“一键式”INBA冲渣在莱钢3200m3高炉上的研究与应用

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莱钢3200m_3高炉炉缸活跃性问题初探_董征科

莱钢3200m_3高炉炉缸活跃性问题初探_董征科
Ktp=[(tp-1 400)/100]2/[Si], 式中 tp 为铁水物理热,℃;[Si]为铁水硅含量(化学 热),%。这一指数的变化趋势,能够及时反映物理
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3 01 06 11 16
21 26 31
日期
图 3 莱钢 3 号高炉 2011 年 3 月 A 变化情况
热的变化趋势。通过对 2011 年 3 月 7~17 日炉缸活 跃性恶化的分析,Ktp低于 2.5 进入危险区域,Ktp低于
开口时间:铁水罐正常时,15 min 内打开铁口, 连出在 40 min 内打开铁口,二次开口在 20 min 内打 开铁口。出铁时间:考虑到兑罐及出铁准备工作, 合理的出铁时间在 100~150 min,出铁时间出现过 短 或 过 长 的 情 况 时 ,分 析 原 因 ,及 时 采 取 解 决 措 施。出铁速度:前 20 min 出铁量>80 t,每炉铁的平 均出铁速度要保证>6 t/min,不能出现连续两炉铁 平均出铁速度<6 t/min 的情况,出现这种情况时,工 长和炉前要分析原因。钻头大小使用:使用φ60~ φ65 mm 的钻头,根据铁口工作状况及渣铁流动性 选用合适的钻头,以保证出铁时间及速度。

。 此阶段炉况整体顺行较好,根据 CCT 水平调整 中心焦炭圈数,但随焦炭质量波动,有时出现炉缸 不活跃的情况。 3.3.2 选择合适的批重 批重对炉料分布的影响是所有装料制度各参 数中最重要的[3]。批重小时布料不均匀,批重增大, 则矿石分布均匀,相对加重中心而疏松边缘;而且 软融带气窗增大,料柱界面效应减小,有利于改善 透气性。但批重过大,不但增大中心气流阻力,也 增大边缘气流阻力,压差升高。经过 2010 年 8~12 月 的 大 矿 批 试 验 ,确 定 出 目 前 条 件 下 适 宜 矿 批 在 100~105 t,对应的矿批/风量=(1.70±0.05)t/m3,焦 层厚度 450~500 mm。根据炉况顺行的好坏,矿批/ 44

某钢铁厂高炉炉渣INBA排渣系统改造研究

某钢铁厂高炉炉渣INBA排渣系统改造研究

某钢铁厂高炉炉渣INBA排渣系统改造研究郑俊(瑞和安惠项目管理集团有限公司,湖北武汉430000)摘要:因巴QNBA)法是一种处理炼铁厂高炉炉渣的常用方法,具有能耗较低、污染小、占地少等优点。

现首先介绍某钢铁厂高炉 INBA炉渣处理系统,然后针对原系统易堵塞、维护周期较短、污水易溢出等缺点,提出了冲渣工艺、冲渣设备等优化改造方案。

实践 明,改造 少了堵塞的 ,了维护周期,提升了济、环保效益。

关键词:高炉炉渣;INBA系统;堵塞;改进〇引言钢铁绿色生产是目前世界钢铁工业追求的主要目标和研,是对渣、的处理和 用。

,高炉炉渣是高炉炼铁 的,对它的处理和 用是实现钢铁 环济的一。

高炉炉渣处理后 用是 水的原,处理后的化渣,其用的 济 高。

20 50 ,高炉炉渣处理方式是露天堆然 。

种方法占用了 的土地,了能,污染了水,造了炉渣的,因用。

之后,钢铁厂先后 进了 法、法(OCP 法)、因巴法(NBA法)、法(RASA法)、图拉法(TYNA法)等。

有优,因巴法因其设备 、占地面积小、能耗较低、化 等优点 了用。

因巴法的 工艺 是:高炉渣渣沟流入粒化塔,化塔内喷出的高速水将渣水淬、化、,形成玻璃体颗-后将渣水混和输送进脱水转鼓中进行渣水离。

随着脱水转鼓的旋转,固体带转鼓,脱水后的 水渣落转鼓内皮带机上,运送 品水渣仓内,在进一步脱水后,固形 运水泥厂生产水。

出的水可循环使用,该炉渣处理工艺基本能解决烟尘、蒸汽雾霾对环境的污 染,理论上能达到系统零排的目的。

!问题的提出20世纪90年代,我国某大型钢厂某3 200 m3高炉采用 INBA炉渣处理方案,取了良的济、环境效益。

但是 INBA法本身固有原因,在多年的使用当中,水渣冲率始终维持在70%〜85%,每均有若干次因炉渣处理设备故障而造高炉减产,水渣设备检修工 ,备件更换用每均在300万元以上,维护工人劳动强度巨大。

故障具体表现如下:!)原输水管道由衬塑低碳钢材 造,炉渣冲蚀,塑料内衬很快脱落,造管道、阀门堵塞;(2) ,水 ,转鼓 在使用一定时间后需要更换(图1),了维护 -(3) 脱水转鼓 较小,而炉渣生成的玻璃体颗粒较大,因易堵塞,了”-(4) 在输送皮带输送炉渣 ,炉渣易(图2)-(5) 炉渣易溢,堵塞废水收集系统 ,易造 水外溢至路,影响了人员通行,污染了厂区环境,渣本高。

莱钢3200m~3高炉炉缸活跃性问题初探

莱钢3200m~3高炉炉缸活跃性问题初探

W串罐无钟炉顶 , 炉腹至炉身中部 冶№ 炉 , 炉顶设备为P
枷 软水密闭循环 , 陶瓷杯炉缸炉底 , 金 邯 为铜冷却壁冷却 ,
炉前 T 液 压开 口机 , MT 环保 IB N A水渣 处 理 系统 , 克
莱德喷煤系统等工艺设备。3 号炉于2 1 年 3 l 00 月 6
日点火 开 炉 , 于开 炉操 作 措 施 得 当 , 由 开炉 前期 各 项 工 作 准备 充 分 , 4d 仅 就顺 利 实现 日达产 , 月 1 4 8 日顺 利实 现 月达产 。开炉 达产 后 因综合 品位 降低 , 焦 炭 反应 后强 度达 不 到要求 , 时常 出现 炉缸 活跃 性
第3卷 第5 3 期
2 1 年 1 月 01 0
L 爿 1 '4 1 / L 1
山 东
S a d n h n og
V0 33 l No 5 . Oc o e 0】 tb r 2 1
《生产 技 术 5
一 t 7 t , ,
莱钢 32 0m3 炉缸活跃性 问题初探 0 高炉
1期 3
图 1 2 1 年 56 0 1 , 月莱钢 3 号高炉焦炭 G R S 变化情况
差上升 1c C。3燃料 比小幅上升 , ) 产量小幅下降。 4 炉 芯温 度震 荡 下降 。5 出铁 时 间变短 , ) ) 渣铁 出净 率降低。 炉 缸 活 跃性 恶 化 的炉 况 表 现 :) 压 升 高 , 1风 透
气 性 指 数 下 降 , 量 难 维 持 。2 炉 身 温 度 整 体 上 风 ) 升 , 散 乱 性 波 动 , 温 差 较 正 常 水 平 上 升 3~ 呈 水
4℃ 。3 燃 料 比上 升 3 5 g , ) 0— 0k/ 减产 1 % ~2 %。 t 0 0

莱钢3200m 3高炉高效低耗生产实践

莱钢3200m 3高炉高效低耗生产实践
温还原粉化率指标 。 aI
2 3 炉 料 结构 .
高炉的生产实践和研究表明, 采用高碱度烧结 矿配加酸性球团矿和部分块矿是 当前我国高炉冶炼 炉料结构较 为理想 的发展模式 。 目前 3高炉 采 J 用此模式 , 熟料 比稳定在 9 % , 5 为提高高炉利用 系
莱钢 40I 烧结机投产后 , 5 l l 生产烧结矿的化学
作者简介 : 邱国兴( 95一), ,0 8年 7月毕业于东北大学 冶金 工 18 男 20
成分和冷强度指标均能够满足高炉生产 的需要 , 但 其低温还原粉化指数指标偏差。通过借鉴 国内外 的
程专业。现为型钢炼铁厂助理工程师 , 事炼铁工艺生产工作 。 从
5月 1.5 .7 86 61 2.4 6.1 95 33 19 83 27 13 8.3 .6 4 1 66 7.95.1 .o .2 6月 1.7 .5 82 62 2.16.7 95 34 19 83 27 13 8.8 .4 45 60 7 .65.5 .7 .8
7 1. 1 4 8.4 60 2.56.l 93 5.6 20 80 月 26 . 8 . 31 77 5 3 4 8 7 . 35 . .7 9 5
型钢炼铁厂 3 高炉入炉干熄焦充足 , 强度高 、
IB N A渣处理、 全干法除尘 、 铜冷却壁 、 克莱德喷吹等
十几项国内外炼铁新技术 、 新工艺。该高炉于 2 1 00
年 3月 1 8日投人 生产 , 火后 仅用 四天 时 间利 用 系 点
成分稳定 , 高炉稳定顺行 , 为降低焦 比, 提高煤 比创
末 含 量 以改 善 料 柱 透 气 性 , 保 炉 况 的稳 定 顺 行 。 确 2 1 以来烧结 矿 主要技 术指 标见 表 2 0 1年 。

莱钢3200m^3高炉提高煤比实践

莱钢3200m^3高炉提高煤比实践
表1 3 2 0 0 m3 高炉焦炭质量情况 %
2 . 1 . 1 提高风温 鼓 风 带入 炉 内的热 量 是 高 炉 的主要 热 源 之一 。 风温每升高 1 0 0 o C, 可节约焦 比 l 5~ 2 0 k g / t 铁, 多 喷煤粉 2 0— 3 0 k g / t 铁, 提高产量 4 %…。3 2 0 0 m ’
炉顶压力提高,高炉工作压力也提高,煤气的 体积缩小流速降低 ,压头损失也随之降低 , 从而促 进高炉顺行 ,给增加风量创造条件 J 。3 2 0 0 m 高
炉 日常顶 压 使 用 情 况 为 :P 顶 压= ( 0 . 0 3 5—0 . 0 3 7 )
× Q 风 量,煤 比提高后 ,炉腹煤气量增加 ,提高顶压 后 ,煤气体积压缩 ,利于改善料柱透气性 ,同时没 有压差就 没有煤气利 用率,提高顶压 后 ,压差 升 高 ,利于提高煤气利用率 。高炉顶压从 2 2 0 k P a 逐 渐 提高 到 2 2 5 k P a ,压 差 从 1 7 5 k P a上 升 到 了 1 8 8
k P a ,炉况 稳定 ,冶 炼强 度不 断上 升 。
2 . 2 优 化 操作 制度 2 . 2 . 3 低硅 冶炼
莱钢 科技
2 0 1 3年 6月
莱钢 3 2 0 0 m 3高 炉 提 高 煤 比实践
殷 忠力 ,刘 汉海 ,韩 谦 ,王 磊 ( 1型钢炼铁厂 ;2莱 芜分公 司炼铁厂)
摘 要 :对 莱钢 3 2 0 0 m 高炉提 高煤 比 的 生产 操 作 经验 进 行 总结 。通 过 采取 高风 温 、 高 富
高炉 配有 4座 改进 型卡 鲁 金 顶燃 式 热 风 炉 , 日常操
作采用两烧两送Leabharlann 式 , 改变 固有 “ 定风温” 观念 , 关 闭大闸全风温作业。送风温度保 持在 1 2 0 0 c I = 以 上。提高风温 , 可有效改善煤粉燃烧条件, 提高煤粉

莱钢3号3200m^3高炉设计创新与实践

莱钢3号3200m^3高炉设计创新与实践

莱 钢 始 建 于 1970年 1月 ,本 部 现 有 3座 型化 、生产集约化 、资源和能源循环化 、操作 自 750m 、3座 1080m 、2座 1880m ,1座 3200m 动化 、管理信息化 、经济效益最优化 、人文环境
高炉 ,总 容 积 12450m ,年 产 铁 水 约 1200万 t。 绿色 健康 化 ” 的 工程 项 目建设 目标 为 指 导 思 想 ,
莱钢 3号高炉
基 础和 客观 要 求 。设 计 采 用 合理 的炉 料 结 构 :烧 结 矿 75% ,球 团矿 25% ,入 炉综合 品位 59.25% 。
根据 莱钢 实 际 生产 状 况 和原 燃 料 供 应 情 况 , 结合 国内外同级别高炉的实际生产指标 ,确定莱
1.1 设计 指 导思想 与 原则
钢 3号 3200m 高 炉 的设 计 主 要 技 术 经 济 指标 见
莱钢 银 山型 钢 3号 3200m。高 炉 的设计 以莱 表 1。
July.2016
表 1 高炉设 计 主要技 术 经济指 标
柱 下部 通道 ,从 而减 轻铁 水环 流对 炉缸 耐材 的 冲 刷 。适 当增 加炉 缸 高度 ,加大 炉腰 直径 ,减 少炉 腹角 。莱钢 3200m 高炉主要内型尺寸见表 2。
表 2 莱钢 3200m 高炉 主要 内型 尺寸
Design innovation and practice of No.3200m BF in Laigang
Wang Bing Meng Shumin Jia Lijun (Shandong Province Metallurgical Engineering Co.,Ltd.)
Abstract A series of advanced and suitable , mature and reliable , clean and environmentally fr iendly,high efi ciency and long campaign techniques were adopted in the design o f No.3 3200m BF in Laiwu Steel,such as BLT,closed loop soft water cooling,complete coverage of furnace boay cooling stave,copper cooling staves,UCAR hot pressing small pieces o f carbon br ick,improved top con ̄ us— tion hot blast stove,environmental friendly INBA slag treatment,axia l cyclone deduster, green f lat cast house, completely dry method bag deduster,high oxygen enr ichment PCI,all t he new technolo— gies mentioned above has laid a solid foundation for bla s t the ta r get o f high ef i ciency,high qua l ity, low consumption,long campaign an d clean envir onmental protection. Keywords large—scale blast furnace desig n technique adva n cement long campaign

莱钢3200m3高炉INBA渣处理系统优化与改进

莱钢3200m3高炉INBA渣处理系统优化与改进

1 粒 化 池水 位位 于 零 坐标 以上 , 水 池 水 位 位 ) 热 于零 坐标 以下 , 比粒化 池水 位低 , 且再 循 环泵 出水 管 无 控制 阀 门 。每 当出 完 渣再 循 环 泵 停 机 时 , 化 池 粒
1 气动蝶 阀控制系统 主要 由电磁 气控换 向阀 ) 组件 、 过滤装置、 压力表 、 压力管线 、 接头 、 气缸等元
件组成 , 在实际生产 中, 由于压缩空气是先经高炉相 关设备后再到渣系统 , 中含水及杂质较多 , 其 过滤装
置无法满足实际需求导致这些气动控制元件频繁发 生故障 , 造成气动蝶 阀动作不灵活或失灵 。同时转
鼓压 缩 空气管 路 上 的 电磁 阀 内密 封 垫磨 损 较快 , 设
备使用周期短。 气泡液位计属精密仪器 , 对压缩空气 的要求也 较高, 由于过滤装置过滤性能较低 , 压缩空气含水及 杂质较多 , 经常堵塞液位计控制元件 , 导致液位计失 灵, 影响 了设备的正常操作与运行。 2 粒 化 池 液 位 计 和 事 故 水 管 用 气 动 蝶 阀 的 气 ) 源 管路 直接 连接 在 总 管路 上 , 控 阀 门在 此 支 路 后 总 方, 一旦 , 此支路出现漏气等故障时无法实现在主管 路不停气状态下对支路正常检修。 3 气路系统总控制阀 门为手动闸阀, 当单场 ) 每 出完渣 , 需人 工将 总 控 阀门关 闭停气 , 法实 现 自动 无
存在的缺 陷。结合现场设备 实际运行情况具体分析原 因, 并采取有效措施 对设备进行适应性 改造 , 从而有效地提高了 IB 系统设备的运行可靠性。 NA
关键 词 : B I A 粒化 池 N 循环 水
0 前 言
莱钢 320m 高炉引进卢森堡新型环保 IB 0 NA 炉渣处理工艺。该工艺系统 自动化程度高 , 设备布 置紧凑 , 环境污染少 , 连续过滤、 排渣 , 过滤效果好 , 闭环控制 , 自动稳定调速 , 工作可靠性高等优点 。 IB N A水渣处理系统主要 由水渣粒化装置 、 水渣 过 滤装 置 、 水渣 输 送 及 贮存 装 置 、 化循 环 水 系统 、 粒 冷凝循环系统 、 回收水系统 、 循环过滤 系统 、 补充水 系统 、 清洗水系统及压缩空气系统组成 。其工艺 流 程: 高炉高温熔渣经渣沟进入炉渣粒化区, 粒化头喷 出的高速水流使熔渣在粒化塔 内水 渣冷却 , 形成颗 粒状的水渣。渣水混合物通过粒化池、 导流槽流人 转鼓分配器 , 均匀地分配到转鼓 内进行脱水 , 干渣落 到转鼓 内皮带机上 , 最后经皮带送至渣仓。 自2 1 年 3 00 月投入使用以来 , 由于工艺设计上 及设备 自身存在一定的缺陷 , 气路中含水 、 杂质较多 导致气动 阀门及液位计失灵 、 再循环管线倒灌堵塞 严重 、 渣块堵 塞 分 配 器 及 止 回 阀轴 磨 损 漏 水 严 重 大

新型INBA渣处理自控技术在3200m 3高炉中的研究与应用

新型INBA渣处理自控技术在3200m 3高炉中的研究与应用
SI I L C
【 技术麻 用 l

VA L
新 型I NBA渣 处 理 自控 技 术 在3 0 m3 2 0 高 炉 中 的研 究 与 应 用
曹 建 蔡 悝 李 晓 蕾
莱芜 2 10 ) 7 1 4 ( 莱芜钢铁集 团 自动化部 L东

要 : 介 绍 新 I B 冲 渣 法 的 _ 流 程 , 阐 述 新 I B 艺 的 优 点 , 以及 皮 带 、 I B 主 循 环 、 冷 凝 系 统 、 脱 水 转 鼓 等 的 控 制 方 式 和 控 制 功 能 , 介 绍 新 型 I B NA L艺 NAI 一 NA N A自
3 1控 制方 式
的污 染 。新 IB 法包 括 以下几 个 系统 :粒 化 水路 系 统 、冷 凝 水路 系 统 、高 NA
压清洗 水 系统及 事 故水 系统 。 高炉 炉渣 经熔 渣沟 进入 粒化 塔 ,被 粒化 箱喷 j 的带压 高速 水 流快 速 淬 t I 冷和粒化 ,形 成颗粒 状水 渣 ,粒化产 生 的渣水 混合物 ,从 粒化 塔流进 能够 自
境 污染 等 问题所 进 行 的改 进 。通 过 工艺 流程 的改进 ,不但 实 现冲 渣 用 水 的 循环 使 用 ,而且 对 冲渣 过 程 中产 生 的废 气进 行 相应 处 理 ,从 而减 轻 对环 境
关 管道 组成 )。新 I B I 艺解 决 了冲制 熔 渣 时, NA 生的 大量 有 害 蒸汽 对环 境 的污 染 ,环 保 条件 得 到 了很 大 的改 善 ; 而且 回收利 用 蒸汽 , 使得 水 系统 循 环使 用 ,节约 了能 源 。 新I B 系 统 的主 要优 点 : 1 NA )体积 小 ,用地 少 ;2 )具有 连 续粒 化和 脱 水功能;3 )无 活 动部 件 ;4 )维修 量 少 ; 5 )无 爆炸 危 险 , 安 全性 能 高 ; 6 )通过 电机带 动 的转 矩 测 量瞬 间 渣量 ; 7 )对 污染 进行 全 面控 制 ,减 少 硫 的排放 ;8 )高可 靠性 , 高运 转率 。 3控 制 系统

莱钢3200m3高炉提高炉缸活性的探索

莱钢3200m3高炉提高炉缸活性的探索
总第 17期 8
21 0 2年 8月
Байду номын сангаас




Su . I 7 m 8
S OUTHERN MET ALS
Au u t 2 2 g s 01
文 章 编 号 : 0 9— 7 0 2 1 )4— 0 4— 10 9 0 (0 2 0 0 3 0 4
莱 钢 320I 0 l 炉 提 高炉 缸 活性 的探 索 l 3高
tvt iiy,i i h t a ciiy c a g ten wa n lz d,t e fco saf ci g te a tvt h n e eucd td,t e S — n wh c hehe ah a tvt h n epatr sa ay e h a tr fe tn h ciiy c a g l ia e h O
性彻 底 变差.
钢” 3号高 炉 2 1 以来 经 历 了 多 次 炉底 温 度 下 ) 0 1年 降 的过 程 , 低下 降 到 2 8℃ . 次 都采 取 了减 产 、 最 4 每 减煤比、 加锰 矿等 措 施 , 严重 影 响 了正 常 生产 , 加 增
了燃料 消耗 和生产 成本 . 文 以 3号 高 炉 2 1 本 0 1年 3
Ab t a t s r c :An a a y i wa o d c e ft ef cu t n h r a ec n i o sc u e y te c a g d f r a e h a h a - n l s sc n u t d o u t ai si t e f n c o d t n a s d b h h n e u n c e a s s h l o n u i

9月炉 况 恢 复 过程 为 例 , 大 型高 炉 炉 缸活 性 问 对

莱钢3200m~3高炉大矿批应用实践

莱钢3200m~3高炉大矿批应用实践
分 , 少人 炉粉末 , 善炉料透 气性 。 减 改
参考文献 :
[ ] 周传 典. 1 高炉炼铁 生产 技术手册 [ . 京 : M] 北 冶金工业 出版社 ,
2 0 3 5 0 3: 3 .
到 1o)使矿焦平台加宽 , 3 , 料层相应 变薄 ; ) 3扩大
Ap l a i nPr cieo a g r t hi i te ’ 0 p i to a tc fL r eO eBa c La wu S e lS32 0m BF c n

3 结

直使用至今 , 效果显著 :) 1高炉容易接受风量 , 压
采用大矿批能够起到稳定炉况 , 稳定煤气流 ,
差不高 , 透气性指数正常 , 压量关系适宜 ;) 2煤气利
用 改善 , 气 利用 率 由4 .%上 升 到 4 .%;) 煤 6 5 9 5 3 扩大
消除管道 , 提高煤气利用率 , 实现高炉生产优质 、 高 产、 低耗 的 目的 , 但矿批有一个合理 的范 围, 莱钢
21 年第 5 01 期
弱、 不集 中, 煤气利用率差 , 燃料 比高 ;) 4 中上部冷 却壁温度波动大 , 软水水温差大( 高达4 5℃) 5 ~ ;)
十字测温 边缘 温度高 时到 了 10o 2 C。 为 此 , 炉采 取 了抑 制 边 缘 气 流 的 措施 ,00 高 2 1
年 1月 1 0 8日开 始 调 整 布 料 矩 阵 , 同时 扩 大 矿 批 。
矿批 , 加之采用了抑制边缘气流 的操作制度 , 消耗 大大降低 , 燃料 比由55 g 下降至 50 g ;) 2 / kt 0 / 4 冷却 kt
壁温 度稳 定 , 温差 也 由 4— 水 5℃下 降至 2~3℃;) 5 十字 测温 中心温度 和 边缘 温度 在合 理 范 围 内( 中心 温度 60~70c , 缘温度 4 5 0 =边 【 5~6 ) 0℃ 。

莱钢3200m^3高炉炉体上涨后的操作实践

莱钢3200m^3高炉炉体上涨后的操作实践
第3 8 卷 第6 期
2 0 1 6 年1 2 月
L L LA
山 东 冶 金
S h a n d o n g Me t a l l u r g y
V0 1 . 3 8 No . 6
De c e mb e r 2 0 1 6
《生产 技 术 5
1 t t ,t t t
严重 ; 会 使 风 口连续 大 量 烧损 , 造 成炉 缸 活 跃 程度 下降, 严重 时 出现 炉缸堆积 , 炉况失 常 。 为保 证 高炉 的安 全顺 行 、 经济长寿 , 对 高炉 炉
2 . 2 . 2 炉 顶 区域
高 炉 受 料罐 与框 架 相 连 , 未 见 明显上 涨 , 而 炉 体上涨明显 , 造 成对 炉 顶 料 罐 的挤 压 , 直 接 造 成 炉
顶称量系统严重失真 , 影响高炉正常操作 。为解决 这一问题 , 将受料罐与框架断开连接 , 直接与炉体
连 接一体 , 并用 4 个 千斤 顶将 受料罐 提升 一定 高度 , 这 样既 解决 了挤 压造 成 的 问题 , 又避 免 了以后 炉体 再上 涨继续对 下料 罐形 成挤 压 。
下节长度 、 抬 高下料 闸拐臂上方横梁等措施 , 消 除设备 隐患 ; 通 过加强原燃料管理 、 优化高炉操作 、 加强 生产管理等措施 , 逐 渐摸索总结 出了在炉体上涨后适宜 的操作制度 , 保证 了高炉 的安全顺行并取得 了良好 的技术经济指标 。 关键词 : 高炉 ; 炉体上涨 ; 排锌 中图分类号 : T F 5 4 9  ̄ . 9 文献标识码 : B 文章编号 : 1 0 0 4 — 4 6 2 0 ( 2 0 1 6 ) 0 6 — 0 0 1 5 — 0 2
莱钢 3 2 0 0 m3 高炉炉体 上涨后 的操作实践

3200m3高炉出铁系统自动控制改造

3200m3高炉出铁系统自动控制改造

3200m3高炉出铁系统自动控制改造[摘要]:开铁口机及泥泡是炼铁厂的一种常用设备,用来打开铁口及快速堵铁口,实现现代化高炉炼铁。

它们的可靠性和使用性能直接关系到高炉炼铁的生产效率。

为了提高劳动生产率,提高经济效益,在银山型钢3200m3高炉炉前自动控制工程的设计上做了充分长远的考虑,引进国内外先进设备与先进技术,全面实现炉前开铁口和堵铁口的自动控制,以适应未来发展的需要。

关键词:自动控制S7-400PLC S7-300PLCAbstract: the open mouth and mud bubble iron machine is a kind of common iron equipment, used to open mouth and fast iron iron wall mouth, blast furnace ironmaking modernization. Their reliability and performance of blast furnace ironmaking directly related to the production efficiency. In order to improve labor productivity, improve economic efficiency, in YinShan steel 3200 m3 blast furnace in automatic control engineering before fully on the design of looking to the future, and the introduction of foreign advanced equipment and advanced technology, achieve open mouth and iron before furnace iron wall automatic control of the mouth, in order to adapt to the needs of the development of the future.Key words:Automatic control S7-400 PLC S7-300PLC山东钢铁莱钢银山型钢3200m3高炉炉前自动控制系统工程是炼铁生产线的重要系统。

莱钢银山型钢3200m3高炉喷煤设计

莱钢银山型钢3200m3高炉喷煤设计

DOI:10.19392/ki.1671-7341.201815135莱钢银山型钢3200m 3高炉喷煤设计李㊀平㊀陈㊀龙山东省冶金设计院股份有限公司㊀山东济南㊀250101摘㊀要:莱芜钢铁集团有限公司新建3#3200m 3高炉,配套新建喷煤设施㊂采用中速磨制粉,布袋1级收粉,喷吹罐下设ROT-OFEED 旋转给料机的出粉方式,双系列并罐㊁喷吹总管加炉前分配器的双管路喷吹㊂关键词:高炉;喷煤;设计;ROTOFEED 旋转给料机1概况为了进一步提高市场竞争力,莱钢集团于2008年在莱芜市钢城区银山型钢区域新建3200m 3高炉,产能280万吨/年,设计喷吹能力85t /h,最大喷吹能力100t /h㊂同时新建配套的喷煤设施㊂喷煤按干燥无灰基挥发份大于25%的强爆炸性烟煤设计㊂设计煤比200kg /tHM,最大煤比250kg /tHM㊂制粉系统与喷吹系统共用一座喷煤主厂房,采用直接喷吹方式向高炉喷吹煤粉㊂制粉系统设备采用国内设备及技术;喷吹系统为英国克莱德公司的浓相输送工艺㊂2制粉系统制粉采用双系列中速磨煤机负压制粉㊁布袋一级收粉㊂使用热风炉废气作为干燥气的主要介质㊂最大制粉能力为116t /h,单台磨出力58t /h㊂每个制粉系列设烟气炉㊁给煤机㊁中速磨煤机㊁布袋收粉器㊁主排烟风机各1台㊂根据莱钢已有高炉喷煤的生产经验以及对各种类型的磨煤机进行的对比,最终选用了某厂生产的ZGM123N 型中速磨煤机㊂磨煤机共2台,根据莱钢高炉喷煤所用煤种参数及中速磨煤机相关参数进行计算,该型号磨煤机煤粉出力能够满足58t /h 的要求㊂磨煤机给煤采用电子称重耐压密封式给煤机,给煤能力为8~80t /h㊂采用烟气炉作为干燥气发生装置㊂烟气炉形式为卧式,内部为双层套筒式结构,设有燃烧室和混风室㊂使用高炉煤气作为燃料,点火用焦炉煤气,燃烧产生的废气与热风炉废气在混风室混合形成300ħ左右的干燥气㊂烟气炉共2台,分别与两台磨煤机对应使用,其干燥气发生量最大为126000Nm 3/h㊂煤粉收集系统采用一级收粉,收粉器采用布袋收粉器㊂磨煤机出口烟气含粉量为400~800g /m 3,选用的布袋收粉器过滤面积为4300m 2,过滤风速~0.5m /min,可以处理含粉浓度500~1000g /m 3的烟气,且布袋出口含尘浓度小于30mg /m 3,布袋收粉器滤料为防静电针刺毡滤袋,布袋清灰反吹系统气源为氮气,确保烟煤系统安全㊂布袋收粉器灰斗出口设有木屑分离器,收集的煤粉经木屑分离器筛除木屑等杂物后落入煤粉仓㊂布袋收粉器净化后的尾气经设置在制粉系统末端的主排烟风机排放至大气㊂经计算,选用的主排烟风机的额定风量为130000m3/h,全压14000Pa㊂制粉系统配置2台原煤仓,每台磨煤机对应一个原煤仓㊂原煤仓有效容积450m3,可装原煤425t,能够满足磨煤机正常工作7小时的需求㊂原煤仓为圆形仓,锥段采用利于原煤下行的双曲线型设计㊂原煤仓锥部设有原煤疏松机,可以在发生堵煤时自动启动,耙松原煤,消除堵煤的情况㊂3喷吹系统喷吹系统引进了英国克莱德公司的低速浓相输送技术,采用双系列并罐喷吹㊁双主管加炉前双分配器的输送工艺㊂设计喷吹能力85t /h,设备最大能力100t /h㊂单系列设备能力50t /h㊂输送固气比40kg(煤粉)/kg(气)㊂系统设4个喷吹罐,每罐容积50m 3,4个罐共用1个煤粉仓,煤粉仓有效容积700m3,可装煤粉420t,能够满足高炉正常喷吹时5小时的需求㊂煤粉仓设有电子称重㊂煤粉仓设有仓顶除尘器,当煤粉仓内压力上升时,可将压力有效放散同时过滤气体中的煤粉,防止煤粉逸出㊂煤粉仓与喷吹罐之间通过落煤管连接,落煤管从上到下依次设有手动插板阀㊁上圆顶阀㊁软连接和下圆顶阀,其中软连接带有放散口,通过哈气管连接至煤粉仓,可以使软连接内压力始终处于常压状态,防止软连接带压给喷吹罐称重带来影响㊂喷吹罐流化㊁加压及补压气源均采用氮气,可以确保喷吹罐内部在整个喷吹周期内均为惰性环境,从而满足喷吹全烟煤的系统安全需求㊂煤粉输送采用压缩空气作为输送介质㊂喷吹罐内煤粉通过ROTOFEED 旋转给料机排出,这种给料机是英国克莱德独有的专利产品,其采用变频电机驱动,给料量通过调节电机的转速进行控制,电机最大调速比可达10:1㊂喷吹精度高,可达ʃ0.5%㊂同时配置克莱德公司提供的自动化喷吹系统,可以实现全自动喷吹操作;喷吹罐倒罐时两个罐的给料量分别同步进行等量增减,从而实现倒罐时瞬时喷煤量无波动㊂喷吹罐装料系统阀门及出料口阀门采用克莱德独创的充气式密封圆顶阀,圆顶阀阀芯在开闭时不与任何金属面接触,降低了阀门磨损对系统性能的影响㊂4喷煤系统安全设计(1)烟气炉引入热风炉废气作为制粉系统干燥气的主要介质,从而降低干燥气中的氧含量,保证制粉系统内部惰性气氛,确保制粉系统内部无着火的可能性㊂(2)严格监控系统温度㊁氧浓度及一氧化碳浓度㊂制粉系统管道㊁煤粉仓及喷吹罐等均设有温度检测,严密监控各点温度㊂磨煤机干燥气入口㊁布袋收粉器烟气出口及煤粉仓均设有可在线连续检测氧㊁CO 含量的分析仪,控制磨煤机入口干燥气氧含量小于或等于8%,布袋收粉器出口烟气含氧量小于或等于12%,煤粉仓内氧含量小于或等于12%㊂(3)磨煤机㊁布袋收粉器及煤粉仓均设计有事故充氮装置,当检测到系统温度㊁氧含量和一氧化碳含量异常升高时,系统可以自动控制事故充氮装置向系统内相应部位进行充氮保护㊂事故充氮装置在需要时也可以手动远程操作㊂(4)喷煤主厂房敞开式设计,厂房通风良好,并设有两个独立且全封闭的楼梯间,一旦发生火灾时,可以保证人员安全㊂(5)喷吹罐的加压㊁流化以及煤粉仓的流化均采用氮气,保证内部惰性气氛㊂(6)喷煤主厂房内所有电气仪表设施均按粉尘防爆要求进行设计制造㊂(7)喷煤系统设有安全可靠的自动控制系统,各关键控制点设有报警及联锁保护,系统有严格的启动㊁停机及紧急事故处理程序㊂(8)喷煤系统所有设备及管线均设有可靠的接地装置㊂5结语2010年3月16日,新高炉建成投产开始送风,3月18日,喷煤系统开始向高炉喷吹煤粉㊂经实际生产验证,该系统制粉能力单台最高达到60t /h,正常生产煤比约170kg /tHM,均能满足生产需求㊂参考文献:[1]项钟庸,王筱留,等.高炉设计 炼铁工艺设计理论与实践.冶金工业出版社,2007.[2]王国雄,王铁,沈峰满,杨佳龙.现代高炉粉煤喷吹.冶金工业出版社,1997.841机械化工科技风2018年5月. All Rights Reserved.。

莱钢3200m 3高炉投产后顺行实践

莱钢3200m 3高炉投产后顺行实践
第3卷 第3 3 期
2 1年 6 0 1 月
f ) I L L爿 1 。 日
山 东 冶 金
S a d n M eal r y hnog tl g u
Vo -3 l3 No3 .
J n 2 1 ue 01
《生产 技 术 5
t ; t ,l, t ,t , ,t l /
清理堵塞物 , 提高筛分效率 ; 要求工长勤看料 , 及时
掌 握 原燃 料情 况 , 分波 动较 大 时及 时 向有关 部 门 水 反 应 ; 强槽 下 仓 位 、 铺 料 、 网和 筛速 的 管理 , 加 平 筛 坚持 半仓灌 料 。
22 合理 选择 矿石批 重及装 料制 度 .
221 矿 石 批 重 ..
料柱透气性 , 稳定煤气流并提高边缘煤气 的利用水
平, 比单纯增加外 档矿 的布料 圈数 效果好 。 根 据 自身 原燃 料条 件 , 宜 的 中心加 焦有 利 于 适
高炉 开炉 初期 , 据 测料 流 轨迹 和 多年 的 实践 根
收稿 日期 :0 10 — 2 修 回日期 :0 1 0 — 4 2 1- 2 2 ; 2 1- 5 0 作 者简 介 : 国兴 , , 9 5 生 ,0 8 邱 男 18 年 2 0 年毕业 于东 北大 学冶金 工
调剂 、 控制合理 的煤气流分布 、 定炉体热 负荷 以及参数 的合理搭配 , 稳 保证 了高炉技
系数 2 3 / 3 )平均燃料 比5 4k/ . ( . , 3 tm d 1 t g。 关键词 : 高炉 ; 顺行 ; 操作制 度 ; 调剂
中图分类号 : F 4 T 5 文献标识码 : B 文章编号 :0 4 4 2 (0 )3 0 0 — 3 1 0 — 6 0 2 1 0 ~ 07 0 1

莱钢3200m^3高炉提高煤气利用率降低燃料比实践

莱钢3200m^3高炉提高煤气利用率降低燃料比实践

4 2. 1 2 4 3. 4 7 4 3. 5 9 4 2. 7 3 4 4. 7 8 4 4. 0 6
4 5. 6 O
月份
图1 2 0 1 2 年1 —1 0 月焦炭质量变化情 况
3 高炉 降低燃料 比的冶炼措 施
3 . 1 改善炉缸 热状态 n
3 . 1 . 1 保 证炉缸 热制度
采用大矿批 技术 、 合理 的中心加 焦 比例 、 合适 的装 料制度及提高炉顶压 力等控制煤气 流分 布; 同时 , 采用合理 的造渣制 度 , 制定 了焦炭质量波动时 的应对措施 , 强化 日 常管理 , 保证 了炉况稳定 、 高炉顺行 , 生产指标优化 , 煤气利用率达 4 6 . 7 3 %, 燃料
稳步 提升 , 2 0 1 2 年4 月及 5 月 焦炭 C R I 平均值 稳定在
6 8 %以上 。焦炭质量 变化见 图 1 。
域, 降低直 接还原 度 。莱 钢型 钢炼铁 厂 3 3 2 0 0 m 高 炉2 0 1 2 年 以来 经过 不断 摸索 与总结 , 逐 步形成 了合 理 的操 作 制度 , 煤 气利 用 率 达 到 4 6 . 7 3 %, 燃 料 比降 低至4 9 5 k g / t , 各 项 技术 经 济 指标 保 持 了较 好 水 平
留的 时 间 , 提 高 间接 还 原 的 比例 , 扩大 间接 还原 区
炉况 稳定 顺行 是 提高煤 气 利用 率 的前提 , 而原 燃 料 质 量 的好 坏 直接 关 系 到 炉况 顺 行 。 随着 高 炉
冶 炼强 度提 高及 燃料 比的下 降 , 焦炭 质 量对 高炉炉 况 的稳定 顺 行起 关键 性作 用 , 改善焦 炭质 量是 提高 煤 气 利用 率 的必要 条 件 。在公 司协 调下 焦 炭 质量

“一键式”INBA冲渣在莱钢3200m3高炉上的研究与应用

“一键式”INBA冲渣在莱钢3200m3高炉上的研究与应用

“一键式”INBA冲渣在莱钢3200m3高炉上的研究与应用摘要:INBA渣处理技术是引进卢森堡Paul Wurth(PW)公司的一种新型高炉熔渣处理工艺,可以将高炉炉渣转为高品位的水泥原材料,实现炉渣的再生利用,是集经济效益、社会效益与环保效益于一体的高炉水渣处理新技术。

关键词:一键式冲渣;脱水转鼓;自控技术;环保节能概述高炉炉渣是高炉炼铁的主要副产品之一。

在传统的高炉冶炼工艺中,未经过处理的炉渣一般作为废弃物运出厂区废弃,不仅浪费资源,而且污染环境。

所以选择一种运行可靠、配套合理、综合经济效益好的炉渣处理系统妥善处理炉渣,充分开发炉渣的经济价值是极为重要的。

现代渣处理主要是采用水力冲渣的方式将高炉炼铁产生的热态炉渣冲制成水渣的一种技术。

这样不仅可以解决高炉炉渣产生的环境污染问题,更重要的是,水渣还可以作为生产水泥、混凝土、隔热填料、矿渣微粉等的主要原料,可获得可观的经济效益。

1.研究内容INBA系统具有设备复杂、布置紧凑、工艺成熟的特点,因此对自动化程度要求非常高。

为了使这项技术能取得良好的运用效果,本文结合工艺和实践,实现将INBA渣处理法应用于莱钢3200m3高炉的目标,对系统实现综合自动控制,主要研究系统全自动控制——“一键式”INBA冲渣的实现,并自动计算渣流量,技术上主要根据现场实际实现脱水转鼓变频、变频冷却泵的自动调速,使水渣能够高效、方便的粒化、脱水、冷却、运输,在控制上给操作人员带来极大的方便,使系统达到节约用水,环保的目的。

系统主要分为三大部分:皮带连锁启停,水循环连锁以及脱水转鼓控制。

(1)按照工艺,程序要实现渣运输皮带逆启顺停的控制。

(2)INBA水循环系统主要分为粒化水路、冷凝水路以及再循环水路,要分别实现系统的单机控制与自动启停,实现INBA主循环,即转鼓皮带、转鼓电机、再循环泵、粒化泵、冷却泵、冷却塔等设备的“一键式”连锁自动控制。

另外,INBA渣处理的冷凝系统和皮带也实现了“一键式”操作。

3200m^3高炉工程水渣INBA系统的变频调试技术

3200m^3高炉工程水渣INBA系统的变频调试技术

3200m^3高炉工程水渣INBA系统的变频调试技术
胡维云;李振欣
【期刊名称】《天津冶金》
【年(卷),期】2007(0)S1
【摘要】天钢3200m3高炉水冲渣电气控制系统中应用了EV2000型变频器,简单介绍了艾默生公司的EV2000型变频器的调试方法和步骤。

【总页数】3页(P160-161)
【关键词】变频器;检查;参数;调整
【作者】胡维云;李振欣
【作者单位】天津二十冶建设有限公司
【正文语种】中文
【中图分类】TF57
【相关文献】
1.3 200 m3高炉工程新型INBA水冲渣设备安装与调试 [J], 郝景顺;郭建民
2.3 200 m3高炉工程水渣INBA系统的变频调试技术 [J], 胡维云;李振欣
3.现代高炉新INBA水冲渣系统探讨 [J], 陈飞舟
4.3200m^3高炉工程水冲渣系统稀土耐磨管道安装 [J], 陈忠洲;高兴慧
5.3200m^3高炉工程新型INBA水冲渣设备安装与调试 [J], 郝景顺;郭建民
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“一键式”INBA冲渣在莱钢3200m3高炉上的研究与应用摘要:INBA渣处理技术是引进卢森堡Paul Wurth(PW)公司的一种新型高炉熔渣处理工艺,可以将高炉炉渣转为高品位的水泥原材料,实现炉渣的再生利用,是集经济效益、社会效益与环保效益于一体的高炉水渣处理新技术。

关键词:一键式冲渣;脱水转鼓;自控技术;环保节能概述高炉炉渣是高炉炼铁的主要副产品之一。

在传统的高炉冶炼工艺中,未经过处理的炉渣一般作为废弃物运出厂区废弃,不仅浪费资源,而且污染环境。

所以选择一种运行可靠、配套合理、综合经济效益好的炉渣处理系统妥善处理炉渣,充分开发炉渣的经济价值是极为重要的。

现代渣处理主要是采用水力冲渣的方式将高炉炼铁产生的热态炉渣冲制成水渣的一种技术。

这样不仅可以解决高炉炉渣产生的环境污染问题,更重要的是,水渣还可以作为生产水泥、混凝土、隔热填料、矿渣微粉等的主要原料,可获得可观的经济效益。

1.研究内容INBA系统具有设备复杂、布置紧凑、工艺成熟的特点,因此对自动化程度要求非常高。

为了使这项技术能取得良好的运用效果,本文结合工艺和实践,实现将INBA渣处理法应用于莱钢3200m3高炉的目标,对系统实现综合自动控制,主要研究系统全自动控制——“一键式”INBA冲渣的实现,并自动计算渣流量,技术上主要根据现场实际实现脱水转鼓变频、变频冷却泵的自动调速,使水渣能够高效、方便的粒化、脱水、冷却、运输,在控制上给操作人员带来极大的方便,使系统达到节约用水,环保的目的。

系统主要分为三大部分:皮带连锁启停,水循环连锁以及脱水转鼓控制。

(1)按照工艺,程序要实现渣运输皮带逆启顺停的控制。

(2)INBA水循环系统主要分为粒化水路、冷凝水路以及再循环水路,要分别实现系统的单机控制与自动启停,实现INBA主循环,即转鼓皮带、转鼓电机、再循环泵、粒化泵、冷却泵、冷却塔等设备的“一键式”连锁自动控制。

另外,INBA渣处理的冷凝系统和皮带也实现了“一键式”操作。

(3)实现INBA系统的核心设备——脱水转鼓的变频控制,使转鼓能够自动调速,充分分离水渣混合物,达到最大限度的利用率;还可以根据转鼓自动调速的相关参数,计算出渣流量。

2.“一键式”冲渣的实现2.1工艺介绍目前的环保节能型INBA是针对原来普通INBA系统中如水资源浪费、环境污染等问题所进行的改进。

通过工艺流程的改进,不但实现冲渣用水的循环使用,而且对冲渣过程中产生的废气进行相应处理,从而减轻对环境的污染。

新INBA 法包括以下几个系统:粒化水路系统、冷凝水路系统、高压清洗水系统及事故水系统。

高炉炉渣经熔渣沟进入粒化塔,被粒化箱喷出的带压高速水流快速淬冷和粒化,形成颗粒状水渣,粒化产生的渣水混合物,从粒化塔流进能够自动调整转速的脱水转鼓进行渣水分离,滤出的渣由通过转鼓中心的皮带运输至堆渣场装车外运。

转鼓过滤后的水进入位于转鼓下的热水池中,经冷却泵提升至冷却塔进行冷却,再由粒化泵送至粒化箱继续冲渣,循环使用。

由于转鼓过滤时会有少量的水渣将转鼓的筛网孔眼堵塞,为了清洗筛网,需要用高压清洗水对筛网进行吹扫,这部分水通过生产水加压或用高炉高压净环水供给。

同时有部分水渣穿过筛网进入水中,为了避免水渣在热水池底部沉淀,需要将该部分的水渣经再循环泵打到连接件内进入转鼓再次分离。

炉渣粒化过程中会产生大量的蒸汽,同时也随蒸汽带走了部分小颗粒的水渣,为了净化环境,回收蒸发水,需要对蒸汽进行直接的冷凝,冷凝水由冷凝泵供给。

冷凝之后的水经管道流入缓冲罐,然后经冷凝回水泵加压送冷却塔,冷却后的水进入冷水池再用冷凝泵送冷凝塔供蒸汽的冷凝使用。

当粒化水系统出现故障时,可以临时启用紧急事故水装置进行供水,以此完成对炉渣的继续粒化,时间通常为几分钟,同时操作人员应立即对事故进行处理。

2.2控制功能高炉一般在出铁后10~15分钟开始出渣,当系统各设备的运行状态满足冲渣条件时,操作工便可以于出渣之前启动设备。

在接到高炉出渣的通知后,操作人员首先点击画面上的“皮带启动”按钮,使水渣运输系统运行,皮带自动控制遵循“逆启顺停”的原则;皮带启动后,在全自动情况下,操作人员只需点击主画面上“INBA启动”按钮,即可实现“一键式”冲渣。

系统将按照以下顺序启动:启动转鼓皮带机→启动脱水转鼓→启动压缩空气吹扫阀→启动再循环水路→打开粒化箱对应阀门→启动粒化水路(包括粒化泵及泵后阀门)→启动冷却水路(包括冷却泵及泵后阀门)→根据温度需要决定是否开启冷却塔,由此形成一个闭路循环系统。

出渣结束后,点击“INBA停止”按钮即可停止冲渣,再点击“皮带停止”结束整个系统运行。

(1)再循环水路:在脱水转鼓运行之后,即可启动再循环水路。

入口电动阀为常开状态,可以直接开启两台再循环泵。

由再循环泵将热水池底部的细小水渣混合物运送到粒化塔,经过脱水转鼓再次脱水,形成一个小的闭环水回路。

(2)粒化水路:粒化泵共有三台,两用一备。

在启动水回路之前,操作人员根据所选择的出渣口来选择粒化箱。

在程序中实现了所选粒化箱对应阀门的自动开关。

如果条件满足,则根据粒化箱所对应上腔管路启动一台粒化泵。

当渣流量大小超过4吨/分钟时,启动对应下腔管路的另一台粒化泵。

第三台泵,即备用泵,应该在前两台粒化泵之间轮换使用。

如果前两台泵中某一台泵出现问题,也可以启动备用泵。

在每台粒化泵启动后打开其对应出口电动阀门。

(3)冷却水路:冷却泵共三台,一台非变频冷却泵和两台变频冷却泵。

当粒化水路启动90s且热水池水位达到3m后,即可以启动冷却水路。

若粒化塔水位低于2m,只需开启一台冷却泵时,要开启一台变频冷却泵;若粒化塔水位高于2m,需要开启两台冷却泵时,则要开启一台非变频冷却泵和一台变频冷却泵。

为了方便控制,程序中将冷却泵分为两组,冷却泵一组包括非变频冷却泵1和变频冷却泵2,冷却泵二组包括非变频冷却泵1和变频冷却泵3。

在系统自动运行时,操作人员可在启动系统之前选择要用的冷却泵组,系统则可以按照顺序启动冷却泵,接着打开相应的出口电动阀门。

(4)冷却塔:如果环境温度大于10℃,或出口水温高于40℃,则在冷却水路启动后,自动开启冷却塔,来自热水池的水和冷凝回水从上部管路流入冷却塔,冷却后流入冷水池。

如果环境温度低于10℃,并且出口水温低于40℃,则在冷却水路启动后,自动开启冷却塔下部管路电动阀,来自热水池的水及冷凝回水从下部管路直接流入冷却塔下部的冷水池,无需开启冷却塔冷却。

3.技术创新点3.1皮带自动控制由于本系统皮带较多,而皮带拉绳、跑偏等故障信号容易引起皮带停机,在系统全自动时,皮带的一些停机信号会导致整个INBA系统全停,而影响系统冲渣,故要完善系统全自动时的工艺。

为了降低系统自动运行时的停机率,程序中将系统在全自动情况下的控制分为皮带自动和INBA自动两部分,避免由于皮带故障而导致整个系统停止,特别是转鼓停机的情况,造成渣子堵转鼓的现象。

3.2冷却泵变频调速技术变频冷却泵通过变频输出转速,若是人为调速,在设定速度和控制水位平衡上不好把握,若调节不当,会严重影响冲渣质量。

所以,操作工除了可以在画面手动设定变频速度外,还可以将画面上“速度手/自动”按钮切换为自动模式,程序中要利用的PI1功能块,通过PID调节来控制变频冷却泵,根据实际水位和平衡水位之间的差距来输出变频速度,实现变频冷却泵的自动调速,以此来保持热水池水位平衡。

其中要在调试时根据现场实际,填写增益,积分时间等重要参数。

3.3冷凝系统自动控制由于冷凝水路的运行并不影响INBA主循环的控制,故为了完善工艺,特将冷凝系统单独控制。

程序中同样实现了冷凝系统的“一键式”操作。

操作员可以根据现场需要,在不影响INBA主系统运行的情况下,随时启停冷凝系统。

3.4转鼓自动调速技术3.4.1转鼓速度控制原理在自动情况下,脱水转鼓以最小转速0.2 rpm启动,运转1min后,由PLC 自动控制其转速。

在正常运行期间,转鼓速度控制主要依靠PW公司提供的经验数据做出的转鼓转矩—速度、液位—速度控制模型,系统根据转鼓转矩和转鼓液位共同控制转鼓转速。

PLC根据储存在其内部的三条曲线模型计算出最佳的转鼓转速,实现转鼓自动调速。

(1)第一条曲线是转鼓转速与负荷转矩的关系,将测得的转矩值每0.25s 采样一次,并且以相同的频率取转矩平均值M,如图1所示。

(2)第二条曲线是与转鼓转速与转鼓液位的关系,程序中需要表示出转速与转鼓液位的分段函数,如图2所示。

以上两条曲线叠加,即将与转鼓液位成函数关系的速度值加到由第一条曲线计算出的速度值上,系统自动计算出新的转鼓转速,即液位参与速度控制后的转鼓转速n,该转速值由PLC输出给变频器,直接控制转鼓的实际转速。

(3)第三条曲线是转鼓转速与空转矩的关系。

当装置在以转鼓最小转速0.2rpm且只有水的情况下运转时,读取整个转动一周的转矩值,每5秒钟记录一次,然后取平均值,得到空转矩M0,该值在后面的渣流量计算中将会用到。

如图1中空载曲线所示。

3.4.2转速自动控制的实现要实现上面介绍的转鼓速度的自动控制,我们需要利用程序软件中的功能块LOOKUP_TABLE1,其作用是使特性曲线线性化,将转速和负荷转矩的抛物线关系表示出。

转速与液位的分段函数则用程序中的四则运算功能块表示,将转速与负荷转矩、转速与液位的函数曲线进行叠加,来实现脱水转鼓自动调速。

在PW公司所提供的经验数据中,转鼓达到最大速度1.2 rpm时,对应的转鼓转矩为193Nm,若超过此转矩,说明渣量过大,为防止超出转鼓的承载能力,需要分流炉渣,以防粒化渣堵塞转鼓。

4.“一键式”INBA冲渣的优点“一键式”INBA冲渣系统由粒化系统和脱水系统组成。

与老INBA法相比,此法多了一套用来去除冲制水渣时产生的蒸汽及SO2和H2S的措施——冷凝系统(主要由冷却塔、冷凝泵、冷凝塔、缓冲罐、冷凝回水泵及相关管道组成)。

新INBA工艺解决了冲制熔渣时产生的大量有害蒸汽对环境的污染,环保条件得到了很大的改善;而且回收利用蒸汽,使得水系统循环使用,节约了能源。

新INBA系统的主要优点:(1)体积小,用地少;(2)具有连续粒化和脱水功能;(3)无活动部件;(4)维修量少;(5)无爆炸危险,安全性能高;(6)通过电机带动的转矩测量瞬间渣量;(7)对污染进行全面控制,减少硫的排放;(8)高可靠性,高运转率。

5.应用效果“一键式”IN BA冲渣自动控制系统自2010年3月投入运行以来,表现出良好的适用性、稳定性、安全性、可靠性,自动化设备一直连续零故障运行。

转鼓自动调速技术使用效果良好,转鼓的利用率由原来的不到60%提高到了90%以上,并且提高了INBA系统运行的稳定性与安全性,生产趋于稳定,粒化作业率提高,发挥了INBA系统可连续粒化和脱水、可自动调节脱水转速并连续测得炉渣量以及环保的优势,达到了预期目的,取得了良好的效果。

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