位置度超差五原则表

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置架,便于和正常品区分 品全部归放到不良品放置
架上 1.建立 《异常品处理流
5
没有异常品处理规定
/
程》 2.对现场检验员以及操作
工进行培训与考核
1.制作首末检产品放置
6
现场无首末检产品放置架
/
架,并放在该道工序的现

调机完成后检验员进行首
7
检验员没有进行首检
调机完成后检验员进行首检 检,首检合格的产品放到
4
平均
31.93 33.05 34.03 33.04
判定
NG
1
L
2011.02.16 2.20 33.16 33.1 32.94 33
2
L
3 正常品 L
2011.02.16 2.20 2011.02.16 2.20
33 33.12 33.1 32.9 32.96 32.94 33.1 33.08
4
L
五、横向展开、反馈到源头(系统、体制等)
ห้องสมุดไป่ตู้
1.分批对机加工以及检验员就整车装配和异常处理进行培训

责任人:陈巧华/朱海贵
完成时间:11.02.26
2.分批对机加操作工就所有工序的工艺工装标准进行培训。
责任人:徐旭阳
完成时间:11.02.28
3.对车间管理人员的执行力进行培训。
责任人:朱丹华
完成时间:11.02.28
大长江纳 入时间
纳入数量
2010.12.28 240只 2010.12.31 120只 2011.1.8 170只 2011.1.10 160只
2011.1.12 190只 2011.1.14 170只
2011.1.16 180只 2011.1.16 60只
54111H05712 10.12.24 134只
攻丝所有工序由原来的涂装车间加工完成改为机加车间
完成,在没交接完毕情况下,机加车间安排了1个气试
人员进行上机操作,其余没变化 。
3.生产过程同类问题发生情况调查:
通过调查,发现以往无类似情况发 生。
● ● ● ● ● ●
车削加工
☆发生工序 螺纹孔加工
巡检
☆流出工序
前处理
● ● ● ● ● ●
发送
要因
装的中心不同心。
操作
3.该道工序的操作工实行
每月考核一次,合格后上

3
操作工不了解该尺寸的重要性 操作工掌握本道工序的作业 对操作工在工艺方面的知
没有自检和送检
指导书上的全部内容
识进行系统的培训
在攻丝工序机床旁边划分 各道工序现场都应该划分一 不良品放置区和不良品放
4
现场无异常品放置区域
个不良品放置区和不良品放 置架,生产过程中的不良
内 发生 容 流出
1
位置度超差 位置度超差
2
刀具中心与工装中心不同心 检验员没有检查
三 、
序号
问题点
标准
对策
1
库存品与在制品的处理
/
对库存品与在制品进行全 检
1.对新员工进行培训与考
核,合格后上岗
操作工没有经过培训与考核就 新员工在上岗前需要经过培 2.该道工序的所有员工重
2 上机操作,导致刀具中心与工 训与考核,合格后才能上机 新进行考核,合格后上岗
2011.1.29 240只
11.01.08 72只
2011.1.11 72只
54111H05712 10.12.30 274只
11.01.02 130只 11.01.03 144只
11.01.10 36只
2011.1.12 36只 2011.1.13 108只
库存:222
11.01.11 108只
库存:12只 10.12.22 22只 10.12.23 38只 10.12.25 86只
库存:42只
发货时间 发货数量 10.12.30 380只 11.01.03 116只
今飞外租 库接收时

今飞外租 库数量
截止12月25日外租 库库存量为763只
库存:73只
2011.1.1 380只
库存:93只 2011.1.5 116只

不良品的确认结果
1.现象说明:位置度超差是导致碟刹盘无法装配的直接原因。
2.不良品与正常品的外观差异:
不良品
不良品
正常品
正常品:四个螺纹孔中心距尺寸无偏差; 不良品:四个螺纹孔中心距尺寸明显存在偏差。 3.与作业指导书的对比:
产品 序号
类型 模具号
生产日期
合格证 日期
1
尺寸33mm
2
3
4
示意图
1
L
1.车(机)型:
2133
型号
q72
2.发生时间: 2011-02-16 3.发生地点: 过程
4.发生数量: 12
5.不良比例:
6.批 次 号: H10200044 7.到货时间: 2011-01-29
8. 发 前轮辋4-M8-7H螺纹孔位置度超差要求ф0.15,实测不良件均 不过检具,三坐标检测1只数据为1.540,装不上制动盘。 9.处置情况:1、生产现场跟线挑选;2、库存退回厂家挑选
11.02.19
11.02.19 11.02.27
已完成 11.02.27
已完成 11.02.20 11.03.10
3
4
5
调机时未对中心用杠杆百分表进 行校正
员工上岗未经过培训
管理人员没有按制度执行
/
检验员没有按照制度执行
/
/
/
四、检查对策效果(量化的实际效果)
1.今飞外租库库存品1100只进行全检,有13只不良品。 2.今飞库存品1290只进行全检,未发现类似不良产品。 3.对策实施后对该产品的位置度进行CPK测试,测试结果 为:1.3595>1.33 OK
10.12.27 50只 10.12.28 84只
库存:12只
11.01.05 164只
2011.1.7 164只 库存:133只
2011.1.26 110只
54111H05712 10.12.27 60只
10.12.31 60只 库存:20只
11.01.06 52只
库存:23只 2011.1.8 52只
2
1
5
L
2010.12.30 1.3 31.92 33.12 34.04 32.94
6 7
不良品
L L
8
L
9
L
2010.12.30 2010.12.30 2010.12.30 2010.12.30
1.3 1.3 1.3 1.3
31.96 31.72 32.02 32.02
33.12 33.22 33.3 33.2
库存:78
54111H05712 11.01.01 203只
11.01.04 90只
库存:51只
11.01.05 113只
2011.2.14 180只
54111H05712 11.01.02 210只
11.01.06 100只
11.01.07 110只
11.01.17 832只
2011.1.19 832只
34.24 34.16 34.18 34.08
32.98 33.2 32.78 32.78
气门嘴 方向
10
L
2010.12.30 1.3 31.84 33 34.08 32.9
11
L
2010.12.30 1.3
31.9 33 34.1 33.14
12
L
2010.12.30 1.3 31.96 33 33.92 33.14 3
大长江编 号:
W2011021602
编 号:
标题 零件图号 发起人 签发日期
前轮辋装不上制动盘
54111H05712 谭晓武
零件名称 审批人
前轮辋 潘小平
2011-02-17
请于2011-03-14前返回
五原则表
责任单位
金华今飞
年月日
制作
确认
徐申
批准
确认/日期 批准/日期 接受 报告
得分
发生状况(发生件数、发生现象、处置情况等)
2010.12.30 1.3
32 32.7 34.18 33.26
2
L
2010.12.30 1.3 32.02 33.1 34.04 33.4
3 4
L
2010.12.30 1.3 32.02 32.82 33.08 33.1
L
2010.12.30 1.3 31.76 32.97 34.28 32.8
首末检放置架上
1.编制《巡检记录表》
8
检验员没有进行巡检
加工过程中检验员进行巡检 2.检验员在巡检过程中及
时记录检查结果
1.建立
《初物管理规
9
初物管理制度
/
定》,明确在人机料法环 测有变化的情况下进行特
殊控制
责任人 徐旭阳/ 吕徐斌
徐旭阳
徐旭阳 徐旭阳
朱海贵 徐旭阳 朱海贵 朱海贵 朱海贵
完成时间 11.02.19
批次跟踪及变化点、异常点调查
要因分析(根据调查结果推测可能的原因)
1.批次跟踪:
◇工艺流程:
型号 上机时间 生产数量 54111H05712 今飞仓库库存数量
54111H05712 10.12.19 60只 54111H05712 10.12.22 86只
入库时间 入库数量
10.12.15 180只 10.12.17 120只 10.12.19 92只
2011.02.16 2.20
33 33.14 33.04 33.06
5
L
2011.02.16 2.20 33.08 33.02 33
33
平均
33.04 33.06 33.04 33.01
判定
OK
4.确认结果的总结: 4个螺纹孔中心距圆心往第3个螺纹孔方向偏移了1mm,造成位置 度超差,直接导致碟刹盘无法装配。
规定
事实
判定
抽查库存,轮
轮辋跳动不良
轮辋跳动≤ 0.5
辋跳动 进行测算,

Cpk=1.55
机床精度不良 Cpk≥1.33 Cpk=1.38

四个方向的等 等高块尺寸一
工装不良 高块尺寸相等


定芯跳动≤ 定芯跳动为
0.02mm
0.02mm

要求各道工序 该工序有明确
工艺文件无 都有完善的作 的检验标准及
4.编制《巡检记录表》,检验员在巡检过程中及时记录检查
结果,并对检验员进行培训。
责任人:朱海贵
完成时间:11.02.20
A2版
问题点
1.新员工上岗 不具备调机能 力,造成调机 不良 2.新员工不了 解该道工序的 送检频次 检验员没有巡 检造成不良品 流出
二 、
再现试验:
发生机理: 新员工调机
刀具中心与
四个螺纹孔
发生原因:
1.刀具和工装定芯没有同心。
流出原因: 1.操作工没有自检和送检。 2.调机后检验员未进行巡检。
分析为什么、为什么 阶段

业指导书 判定方法
涂装车间与机
新员工在上岗 加车间在没交
前需要经过培 接完毕情况
员工技能不足 训和考核,合 下,机加车间
×
格后才能上岗 安排了1个气
操作 试人员进行上
机操作。
检验员没有巡 要求检验员进 当班检验员没

行巡检 有进行巡检
×
○:排除在要因外 ×:致命要因
要因分析概括: 1.操作工属于无证上岗。 2.当班检验员没有进行巡检。
2.变化点调查: 54111H05712 11.01.04 205只 54111H05712 11.01.06 150只
11.01.08 105只 11.01.09 100只 11.01.10 96只
库存:703只
针对上述不良批次从11人.01库.1存1:145只4只、机、料、法、环、测量进行变
化点调查,发现人员状况有变化,2010年12月份我司将
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