涂装胶气泡-日本工厂关于胶泡的改善报告
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
涂装胶起泡
外观不良对策
―焊装胶空洞化―
1.提案的理由和概略内容
喷涂焊装胶的基准为OTR-INR间全部喷涂,由于此,发生了以下问题。
问题①发生涂装胶起泡外观不良
M工厂中作为不良对应,在涂密封胶前涂了粘结材
(材料费:300万日元/月、工时:3人/班)
问题②焊装胶完全填充→因为有溢胶,需要进行刮取
发生原因或其他公司的状况等本提案概略
1)涂装胶起泡的原因:焊装-涂装胶之间局部发生空气囤积
2)其他公司状况:焊装胶图纸只是有空洞(漏气)。T公司的对策方法也是空洞化
3)XD2市场调查结果:通过断绝进水,完全不需要涂焊装胶(DOOR纵边)
4)调试结果:焊装胶空洞化调试结果汽泡对策有效果
焊装胶空洞提案、设计(XK3/KAK)本提案已经基本达成一致(11/25)
2.提案的内容
焊装胶空洞化
填充到内板前端
(除去下边)
3.现状把握①:涂装胶发生起泡的原理
包边部完全填充焊装胶的区域间,有一
小段为中途填充部位,这部分和涂装胶
之间残留的空气(空洞),由于密封胶烘
房的热导致发生膨胀。
全部填充焊装涂装胶起泡
涂装胶发生起泡部位
涂装胶起泡发生的原因:包边内残留的局部空间中的空气膨胀
局部空间发生的原因
1.包边间隙为0.10mm-0.2mm的部位(0.10mm以下的话,电泳液会塞住间隙入口)2.一些部分焊装胶较少
1.堵住间隙入口:①包边间隙0.10mm以下②涂涂装胶前涂粘结剂
2.①去掉焊装胶中途填充部位(完全喷涂)
3.②焊装胶整个区域都变成中途填充部位(空洞化)
3.现状把握②:V36涂装胶发生起泡状况(在涂涂装胶前喷粘结材)
涂涂装胶前涂粘结剂
胶条起泡的发生件数减少(▲60%),但是没有达到0(6.2件/台)因为粘结材的吸湿发生气泡,在周末/休长假时会发生排空损失
3.现状把握③:其他公司胶条起泡状况
门后边胶条气泡发生件数的调查结果(V3水平(¢3)以上)
00年时气泡发生件数各个公司都是相同的水平
08年本田,日产和00年都是持平的
只有丰田有44%的减少
丰田为对应近年来胶条气泡的不良,以进行了对策。
3.现状把握④:T公司胶条气泡对策信息
丰田的胶条气泡对策:采用焊装胶空洞化
(根据丰田车解体结果以及丰田焊装工厂信息)
T公司胶条气泡对策
Corolla 后门解体状
密封胶发泡对策保持空洞化角部填充(防止进水)
包边间隙在0.2mm 以下进行管理
焊装胶不从此区域向包边侧溢出(向里侧转进去的话,就无法进行包边间隙管理)管理点
焊装胶的喷涂位置、粗细以及包边间隙(或者包边部的厚度)
3.现状把握⑤:X12D生锈市场调查结果
市场回收
调查分析
结果,门纵
向不需要
完全填充
焊装胶(前
提是能防
止进水)
4.胶条气泡对策的选定
评价各对策方案对成本/品质的影响案 3 焊装胶空洞化为最适合的对策
5.焊装胶空洞化调试结果 V36(n=20)
1.焊装胶汽泡件数:▲60%减少
2.焊装、涂装胶涂歪:无1.焊装胶空洞化在胶条汽泡对策方面是有效的
2.防锈方面没有问题
A.无粘着剂
B.有粘着剂
C.焊装胶漏
6.汇总
11/25设计合意会上焊装胶空洞化基本达成一致(XK3,KAK)
焊装胶空洞化部位:角部喷涂部位刮刀修正+5mm 除去以下部位
角部填充
生产保证度提升对应(和M,W工厂已协调完毕)
焊装胶喷涂位置目视确认
(换班前)
通过全数目视进行涂装胶断胶确认(只是密封胶工位)OTR/INR脱落下的焊装胶转入确认的实施(换班前)。通过角部全数目视确认喷涂位/量(工程表周国内明确记载的)
目视全数确认密封胶断胶(密封胶+精饰工程)(工程表中明确有记载)
7.今后的对应
今后的课题和对应
1.焊装胶空洞化部位:除了涂装胶刮刀修正+5mm 的部位,其他都已实施完毕
2.确认上述状态下有无刚性问题→焊装胶示教修正后解体、拍照,和设计开确认
会。
3.适用与现行车/新车
现行车:第一优先:V36/T31,第二优先:CV36/Z34/S35/N16
新车:L53E――依次采用
1焊装胶空洞
化部位的详细
决定
2刚性上的焊
装胶填充位置
的确认