长钢3号350高炉炉墙结厚的原因及处理

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长钢3号350高炉炉墙结厚的原因及处理
摘要:长钢3号高炉开炉以后炉墙结厚进行分析总结,主要原因由于原燃料条件变化,焦炭质量变差,导致塌料悬料产生管道顶温长时间过高处理不到位造成的炉墙结厚.后通过对原燃料的改善,对炉墙冷却壁冷却强度的控制,发展边缘煤气流集中循环下萤石洗炉来处
理结厚,最后取得明显效果,恢复正常生产。

关键词:高炉原燃料变化炉墙结厚处理消除
1 引言
1#350m3高炉于2008年12月17日开炉,5天开炉顺利达产利用系数达3.7。

七天后利用系数达4..0 12月27日入炉焦炭发生变化,导致炉况发生变化,高炉不易接受风压风量透气性变差,导致塌料悬料管道形成高炉上部结厚,处理炉况期间损失生铁6000T 焦比大大升高,造成了较大损失。

2 炉况恶化的形成及原因
3高炉投产以来顺行度高,在长钢开炉以来是达产最快,利用系数最高的一次。

给长钢历史以来创下最好水平。

11月27日由于焦炭紧张,改吃全外购焦炭,炉况发生恶化,这与原燃料的变化有的及其重要的关系,由于焦炭强度不够,粉化严重,常出现间断性的憋风,下料不均,出铁前慢出铁中快。

风口工作也不均匀,部分风口有挂渣现象,在12月27日20:30塌料透气性变差,减风控制,缩矿批11T对装料制度调整后逐步恢复,12月28日后悬料,处理后由于没有引起足够的重视,后先后悬料3次,料线呆滞,风压顶压不稳,顶压时常出现尖峰状曲线,等温直线上升,发生小管道,造成炉顶温度过高。

由于管道时常出现,冷却壁冷却强度大,炉料上部软化粘附在炉墙上,从炉身上部中部下部温度来看
都有明显下降,下降的区域主要集中在西南方向,2-11风口上方。

6段7段1 2 3 28 27 26 25 24 23 22冷却壁水温差仅1度左右。

很明显该处结后最为严重。

2.1原燃料条件的变化
现在的高冶强高炉对入炉原燃料有着相当严格的要求,但原燃料质量发生变化时,不可避免的会给高炉带来不同程度的炉况波动。

入炉烧结料从报表中可以看出5-10mm 一直占到35%左后小于5mm也在2%-5%,说明当时的烧结粒度组成也有大幅度的变化,在由于是冬天精矿天气的变化,冻块很多,对烧结质量也有一定的影响,生料很多强度达不到要求,在入炉焦炭方面:在一些西方国家提出了焦炭的反应性(CRI)和焦炭反应后强度(CSR)两个评价焦炭质量的指标,对他们的技术要求是:CRI小于25%,CSR大于60%.CRI 低,CSR高的焦炭质量好。

对料柱的支撑作用强。

长钢自产焦一般情况下灰分在11%-13%,CRI小于30% CSR大于60%.而长钢自产焦供给不足,不得不用部分外购焦,而外购焦的灰分在12%-14% 水份高,CRI大于30%CSR仅只有45%左右,由于焦炭质量的突然变化,使高炉风量萎缩,,而高炉依然按照原来的高煤比操作方针调整,只是降低了一些负荷。

依就保持较高煤比,高炉料柱透气性严重变差,是高炉炉况恶化的主要原因。

2.2信息反馈滞后,高炉调整不及时
当原燃料条件变差,特别是焦炭质量下滑较大时,高炉一直得不到正确的直到高炉生产的信息,还一直按照原来操作方针来组织生产。

当27日后发生的塌料悬料管道仅仅按照操作制度不合理来做了一些调整,而高炉炉墙结厚后,对原燃料抽查得出当时的CSR 仅为45%左右。

才找到高炉炉况恶化的原因。

3处理过程
这次炉况处理过程大致分为3个阶段:第一阶段,一般处理阶段;第二阶段,集中处理阶段;第三阶段,逐步恢复阶段。

通过3个阶段的调整恢复,炉况逐步走向正常。

3.1第一阶段,一般处理阶段
由于原燃料条件变化后,高炉操作人员没有及时得到相关信息,所以在27日后,高炉炉况慢慢恶化,只是采取了退矿批的措施,焦炭负荷退至3.3,装料制度均有调整。

还保持高煤比操作。

时常出现高硅高硫,燃料比在700左右。

由于高炉开炉以来一直稳定顺行,受高炉惯性影响,基本上还能够维持顺行。

3.2第二阶段,集中处理阶段
借住高炉休风检修时间,把2号12号风口由原来的105mm调整为110mm,改善进风量,发展边缘气流。

加萤石洗炉,后炉况依旧不正常,开风不好开,后12号风口漏水,接着休风处理12号风口漏水,并堵1号风口,角度调整为:单环布料27度。

开风后炉况逐步好转,并对炉身5 6 7段冷板水温差进行变化记录,并在炉身上部结厚部位以米字测炉皮温度,且逐步增加部分长钢自产焦炭,以一半自产焦炭和一半外购焦炭入炉,透气性由原来的7.8-8.5恢复到8.5-9.5,煤比也逐步的恢复燃料比逐步降低,炉身上部温度也由原来的33度逐步恢复到70左右,现在吃5/3长钢自产焦,风压料线平稳压量关系正常,后开1号风口风量逐步增加到以前正常水平,风压全风。

3.3第三阶段,逐步恢复阶段
在高炉步入正常生产后,逐步恢复强化冶炼,降低焦比,增加煤比,降成本,活跃炉缸,这时,通过炉顶摄像仪观察到边缘气流过分发展,边缘不断有喷吹现象,风压风量也有波动,风量过大,透气性太好达10.5-11说明原有装料制度以不适合现在高炉炉况,
逐步扩角度至30度,煤气利用率也由原来的40%提升到44%-45%现高炉炉况顺行,利用系数达4.0以上。

这说明炉墙结厚对炉况以没有影响,生产步入正常。

4结语
在高炉炉况处理阶段,由于长钢自产焦炭供给不足,给炉况造成很大影响,造成高炉全外购焦生产,硫负荷高,生产高硅高硫铁,透气性恶化。

在调整原燃料后,发生炉况顺行。

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