余热余压利用项目节能量计算
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余热余压利用项目节能量计算
(1)采用溴化锂吸收式制冷技术,利用废热制取冷媒水替代冰机制冷项目,改造后停运7台活塞式冰机。
改造前7台活塞式冰机每小时用电量:7×190kW=1330kW 改造后溴化锂吸收式制冷机组配电设备每小时用电量:173.3kW 年运行小时:8000h
电折标系数: 0.366kgce/kWh
节电折标量:(1330-173.3)×8000×0.366/1000=3387 tce
(2)利用工艺废热加热锅炉除氧水
两期合成供给热:循环机铭牌
出塔气量: 13350NM 3/tHN 3 小时氨产量:16.5 tHN 3 /h 水冷器进口温度:94℃ 出口温度:34℃ C P =7.6kcal/kmil ℃ Q=601868.46.75.16133504.221⨯⨯⨯⨯⨯℃=1.877×107 kJ/h(△T=94-34=60)
Q 节约=120×1000×(52-15)×4.1868=1.859×107 kJ/h
m 节蒸汽=03
.4409.276218590000-=8003kg\h 实际节约为:7.6t\h
年节能量=7.6×8000=60800t 蒸汽/年×128.6=7818.88tce 依据:
1、2007年1月-2008年4月,除氧水150m 3/h
除氧进口温度25℃,出口95℃。
2、2008年5-8月170 m 3/h ,15℃,95℃。
3、2008年9月-2009年6月200 m3/h,15℃,95℃。
4、回收热水:锻烧28t/h、脱碳5t/h、重灰2t/h、干铵3t/h,以上四项合计约40 t/h,温度为100℃。
5、回收热量=
()
4.0
03
.
440
9.
2762
2.4
95
100
1000
40
=
-
⨯
-
⨯
⨯T
①=()()
水
汽T
T
T
k
/
103
.0
150
5.
15
4.0
2.4
15
95
1000
40
150
=
÷
=
-
⨯
-
⨯
⨯
-
②=()()
水
汽T
T
k
/
108
.0
170
8.
18
4.0
2.4
15
95
1000
40
170
=
÷
=
-
⨯
-
⨯
⨯
-
③=()()()
水
汽T
T
k
/
075
.0
200
8
7.
22
4.0
2.4
15
95
1000
40
200
=
÷
-
=
-
⨯
-
⨯
⨯
-
(3)采用无动力氨回收技术回收氨项目
采用无动力氨回收改造现等压回收氨以节约动力和蒸氨蒸汽,
并增加回收合成氨量。
改造前氨回收蒸汽流量平均 4.08 t/h,年蒸汽用量=4.08×8000=32640 t/a;改造后无蒸汽消耗,节约蒸汽量为32640t/a。
蒸汽折标系数:128.6kgce/t
节约蒸汽折标量:32640×128.6/1000=4197.5 tce
改造前因稀氨水膨胀外排 6.27 m3/h,年外排氨水折合成氨量6.27×16×17/20×8000=682 t/a;改造后无外排废水,节约合成氨量为682 t/a。
2007年吨合成氨综合能耗:1.699tce/t(实际统计数据)
节约合成氨折标量:682×1.699=1158.7 tce
节蒸汽和氨折标量为:4197.5+1158.7=5356 tce
(4)采用涡轮机组回收脱碳余压位能项目
改造后1#脱碳增加一台水力透平发电机,每小时发电160kW,相当于节电160kWh;2#脱碳安装一台水力透平涡流泵,停掉1台配电机200kW的贫液泵,相当于节电200kWh。
年运行小时:8000h
年节电量=(160+200)×8000=288万kWh
电折标系数:0.366kgce/kWh
节电折标量:2880000×0.366=1054 tce
(5)采用溴化锂吸收式热泵技术,回收煅烧炉气和脱碳溶液余热项目
①回收“三改六”脱碳3#贫液冷却器热量3100800Kcal/h;
②回收“三改六”浓气间冷器热量440000Kcal/h;
③回收2.0脱碳板换1116213Kcal/h;
④1#回收煅烧炉气冷凝塔热量450000Kcal/h;
⑤2#回收煅烧炉气冷凝塔热量1050000Kcal/h;
⑥回收2.0脱碳3#贫液冷却器热量344250Kcal/h;
总回收热量为:6501263 Kcal/h
回收余热折蒸汽共计为:13T/h,按采暖期为5个月(11月-3月),150天共节约46800T蒸汽。
蒸汽折标系数:128.6kgce/t
46800×0.128=5990.4吨标准煤
(6)采用热管锅炉回收造气余热项目
表13 改造前后各工艺参数对比表
根据蒸汽流量计实测15台炉半水煤气流量为:64000Nm3/h,锅炉进口温度280-360℃,出口温度105-110℃,煤气总管压力0.04M pa。