轻型卡车档位松旷问题的分析与改进

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卡车变速器操纵沉重问题的分析与改进

卡车变速器操纵沉重问题的分析与改进

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挡 行 程 较 长 。变 速 器 上 选 挡 摇 臂 回 转
操 纵 效 率 的 主 要 影 响 因素 有 软 轴 质
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半 径 长 8 mm , 一 般 做 成 6 mm ~ 0 0 6 rm。同 时 增 加 操 纵 杆 长 度 , 会 降 5 a 不
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变速 器 内部 齿 轮 的 所 有换 挡连 接机
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符 合 GB T1 7 5 载 货 汽 车 驾 驶 员 操 / 50 《

某型号轻型客车挂挡困难原因分析与改进

某型号轻型客车挂挡困难原因分析与改进

10.16638/ki.1671-7988.2020.09.027某型号轻型客车挂挡困难原因分析与改进林华山(厦门金龙联合汽车工业有限公司,福建厦门361021)摘要:为解决某上市车型售后市场反馈换挡困难问题,对售后故障件数据分析,得到主要影响因素有离合器、换挡操纵机构及离合总泵。

通过对售后故障件的检测,确定故障原因并提出改进措施,改良装配工艺、优化从动盘材料、增加散热槽数目、改良花键毂倒角及表面处理提升了离合器换挡稳定性;优化焊接工艺保证了换挡操纵机构的可靠性;改良清洁及装配工艺及运输方法解决了离合总泵漏油问题,最终解决了换挡困难问题。

关键词:换挡困难;离合器;操纵机构;离合总泵中图分类号:U467 文献标识码:A 文章编号:1671-7988(2020)09-84-04A Type of Diesel Engine Oil Separation System OptimizationLin Huashan(Xiamen King Long United Automotive Industry Co, Ltd., Fujian Xiamen 361021)Abstract: In order to solve the difficult gearshift problem which is the feedback from the after-sales market, the invalid parts data has been analysised, which shows that the main influencing factors are clutch, gearshift control mechanism and clutch master cylinder. According to the test results of the invalid parts, the causes and improvement measures are proposed. The shift stability of the clutch had been improved according to optimizing the assembly process, the driven plate material, the spline hub chamfering and surface treatment, increasing the number of heat sink. welding technology optimization ensures the reliability of shift control mechanism. Improved assembly process and transportation method solved the oil leakage of clutch master cylinder. The difficult gearshift problem was solved.Keywords: Difficult gearshift; Clutch; Gearshift control mechanism; Clutch master cylinderCLC NO.: U467 Document Code: A Article ID: 1671-7988(2020)09-84-04引言售后市场反馈某型号轻型客车存在挂挡困难的情况,其主要故障现象为:热车挂挡困难(早晚高峰期、等红绿灯时尤其明显);低速挡(1、2挡)挂挡困难。

某轻型载货汽车换挡性能分析及改进建议

某轻型载货汽车换挡性能分析及改进建议

10.16638/ki.1671-7988.2017.08.069某轻型载货汽车换挡性能分析及改进建议李青章,徐顺,司志明,何果(安徽江淮汽车集团股份有限公司,安徽合肥230601)摘要:文章通过对某轻型载货汽车手动变速器同步器性能进行理论计算分析,识别该车型换挡性能存在的问题,并提出改进建议。

关键词:手动变速器;同步器;换挡性能中图分类号:U461.6 文献标识码:A 文章编号:1671-7988 (2017)08-203-02Shift performance analysis and improvement suggestions for the light truckLi Qingzhang, Xu Shun, Si Zhiming, He Guo(Anhui Jianghuai Automobile co. Ltd, Anhui Hefei 230601 )Abstact: In This paper, through the theoretical analysis of the shift performance of the light truck, the problems of the shift performance are identified, and some suggestions for improvement are put forward.Keywords: Manual transmission; Synchronizer; Shift performanceCLC NO.: U461.6 Document Code: A Article ID: 1671-7988 (2017)08-203-02引言随着经济的快速发展、人们的生活水平大幅提高,轿车走进了寻常家庭,人们对商用车的驾驶舒适性也就提出了更高要求。

目前国内的商用车普遍使用的还是手动变速箱,换挡的舒适性要求也就越来越高,国内各商用车整车企业也在不断的提升换挡性能。

关于某轻型卡车档位卡滞问题改进的分析

关于某轻型卡车档位卡滞问题改进的分析

10.16638/ki.1671-7988.2017.08.066关于某轻型卡车档位卡滞问题改进的分析何果,司志明,徐顺,李青章,倪冬(安徽江淮汽车集团股份有限公司,安徽合肥230601)摘要:文章对某车型换档卡滞的原因和改进方法进行分析。

结合影响换档系统的相关零部件和整车布置因素,确定了影响换档卡滞的多个原因,并提出了相应改进方法。

通过GSA设备和专业驾驶人员对改进前后此车型换档性能的测试和主观评价,验证了相关结论的有效性。

关键词:变速器;换档;卡滞;阻力中图分类号:U467.5 文献标识码:A 文章编号:1671-7988 (2017)08-194-03Questions about a light-duty truck gear binding analysis for improvementHe Guo, Si Zhiming, Xu Shun, Li Qingzhang, Ni Dong(Anhui Jianghuai Automotive Co., d., Anhui Hefei 230601)Abstract: Evaluation method and the case of shift sense of frustration were analyzed for the truck. Multiple influencing factors affecting shift sense of frustration were presented based on the system of shifting and the vehicle layout, and proposed the improvement strategies. Through the GSA experiment and the professional driver to improve the shift performance were tested before and after analysis, to verify the effectiveness of the related conclusion.Keywords: transmission; shift; Sense of frustration; resistanceCLC NO.: U467.5 Document Code: A Article ID: 1671-7988 (2017)08-194-03随着科技水平的进步,人们对生活品质的要求也不断提高。

汽车技师论文浅谈关于五十铃汽车换挡困难的检修

汽车技师论文浅谈关于五十铃汽车换挡困难的检修

广东省工人技师职务申请评审论文论文题目:_____________________________姓名:单位:拟申报工种:级别:申报时间:广东省人力资源和社会保障厅制关于五十铃汽车换挡困难的检修摘要:本文主要阐述一辆五十铃轻型载货汽车,汽车行驶时经常出现换挡时好时坏的现象。

关键词:离合器、离合器总泵、分泵、导向轴承、换挡机构。

离合器位于发动机与变速器之间,靠其足够的摩擦力矩来传递动力的,在起步的情况下,具有必要的滑转使发动机输出的动力逐步增大。

起步车稳和防止传动系统的过载损坏,在齿轮变速器换挡时能切断动力,便于换挡。

一.故障现象据驾驶员反映,驻车的时候,换挡起步很平顺,而且每一个挡都很好换挡\很顺畅。

当汽行驶了几公里时,换挡开始变得困难,而且换挡有声音,特别是低速挡更严重。

前几天,在别的修理把离合器调高一些,效果有所好转,但还是不够理想。

二.它的主要组成部分与工作原理.它属于摩擦式离合器。

其结构由离合器总泵、分泵、油管、刹车油、离合器主动盘、从主盘、分泵轴承、离合器拔叉等所组成。

驾驶员踩下离合器总泵踏板时,就此建立起油压,在油压的推动下,离合器分泵的推杆向后移动,迫使离合器拔叉压着分离轴承向前移动,当向前移动推动大于主动盘膜片弹簧的压力时,从动盘摩擦片停止转动,使车辆失去发动机传来的动力,以便换挡方便。

三.主要部件的结构和故障原因与分析造成汽车换挡困难(时好时坏)的原因有以下几款:1.离合器总泵的问题。

离合器总泵采用是液压式传动,它结构简单,工作可靠,摩擦阻力小,接合柔和。

由主环,工作环和管路系统组成。

主环上面有进油管,(离合油和制动泵用油共用一个贴液罐。

)环体有补偿孔,进油孔与进油管相通,环体内装有活塞,活塞中间较细,使活与主缸内腔形成环形油室。

活塞两端装有皮圈和密封圈,活塞顶有沿圆固分布的小孔和阀片。

回位弹簧将皮圈、阀片压向活塞,盖住小孔形成单向阀,并把活塞往上推,使皮圈位于补偿孔与进油孔之间,两孔都打开,为了防止活塞自缸体内脱出,在缸体的最上端装有挡圈。

小松WA500—3型装载机三例换挡故障原因分析及处理措施

小松WA500—3型装载机三例换挡故障原因分析及处理措施

小松WA500—3型装载机三例换挡故障原因分析及处理措施摘要在工程机械作业中,若是机械设备发生故障,不仅影响工作效率,还将造成一定的经济损失。

针对小松WA500-3型装载机,在实际应用中,若是运行时间超过16000小时以后,就会出现故障,结合神华黄骅港务有限公司小松WA500-3型装载机使用情况和具体的故障现象,根据小松WA500-3型装载机内部的系统、结构、原理,分析检查小松WA500-3型装载机,确定故障原因后,有效对小松WA500-3型装载机设备进行维修。

以下本文从小松WA500-3型装载机三例换挡故障进行分析,找到故障原因并给出有效的处理措施。

关键字小松WA500-3型装载机;故障原因;三例换挡故障;处理措施0 引言神华黄骅港作为目前我国第二大煤炭下水港,拥有国际先进、国内一流的设备工艺。

神华黄骅港目前拥有的4台小松WA500-3型装载机,选用8.4m?的铲斗,主要应用于煤炭堆高和清场作业,该装载机在实际应用中还具有作业量大、可靠性高、驾驶舒适好、易于维护、注重环保的优点。

在正常使用过程中,随着磨损、密封性能的降低等造成的设备老化,小松WA500-3型装载机出现换挡故障,不仅影响机械设备的性能,也将不利于装载机的推广应用。

以下本文就来分析小松WA500-3型装载机三例换挡故障的原因,并找出合理的故障处理措施。

1 小松WA500-3型装载机简介小松WA500-3型装载机功率大,能满足实现更大的机械作业,提高了整机的稳定性。

同时根据港务公司作业特点,选择使用具有以下技术参数配置的WA500-3型装载机,如下所示:WA500-3装载机操作质量27600kg、额定功率235kW、额定斗容8.4m?、额定载荷9000kg;行进速度分别为6.7/7.5km/h、12.0/13.42 km/h、20.2/22.5 km/h、33.0/36.1km/h;在车辆性能方面,前进时最大牵引力274.4kN,爬坡能力25°、转向角度±40°;发动机采用SA6D140E-2型4冲程6缸直列式涡轮增压直喷,额定转速2100rpm;再注容量中燃油箱465L、发动机机油34L、变速箱油70L、液压油175L、桥油156L。

基于GSQA的某轻型卡车换挡卡滞问题分析改进

基于GSQA的某轻型卡车换挡卡滞问题分析改进

13710.16638/ki.1671-7988.2020.11.044基于GSQA 的某轻型卡车换挡卡滞问题分析改进徐顺,张艳,倪冬,程锐(安徽江淮汽车集团股份有限公司,安徽 合肥 230601)摘 要:针对市场反馈的某轻型卡车换挡卡滞问题进行调查分析,通过主观评价并利用GSQA 检测设备,对问题车型进行排查,明确故障原因并制定了改进措施。

通过对改进车辆后测量的再次测试评价,验证了改进措施有效。

关键词:GSQA ;换挡卡滞;同步冲量中图分类号:U467 文献标识码:B 文章编号:1671-7988(2020)11-137-03Analysis and Improvement of a Light Truck Shift Problem based on GSQAXu Shun, Zhang Yan, Ni Dong, Cheng Rui( Anhui Jianghuai Automobile Group Co., Ltd., Anhui Hefei 230601 )Abstact: According to the market feedback of a light truck shift problem investigation and analysis, through subjective evaluation and the use of GSQA detection equipment, the problem model to check, clear the cause of failure and formulate improvement measures. Through the re-test evaluation of the improved vehicle measurement, the improvement measures are verified to be effective.Keywords: GSQA; Shift Performance; Shift CurveCLC NO.: U467 Document Code: B Article ID: 1671-7988(2020)11-137-03引言对于近几年的轻卡市场来说,各项先进技术应用明显加快,许多乘用车及重卡上的技术越来越多的应用到了轻卡车型上。

轻型载货汽车换选档困难原因分析及改进方法

轻型载货汽车换选档困难原因分析及改进方法

轻型载货汽车换选档困难原因分析及改进方法轻型载货汽车换档困难原因分析及改进方法高春娣郑平(南京依维柯汽车有限公司)提要:近几年来,客户对卡车操控舒适性要求日益提高,换挡困难会直接影响用户对汽车整车质量、用户购买欲望和正常驾驶。

本文从离合、变速器及变速操纵3 个主要方面分析了轻型载货汽车换挡困难的影响因素,并提出相应的改进方法,提供了目前可行的换档操控性评分方法。

结合实例换档问题的解决过程,为解决手动换档困难问题提供了参考。

关键词:离合转动惯量变操系统同步器引言我国目前使用的载货汽车绝大多数为手动变速器。

手动变速器卡车由于换挡频繁,驾驶员对于换挡操纵是否舒适十分敏感,此项性能直接影响到驾驶员对整车质量的评价。

然而,手动挡卡车通常会出现换挡不畅、阻滞、挡位不清晰及无法换挡等问题。

针对换挡困难的问题,文章从选换挡相关的各个系统进行分析,提出问题的症结所在和改善措施。

1 变速器换档困难的影响因素1.1 离合器,图1离合器离合器是汽车传动系统中直接与发动机相联系的部件。

可以保证汽车平稳起步、保证传动系统换挡时工作平顺和防止传动系统过载。

目前卡车普遍使用的离合器为膜片簧、单片、干式离合器。

在离合器的结构上,首先,在保证传递发动机最大扭矩的前提下,应满足两个基本性能要求:①分离彻底;②结合柔和。

与换档有着直接影响的是从动盘的转动惯量,其转动惯量应尽可能小。

离合器作用之一是变速器换挡时,中断动力传递,以减轻齿轮间冲击。

如果与变速箱主动轴相连的离合器从动部分的转动惯量大,当换挡时,虽然断开了离合器,使发动机与变速器之间的联系脱开,但离合器从动部分较大的惯性力矩仍然输入给变速器,其效果相当于分离不彻底,就不能很好地起到减轻齿轮间冲击的作用。

一般前期需提供从动盘的转动惯量给予变速器厂家进行核算,是否在其要求范围内。

1.2 变速器1.2.1 变速器速比图1 离合器第1页。

某轻型客车换挡力大及阻滞问题处理

某轻型客车换挡力大及阻滞问题处理

10.16638/ki.1671-7988.2016.11.027某轻型客车换挡力大及阻滞问题处理岳丽姣(安徽江淮汽车技术中心,安徽合肥230601)摘要:整车的换档操纵性能是车辆向顾客展示其品质的一项重要性能。

好的换挡操纵性能,能给驾驶者带来舒适的驾乘体验。

所谓好的换挡操纵性能,最基本的是指大小适中的换挡力和行程,舒适的换挡手柄位置,较小换挡阻滞感等。

文章通过对变速操纵系统中操纵座杠杆比、换挡手柄形状、软轴芯轴结构的优化设计。

解决了某轻型客车换挡力大及阻滞问题。

关键词:换挡性能;杠杆比;芯轴结构;换挡手柄中图分类号:U463.21 文献表示码:A 文章编号:1671-7988(2016)11-75-02Solution of Transmission’s Big gearshift Force And BlockingYue Lijiao(Chassis Department, Commercial Vehicle Research Institute, Anhui Jianghuai Automobile TechnologyCenter, Anhui Hefei 230601)Abstract: The vehicle’s gearshift performance is an important point to lay out it’s quality.A good gearshift performance can provide a comfortable driving experience for the driver. What is a good gearshift performance, the basic points are that appropriate gearshift force and travel, comfortable gearshift-nob position, smaller gearshift blocking feel, and so on. In this article, we solve the big gearshift force and blocking problem by optimize the leverage of gearshift-seet, the shape of gearshift-nob and the structure of the cable.Keyword: gearshift performance; leverage; structure of the cable; gearshift-nobCLC NO.: U463.21 Document Code: A Article ID: 1671-7988(2016)11-75-02前言某轻型客车存在换挡力大且阻滞的问题,影响顾客的驾乘体验,容易造成驾驶疲劳。

手动挡换挡不丝滑的原因

手动挡换挡不丝滑的原因

手动挡换挡不丝滑的原因手动挡汽车在换挡过程中应该是丝滑流畅的,然而有些车主在驾驶时可能会遇到换挡不丝滑的情况,这不仅影响行驶的舒适性,还可能导致车辆损坏。

换挡不丝滑的原因可以是多方面的,以下将介绍常见的几个原因。

1. 离合器问题手动挡车辆中的离合器是传动系统的重要组成部分。

离合器通过踩下踏板来连接或分离发动机和变速器,达到换挡的目的。

如果离合器磨损严重或者调整不当,就会导致换挡时操作不丝滑。

离合器磨损的表现包括踏板抬起或踩下时感觉到明显的不适,以及换挡时听到异响。

解决这个问题的方法是检查离合器的调整情况,如果需要,及时更换磨损严重的离合器。

2. 变速器问题手动挡车辆的变速器是将发动机的动力传递到车轮的关键部件。

如果变速器内部的齿轮或轴承磨损,就会导致换挡时不丝滑。

此外,变速器油的质量和浓度也会影响到换挡的顺畅程度。

解决这个问题的方法是及时更换变速器油,并检查变速器的齿轮和轴承是否磨损,如有需要及时维修或更换。

3. 换挡操作问题换挡时操作不正确也会导致换挡不丝滑。

一些车主在换挡时过于慌张或者过于迅速,没有正确地踩下离合器或者没有等待适当的时间来换挡,结果导致换挡时出现顿挫或者异响。

解决这个问题的方法是练习正确的换挡技巧,保持镇静,并确保在换挡前踩下离合器,并等待适当的时间。

4. 驾驶习惯问题有些车主经常在低转速情况下进行换挡,这不仅容易导致换挡不丝滑,还可能对引擎和传动系统造成损害。

低转速换挡容易导致齿轮之间的磨擦产生冲击力,进而导致换挡不顺畅。

解决这个问题的方法是保持适当的换挡转速,避免在低转速时进行换挡。

5. 车辆负荷问题在一些特殊情况下,例如车辆搭载过多重物或者行驶在崎岖不平的路面上,车辆的负荷会增加。

这时换挡时可能会感觉不丝滑。

解决这个问题的方法是减少车辆负荷,避免过载。

如有需要,可以调整悬挂系统来适应不同的路况。

总结起来,导致手动挡换挡不丝滑的原因可以是离合器问题、变速器问题、换挡操作问题、驾驶习惯问题以及车辆负荷问题等。

轻型载货汽车换档困难原因分析及改进方法

轻型载货汽车换档困难原因分析及改进方法

轻型载货汽车换档困难原因分析及改进方法轻型载货汽车是现代物流业中常用的运输工具,但是在实际运行中,常常会遇到换档困难的问题。

这一问题对于运输效率和驾驶员的工作负担都会带来极大的影响,因此对于轻型载货汽车换档困难的原因和改进方法进行分析和探讨,具有重要意义。

一、轻型载货汽车换档困难的原因1.技术原因轻型载货汽车作为一种机动车辆,涉及到复杂的机械原理和技术操作,如果车辆本身的设计和制造不够先进,或者驾驶员的技术水平不够高,都会导致换档困难的问题。

例如,轻型载货汽车的离合器、变速器、传动系等机械部件的设计和加工质量,直接影响到换挡的顺畅程度。

2.驾驶员原因驾驶员是轻型载货汽车实际操作的主体,如果驾驶员对于车辆的操作不够熟练或者驾驶习惯有误,也会导致换档困难的问题。

例如,驾驶员习惯在车速过高或者路况较差的情况下进行换挡,或者长时间在低档行驶,也会导致离合器、变速器等机械部件的磨损,进而影响到换挡的顺畅程度。

3.环境原因轻型载货汽车在不同的运营环境下,会面临不同的外部条件和限制,也会影响换挡的顺畅程度。

例如,道路路况不同、上坡下坡等条件的变化,都会对车辆的速度和扭矩产生影响,进而影响到换档的难易程度。

二、轻型载货汽车换档困难的改进方法1.技术改进车辆的设计和制造水平会直接影响到换挡的质量,因此,对于轻型载货汽车的技术改进是至关重要的。

制造商需要加强对于车辆的分析和改良,提高机械部件的加工精度,改进传动系的结构和材料等。

这样可以有效地提高车辆的运行效率,减少换挡困难的问题。

2.驾驶员培训驾驶员是车辆的操作主体,提高驾驶员的技术水平和操作习惯也是解决换挡困难问题的重要方法。

车辆制造商和物流公司可以对驾驶员进行培训,提高他们对车辆操作技术和机械原理的理解和熟练度,让他们更好地适应车辆的运行和操作。

3.环境管理环境对于车辆运行和操作也有很大的影响,因此,物流公司需要对于运输环境进行细致的管理和规划。

例如,在路况不佳的情况下不开快车道、控制车辆上坡下坡的速度、减少车辆运行中的颠簸等,都可以减少换挡困难的发生。

汽车变速器换挡功能常见故障与对策分析

汽车变速器换挡功能常见故障与对策分析

汽车变速器换挡功能常见故障与对策分析一、汽车变速器换挡功能的常见故障1.卡档故障的发生原因和表现形式卡档故障可以从两个方面进行分析,一是在变速器换挡机构方面,二是在变速器同步机构方面。

在汽车变速器的换挡机构方面,换挡机构的滑移面不具有较好的粗糙度,具有很大的阻力,例如,移动轴方位的三圆弧槽粗糙度太差,使钢珠不能够顺畅地滑动;换挡滑轨拨叉或者换挡拨叉槽中心发生偏移,三拨叉插槽部位的倒角不够大,槽的粗糙度差,都能致使汽车变速器换挡出现不顺畅;换挡机构的刚性弱,例如,移动轴发生弯曲变形,直线度差、跳动差,使汽车变速器换挡出现困难,拨叉叉口平面能够垂直于叉孔中心,或者发生扭曲、发生弯曲,使滑动卡滞、齿套偏摆;自动锁里弹簧具有过大的定位力,移动轴三槽的深度很大或者角度很小,使汽车变速器的换挡力变大;换挡机构零件方面有锋边、毛刺等缺陷或者在汽车变速器换挡时有异物存在,例如,壳体移动轴的两端部分、轴孔部分,没有倒角、粗糙度差、同轴度,也有锋边、毛刺等缺陷,致使变速器移动轴在移动过程中发卡受阻。

在汽车变速器同步机构方面,同步器的弹簧不具有高强度弹力,支撑不起滑块,使滑块与同步器的齿环脱节;齿环部分磨损,后备量不足,在汽车进行变速器换挡动作时同步器没有起到作用;滑块损坏或者磨损,不能对同步器齿环进行支撑;同步器齿环、齿套同结合齿倒角尖棱之间的对称性差、留有平面较大、设计不合理;结合齿凹面的尖角面;结合齿面粗糙度差;倒角不能倒入齿根部分,使汽车变速器不能够进行挂档动作。

同步环不能做得同结合齿的良好接触,同步器变形的、锥面接触不良、有毛刺,让汽车变速器的同步器过频地锁止,有台阶感。

2.跳档故障的发生原因和表现形式汽车的行驶过程,选换挡自动调回空挡的情况称为跳档。

对于汽车的变速器方面,指接合齿圈同齿套之间的齿合相互脱开,或者换挡指、操作杆同变速器的换挡拨叉槽相互脱开,使汽车变速器丧失传动能力。

在人们行驶汽车有剧烈震动或者出现突然变化的中速负荷、高速负荷时,汽车变速器容易出现这种跳档故障。

某轻型客车换挡力偏大原因分析与改进

某轻型客车换挡力偏大原因分析与改进

某轻型客车换挡力偏大原因分析与改进岳丽姣;司志明;陈健【摘要】10.3969/j.issn.1003-5060.2012.11.007% 文章针对某轻型客车换挡力偏大问题,通过对各种影响换挡力的因素进行详细的故障树分析,对故障树底事件排查,发现其根本原因为同步器扭矩容量不足及自锁弹簧力过大。

经过理论分析及试验验证,将变速器中单锥面同步器改为多锥面同步器,并进行自锁弹簧的优化设计,解决了换挡力偏大问题,提升了整车换挡性能,并为后期解决类似问题提供技术参考依据。

【期刊名称】《合肥工业大学学报(自然科学版)》【年(卷),期】2012(000)011【总页数】4页(P1465-1468)【关键词】换档力;变速器;同步器;单锥面;多锥面;自锁弹簧【作者】岳丽姣;司志明;陈健【作者单位】安徽江淮汽车股份有限公司商用车研究院,安徽合肥 230601;安徽江淮汽车股份有限公司商用车研究院,安徽合肥 230601;安徽江淮汽车股份有限公司商用车研究院,安徽合肥 230601【正文语种】中文【中图分类】U463.212某轻型客车在试验验证过程中,发现该车在行驶过程中换挡操纵力较大,操纵极不舒适,严重影响整车的操纵轻便性。

经过多次试驾对比,最终确定该车型动态换档问题主要表现为:3挡减2挡挂挡困难;2挡减1挡偶尔存在挂挡极困难,甚至无法挂上挡位的现象。

针对以上换挡困难的问题,可以通过改进变速器结构,从而降低换挡力,最终改善整车换挡操纵性能。

利用质量管理工具中的故障树,对可能导致变速操纵换挡力过大的的原因进行了多层次的详细分析[1-7],其故障树分析如图1所示。

针对换档操纵力过大问题故障树分析图,根据表1所列的底事件情况调查,对底事件进行分析,判断在该车型中各底事件是否为导致换档力过大问题的原因项,以制定整改措施。

其中,Y表示整改项;N表示非整改项。

关于锥面半角θ与摩擦系数μs的关系,由公式Mf=PμsR/sinθ可知,θ越小则摩擦力矩Mf越大。

某轻型货车档位清晰度的分析与改进

某轻型货车档位清晰度的分析与改进

8210.16638/ki.1671-7988.2019.19.029某轻型货车档位清晰度的分析与改进司志明(安徽江淮汽车集团股份有限公司,安徽 合肥 230601)摘 要:文章分析了卡车档位不清晰的原因,根据其实际特性提供了一种可实施的改进方案,并对改进效果进行了测试验证。

关键词:选档;锁止;清晰度中图分类号:U462 文献标识码:A 文章编号:1671-7988(2019)19-82-03Analysis and improvement of the definition of gear position of a light truckSi Zhiming( Anhui jianghuai automobile group co. LTD., Anhui Hefei 230601 )Abstract: This paper analyzes the reasons why the truck's gear position is not clear, and provides a feasible improvement scheme according to its practical characteristics, and tests and verifies the improvement effect. Keywords: Crossgate; Locking mechanism; ClearCLC NO.: U462 Document Code: A Article ID: 1671-7988(2019)19-82-03引言随着经济发展,各类交通工具呈现爆发式的增长,道路交通越发的拥堵,轻型卡车作为长短途运输的主力军,奔波于商场、集市等各种复杂的道路环境中,驾驶员需在较小的场地频繁的切换前进档、倒挡,疲劳、注意力分散,加上轻型卡车的换档力相对较大,档位不清晰,特别是六档变速器车型,易发生误挂倒挡和一档的问题。

轻卡变速器常见故障分析与排除

轻卡变速器常见故障分析与排除

轻卡变速器常见故障分析与排除王克强;常荣光【摘要】国产轻卡变速器采用的是机械齿轮式变速器。

机械齿轮式变速器由变速传动机构和操纵机构两大部分组成。

变速器的主要功能是实现动力的输入、输出和改变转速。

变速器常见故障有自动脱挡、乱挡、异响等。

【期刊名称】《农机使用与维修》【年(卷),期】2011(000)004【总页数】1页(P88)【作者】王克强;常荣光【作者单位】黑龙江龙建路桥第二工程有限公司;黑龙江龙建路桥第二工程有限公司【正文语种】中文国产轻卡变速器采用的是机械齿轮式变速器。

机械齿轮式变速器由变速传动机构和操纵机构两大部分组成。

变速器的主要功能是实现动力的输入、输出和改变转速。

变速器常见故障有自动脱挡、乱挡、异响等。

变速器产生故障后,由于不能正常实现变速,易造成车辆行驶困难,因此要及时发现故障,及时排除。

一、自动脱挡1.故障现象车辆在行驶中变速杆从某挡位自动跳回空挡。

(1)行驶中出现自动脱挡故障,可在脱挡后再次挂入某挡。

若挂挡十分轻松,一般为变速器锁定装置失效所致。

若挂挡时感到有一定的阻力,则应检查操纵机构的传动装置是否间隙过大,或变速器与飞轮壳连接是否可靠。

当连接松动时,二轴与中间轴的平行度就会发生变化,齿轮啮合时产生轴向力而导致脱挡。

(2)如上述检查没有发现问题,则应拆下变速器盖,检查变速器自锁装置和齿轮啮合情况。

若齿轮磨损过大,齿形已呈锥形,齿轮传动中产生的轴向分力超过自锁弹簧锁紧力时,也会引起脱挡。

此外,齿轮啮合不到位(原因是拨叉弯曲、固定螺栓松动、拨叉导槽磨损过大等)也会引起自动脱挡故障。

如果齿轮没有磨损,啮合良好,则应进一步检查二轴滑动齿轮与花键的配合是否松旷。

(3)上述检查如仍找不到故障原因,则需检查一轴轴承是否损坏或磨损过大。

一轴轴承松旷,会引起二轴和中间轴平行度超差,会造成脱挡。

一轴与柴油机曲轴同轴度超差时,常常会伴有一轴轴承早期磨损现象发生。

可结合轴承磨损情况作出判断。

必要时可采用车上检查的方法:拧松变速器与飞轮壳的紧固螺栓,挂入某个挡位,摇转柴油机,检查变速器与飞轮壳接触面的间隙,间隙不一致时,在间隙大的地方垫入适当的垫片,然后拧紧螺栓,若故障消失或减轻,则说明判断正确。

某变速器换挡卡顿的改进设计

某变速器换挡卡顿的改进设计

某变速器换挡卡顿的改进设计问晋芳【期刊名称】《《机械管理开发》》【年(卷),期】2019(034)010【总页数】2页(P38-39)【关键词】换挡卡顿; 换档手感; 惯性块【作者】问晋芳【作者单位】中国重汽大同齿轮有限公司山西大同037305【正文语种】中文【中图分类】U463引言近些年,随着汽车行业制造技术的不断发展,用户对汽车驾驶操作舒适性的要求越来越高,商用车的驾驶性能也逐步向乘用车驾驶性能靠拢。

商用车换挡性能的优劣也成为选购车辆的重点之一。

商用车在换挡过程中出现的操纵卡顿现象成为影响操纵性能的重要原因[1]。

1 换挡卡顿来源驾驶员在操作手柄时,会感到在换挡完成过程除了克服正常的换挡力,还要克服一个明显的阻力,这使换挡感觉极不顺畅,操作舒适性无法满足用户需求。

卡顿现象来自变速器和操纵系统自身的结构。

车辆在行驶过程中需要换挡,在切换挡位时打破了原有惯性,反作用力会产生顿挫感。

同步器在进行同步时,齿套越过同步环后,在与齿环结合前的自由阶段中由于拖曳力矩的作用,二者会产生转速差,将影响后续换挡力,转速差越大,冲击越明显,卡顿手感越明显[2]。

整个操纵系统换挡多重定位结构。

包括换挡扇形块M槽(如图1)、拨叉轴自锁槽(如图2)、同步器锁销槽(如图3)、操纵器M槽(如图4)等结构。

理论上各部位定位槽在爬上槽顶时换挡力最大[4],实际由于尺寸链叠加及制造和装配误差造成的影响,各个部位到达槽顶的时间并不同步,即各个部位产生的最大作用力并不同步,误差累积到驾驶室手柄位置,驾驶员明显能够感知换挡过程不平顺,有卡顿手感。

2 换挡卡顿改进设计通过原理分析可知,改善变速器各零件精度和装配误差可改善换档手感,但是这会导致成本的激增。

将变速器内部多余的阻力过滤,同样可以改善卡顿手感。

根据物理常识可知惯性越大,阻力所起效果就越不明显。

通过在换挡系统中增加惯性块,减小换挡系统多余阻力的表现效果,来改善卡顿现象。

其次采取优化换挡系统杠杆比的方法。

东风小康汽车变速箱故障诊断与检修毕业论文

东风小康汽车变速箱故障诊断与检修毕业论文

南阳理工学院本科生毕业实践(报告)学院:机械与汽车工程学院专业:汽车服务工程学生:徐雪峰指导教师:样实践单位:金悦汽车销售实践时间: 2013年12月30日至2014年5月23日完成日期 2014 年 5 月理工学院本科生毕业实践(报告)东风小康汽车变速箱故障诊断与检修Fault Diagnosis and Repair Methods of Transmissionon Dongfengxiaokang Auto总计: 17 页表格: 3 个插图: 12 幅南阳理工学院本科毕业实践(报告)东风小康汽车变速箱故障诊断与检修Fault Diagnosis and Repair Methods of Transmissionon Dongfengxiaokang学院(系):机械与汽车工程学院专业:汽车服务工程学生姓名:徐雪峰学号:8指导教师(职称):样(讲师)评阅教师:完成日期: 2014年5月理工学院Nanyang Institute of Technology东风小康汽车变速箱故障诊断与检修汽车服务工程专业徐雪峰[摘要]机械式变速箱在实际工作过程中由于自然失效或者驾驶人员的操作不当会导致变速箱不能准确可靠地传递发动机转矩。

本文通过对微车品牌-东风小康的经典手动五档变速箱进行维修实习,参阅其维修部门的维修手册,分析东风小康五档三轴式手动变速箱的机械结构、技术参数以与故障机理。

对该系列变速箱的各种故障类型总结出不同的故障诊断流程,同时还分析了该系列变速箱故障和客户的驾驶行为的关联性,针对性地提出东风小康五档变速箱的保养和使用方面的建议。

[关键词]东风小康系列变速箱;故障诊断;检修方法Fault Diagnosis and Repair Methods of Transmissionon Dongfengxiaokang AutoAutomobile Service Engineering Major Xu Xuefeng Abstract:Mechanical transmission, due to natural wear or improper operation, can not transmit the torque of the engine accurately and reliably in the process of working. Contentsof this paper mainly comes from maintaining practice on a classic five speed transmission on Dongfengxiaokang auto, it elaborated mechanical structure of manual transmission on Dongfengxiaokang auto,as well as thetechnical parameters and faultMechanism. Based on mainteningexperience andthe handbook,it proposed for methods of fault diagnosis for different faults,alsoit figured out recommendations on Dongfeng Xiaokang five speed transmission maintenance ,after having analyzedthe connection bettwen drivers’ habit and faults on transmission.Key words:transmission on Dongfengxiaokang auto; fault diagnosis; repair methods;目录1实践单位基本情况12实践研究课题的目的、意义13实践容23.1 东风小康系列五档变速箱结构了解和常见故障分析23.1.1 东风小康系列五档变速箱换档原理33.1.2 东风小康系列EQ474i五档变速箱常见故障43.2 东风小康系列五档三轴式变速箱典型故障的诊断和检修63.2.1 东风小康EQ474i变速箱过热故障的诊断与排除程序73.2.2 东风小康EQ474i变速箱档位操作异常的诊断73.2.3 东风小康系列五档变速箱异响故障流程83.2.4 东风小康系列变速箱零件的检查和修复、更换的实际操作11 3.2.5 东风小康变速箱综合故障实习检修过程记录123.3 东风小康系列五档变速箱在使用习惯和保养方面的建议143.3.1小康系列五档三轴式变速箱换档操作的优化建议153.3.2 东风小康系列五档三轴式变速箱的日常维护建议154东风小康系列汽车五档三轴式变速箱维修的分析和总结17结束语17参考文献19致201实践单位基本情况金悦汽车销售是一家承接整车销售服务、维修检测服务、配件供应分销、信息反馈等汽车业务的汽车销售服务专业公司,公司在营业的4个4s店和14家分公司有员工总计89人,在地区具有先进的中型规模的销售服务网络。

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10.16638/ki.1671-7988.2017.08.072
轻型卡车档位松旷问题的分析与改进
倪冬,李青章,徐顺,司志明,何果
(安徽江淮汽车集团股份有限公司,安徽合肥230601)
摘要:为了改善客户的选换挡舒适性,提升换挡手感,文章对轻卡档位松旷问题进行分析,从变速系统结构组成识别问题来源,利用理论计算、台架测试、对比等方法确定了档位松旷问题的主要因素,有针对性地进行了改进,并结合GSA测试设备对改进后整车换挡间隙进行检测验证,有效地解决了档位松旷问题。

关键词:档位松旷;GSA测试;换档舒适性
中图分类号:U463.2 文献标识码:A 文章编号:1671-7988 (2017)08-210-03
Analysis And Improvement of The Problem of Large Shift Gap for Truck
Ni Dong, Li Qingzhang, Xu Shun, Si Zhiming, He Guo
( Anhui Jianghuai Automobile Group Co., Ltd, Anhui Hefei 230601 )
Abstract: To improve the shift comfortableness of client, this Paper has analyzed the causes of large shift gap for truck from the source of structure of transmission system. According to the methods of theory calculate, bench testing and contrast, the main reasons on the issue of large shift gap have been picked up. At the same time, some targeted measures have been taken. Finally, shift gap of the improved truck is tested with GSA device to solve the problem of large shift gap effectively. Keywords: Large Shift Gap; GSA Test; Shift Comfortableness
CLC NO.: U463.2 Document Code: A Article ID: 1671-7988 (2017)08-210-03
引言
随着城市交通日益繁忙、道路阻塞日趋加剧,轻型卡车主要用于长短途运输,频繁换档给汽车司机带来了众多不便,司机易疲劳、注意力分散,这就导致客户对轻型卡车的操控性、舒适性、安全性等方面提出了更高的要求[1]。

我国的卡车技术坚持技术引进和自主开发相结合的方针发展到今天,变速系统各方面性能已经取得了长足的进步,但轻卡选换档性能与乘用车相比仍存在一定差距,主要问题表现在:档位松旷、系统刚度低、换挡卡滞等方面,其中档位松旷问题直接影响客户的换挡手感,导致换挡时手感不明显,且也是客户能简单、直观感受到的问题。

为了改善客户的选换挡舒适性,提升换挡手感,本文对轻卡档位松旷问题进行了分析和整改。

1、现状分析
表1 整车换挡自由间隙数据对比
档位松旷问题具体指空档及在档状态下,以较小的力晃动手把,手把处晃动量大,存在松旷的问题,换档不舒适。

作者简介:倪冬,就职于安徽江淮汽车集团股份有限公司。

汽车实用技术
211 2017年第8期
其间接表现为静态换挡档位自由间隙大。

如表1所示,通过对1#样车、某标杆车、乘用车进行GSA测试[2],对比其整车换挡自由间隙发现:1#样车空档及3/4/5/6档位间隙比标杆间隙大,尤其5/6档人工测量和GAS测试间隙皆比其他间隙大很多,而与乘用车相比差距较大。

2、原因分析
通过对手把档位间隙来源进行分析,确定了如下的末端因素分解图,如图1所示。

图1 末端因素分解图
根据轻卡变速系统部件对档位间隙的影响程度,并将部件与标杆对比,同时考虑不同换挡杠杆比对间隙的放大程度,将整车换挡间隙指标分解,如表2所示。

表2 变速系统换挡间隙分解目标
根据表2换挡间隙分解目标,结合理论计算、台架测试及对比法,最终确定了变速器总成换档间隙大和软轴总成[3]换档间隙大。

2.1 软轴总成间隙大
1)理论间隙
影响软轴间隙主要由芯轴和护套管配合尺寸、软轴弯曲总弧度两方面组成,其间隙计算公式为:
S=C*θ
其中:C:内衬与芯轴间的间隙;θ:弯曲的总弧度。

根据上述公式,按软轴处于U型弯曲下计算软轴间隙,即θ=π,结果为 2.5mm~3.8mm,不满足分解目标要求(≤2mm)。

2)台架试验检测
将软轴按实车布置在台架上进行测试,测试结果3.6mm,不满足分解目标要求(≤2mm)。

对比软轴总成间隙理论计算和台架试验数据,结果相吻合,且皆不满足分解目标要求(≤2mm),与其相差 1.6mm 左右。

根据软轴总成间隙组成,及公式S=C*θ,对其进行进一步深入分析,确定内衬管与芯轴配合尺寸和公差不合理是导致软轴总成间隙大的一个主要因素。

2.2 变速器总成换挡间隙大
1)理论计算
变速器总成换档间隙由换档头与拨叉槽配合尺寸公差、拨叉移动量、自锁钢球与滑道配合尺寸公差三部分组成,计算其间隙,结果如表3所示,其中5/6档间隙上限3.13mm,不满足分解目标要求(≤1.8mm),而下限1.69mm刚满足分解目标要求(≤1.8mm),其余档位间隙皆满足要求。

2)台架测试
对变速器总成换挡间隙进行台架测试,测试结果5/6档平均间隙约2.9mm,不满足分解目标要求(≤1.8mm),如表3所示。

表3 变速器总成换档间隙测试数据
上述变速器总成换档间隙理论和台架测试数据,与整车GSA测试数据皆表明5/6档间隙大。

根据5/6档换挡间隙组成,再进行进一步深入分析,确定两个要因,如下:
图2 5/6档换档机构
a.5/6档换档头槽与主换挡头配合尺寸公差不合理
通过理论计算分析,5/6档换挡头槽与主换挡头间隙经杠杆比放大反馈到换挡摇臂销端最大行程为 1.34mm,占变速器总成换档间隙目标(≤1.8mm)的74.4%。

b.5/6档换档头与拨叉槽口配合尺寸公差不合理
5/6档换挡头与拨叉槽口间隙经杠杆比放大反馈到换挡摇臂销端最大行程为 1.28mm,占变速器总成换档间隙目标(≤1.8mm)的71.1%。

3、改进措施及样件验证
1)优化软轴内衬管与芯轴配合尺寸和公差
芯轴与内衬的间隙C减小,会导致空载阻力的增加。


倪冬等:轻型卡车档位松旷问题的分析与改进212 2017年第8期
同样间隙C情况下,空载阻力与内衬材料、芯轴粗细、芯轴结构有关。

综合考虑空载阻力影响及参考标杆,在现有软轴基础上,其他不变,仅将间隙c由原最小0.8mm减小到0.25mm,通过芯轴外径由4.2mm增加为4.4mm;内衬管内径由5mm减小为4.7mm;
软轴按照实车布置,用15N的力推拉软轴,测试其自由间隙和阻力。

测试结果如表4所示,间隙满足目标要求(≤1.8mm),空载阻力满足要求(≤10N)。

表4 样件整车布置下间隙和阻力测试数据
2)优化5/6档换挡拨头与拨叉槽、5/6档主换档头配合尺寸和公差
5/6挡换挡头与5/6拨叉槽间隙过小可能造成干涉,考虑到该位置的换挡头不需要选挡移动,始终放在5/6挡拨叉槽中旋转,只需要确保不干涉即可,最小0.1mm间隙较为合适;同时该位置间隙减少有助于5/6档换挡头槽的定位,有助于避免主换挡头选5/6挡时也可能与5/6档换挡头槽干涉。

而主换挡头与5/6挡换挡头槽之间间隙对标量产成熟产品,该位置间隙0.2mm~0.35mm,最小值由0.35mm改为0.3mm,不存在风险。

表5 样件换挡间隙实测数据
从上表5所示,样件检测数据结果均满足分解目标要求。

3)整车换挡间隙测试
整改后样件装车,进行GSA测试和手工测量,对比结果均满足要求,如表6和图3所示。

表6 整改后换挡间隙测试对比数据
图3 GSA换挡间隙测试数据
4、总结
本文对轻卡档位松旷问题进行分析,从变速系统结构组成识别问题来源,利用理论计算、台架测试、对比等方法确定了档位松旷问题的主要因素,有针对性地进行了改进,并结合GSA测试设备对改进后整车换挡间隙进行检测验证,有效地解决了档位松旷问题,提升了换挡手感。

参考文献
[1] 曹恺.基于nsga-Ⅱ的某微型汽车换档性能优化设计[D]. 武汉:武
汉理工大学,2010.
[2] 成钦.汽车手动变速器换档试验台设计研究及换档品质分析[D].
武汉:武汉理工大学,2010.
[3] 郑平.轻型卡车软轴式变速操纵系统的设计与计算[J].轻型汽车技
术,2014(11/12):43-49.。

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