DZF_1重整预加氢催化剂的开发及工业应用

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FRIPP催化重整预加氢技术开发及工业应用-抚研院宋永一

FRIPP催化重整预加氢技术开发及工业应用-抚研院宋永一
2.1 催化重整预加氢催化剂开发
2.1.1 481-3 和 FDS-4A 催化剂
1
481-3 和 FDS-4A 催化剂的物化性质列于表 1。由表 1 可见,481-3 为 MoO3-NiO/Al2O3 催化剂, 含有少量助剂 CoO。FDS-4A 为 MoO3-CoO/Al2O3 催化剂。两种催化剂均为小球形,有利于在反应 器中密堆积装填,减少催化剂床层的沉降率。两种催化剂的其它物理性质相近。
催化剂。工业应用结果表明,FH-40 系列催化剂对原料适应性强,加氢脱硫和加氢脱氮活性高,稳定性好,是加工
轻质馏分油的理想催化剂。除此之外,FRIPP 还开发了配套使用的齿球型催化剂、鸟巢保护剂、FDAS-1 脱砷剂和 FHRS-1 捕硅剂,并就催化重整预加氢单元反应系统压降异常升高问题提出了一系列预防措施和解决方案,取得了较 好的应用效果,可以保证工业装置长周期稳定运行。
FRIPP 是国内最早从事加氢精制催化剂和工艺技术开发的研究单位,早在二十世纪六十年代初 就开始研究重整原料油加氢预精制催化剂和工艺技术。1965 年,抚顺石油三厂工业生产的 3641 (MoO3-CoO/Al2O3)催化剂首次成功应用在国内第一套催化重整预加氢装置上。FRIPP 于二十世纪 八十年代初期开发了 481-3 球形加氢精制催化剂;二十世纪九十年代中期,针对我国沿海沿江炼化 企业加工进口含硫原油日益增加的新情况,适时开发了 FDS-4A 轻质馏分油加氢脱硫催化剂。进入 二十一世纪以来,FRIPP 加快新催化剂的开发步伐,在成功研制改性氧化铝新载体的基础上,又推 出了 FH-40A、FH-40B 和 FH-40C 等轻质馏分油加氢精制催化剂,使 FRIPP 重整预加氢催化剂及工 艺技术达到了当前国际同类技术领先水平,广泛应用在连续重整和半再生重整等工业装置的预加氢 单元上,与国内外各种类型的催化重整催化剂配套使用,均取得圆满成功。除此之外,FRIPP 还开 发了配套使用的齿球型催化剂、鸟巢保护剂、FDAS-1 脱砷剂和 FHRS-1 捕硅剂,并就催化重整预加 氢单元反应系统压降异常升高问题提出了一系列预防措施和解决方案,取得了较好的应用效果,可 以保证工业装置长周期稳定运行。

柴油加氢催化剂的再生及工业应用

柴油加氢催化剂的再生及工业应用

柴油加氢催化剂的再生及工业应用张文吉(中国石化 镇海炼化分公司,浙江 宁波 315207)[摘要]通过对比某炼厂3.0 Mt/a 柴油加氢装置使用新剂和再生剂的运行情况,分析和评估了加氢精制催化剂和裂化改质催化剂的再生活性。

试验结果表明,加氢精制催化剂通过再生,催化剂的活性基本恢复,可以满足国Ⅵ排放标准的车用柴油生产需求;裂化剂F -50通过再生保留了部分裂化改质性能,石脑油收率可达6.50%,与设计值接近,适合柴油加氢装置的改质使用。

[关键词]柴油加氢;催化剂;再生;裂化改质[文章编号]1000-8144(2021)03-0264-04 [中图分类号]TE 624 [文献标志码]ARegeneration and industrial application of diesel hydrogenation catalystZhang Wenji(Sinopec Zhenhai Refining & Chemical Company ,Ningbo Zhejiang 315207,China )[Abstract ]The regeneration activities of hydrofining catalyst and cracking catalyst were analyzed and evaluated by comparing the operation of new catalyst and regeneration catalyst in a 3.0 Mt/a diesel hydrogenation unit of a refinery. The results show that the activity of the hydrofining catalyst is basically recovered after regeneration ,which can meet the diesel production requirements of national Ⅵ emission standard. The cracking agent F-50 retains part of the cracking and upgrading performance through regeneration ,and the naphtha yield can reach 6.50%,which is close to the design value ,so it is suitable for the upgrading of diesel hydrogenation unit.[Keywords ]diesel hydrogenation ;catalyst ;regeneration ;cracking upgradingDOI :10.3969/j.issn.1000-8144.2021.03.011[收稿日期]2020-10-21;[修改稿日期]2020-12-16。

中国石油大庆化工研究中心简介20081119

中国石油大庆化工研究中心简介20081119
5
1 中心简介
主 要 研 究 所

油 研 究 所
化 工 研 究 所
树 脂 研 究 所
精 细 化 工 研 究 所
环 保 研 究 所
过 程 开 发 研 究 所
仪 器 分 析 研 究 所
科 技 信 息 研 究 所
中 试 研 究 所
6
1 中心简介
科研队伍结构
学历结构
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1 中心简介
科研队伍结构
职称结构
8
项目 硫含量,μg/g 总芳烃,v% 十六烷指数 国产剂 63。8 14。5 47。1 进口剂 49。1 11。6 47。6 DBS-10 38。2 10。6 48。1 催柴:焦柴1:1 867.0 22。3 45。0
35
3.3 催化剂性能介绍 小结
开发了两种新型催化材料:磷铝分子筛和钛硅分子筛 成功研制了一种超低硫柴油加氢精制催化剂 DBS-10催化剂能够用于国Ⅳ标准柴油生产,可在320~340℃、 6MPa、2.0~3.0h-1、500:1的条件下处理催柴、焦柴的混合 柴油原料,产品满足国Ⅳ标准要求 通过对比评价结果表明DBS-10催化剂加氢脱硫、脱芳烃性能明 显优于进口参比剂 研究成果完全具备工业应用条件,目前正在开展工业推广工作
44
4.3 HT-HIDW组合技术开发

通过中国石油技术鉴定 获大庆石化公司技术创新一等奖 获黑龙江省科技进步三等奖 申请中国发明专利CN1532263
25
3.1 概述
DBS-10超低硫柴油加氢精制催化剂的开发
• 2003年开展了新型柴油加氢精制催化剂的研发工作 • 目标:开发一种生产国Ⅳ清洁柴油的柴油加氢精制催化剂 • 申报股份公司项目2项 • 2008年成功研制了DBS-10柴油加氢精制催化剂

高空速重整原料预加氢技术的开发及工业应用

高空速重整原料预加氢技术的开发及工业应用

有硫 、 以及 微量 的重金属 。直馏 石 脑 油氮 含 量均 氮 较低 , 一般 在 ( . 10—2 0 g 之 间 ; 产 主要 原 油 .) / 国 的直 馏石 脑 油硫含量 大 多 g . u
在 (0 3 o / 之 间 , 10 o ) g g
而 中东 原 油 的 石 脑 油 ( 沙特 、 朗 ) 伊 的硫 含 量 可 达 (0 4 0—1 5 ) g g 哈 萨 克斯 坦 原 油 的 直 馏 石 脑 油 0 v/ , 0 硫含 量甚 至高 达 2 0 / / 。现代 重 整催 化 剂 对 精 0 gg 4  ̄ 制石 脑 油 中主要 杂 质 的要 求 是 : S<0 5 ̄/ N< .t g
等 优 点 。对 于 国 产 主要 原 油 的石 脑 油 , 用 4 1 采 8 3催 化 剂进 行 了高 空速 试验 . 果 如 表 1 示 。 结 所

衰 1 直 馏 石 脑 油 高 空 速 加 氨 精 制 试 验 结 果 原 料 油 工 艺 条 件
氢压/ a MP 反 应 温 度/℃
作 者 简 介 : 勇 16 周 9 3一)高 级 工 程 师 ,研 究 室 主任 。 18 , 93 年 毕 业 于 四 川 大 学 化 学 专 业 ,90年 获 西北 大 学 无 机 化 学 19 专 业 硕 士学 位 , 从 事 加 氢 精 制 催 化 剂 方 面 的 研 究 工 作 。 现 曾 获 中 国石 化科 技 进 步 一 等 奖 l 、 等 奖 2 , 项 二 项 申报 中 国 专 利 多项 。 *获 奖 项 目 : 项 目 是 中 国 石 化 支 持 的 重 点 科 技 开 发 项 该 目 , 技 术 成 果 已在 l 其 O多 套 工 业 装 置 应 用 , 我 国催 化 重 为 整装 置 扩 能 改 造 和 连 续 重 整 预 加 氢 技 术 国 产 化 提 供 了 技 术 支 撑 。该 项 目获 19 9 9年 度 中 国 石 化 科 技 进 步 二 等 奖 。

催化剂在柴油加氢装置上的工业应用

催化剂在柴油加氢装置上的工业应用

加工模式为加氢精制一 临氢降凝组合方案 ,反应温 度相对较高 。装置按冬季降凝模式进行操作 时 , 若原料中掺炼 的直馏柴油 比例不稳定 ,会对第 一 反应器 一反 的温升影响较大 ,从 而导致降凝 反
图 催化剂 中氧硫化钥 的活化反应
,
应器人 口温度波动较大 ,如方案 中的原料中掺 炼了直馏柴油 ,一反温升为 ℃ ,要 比方案 中 的一反温升低 ℃。降凝段人 口温度波动 ,又会 导致柴油产品凝点 的不稳定 ,从而降低 了产品质 量。 在表 中列 出了三个方案的操作条件 。
表 装置操作条件
工业运行情况 操作模式 装置在按夏季方案进行生产时 ,降低降凝反 应器温度 ,控制一反出 口的总氮质量分数不大于 林 扩 即可 ,且不对降凝催化剂 一 活性 及使用 寿命 产生影 响 。在切换 至冬季方 案生产 时 ,提高降凝反应器温度 ,并控制一反出口的总氮 质量分数不大于 卜 扩 , 同时激 活降凝催 化剂 一 的活性 ,通过调整 降凝反应器温 度即可 达到生产低凝柴油的 目的 。 经过对不同的原料进行 了生产条件的摸索 , 按加氢精制 、 加氢精制一 临氢降凝组合方案进行操 作 ,均试生产 出高十六烷值和低凝点的柴油 。
℃后 ,直接引直馏轻柴油开工 。
一 。 年毕业于石油大学化学 工程
作者简介 赵文祥 ,工程师 ,
专业 ,现在该公司重整车 间从 事技术 管理 工作 。联 系电话
一 , 一 苗 伴 那讯兄

期 表
赵文祥 催 化剂在柴油加氢装置上 的工业应用


催化剂装填 情况
项 密度 二 总硫 目 ℃ 此 一 ’


年 月





催化重整装置预加氢催化剂DN200器外再生总结及工业应用

催化重整装置预加氢催化剂DN200器外再生总结及工业应用

催化重整装置预加氢催化剂DN200器外再生总结及工业应用佟朝霞苏海州韩孝俭青海省格尔木炼油厂摘要:本文介绍了格尔木炼油厂催化重整装置预加氢催化剂DN200器外再生前后催化剂性质和再生剂的工业应用情况。

预加氢催化剂DN200器外再生后,催化剂活性得到了很好的恢复,给装置的长周期运行带来了可观的经济效益和环保效益。

关键词:催化剂器外再生工业应用活性操作条件1.前言格尔木炼油厂15×104t/a催化重整装置1997年7月建成投产,以常压汽油为原料,生产高辛烷值汽油。

该装置分为预处理和重整两部分。

预加氢反应器初设采用北京石科院研制的481-3预加氢催化剂。

装置由于运行时间长,催化剂活性下降,2002年7月将预加氢催化剂更换为抚顺研究院研制的FDS-4A催化剂。

2005年5月根据生产方案,重整装置原料以常压汽油、催化汽油、加氢粗汽油为原料,生产高辛烷值汽油。

2005年6月重整装置选用Criterion公司生产的,由北京海顺德钛催化剂有限公司代理的DN-200加氢精制催化剂。

DN200催化剂使用两年后,活性下降,不能满足装置的正常运行,2008年7月装置大检修,为了从根本上解决器内再生给装置带来的设备腐蚀、环境的污染和催化剂再生效果不理想,以及停工时间长等问题,于2008年7月停工卸下11.1488吨催化剂,由江苏宜兴科创化工有限公司进行了首次器外再生。

首次器外再生的DN200催化剂,于2008年7月22日重新回装,7月28日投入运转近半年的过程中,通过对比证明,DN200催化剂应用器外再生技术对催化剂进行烧炭再生,其技术是成功的,应用效果和及经济效益达到了较好的水平。

2.催化剂的失活与再生2.1催化剂失活DN200催化剂失活的主要原因是:1、由于生产需要掺炼催化汽油,催化汽油中杂质含量、烯烃含量高,在系统中预加氢反应换热器E4103/1-6壳程、加热炉炉管、反应器床层等高温部位遇游离氧发生聚合生焦,产生结垢物,造成系统堵塞、压降升高,催化剂积碳严重,于2007年10月对预加氢反应器进行撇头处理;2、2007年12月装置原料中的氯含量超高,对预加氢催化剂冲击很大,造成精制油的S含量、氯含量不合格,提高预加氢反应温度效果仍不明显。

重整装置预加氢催化剂(S—12)器外再生及应用总结

重整装置预加氢催化剂(S—12)器外再生及应用总结
维普资讯
催 化 重 整 通 讯
20 0 2芷
重 整 装 置预 加 氢催 化剂 ( 一 ) S1 2 器 外再 生 及 应 用 总 结
陈 觉 明
( 镇海 炼化 股份 有 限公 司炼油厂 )
摘 要: 奉丈对 s1 催化 剂首次嚣外再生后, ・2 进行 工业装置应用 , 明 Sl催 化剂用 于重整预加 氢精制 . 表 - 2 其
随着 19 年公司扩 能改造行新建一套连续重 96 整装置 , 0万 妇 半 再 生重整 装 置处于开 开、停停 3
状态 。预加 氢催 化 剂运 行 六 个周 期 ,随着 装 置运 行 时间 的延长 ,催化 剂活 性不 断下 降。4 1 8. 3催化 剂 中 间采 用水 蒸汽 一 空气法 器 内再 生 3次 .20 00 年 3月第六周 期 预加 氢投 入生产 时 .反 应器压 降 上 升 至 03 MP 4 a之 多 .因开工前 对预加 氢临氢 系
s1 -2催化 剂从 19 97年 开始在连 续 重整预 加 氢投 入生产 至 20 0 0年 9月卸剂 己累计使 用 3年 半 多.共加 工原料 油 32 万 t 7 .催化 剂使用 寿命达 13k 。20 9 tg 0 0年 9 月装置停 工检 修 时 ,将 s1 / .2 催 化剂 换 下来 ,委托 山东省 淄博恒 基 化 工有 限公
l8 7
再生后实测 值 03 06 2
28 4
碳 含 量 硫 含 量
比表 面 积
牛05 . 牛06 3
七2 0 4
m%
m / 2 g
4 5
孔 强
容 度
mLg / Nm I m
术04 5 7 术78 .
03 8 71 .

FRIPP催化重整预加氢技术开发及工业应用

FRIPP催化重整预加氢技术开发及工业应用
是加工轻质馏分油 的理想催 化剂 。除此 之外 , RP F IP还开 发 了配套 使用 的“鸟巢” 护 剂 、 砷率 大 于 9 % 的 保 脱 9
F A 一 脱砷剂和容硅能力提高 4 D S1 倍的 F R 一 F R  ̄捕硅剂 , H S1 H S / 并就催化重整预加氢单 元反应 系统压力降异 常升 高问题提出了一系列预防措施和解决方案 , 了较好 的应用效果 , 取得 可以保证工业装置长周期稳定运行 。
围 比较大 , 加氢精 制 石脑油 产 品硫 、 但 氮质 量分 数

直 都小 于 0 5 gg满 足连 续 重整 装 置 进 料 的 . / ,
F .0 H 4 B催 化剂 在 中 国石油 化 工 股 份 有 限 公
质量 要求 。
司茂名分公司 1M/ 连续重整装置 的预加氢单 ta 元工 业应 用 结 果 见 表 4 由表 4可 见 , 体 积 空 。 在
表 3 F 4 A F 一0 H.0 / H 4 B工 业 应 用 结 果
T b e3 C mme ca e uto H— 0 / H- 0B c tl s a l o r ilrs l fF - A F - aay t 4 4
F IP催 化重 整直馏 石脑 油 掺炼 焦 化石 脑油 RP
收稿 日期 :0 1— 7— 6 21 0 2 。
作者简介 : 宋永一 , 高级工程师 , 96年毕业于天津 大学化 19
学工程专业 , 主要 从事 加氢工 艺技术 研究 与开 发。联 系电 话 :N 一 6 85 , - mlsn yny.sy io e.o 。 0 5 39  ̄ E m :0gogif @s pccr h n n
a d c n e t n lc t ls n o v n i a a ay t o

两种催化剂在重整预加氢装置上的对比

两种催化剂在重整预加氢装置上的对比

当代化工研究73Modem Chemical Research I Q 2021•01技术应用与研究两种催化剂在重整预加氢装置上的对上匕*王金玲刘毅(中海石油舟山石化有限公司浙江316015)摘耍:中海石油舟山石化有限公司预加氢装置,是80万吨/年连续重整装置的重要组成部分,装置曾使用过RS-30、FH-40C、THFS-I三种催化剂,经标定,几种催化剂均能满足要求,本文将针对后续使用的两种催化剂工业应用实际情况进行对比.关键词:预加氢;催化剂;工业应用;对比中图分类号:TE624文献标识码:AComparison of Two Catalysts in Reforming Pre-hydrogenation UnitWang Jinling,Liu Yi(CNOOC Zhoushan Petrochemical Co.,Ltd.,Zhejiang,316015)Abstract:The pre-hydrogenation unit of C NOOC Zhoushan Petrochemical Co”Ltd.is an important p art of800,000tons/year continuous reforming unit.Three catalysts such as RS-30,FH-40C and THFS-I have been used in the unit.After calibration,several catalysts can meet the requirements.This paper will compare the actual industrial application of t he two catalysts used later.Key words i prehydrogenation;catalyst^industrial application^comparison1.前言中海石油舟山石化有限公司(简称舟山石化)预加氢装置,以加氢裂化石脑油、直馄石脑油为主要原料,使直馄石脑油在催化剂和氢气的作用下,发生脱硫、脱氮以及烯桂饱和、脱除卤化物、脱重金属等反应,从而满足重整进料的要求,是80万吨/年连续重整装置的重要组成部分。

重整预加氢催化剂性能分析及预测

重整预加氢催化剂性能分析及预测

重整预加氢催化剂性能分析及预测摘要:收集了中海油惠州石化重整预加氢催化剂生产过程预加氢装置的操作数据、原料及产品数据,对数据进行了比较分析,阐述了不同性质原料,不同工况下对预加氢催化剂的具体影响,提出了优化预加氢催化剂长周期运行的方法。

关键词:预加氢催化剂;直馏石脑油;精制油1、催化重整预加氢工艺及特点中海油惠州石化连续重整预加氢装置,为重整单元提供合格的原料。

装置的工程设计规模80万吨/年。

预加氢部分包括预加氢、分馏等过程。

装置预处理部分采用全馏分加氢即先加氢后分馏,预分馏塔与蒸发塔“合二为一”的工艺方案。

预加氢反应系统采用氢气循环流程,只设循环氢压缩机而不设补充氢增压机,补充氢由重整氢气经脱氯罐脱氯后补充。

为了防止系统在低温部位发生盐类结晶堵塞影响长周期运行,在反应系统中设有注洗涤水的设施。

经预处理过程后,重整进料中杂质含量应能达到下列要求:2、预加氢催化剂性能及特点重整预加氢装置自投产以来共使用过两种预加氢催化剂,首次开工使用预加氢催化剂为美国雅保公司生产的HC-K 型预加氢催化剂。

后两次使用的是抚研院的FH-40C预加氢催化剂。

正常生产过程中,预加氢反应器R101A和R101B串联运行。

预加氢装置进料98 t/h,反应器入口温度280~335℃,反应压力3 MPa,空速6 .3h-1,氢油比150Nm3/m3。

预加氢催化剂FH—40C可以再生两次,两次再生后催化剂的性能均大于新催化剂性的90%。

预加氢催化剂保证第一周期使用不小于三年,再生后的预加氢催化剂使用周期不小于二年。

3、预加氢催化剂使用性能分析及预测首次使用的预加氢催化剂为美国雅保公司的HC-K催化剂,预加氢装置于2009年4月26日投产,运行31个月,至 2011年10月5日根据公司安排停工换剂检修,预加氢催化剂更换为抚研院的FH-40C。

第二次使用的预加氢催化剂为抚研院的FH-40C催化剂,预加氢装置自2011年11月3日投产,于2014年10月11日预加氢根据公司安排停工检修,运行33个月(其中2014年3月至6月根据公司安排预加氢停工)。

适用于掺炼催化裂化汽油的重整预加氢催化剂

适用于掺炼催化裂化汽油的重整预加氢催化剂

适用于掺炼催化裂化汽油的重整预加氢催化剂韩志波;张文成;马宝利;赵野;张新江【期刊名称】《石油化工》【年(卷),期】2018(047)009【摘要】针对掺炼催化裂化汽油后重整原料的特点,通过对传统Al2O3载体改性,开发出一种具有良好加氢脱硫、加氢脱氮和烯烃饱和功能的钼-钴-镍三组分活性金属重整预加氢催化剂DZF-20.200 mL中试加氢评价结果表明,最大掺炼50%(w)催化裂化汽油的重整原料经DZF-20加氢处理后,加氢产品能达到硫含量和氮含量均小于0.5μg/g的重整进料要求.推荐DZF-20催化剂最佳催化裂化汽油掺炼比例为20%(w),最优工艺条件为:氢油体积比250:1,LHSV 5.0 h-1,反应温度275℃,反应压力2.5 MPa.1 500 h活性稳定性实验结果表明,研发的DZF-20催化剂反应温升小,加氢性能稳定,是一种性能优良的适用于掺炼催化裂化汽油重整的预加氢催化剂.【总页数】8页(P943-950)【作者】韩志波;张文成;马宝利;赵野;张新江【作者单位】中国石油石油化工研究院大庆化工研究中心,黑龙江大庆163714;中国石油石油化工研究院大庆化工研究中心,黑龙江大庆163714;中国石油石油化工研究院大庆化工研究中心,黑龙江大庆163714;中国石油石油化工研究院大庆化工研究中心,黑龙江大庆163714;中国石油大庆石化公司化工一厂,黑龙江大庆163714【正文语种】中文【中图分类】TQ426【相关文献】1.掺炼加氢焦化汽油的重整预加氢催化剂 [J], 韩志波;马宝利;张新江;赵野2.DN-200催化剂在重整装置上掺炼催化裂化汽油的工业应用 [J], 张大津3.直馏汽油掺炼催化裂化汽油加氢作重整原料的研究 [J], 郭群;董建伟;石玉林4.RS-1催化剂用于掺炼焦化汽油的重整原料预加氢 [J], 邱继军;林运祥;梁成安;张洪钧5.掺炼焦化汽油的重整预加氢催化剂研究 [J], 钟读乐;于海斌;赵训志;曲晓龙因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

分析柴油加氢改质降凝技术的开发及工业应用

分析柴油加氢改质降凝技术的开发及工业应用

分析柴油加氢改质降凝技术的开发及工业应用柴油加氢改质降凝技术是一种应用于石油炼制行业的重要技术,可以提高柴油品质和降低凝固点,使得柴油在低温环境下具有更好的流动性和可燃性能,从而提高柴油的可用性和可靠性。

该技术的开发及工业应用已经取得了一系列的突破和成果。

柴油加氢改质降凝技术的开发主要经历了催化剂的研究和开发、反应工艺的优化和提高以及产品性能的改进等阶段。

在催化剂的研究和开发方面,科研人员通过对催化剂成分、结构和性能的分析研究,成功开发出了适用于柴油加氢改质降凝的催化剂,并不断优化和改进催化剂的性能,提高了其活性和稳定性。

在反应工艺的优化和提高方面,科研人员通过优化反应的温度、压力、物料进料方式和反应时间等参数,提高了柴油加氢改质降凝的反应效果和产率。

在产品性能的改进方面,科研人员通过改变柴油的组成和结构,调整柴油的凝固点和流动性能,使得柴油在低温环境下具有更好的性能和可靠性。

柴油加氢改质降凝技术已经在石油炼制行业得到了广泛的应用。

在炼油厂中,柴油加氢改质降凝装置是一个重要的设备,它通过加氢反应将原始柴油中的杂质和不饱和化合物去除,生成高品质和低凝固点的改质柴油。

这种改质柴油具有优异的性能和可靠性,可以满足不同燃烧设备的需求,并在低温环境下具有良好的流动性和可燃性能。

柴油加氢改质降凝技术在航空、航天、船舶、机车、车辆等领域得到了广泛的应用。

值得注意的是,柴油加氢改质降凝技术存在一些挑战和问题。

催化剂的失活和修复是一个关键的问题。

由于反应条件的严酷性,催化剂容易受到污染和磨损,导致其活性和稳定性下降。

如何有效地修复和再生催化剂是一个需要解决的难题。

柴油加氢改质降凝的装置投资和运营成本较高,影响了技术的推广应用。

需要进一步降低成本,提高技术的经济性和可行性。

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2. 3. 2 XRD 采用 D /m ax- Ó X 射线衍射仪, Cu靶, 工作电
压 35 kV, 工作电流 40 mA, 闪烁计数器。扫描范围 5( b) ~ 65( b) , 扫描速率 2( b) # m in- 1。记录衍射图 谱, 根据谱峰位置和晶面距离与 ASTM 物质标准衍 射卡对照确定物相组成。 2. 3. 3 催化剂颗粒强度分析
保证长周期运转; ( 8) 再生性能好, 活性恢复率高; ( 9) 较强的加氢脱硫脱氮性能, 产品质量好。
2 实验部分
2. 1 原 料 试验所用原料油为中国石油大庆石化分公司炼
油厂重整预加氢汽油及催化汽油。由于工业装置无 法取得经脱砷的重整预加氢汽油原料, 故本试验所 用的原料油未经脱砷。原料油各项性能见表 1。
引入助剂进行改性的主要目的为: ( 1) 调整表 面化学性能, 减弱金属和载体间相互作用; ( 2) 优化 活性组分分散状态; ( 3) 促进活性组分硫化; ( 4) 改 变活性中心类型及分布。同时, 改性助剂的引入方 式直接影响到改性效果。
采用 1号氧化铝粉进行载体成形时, 引入含有 金属 D 的某两种化合物 D- 1和 D - 2作为改性剂, D金属不进入氧化铝晶格, 不改变氧化铝结构, 而是 与氧化铝形成强相互作用。由于改性剂与载体氧化 铝 之间具有较强的相互作用, 减弱了金属与载体氧
0. 65
4. 62 20. 00 余量
D- 1 D- 1 D- 2 D- 2
表 4 载体红外酸性分析
温度
B酸
150 e
0
350 e
0
150 e
0
350 e
0
L酸 0. 317 0. 091 0. 438 0. 152
从表 3和表 4的分析结果可见, 加入 D - 2载体 的比表面积、孔容和 L 酸均大于 D - 1, 平均孔径相 差不大。
在 ZQ J- II智能颗粒强度试验机 ( 大连智能试 验机厂制造 )上进行催化剂强度分析。
2. 3. 4 FT - IR 用 New us( N icole,t US) 红外光谱仪 FT - IR 分
光计测定催化剂的红外光谱。采集 ( 4 000~ 400) cm- 1 的数据。
3载 体
图 1 加氢试验装置 1. 氢气; 2. 压力调节阀; 3. 原料罐; 4. 过滤器; 5. 原料泵; 6. 反应器;
两种不同方法改性载体 XRD谱图见图 2。
图 2 两种不同方法改性载体 XRD 谱图
由图 2可知, D - 2改性 载体的特征峰 强度最 弱, 谱峰接近于氧化铝, 说明载体中的改性助剂晶粒 度最小, 分散均匀, 利用率最高, 相应加氢评价试验 表明其加氢活性最高, 因此, 选用 D- 2为本催化剂 的改性方式。
加氢精制催化剂 一般以 Ö B 族 金属为活 性组 份, 主要为 M o或 W; 以 Ø 族金属为助催化剂, 主要 为 Co或 N i。通常情况 下加氢催 化剂的 金属 组合 有: W - N 、i N i- M o、Co - M o。加氢 脱硫活性 顺序 为: Co- M o> N i- M o > N i- W。金属 N i是较好的 烯烃饱和金属组分。W - N i和 M o- N i体系适用于 中、高压条件 下的深度加氢脱 氮及芳烃饱和反 应; M o- Co 体 系 较适 宜 低 压下 的 加 氢脱 硫 反 应; 在 M o- Co体系中引入 N ,i 具有较高加氢脱硫活性, 兼 顾烯烃饱和、加氢脱氮、脱砷反应, 更适合于缓和工 艺条件下的重整预加氢过程。选用 M o - Co- N i体 系作为催化剂活性金属体系。
由于三叶草形催化剂的床层孔隙率大于等当量 直径的球形和圆柱形催化剂, 可以减少床层的压降, 其机械强度高于圆柱形载体, 载体成型选用三叶草 形。在开发催化剂时, 根据选择的拟薄水铝石的性 能, 分别考察了胶溶剂和助挤剂等对载体机械强度 的影响, 得到了较佳的成型配方, 使催化剂的机械强 度 \160 N # cm - 1, 可满足工业生产要求。 3. 3 载体改性助剂的引入
3 37
足工业生产要求。为 此催化剂大孔 占的比例要适 宜, 可降低焦质堵塞催化剂孔的速率, 使寿命延长, 但比表面积不能太低, 太低不利于催化剂活性的发 挥。三种不同氧化铝分别记为 1号、2号和 3号, 其 性能见表 2。
表 2 不同氧化铝的性能对比
比表面积
孔容
平均孔半径
/m2 # g- 1
/mL# g- 1
2. 3 载体和催化剂表征 2. 3. 1 BET 及孔结构
使用美国 M icrom erit ics ASAP2010型自 动吸附 仪进行 测定比 表面积, 样 品在 673 K 下 抽真空 至 ( 933~ 1 333) Pa下 2 h, 回充氮气至常压, 取出并称 量。孔结构分析在液氮温度 ( 77 K) 下进行。
1. 8
708. 1
2. 2
710. 3
48. 6
7量的不饱和烃 及含氮化合物, 如评价试验原料中混兑部分催化汽 油则造成加氢反应难度的增加。实验所用氢气为中 国石油大庆石化公司化工一厂的工业氢气, 组成为
U( H 2 ) = 96. 3% ; U( CH 4 ) = 1. 909% ; U( C2H 6 ) = 0. 002% ; U( CO ) = 0. 002% 和 U( N2 ) = 1. 787% 。 2. 2 评价装置及方法
化铝间的作用, 可使催化剂的反应温度降低, 加氢脱 硫性能提高。载体的物化性能见表 3, 红外酸性分 析见表 4。
表 3 载体物化性能
比表面积 孔容 平均孔径 金属含量 A l2 O3
/m2# g- 1 /mL# g- 1 /nm
/%
/%
D - 1 244
0. 59
4. 74 19. 49 余量
D - 2 277
直馏汽油 ( Ñ ) 直馏汽油 ( Ò ) 催 化汽油
砷含量 /L g# kg- 1 150 200 -
表 1 重整预加氢原 料油的性能
硫含量 /L g# kg- 1 氮含量 /L g# kg- 1
22 0
0. 5
18 3
0. 5
56. 4
11. 9
溴价 / g# ( 100 g) - 1 密度 ( 20e ) /kg# m- 3
催化裂化装置能力占原油总加 工能力比例较 大, 催化重整装置掺炼催化重汽油, 可在一定程度上 同时解决重整原料不足和催化汽油质量, 还可代替 部分直馏石脑油作为乙烯原料, 具有良好的经济效 益, 是催化汽油改质和重整装置扩能的主要技术选 择方向之一 [ 1] 。催化重整对原料要求非常严格, 掺 炼较劣质的催化重汽油关键在于对原料进行深度加 氢处理, 并根据生产需求调节原料馏分组成。国内 外对催化重整掺炼催化汽油等二次加工汽油进行了 广泛研究, 并取得了一定成果。国外各大加氢催化 剂公司均 有用于 重整原 料加 氢处 理的 催化剂, 如 Axens的 HR 548、HR 406、HR 448 和 HR 945 等, C riterion的 DC - 185、DN - 140和 DN- 200等, 其中 DN - 200在中国石油华北石化和中 国石油大港石 化分别进行了掺炼催化汽油的工业 试验和工业应 用 [ 2] 。国内也进行了相应的工艺研究, R IPP 推荐催 化重汽油加氢处理后作为重整预 加氢原料, FR IPP 则直接以催化重汽油作为重整预加氢原料, 目前尚 未见工业应用或工业试验报道。
工业催化
2010年第 18卷增刊
INDU STR IA L CATALYS IS
3 35
DZF- 1重整预加氢催化剂的开发及工业应用
赵 野, 张文成, 韩志波, 郭金涛
(中国石油石油化工研究院大庆化工研究中心, 黑龙江 大庆 163714)
摘 要: 介绍了 DZF - 1重整预加氢催化剂的开发过程, 并选择了氧化铝载体进行改性, 采用浸渍 法负载 M o- Co- N i金属组分, 经干 燥和焙烧 制得催化 剂。催化 剂制备重 复性较好, 活性 优于 DZ - 1A催化剂。催化剂能够适应高空速加氢试验要求。通过 2 100 h活性稳定性试验, 催化剂原 料适应性较好, 完全能够满足工业应用的要求。 关键词: 重整预加氢; 加氢催化剂; 工业应用
336
工业催化
2010第 18卷增刊
在开发时, 采取在载体成型时引入 Ô B族过渡金属, 调节了载体的酸碱性, 抑制催化剂的结焦失活速率, 提高抗积炭性能。根据分析, 研制的催化剂要具有 以下性能或特点: ( 1) 孔径 ( 有效大孔 ) 分布比较集 中; ( 2) 适宜的活性表面积和孔容积, 使催化剂具有 适宜的酸性; ( 3) 活性组份含量适宜, 配以适量的助 剂进行修饰; ( 4) 催化剂具有比较理想的形状、颗粒 度。 ( 5) 较高的机械强度 ( 较强的抗冲击能力 ); ( 6) 活性高, 反应温度低; ( 7) 活性稳定性好, 能够
重整预加氢精制目的主要是除去重整原料油中 的含硫、氮、氧化合物和其他重整催化剂的毒物, 以 保护重整催化剂。由于原料中含有一定量的烯烃及
未完全脱除的砷等组分易使催化剂结焦失活, 因此
作者简介: 赵 野, 黑龙江省兰 西县人, 博士, 主要从事加氢催化剂的研究, 发表论文 52篇, 多项成果获省部级奖励。 E-m a i:l zhy459@ petroch ina. com. cn; pzhaoye1014@ 163. com
在 100 mL 小型加氢装置上进行评价试验。反 应管为不锈钢管, 内径 25 mm, 外径 39 mm, 长 100 mm。 反应管外的加热电炉为五段恒温控制, 温度采用五 点指示, 压力采用背压阀调节, 尾气流量采用转子流 量计计量, 并用皂泡流量计进行校对, 装置采用一段 一次通过工艺流程。催化剂使用前进行预硫化, 加 氢后的汽油进行汞洗三次除去加氢反应产生的无机 硫等, 分析汞洗后汽油 中的砷、硫、氮、溴价和比重 等。装置示意流程见图 1。
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