的规定料形,在对于平辊轧制过程中必须在偶数辊道上设置相应的扭转机构。
4、出口扭转导卫的结构及工作原理以K14流动导卫为例,其结构简图如下:其工作原理是:轧件从K14出来后(其料形为77×135,横截面为椭圆),经过K14出口导卫时受到上、下扭转辊的支撑作用,且产生了一个力偶,使其发生相向旋转,由此而产生了扭转,到下一架轧机K13咬入之时,轧件头部正好扭转了90℃5、扭转辊的完善过程投产之初,粗、中轧的扭转导卫采用的是夹板式滑动扭转,在实际运行过程中,暴露出磨损严重,扭转不到位(或过多)及产品表面质量缺陷严重等缺陷,于是从2003年开始先后将粗、中轧扭转导卫换装了导辊能随着轧件转动的滚动导卫,该种导卫减少了滑动导卫易易造成的各类缺陷,产品质量也相应地得到了保证,但同时又产生了导辊因受钢温变化、轧件冲击、冷却水等因素的影响而易破碎的问题,除了易诱发工艺事故,增加了换导卫的次数、加大了轧钢工的劳动强度,更因为频繁更换更换造成停机时间长。
浅析影响棒材厂摆剪定尺故障的原因
关键词 : 定尺飞剪( 磁性链 测速辊 下压辊 摆剪定尺 4剪)
l 前 言
附在 上面 , 造成棒 材 在 行 走 中产 生 振 动及 滑移 , 影
响正 常剪切 。
棒材厂定尺飞剪, 剪切能力为 40吨 , 5 传动方
式 为摆 动剪切 , 于剪 切定 尺 棒 材 , D NE I 用 由 A IL 公
( ) 剪 前 下 压 辊 调整 不合 适 , 材 弹跳 大 , 2 棒 影 响剪切效 果 。
司设计制造。在摆剪前依次布置 3个磁力辊 、 磁性
链、 磁性 测速 辊 。磁性 链 位于 测速 辊及摆 剪前 能够
牢固吸附棒材 , 防止棒材在剪切中与辊道表面产生
滑 移 。测速 辊 为 电磁 辊 位于 摆剪 前 , 过测速 辊 电 通 机后 编码器 为棒 材行 走 速度 计数 测长 , 实现棒 材的 定 尺 剪切 。下 压辊 位于 测速 辊侧 上 方 , 能够 降低棒
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棒材厂 1 曲柄飞剪缺陷及改 造措施 #
冯 志权 王 向欣 刘亚 平
( 棒材厂 )
摘要: 通过对棒材厂 1飞剪存在的缺陷原因分析, 提出改造方案并实施. 效果较好。 关 键词 : 剪臂 工艺孑 联轴器螺栓 配合间隙 离合器半齿圈 L
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承钢 技术
20 0 6年 第 1 期
浅析 影响棒材厂摆剪定尺故障的原因
王 向欣 杨海军 刘亚 军
( 材厂 ) 棒
摘要 : 在棒材生产线中 , 磁性链 、 测速辊对摆剪剪切质量影响较大 , 因磁性链及测速辊等设备故障
曾多次造成棒材 切斜 、 长短 不齐 、 定尺不准等质量事故。
1 前言
2 1 联轴器 螺 栓返松 及切 断 .
棒材冷剪系统应用及优化改进
棒材冷剪系统应用及优化改进文章介绍了棒材生产线冷剪系统的使用现状及改进措施,使设备满足生产的需求。
标签:润滑;空气压力;离合器;温度1 冷剪剪切系统概述二棒生产线的冷剪系统为500t固定式定尺剪,包括冷剪装置、切头收集系统、剪前后输送辊道和剪刃安装器等设备,其主要功能是将倍尺材剪切成需要的定尺材。
精整后的钢材由冷床输出辊道进入冷剪前辊道,钢材头部越过剪前压辊后,压辊气缸动作,压辊压下,将钢材加送前行,进入飞剪。
至规定定尺后,按下操作台上的单剪切按钮,飞剪启动,实现定尺剪切。
文章主要介绍冷剪机装置的结构组成、工作原理及使用过程中出现的问题。
冷剪的设备结构主要由三部分组成:电机、齿轮箱和剪箱。
在使用过程中,电机通过皮带驱动飞轮转动,当冷剪飞轮储能达到剪切动力要求,就可以剪切。
当操作台给出剪切信号,冷剪飞轮上的离合器闭合,同时制动器打开,飞轮驱动主动轴转动,通过齿轮箱和剪箱,带动剪刃进行一次剪切操作。
如图1所示。
冷剪系统因为现场环境原因和原设计的不足多次出现故障,造成定尺剪切系统工作不稳定,设备维护量大,同时也影响着产品质量。
2 冷剪系统在使用过程中出现的问题在冷剪原设计中,将冷剪的干油系统设计为手动,需要人工控制油泵的启停,这种情况下由于人員素质参差不齐,很难保证干油正常的供给.冷剪稀油润滑系统原先只有一台油泵但是稀油润滑对冷剪的运行十分重要,生产初期曾多次发生稀油电机接地,影响生产的事故,为了保障稀油润换正常,必须对稀油润滑系统进行改造。
在冷剪的使用过程中,离合器的磨损发热现象是长期困扰设备维护者的一大难题,一旦离合器出现问题往往就是一个重大事故,处理时间长,技术难度大,所以加强对离合器的冷却以及温度监控势在必行。
自棒材生产线投产以来,离合器与制动器使用的压缩空气压力波动成为影响冷剪安全稳定运行的主要因素。
为保证冷剪正常使用,二钢轧厂实施技改,将该厂闲置的两台空压机进行修缮安装,为冷剪提供独立稳定的压缩空气,确保冷剪正常使用。
棒材冷飞剪剪切控制的改进和完善
棒材冷飞剪剪切控制的改进和完善作者:侯杰来源:《中国科技博览》2013年第13期[摘要]本文介绍了冷飞剪的控制原理,主要叙述了棒材冷飞剪剪切控制功能的改进和完善。
通过对冷飞剪控制功能的改进和完善,使冷飞剪剪切倍尺的精度大大的提高,直接提高了产品的成材率,为生产企业带来了巨大的经济效益。
[关键词]倍尺剪 LPP 辊径优先测量优先中图分类号:TG335.62 文献标识码:A 文章编号:1009-914X(2013)13-0026-01前言本文所阐述的棒材生产线始建于2004年,该条生产线由12套PLC组成,完成各区域控制,其中主轧线控制系统配备两级自动化系统,通过三类通讯网络连接,组成资源共享的分布式计算机控制系统。
该控制系统是以美国GE公司90-70、90-30系列可编程控制器(PLC)为核心,控制信息和系统状态信息通过监控网(ETHERNET)、传动网(PROFIBUS-DP)和分布式I/O网(GENIUS网)交换。
冷飞剪(也称为倍尺剪)电气控制系统为控制及传动一体化的产品,其可编程控制器(PLC)采用美国通用电气公司的GE90-30型,安装在传动控制柜中;传动部分采用了美国GE公司的DV300。
冷飞剪的基本原理就是通过采集相关的现场信号,送至剪子PLC程序,经PLC程序的计算和执行发出剪切信号送至传动装置以驱动倍尺剪执行启动、剪切和复位这一动作周期并做往复执行。
在投产使用近两年时间以后发现,由于检测元件以及现场其他一些非人为因素的影响造成倍尺剪的误动作或者不动作,引起倍尺剪切的长度或长或短甚至于不剪切倍尺现象时有发生。
由于轧线采用的是顺控的模式和思路,倍尺剪动作的异常直接导致了下游设备裙板分钢和冷床的运动过程,同时还会引发堆钢造成对设备的损坏,加大了精整区工人的劳动强度,由此造成的停车将直接影响生产作业率和产品成材率等经济指标,日益成为抑制生产顺利有序进行的瓶颈。
基于上述原因决定对其做出相应的改进和完善,通过改造我们要达到预期的目的,保证正常的剪切并提高剪切的精度,同时也抑制了外界环境因素造成的不利影响,实现、一.冷飞剪测长原理冷飞剪的关键设备是剪前两个热金属探测器冷飞剪测长原理是由PLC计算LPP(每个脉冲所代表的长度),剪切长度设定值由PLC 换算成脉冲个数,当钢头到2#热检时计数器2开始计数,达计数值后给传动发送剪切命令切钢。
棒材3#飞剪剪切控制及改进措施
棒材3#飞剪剪切控制及改进措施摘要:棒材生产在穿水轧制过中,因信号检测系统不能正常工作,引起3#飞剪误动作或者不动作,不能满足生产设备的控制要求,基于此对3#飞剪的剪切控制原理进行介绍,并分析影响飞剪剪切精度及稳定性的原因以及总结改进方法。
经过实际应用和不断改进,现在3#飞剪已经达到工作稳定、剪切精度高、便于维护、能获得较大的产品收得率。
关键词:3#飞剪热金属检测器脉冲编码器光幕改进一、前言棒线厂第一作业区轧制生产线由18台轧机和3套飞剪组成。
1#飞剪是起停式曲柄剪,位于6#轧机后,用于粗轧坯的切头和事故碎断;2#飞剪是起停式回转剪,位于12#轧机后,用于中轧切头和切尾;3#飞剪是起停式倍尺飞剪,用于棒材产品的倍尺分断,是棒材生产线的咽喉,与棒材生产工艺结合非常紧密,其性能是否优良,运行是否可靠对整个生产线的作业率和产品收得率有着至关重要的影响。
棒线厂在投产后为了适应市场需求,大批量生产Ⅲ级热轧带肋钢筋,在工艺上采用了穿水轧制等棒材生产的新技术。
轧制工艺改为穿水轧制后,轧件的表面温度由原来的1000℃左右降低至300℃左右;而且在穿水轧制中,易产生大量的水蒸汽,这些因素容易造成3#飞剪信号采集出错,造成3#飞剪误动作或者不动作。
3#飞剪动作的正常与否直接影响下游设备的动作。
出现异常时会引起堆钢以及造成设备损坏,造成停车,加大精整工人的劳动强度,直接影响了生产作业率和产品成材率等经济指标。
基于上述原因对其做出相应的改进和完善,抑制了外界环境因素所造成不利的影响,保证了正常剪切并且提高了剪切精度,达到了预期目的。
二、3#飞剪控制系统1、硬件配置电机:采用了低惯量他励电动机,型号为ZTFS-315-42,额定功率为280KW,额定电枢电压为440V,额定电枢电流为704A,额定转速为650r/min,励磁电压为220V,励磁电流为24A。
主传动:美国GE公司全数字直流调速装置6KDV31350Q4F40D3型。
棒材小螺纹切分轧制提高稳定性技术改进
则因 l ( 5 弧边 方孔严 重磨损将 会 出现 轧件弧边 磨平或弧 边方料 未充 满现象 。 使其轧 件的对 称性差 . 进入到 K 4 预 切分孔轧 制容易产 生切 偏或扭转 . 轧件将不易咬入 同时也 会影响到 K 4预切分孔两线 金属 流量 预分配 的稳 定性 . 从而使其 进入 K 3 切分不 均 . 易造 成两线 金属
1 2 " 2规格两切分班产 由原来 的 5 4 0吨提高到现在班产 5 8 0 吨水平
【 关键词 】 切 分轧制 ; 切 分导轮 ; 两线金属 量; 生产指 标
1 工艺布置简介
福 建三钢小蕉实业发展有限公 司 .棒材生产线是一条 2 0 0 2年建 成全连 续小型棒材生产线 , 设 计年产 3 O 万 吨( 品种 规格由 ̄ 1 0  ̄ J 1  ̄ 3 2 。 共布置 l 9架 轧 机 。分 为粗 轧 机组 5 6 0 * 2 + 立 式 5 3 0 " 1 州5 6 0 2 4 8 0 * 2 : 中轧 机组  ̄ 4 8 0 * 2 +  ̄ 4 2 0 * 4 ; 精轧机 机组  ̄ 3 2 0 * 6 ( 其 中 K1和 K5 为立式轧机 ) 生 产线上 的机架 为闭 1 2 1 式机 架 , 其 中粗 轧机组 中 5 号 机 架和 6 号机架 . 3 号机架 和 4号机架为单 直流机 一托二传动 . 其 它各 架 机组 匀由单直流机单独传动。 该 生产线主要生产  ̄ 1 2 、  ̄ 1 4 为两切分 热轧( 轧后穿水 ) 轧制带肋螺纹钢 . 轧 制 ̄ 1 6 以上品种规格生产工艺 为 单槽过钢。
流量 差。 因此实践 生产控制 过程 中要 认真检查 K 5槽孔 磨损变 化情 况. 及时安排更换槽孔 . 防止 轧件形状不对称 。
2 棒材车间切分轧制生产中存 在问题与工艺故障
棒材连轧线的工艺技术改进
1 6
柳
钢
科
技
棒材连轧线 的工艺技术改进
吴 春平
(、 / 轧厂) J 摘 要 本文介绍柳钢棒材连轧线投产后在工艺技术方面的改进 , 通过改进 , 工艺更为合理 , 轧钢 棒材 连轧 改进 扭转导卫辊轴变形,轧件位移使转角变化 , 整 个导卫体松动 , 甚至产生拱翻导卫等事故。 由于导卫底座 与锁紧缸为一整体, 冲击的 频繁和堆钢事故还导致了锁 紧缸的损坏, 机架 锁不紧现象经常发生 。 0 0 粗 、 20 年, 中轧机的导 卫故障占总工艺故障时间的 7 %, 0 严重影响生 产的顺利进行 。对于进 口滚动导卫 , 由于扭转 辊子的磨损和料形变化等原因, 造成对滚轮 的
节 约 3 4以上 。 /
本生产线粗 、中轧机是 7 6 + 的布置形式 , 均为水平轧 机 ,椭 圆件 出 口扭转采用扭转导 卫, 轧机的锁 紧和打开均为液压方式 , 导卫 的 底座 和液压锁紧缸设计成一个整体 , 底座通过
调 节丝杆前 后移 动 。
我厂在改造时保 留了原 60 的推钢式 5厂 加热炉 , 加热制度无法达到工艺 的要求 , 钢温 内外温差大, 黑印明显 , 阴阳面比较大。由于钢 坯温度不均 、 偏低 , 对导卫的冲击力大, 加上轧 件断面尺寸大 , 使扭转框架受力 大 , 经常导致
材率 102%,经济技术指标达到或接近了全 0. 5 国同行先进水平 。本文对工艺技术 方面的一 些改进 、色新作简要概述。 9
扭转体 的滑道 直接 焊接在 机架牌坊 上 。 为增强刚性 .扭 转架设 计为整体式 ,扭转架 在滑道上用螺杆连接 ,扭 转架可以上下调节。 在扭转轧辊 的材质上 ,一是考虑与该机 架的 轧槽单槽额定轧制量 的匹配 ;二是考虑轧件 通过扭转辊后表面不能有过深的压痕 .避 免
棒材连续剪切产生偏剪原因分析及解决措施
作 者 简 介 : 利 明 , ,8 . 专 . 程 师 . 鲁 木 齐 ( 3 02 新 疆 八 一 钢铁 股 份 公 司小 型 材 厂 孔 男 d岁 大 工 乌 8 02 )
3 8
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2 0 年 第2 06 期
新疆 钢 铁
总 9 期 8
正 , 在矫 正 的同 时 由于 与侧 壁的摩 擦作 用 , 后 三 但 最
热 轧带 肋 钢 筋 与辊 道 是 点接 触 , 其受 力状况 同蜗 杆 相 似 , 轧带 肋 钢 筋 在运 行及 跳 动过 程 中 与辊 道 面 热
存在 正压 力Ⅳ产 生 的横 向分 力F 此 作用 力随 着剪 切 ,
时 的振动 使钢 产生横 向偏 移 。 用 力如 图2 示 。 作 所
钢 筋在 剪 前辊 道 上 的跑 偏 问题 。 重 影 响 了连续 式 严
冷 摆剪 的 正 常使 用 , 因剪切 质 量 问题 而频 繁 出现 的
动磨 擦 , 保证 剪切 精度 。 八钢 小型 厂精整 线工 艺流 程
如图1 示。 所
成 品钢 待处 理状 况 。 亟待解 决 。 需
13 倍 尺 剪 ; .号
4 2 磁力辊 的影 响 . 剪前 、 剪后分别 有 4 个和 5 个磁 力辊 , 其磁 力呈 环
形 间隔 分布 , 与链 式磁 力 板 线接 触状 态 相 比磁 力效 果 不理 想 。 吸 附力来说 , 对 大断 面热 轧带 肋钢筋 比小
梳形辊 侧边 的 摩擦阻 力影 响大 于热 轧带肋 钢筋 与辊 道 ( 括磁 力 辊 ) 包 的摩 擦 力 , 导致 部分 钢 的位 置 发 生
图 2 钢 筋运 行 受 力图
变化 , 而且 矫正 角度越 大 , 动 量越 多 。 错 将 矫 直 点 后 移 至 1m处 , 4 并对 辊 片形 状 及 间 隔 距 离 进 行 改 进 ; 次 是 在 2 . m和 3 m处 各增 加 一 其 48 8 个 梳形 辊 , 样 即可 以利 用 热轧 带肋 钢 筋 与辊 道接 这
棒材剪断机缺陷分析与改进设计
棒材剪断机缺陷分析与改进设计刘登龙,李金钢,刘汇俊,丁海玲(济南钢铁集团总公司第二小型轧钢厂,山东济南 250100)摘要:分析了垂直剪切造成剪切弯头及剪切能力不足的原因,设计了棒材的斜剪切并对剪断机进行设计改进,从而降低了剪切载荷,消除了剪切缺陷,提高了剪切能力,年效益可达200万元。
关键词:棒材;剪断机;剪切弯头;斜剪切中图分类号:TG333.2+1 文献标识码:B 文章编号:1004-4620(2003)01-0046-03 Flaw Analysis and Improving Design of Bar Shearing MachineLIU Deng-long, LI Jin-gang, LIU Hui-jun, DING Hai-ling(No.2 Small Section Rolling Plant of Iron and Steel Group,Jinan 250100,China)Abstract:Analyzes the reasons of shear distortion and not enough capacity of the shearing machine because of vertical cutting,designs oblique cutting of bars and improves the design of the shearing machine.Therefore the shearing load is decreased, the shear flaws are eliminated,the cutting capacity of the shearing machine is increased,and the annual benefit reaches about 2 million Yuan.Key words:bar;shearing machine;shear distortion;oblique cutting国内的棒材生产企业大多数采用上切式上刀刃垂直剪切的棒材剪断机。
小型棒材轧机飞剪剪刃结构改进与优化
图1
优化前后剪刃结构
4 改进效果
采取一系列改进措施后, 剪刃使用寿命比原来 提高了 2~3 倍, 使用次数由原来的 1 次变为 2 次, 降 低了成本, 缩短了剪刃更换时间。解决了因控轧控 冷工艺带来的制约生产的问题, 为控轧控冷工艺的 实施和生产创造了条件。
收稿日期: 2009-02-16 作者简介 : 刘宝生, 男, 1976 年生, 1999 年毕业于山东建筑材料工 业学院机械电子工程专业。现为莱钢银山型钢板带厂工程师, 从 事机械设备管理工作。
74
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山东省冶金企业管理现代化创新成果评审及 推广先进单位评比会议在威海召开
2009 年 8 月 1~2 日, 由山东省冶金工业总公司、 山 东钢铁集团有限公司联合组织的 2008 年度 (第二十四 届) 山东省冶金企业管理现代化创新成果评审及推广企 业管理现代化创新成果工作先进单位评比会议在威海市 召开。来自全省冶金行业内的 20 位专家学者参加了此 次会议。 本届评审会共收到参评成果 174 项, 涉及企业改革、 资源战略、 节能减排、 投资运营与财务管理、 计量和质量 创新管理、 物流与供应链管理、 安全管理、 人力资源管理、
W/% 2.0~2.5 1.0~1.7 <0.3 <0.3 V/% Mo/% 硬度 HSD 55~58 58 60 应用 冷剪 热剪 高速
棒材厂提高冷剪机剪切质量的措施
问题 。
棒材厂拥有两条棒 材生产线 , 线 为全连 轧生 新 产线 , 设计年生产能力为 3 0万吨, 20 于 00年 1 0月建 成投产。老线经过多次改造成 为一条脱 头连轧生产 线, 特别是 20 03年粗轧 改造为 紧凑 式平立转 换 50 5
当刀 片压 入 金 属 时 , 下 刀 片 对 轧 件 的作 用 力 上
增加压板后不 仅提高 了剪切质 量 , 使剪切 断面
平直 , 且大大 减 小 了侧 向推 力 T 从 而 减 小 了滑 板 而 ,
P组成力矩 P× , n 此力矩使轧件沿图示方向转动 , 而 上下刀片侧面对轧 件的作 用力 组 成 的力 矩 TXc
Ke wo d : od s e rn c ie;s e f g;q a i y r s c l — h ai g ma hn ha n i u ly t
1 前 言
勾头弯 、 剪切 毛刺 大等现象 , 重影 响产 品质量 , 严 部 分产品已经 引起质量 异议。针对 出现 的这一 现象 ,
三连 轧 后 , 能 有 了 很 大 提 高 , 产 已具 备 年 产 3 5万 吨
的能力 , 超过原设计 生产能力年产 l 5万吨一倍 多。 老线在加热炉 、 轧机等设 备改造之后 , 区设备 前 生产能力有了大幅提升 , 是精整 区设 备一 直没有 但 大的改进 , 尤其 是精整 区的关键设备 冷床 和冷剪一
将 力 图阻 止轧 件 的 转 动 , 着 刀 片 的逐 渐 压 入 , 件 随 轧
的磨损 , 减轻了设备的维修工作量 , 提高 了设备 的作
棒材线冷剪后摆动辊的改进
得: F=14 /G
() 2
() 3
由( 0 式 得改 进后 油缸 的运动速 度 : 1)
作 用于油 缸上 的负载 形成 的压力 为 :
P=F/ =14 A A / G/
V_0 6 - . ×8×1 一 0 ×[ (5×1 21 0 一2×0 0 .4×
1 6—9. 9× 1 4× 5. 4× 1 0 8 0/ 02 0—3 0 9× 1 2 / 0 ]//
产 。分 析认 为油 缸头子 螺 纹直 径偏 小 , 设计 螺纹 直
2 改进措施
2 1 提高 油缸 推力 .
针 对 升降 台架上 升速度 偏 慢 , 提高 液 压 系统 压
力及油 缸缸 径 。
径为 M2 7×2 mm, 杆 径 为 4 .mm, 使 活 塞 杆 而 45 易 终保 持 在线形 高精 度 0 1 .1 的范 围 内工作 , .~00 Hz 为实现 除尘 系统 的 自动 化创造 优越 条件 。
将 () 代人 ( ) : 5式 4得
△ =P 一△ l一( P +P) p △ l一P P p P 叫 △ l 叫 =P 一2 P 叫
=Leabharlann 针对油缸头子螺纹处经常发生断裂和弯 曲, 增
大螺纹 直径 到 M4 ×2 2 mm, 对活塞 杆材 料进行 重 并 新 选定 , 活塞 杆强 度 明显 增强 , 类似 事故很 少发 生 。
5. 4× 1 02 0—3=0 1 2 / 4m s
.
通 过改进 , 缸 运 动 速 度 快 了接 近 1 5倍 , 油 . 油
缸走 完整 个 行程 费时 仅 0 6。从 实 际使 用 情 况 来 .s 看, 效果 是 明显 的 , 满足 了工艺 上 的要 求 。
棒材生产线机械设备优化与改进
棒材生产线机械设备优化与改进作者:郭磊来源:《科技创新导报》2020年第05期摘 ; 要:机械设备的有效、科学的管理和维护是冶金企业生存和发展的基础。
钢铁公司在日常工作中必须深刻理解机械设备的管理和维护在企业中起着重要作用。
在机械设备的管理和维修领域,企业应建立健全管理制度,并特别注意提高各级管理人员的管理水平,以便对机械设备进行管理和维修。
在激烈的市场竞争中,企业要想提高市场竞争能力,就必须优化和改善轧钢机和设备的管理。
轧钢机械设备的管理和维护在提高企业效率中起着重要作用,现代轧钢机械设备的管理和维护也引起了企业的广泛关注。
因此,合理使用轧钢机设备,加强管理和维护,可以有效地促进企业市场竞争力的力提升。
关键词:机械 ;辊道 ;维护 ;改进中图分类号:TG335 ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; 文献标识码:A ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; 文章编号:1674-098X(2020)02(b)-0072-021 ;引言随着中国经济水平的不断提高,钢铁企业要想提高其市场竞争力,就必须合理使用钢铁机械和设备,并加强设备的维护与管理。
轧钢机和设备的质量直接影响轧制过程中的轧制压力和轧制质量,这对轧钢设备的稳定运行有较大的影响,很多企业缺乏对轧制机械设备的有效管理,这会导致材料备件不能得到充分利用,材料备件费用上升,进而影响轧钢成本,严重影响企业前进的道路。
如何实现材料备件的定制管理是每个企业需解决的问题。
宣钢采用意大利达涅利棒材生产线在国内处于先进地位,具有运行稳定可靠、轧制的棒材质量高、经济效益高等特点。
但随着该生产线逐渐向新品种钢、高附加值产品的开发倾斜,技术条件的制约不能适时适应当前生产要求和设备良好运行的状况日趋严重,无时无刻不在阻滞着宣钢精品战略的实施进程。
2 ;机械设备存在的问题企业管理人员必须正确理解不同部门在钢材生产中发挥的重要作用,在生产过程中,每台设备必须专人负责,生产过程中也要避免操作人员是现场随意调动设备,保证设备处于可控状态。
浅谈小棒生产线机械相关的维护与创新
浅谈小棒生产线机械相关的维护与创新摘要:本轧钢厂小棒生产线主要生产小规格圆钢系列棒材,生产节奏较快,生产任务较重,除了有限的更换规格时间,只能利用检修、定修时间对设备进行较为全面的点检与维护。
本文主要浅谈下小棒生产线机械相关的维护知识,同时也分享了本人作为机械高级技师在维护过程中的一些创新与改进,请同行多多交流与指导。
关键词:机械维护、机械创新、轧钢生产线1前言本轧钢厂小棒生产线生产小圆系列棒材,自2006年基建完成投入生产开始已经经过15年时间了,在这15年里,生产线上进行了技改工程项目,增加了较多设备,给机械点检维护带来了较多的工作量,同时设备有些已经开始老化,轧制精度有些下降,需要通过更加精细化的点检维护才能确保其运行状态良好,轧制规格品种增加,更换工装较为频繁,设备启动停止较为频繁,新进操作人员对现场不熟悉,不知道生产过程中机械设备动作效果与异常情况,误操作造成了较多机械事故的发生,引起了长时间的热停时间,降低了生产线生产效率。
作为机械组高级技师,在完成日常点检维护任务的同时,给自己提出了更高的要求,对自己区域设备进行了分级分类,并分别给机械组成员进行精细化点检维护,制定了分级管控,维护效果较好,机械故障热停率在整个机械作业区较低。
2精细化分级管控首先对现场设备进行分级,从以下几个方面进行:(1)可靠性、(2)维修性、(3)经济性。
可靠性评估的项目为:故障时可否替代、专用程度、影响作业程度、故障对安全环境影响和对产品的影响这几个方面进行评估。
维修性评估项目为:修理难度、可修性程度。
经济价值评估项目为:价值大小、年计划检修次数、备件提供难易程度。
通过这些项目评估打分后对设备进行分级管控。
得分40分以上的定义为关键设备,这些设备点检维护过程需要专职工程师参与进来,得分30-39分的设备定义为分厂重要设备,得分20-29分的设备定义为一般设备,其他为次要设备。
以下我们详细来说明下关键设备,关键设备故障后对生产线的影响较大,很容易产生长时间的停机,修理起来较为麻烦,需要组织大量人员对其进行拆卸处理,为了维护好这些关键设备,本维护小组确定了专职点检维护人员,因为关键设备影响较大,所以采用的维护方式为预防维修方式,并且需要制定全程档案式管理,需要对所有故障、修理、改造的详细情况进行记录,对于故障,需要附上详细附件,把问题发生的原因,发生后如何处理判断,处理完后的反思与改进都写入里面,这样才能制定预防性维护方案,通过此档案完善了现场点检项目与点检周期。
棒料剪断机改进设计
锻压装备与制造技术
Vo1.51 No.2
CHINA METALFORMING EQUIPMENT& MANUFACTURING TECHNOL0GY
2016年 4月
Apr.2016
棒料 剪 断机改进设 计
. 潘 强 ,杨 笑东
(沈阳三铭重工机械有 限公司 ,辽 宁 沈阳 110027)
= = 26.66(ram)
取 30ram。 离合器气缸 与活塞等部件沿用原设计结构 ,减 少 了设计上的工作量 ,详细结构如 图 2所示 。
图 3 机 动 挡料 不 意 图 1.挡料 头 2.活塞 3.气缸 4.变频电机 5.滚珠丝杠 6.压板 7-,J、同 步带轮 8同 步带 9.支架 10.大同步带轮 1 1.磁尺 l2.磁头
根据 Q42—250B棒料剪断机在实 际使用 中出现
(1)确 定离 合器传 递 的扭矩 :
的 问题 ,以及 用户 反 馈 的需求 建 议 ,对 产 品进 行 如下 改进 :
(1)机 械部 分改 进 。原 产 品的离合 器 与制 动器采 用摩擦盘式结构 ,摩擦盘为钢件外镀粉末冶金材料 , 磨损后更换成本较高 ,且机械结构为内外齿导向,加 工成 本 也很 高 ,因此 改 进 为浮 动镶 块 式结 构 ,导 向杆 导 向 ;手 动 挡料 器无 法 满足 自动化 的要求 ,故重 新设 计 了机动 挡料 装置 ;对 润滑及 气 动系统 进行 了升 级 。
结合原有结构 ,凡 取 290mm,符合传递扭矩 的 要求 。
(3)摩 擦 副厚度 尺 寸计算
从动摩擦盘厚度 应考虑镶块侧壁的挤压强度
[ 。
墨 鱼
= —
—
0.095x0.29x14 ̄3 ̄10
棒材收集辊道的长寿命改造
棒材收集辊道的长寿命改造作者:张绪东来源:《时代汽车》2021年第09期摘要:对棒材精整收集辊道辊子磨损、损坏问题进行了分析探讨,提出了解决方案,通过改进辊道盖板的材质、V型辊道辊子、盖板结构的优化改进、辊子材质的改进,提高了辊子的耐磨性。
创新辊子的修复方法,利用高温耐磨焊条对辊子进行堆焊,或采用加工钢套法对辊子进行修复,解决了辊道扎钢、钢材捆端部有长头、钢材捆走不动等问题,经济效益显著。
关键词:辊道扎钢辊子磨损 V型辊道盖板辊子修复耐磨合金辊高温耐磨焊条辊子堆焊Long-life Transformation of Bar Collecting Roller TableZhang XudongAbstract:The problem of wear and damage of the rollers of the bar finishing collection roller is analyzed and discussed, and a solution is proposed. Through the improvement of the material of the roller cover, the optimization and improvement of the V-shaped roller, the structure of the cover,and the improvement of the roller material is improved to improve the wear resistance of the roller. Innovative roller repair methods, using high-temperature wear-resistant welding rods to surfacing the rollers, uses the processing steel sleeve method to repair the rollers, which solves the problems of roller table steel binding, steel bundle ends with long ends, and steel bundles which cannot move. The economic benefits are significant.Key words:roller table steel, roller wear, V-shaped roller table cover, roller repair, wear-resistant alloy roller, high temperature wear-resistant electrode, roller surfacing1 引言新疆昆玉鋼铁有限公司是石横特钢集团有限公司于2011年在新疆投资兴建的一个长流程钢铁生产企业,建设有高炉炼铁、转炉炼钢、棒材轧钢等生产线,昆玉棒材生产线于2013年6月建成投产,年设计能力100万t,产品规格为Φ12~Φ36的热轧建筑用带肋钢筋。
小型棒材生产线工艺优化与实践
生产技术小型棒材生产线工艺优化与实践徐胜功,黄文初,张丽华(莱芜钢铁股份有限公司,山东莱芜271104)摘要:为提高小规格热轧带肋钢筋产量,对小型棒材线生产工艺进行优化改进。
在开坯机组上实施大压下大延伸共轭孔型工艺,中轧机组采取固定转速比连轧技术,精轧视品种情况,实施二切分或三切分轧制方法,工艺改进后单槽轧制量由15000t提高到23000t,实现了轧辊轧槽的共用,产量提高30%以上。
关键词:棒材生产线;切分轧制;共轭出圆;固定转速比中图分类号:TG335.6+2文献标识码:B文章编号:1004-4620(2008)04-0016-02收稿日期:2008-02-27作者简介:徐胜功,男,1971年生,2007年毕业于山东理工大学机械设计制造及自动化专业。
现为莱钢棒材厂助理工程师,从事轧钢工艺技术及设备管理工作。
莱钢棒材厂小型车间主要生产Φ10、Φ12mm两个小规格热轧带肋钢筋,随市场需求量增加,需提高产量。
在开坯机组上实施大压下大延伸共轭出圆工艺,中轧机组采取固定转速比连轧技术,精轧视品种情况,实施二切分或三切分轧制方法,成功实现了品种规格最大可能的工艺共用,其生产过程稳定,产量大幅提升。
1生产工艺概述莱钢棒材厂小型车间现有蓄热式加热炉1座,粗轧为Φ500mm三辊开坯机1架,中轧为Φ300mm×6集中传动轧机1套,精轧Φ300mm直流单传轧机6架,步进式冷床1台。
所有轧机全水平布置。
原工艺生产方法为:150方坯在三辊粗轧机穿梭轧7道出60方,中轧轧4道或6道(生产Φ12mm品种时,中轧Φ300mm×6集中传动轧机空过第1架及最后1架),精轧全部采用二切分轧制工艺生产Φ10、Φ12mm规格热轧带肋钢筋。
该工艺主要存在以下问题:1)开坯负荷较大,容易出现轧辊轴承烧损,同时影响轧槽寿命;2)孔型共用性不高,换辊频繁,轧辊消耗量大;3)影响轧机作业率及产量。
2方案选择与解决措施针对当前工艺存在的缺陷,经多次论证,具体改进方案如下:1)粗轧机组由传统的共轭出方工艺改为为共轭出圆工艺,合理分配各道轧制负荷及压力差,解决轧制稳定及轧槽寿命问题。
小型棒材连轧飞剪的自动化控制
小型棒材连轧飞剪的自动化控制摘要:社会经济快速发展过程中,机械自动化水平不断提高,钢材产业作为我国经济生产的第一大产业,引用棒材连轧飞剪自动化控制系统,在一定程度上提高了我国钢材生产水平,文章主要对小型棒材连轧飞剪自动化控制进行分析和探讨。
关键词:小型棒材;棒材连轧;连轧飞剪;自动化控制引言飞剪在棒材轧线中的作用主要是对轧制的线棒材进行切头尾、事故碎段、分段倍尺,飞剪的剪切效率和生产效率有直接的联系。
随着我国钢铁事业日益发展和进步,对轧钢机械的要求也越来越来高,飞剪在棒材项目中起着重要的作用。
1飞剪原理飞剪是按照相关尺寸需求对于运行中的轧件进行剪切的机器,可以快速切断铁板、钢管等材料,在冶金行业应用十分广泛。
在棒材飞剪过程中,由于特殊的工艺需求,有连续式、间歇式、起停式几种剪切方式,这些剪切方式要求电机一直处于间歇性工作状态,一小时接通次数甚至能达到数百次,导致电机非常容易出现过载现象,所以飞剪设备对其自身的控制系统要求非常高,首先必须要有快速启停功能,其次必须要控制精准,能进行准确的剪切定位。
飞剪在整个工艺流程中有切头、分段、切尾的作用,飞剪的电机上面可以实时检测剪刃的位置以及速度,配备有热金属检测器可以有效对钢件的头尾进行区分。
2飞剪分类简介飞剪是轧钢生产线的重要设备之一.它的作用是将红钢切头、切尾、分断以及堆钢和其它生产事故时对红钢进行碎断,高效率完成热剪切.棒线材轧制线上常见的飞剪有曲柄连杆式飞剪和圆盘回转式飞剪.曲柄连杆式飞剪剪切时的剪刃与轧件垂直,无附加的挤压力,具有较高剪切质量,但回转半径小,适合剪切断面大速度低的轧件.如粗轧机前,轧件断面大,速度较低,为了使剪切断面进入粗轧机时易咬入,通常设置一切头曲柄飞剪,剪刃始终垂直轧件上下运动,其动负荷大,对轧件速度要求不宜超过3m/s.圆盘回转式飞剪剪切时与轧件不垂直,对轧件有一个附加挤压力,适合剪切断面小速度高的轧件.如预精轧,精轧前后一般也置一飞剪,轧件断面相对较小,速度较高,剪刃作圆周运动.两飞剪共同特点是在剪切轧件时,其剪刃的水平分速度略大于轧件速度.3棒材连轧飞剪自动化控制分析3.1飞剪启动控制在轧制之前,由工程师站人员通过画面设定,将飞剪的切头与切尾尺寸下传给PLC。
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磁鼍 力
以及成 材率 等经 济技 术指标 的提 高提供 了非 常重要 的保证 。 力辊 的改进 降低 了维修 成本 , 磁 也降低 了维 护工人 的劳 动强 度 。
坐
坐
坐
图 1 磁 力 辊 充 磁 控 制方 式
3 改进思路
针对 生产 过程 中发 生 的此类 问题 , 过对 原磁 通
损 坏9 是 由 于此 种情 况 造 成 的 。 力 辊磁 性 降低 0 磁
或 损 坏后 ( 其是 冷 剪前 的) 棒 层 在剪 钢 时跳 动严 尤 , 重 , 剪 剪 出 的定 尺 不合 格 , 成停 车 。 力辊 的 损 冷 造 磁 坏 增加 了维修 量 , 换 1 更 个磁 力辊 至少用 时 1 时 , 小 而 且 增加 了维 护成本 。
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20年 第 l 06 期
新 疆 钢 铁
总9期 7
又放到 辊道 上待 剪时 , 力辊继续 充磁 。 种方 法既 磁 这 不 影 响剪钢 , 又减 少 了磁 力辊线 圈通 电时 间 。
程 序 改进 前 后对此 如 图2 示 。 所
择 连续 剪切 线不论 是 自动方 式或手 动方 式 只要按 下
合 闸按 钮 , L 输 出驱 动接触 器使 整流 装置 上 电 , PC 同
时发 出充磁 命 令 道 整流 装 置控 制端 , 整流 装置 输 出 直流电, 使磁 力辊 充 磁 。
前 1 或2 号 号冷 金 属检 测 器 检 测到 辊 道上 有 钢时 , 磁
力 辊 才会 充 磁 , 一旦 l 和2 冷 金属 检测 器 信 号消 号 号 失( 此时 钢 已剪 完 ) 磁力辊 立 即去磁 , 到下一 排钢 , 直
磁 力辊 充磁 控制 原理 见图 1 。
联 系 人 : 卫 , , 1 , 专 , 理 工程 师 , 鲁 木 齐 (3 0 2新 疆 八一 钢 铁 股 份 有 限 公 司 小型 材 厂 马 男 3岁 大 助 乌 802)
力辊 的控 制 方式 进 行 研 究 , 现原 P C 制 整 流装 发 L控
置输 出程 序 时 , 只要 操 作 台人 员 在操 作面 板上 选择 上 自动 方 式就 会 充磁 , 使得 所 有磁 力 辊在 正常 剪 钢 时 一直 处 于充 磁 状 态 , 除非 操 作工 在操 作 面板 上人 为操 作 去磁 或 取 消 自动 方式 。 因此 , 合 实际工 况 , 结 通 过现 场 分 析 对 程序 进 行 了 改进 , L 对整 流 装 将P C 置 的合 闸和 充磁 命令 分 开 , 即磁 力辊 只有 在 剪钢 时 才有磁 , 等待 剪钢 时没 有磁 , 这样 就减 少了磁 力辊 充 磁 时间 , 效地 降低 了磁力 辊 的发 热温 度 ( 控制 在 有 现 9 , 0 C) 使磁 力辊 的寿命 延 长了近 1 。 倍
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2 0年 第 】 06 期
新 疆 钢 铁
总9 期 7
小 型棒 材 连 续 剪 切 线磁 力辊 的改 进
马 卫 王 涛
( 新疆 八 一 钢铁 股 份 有 限 公 司 )
摘
要 : 通 过 对 八 钢股 份 公 司 小 型 厂 磁 力辊 控 制 方 式 的 改 造 , 少 了 磁 力辊 线 圈的 通 电时 间 , 减 降低 磁 力 辊 的温
4 改进方案
该 方 案 是利 用 冷 剪前 的2 台冷 金属 检 测器 作 为
触发 信号 , 当连续 剪切 线选 为 自动 时 , L 程 序 中磁 PC 力 辊 只处 于 准备 状 态 ( 只合 闸不 充磁 ) 只有 当冷 剪 ,
它 的控 制步骤 是 : 电源开 关合 闸后 , 操作 人员 选
2 磁 力辊 功 能 及 控制 系统 构 成
磁 力辊 的功 能是 : 附棒 材 , 棒材 能够 平稳 笔 吸 使 直 地进 入 冷 剪 , 能 防 止冷 剪 自动 剪切 时对 棒 层 的 并
冲 击振 动 , 少棒 层跳 动 , 高定尺 剪切 的精 度 。 减 提
磁 力 辊 的 充磁 控 制 系统 主要 由四 部分 组 成 : 电 源、 整流 装置 、 制充 磁 的P C 控 L 装置 、 磁力 辊 。
卜— ]
已合 合闸准备好
磁 力 输 出
改进前
]
备好
]
输 出
2冷检 #
改 进 后
图2 改进前后程序对比
5 束 ห้องสมุดไป่ตู้结语
磁 力辊 程 序改 进 后 , 辊平 均使 用 周期 由改进 磁 前 的3 月提 高到 5 月 以上 , 维 修 费用 也 由3万 个 个 年 0 元 降低至 2万元 。 0
度 , 长 了 磁 力 辊 的 使 用 寿命 。 延 关 键 词 : 磁 力 辊 ; 续 剪 切 线 ; 金 属 检 测器 连 冷 中 图 分 类 号 : G0 3 2 T 8. 文献 标 识 码 : B 文 章编 号 :6 2 4 2 (0 6 0 一 O 3一 O 17— 2 4 2 0 ) 1 O 5 2
】 问 题 的 提 出
小型材 连续 剪切 线磁 力辊 的主要 作用是 将冷 床
收集 抽 出的 倍尺 棒层 剪切 成 6 1m的定 尺 。 ~ 2 它是 通
过P C 制 一 个 整 流装 置 输 出功率 , 磁 力 辊 内部 L控 使
的 线 圈得 电后 产生 磁 力 。 续剪 切 线在 生产 时 一直 连 处 于 自动 状 态 , 般 只在 停 车时 才会 被取 消 。 以 , 一 所 磁 力辊 的线 圈相 当于在 生产过 程 中一 直处 于通 电状 态, 线圈长 时 间通 电后 自身发 热 , 同时 由于 现场 棒材 温 度较 高 , 得 磁 力 辊表 面 温度 达 到 1 0 使 3 上 , C以 造 成 线圈绝 缘损 坏而 烧毁 。 在 八钢 股 份 公 司小 型 材 厂的 生产 中 , 力 辊 的 磁