PVC封边条产品色差改善报告

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上期工作完成情况
项目
1 11月份试产杜邦钛白粉
P
D
C
A
完成情况
试产2批次,5款颜色后无异 常,目前已有部分白色订单 订单用杜邦钛白粉,生产无 异常。
11月份合计生产290批次,其 中230批次安排在白班生产, 占总生产83%, 11月份合计有4批次素色颗粒 色差,直接在挤出时加色粉 调色后颜色OK 全员参与,人人清楚色差问 题点
PVC封边条素色色差 改善小组 课题改善报告
报告人: x文新 报告日期:2015年 01月 23日
P
D
C
A
主 题
素色色差问题
1、素色产品退货较多,尤其色差问题最多,影响公司形象,带来成本损失。 2、因为素色色差造成素色产品质量不稳定,客户不接受,素色产品占总销售 比例过低。
选 题 理 由
(文字说 明+表格或 图片)
残 留 问 题
本次课题改善活动已进入尾声,素色色差标准化建立操作模式有待完善。
教育训练时数统计
上课日期
上课时间
上课地点
课程名称 寻找问题频繁发生点, 研讨解决方案及预防 措施 素色色差课题改善, 组织架构图建立
上课人 数
总小时数 【时间*人数】
2014年8月24日
2H
办公楼一楼会议 室
19人
2014年9月5日
抽样检查 SP素色批次多 检验频率过低,未 及时发现色差不良 基料部颜色标准与 挤出部标准不一致, 导致标准不统一 基料配方调整 来料批次不稳定
素 色 色 差
打粉冷却温度过高,长时间储存导致变黄
颗粒料留样压片检查, 确认是否与样板数据一致


改善措施(可多页)
P
D
C
A
序号
主要原因
员工品质意识不够高 员工操作技术不够熟练
总计: RMB********元/年
残留问题/活动感言
P
D
C
A
活 动 感 言
自2014年9月份,我主导的素色色差课题改善,小组成立以来,是个充满 期待的过程,我们制定目标,以围绕着目标,坚持不懈地寻找问题的频繁发 生点,多次组织例会研讨问题,解决问题,以及预防对策,自课题改善工作 以来,以每月素色色差,退货率逐步下降的趋式,足以证明进行课题改善的 重要性,是我们生产工作中的一把利剑,所向披靡,在本次课题改善活动中 ,让我享受到工作中的乐趣,也感受到前所未有的工作压力,使我在学习中 快乐成长,我将以围绕着目标,结果必将达成的行动,课题改善将一直持续 下去。
C
A
素色产品退货色差不良率 0.7 % 目标:素色不良1% 计算公式:(素色产品退货总色差不良批次/总素色产品批次的比例,同一颜色不同规格视为一批)
上期工作完成情况
项目
1
所有白色素色产品打粉,必须卸搅拌机叶片后全面 清理搅拌桶 本批次来料原料对比上批次来料原料,确认底色是 否有变化(来料检验) 所有颜色数据建立档案标准,用分色仪进行测试记 录 打粉冷却温度过高,长时间储存导致变黄,现设定 冷却温度40℃以下 基料配方调整后需试产2次以上,确认OK后方可生 产大货。
辅导员 组 组 组 组 组 组 组 员 员 员 员 员 员 员
活动计划
项目 问题点筛选及选定主题 组团及活动计划 现况解析/目标设定 P 月份 9 月份 10
P
D
C
A
11
1
责任人
要因分析
要因筛选 要因证实 对策拟定 对策筛选
D
C
对策实施
效果确认 标准化
A
检讨及下期活动选定 资料整理及发表
P 要因分析
未完成原因说明:
下期工作计划
P
D
C
A
项目
目标/结果
责任人
完成时间
1
设定11月份工作计划
素色退货不良率降 到2%

11月30日
2
11月28日前对员工进行一次生产技能及如何避 免素色色差问题点知识培训
全员参与,人人清 楚色差问题点

11月30日
资源需求及协助:
上期工作展示
项目
设定11月份工作计划,素色退货不良率降到2%
P
责任人 完成情况
D
C
A
完成时间
10月30日
10月份2搅拌机累计清理叶 片18次 每周2次PVC粉来料由x昌测 试检验OK后收货,品质状况 详见《来料检验报告》 本月完成30个客户,合计 180款颜色档案建立 A/B班领班每隔一个小时抽 查冷却情况一次
2
10月30日
3
10月30日
4
10月30日
5
本月无更改新配方案例
责任人 完成时间
罗爱振 11月25日后 持续跟进
2
光线改变导致素色色差
谢俊峰
12月30日
3
已出料颗粒色差 11月29日前对员工进行了一次生产技能及如何避免 素色色差问题点知识培训
谢俊峰
12月30日
4
谢俊峰
11月29日
未完成原因说明:
下期工作计划
P
D
C
A
项目
1 12月份素色产品退货状况数据统计、分析
1H
生产二楼会议室
9人
2014年10月20日
1H
生产二楼会议室
10月份课题改善工作 报告会议,11月份的 工作计划
执行改善措施状况汇 报、研讨
6人
2014年11月15日
1H
生产二楼会议室
7人
2014年12月6日
1H
生产二楼会议室
标准化操作模式建立
8人
重新补货
12月25日
6
美格利生 SP9287色差退货 1400米
重新补货
12月25日
未完成原因说明:
P 有形成果→达成率与效益换算
D
C
A
有形成果
降低/节省
计算公式
改善后素色产品 平均每月退货率
降低
改善前(7.8.9)3个月平均退货率5.36%,11.6批次。 改善后(10.11.12)3个月平均退货率1.69%,3.6批次。 降低:3.69%,8批次
现状值
目标值
素色产品退货色差平均不良率 6%
素色产品退货色差不良率 1%
组织架构
改善小组名: No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 职 组 称 长 姓 X文新 X顾问 X俊峰 X爱振 X昌 X小清 X宗雷 X发军 肖x华 名 服务年资 学历 组长 辅导工作 数据收集、基料改善推进;负责会议纪律 挤出过程色差控制;负责会议召集 改善报告PPT的制作,原材料控制 基料素色质量跟踪,会议记录 挤出过程色差控制 基料色差控制 挤出过程色差控制 活动期限: 工作分配
P
D
C
A
完成情况
截至11月25日合计 素色退货2批次
责任人
完成时间
11月30日
1
美格利生,SP9278 14000米,表面易刮花
表面过UV处理OK,后 续调整配方,已实 施。
挤出改变挤出机参 数设置、挤出模具 修理。 本月ABS原料更换后 由原来的台化ABS调 整为LG ABS原料, 经三次试产后无异 常,目前已有部分 ABS订单订单用新原 材料投产,无异常。
改善对策 定期对员工安全技能培训 ,提高员工品质意识 所有SP白色打粉,必须卸搅拌机叶片,全面清 理搅拌机 本批次来料对比上批次来料颜色,确认是否变 化 所有颜色用电脑分色仪数据建档立标准 1、建立实际生产操作中每道工序颜色变化规律 性 2、生产抽粒时,SP统一调整机台生产参数, 降低温度5~8度,并做好每批次生产记录 3、生产出来的产品和客户样品对不上时,通知 基料部配色员,加色粉生产并要求基料部做好 记录,保证下次生产颜色标准
完成时间
责任人
1
9.30
2
打粉搅拌桶清理
9.15
3
来料检验
9.15
4
数据标准
9.30
5
SP 颜色变化徽调
Fra Baidu bibliotek
9.30
改善措施(可多页)
序号 主要原因 改善对策 完成时间 责任人
6
SP素色多批次
SP白色颗粒用统一搅拌方式处理(因素色 料生产时,有人工,机台或批次色差等,不 稳定综合因素,导致颜色变化)
9.30
目标/结果
素色退货不良率维 持在1%以下
责任人
完成时间
12月30日
资源需求及协助:
上期(10/11/12月份)工作成绩展示(文字+图表)
P
D
C
A
12月份素色产品退货色差不良率 1.09% 目标:素色不良1% 计算公式:(素色产品退货总色差不良批次/总素色产品批次的比例,同一颜色不同规格视为一批)
上期工作完成情况(12月1日-30日)
责任人
完成时间
10月30日
未完成原因说明:
下期工作计划
P
D
C
A
项目
1 11月份素色产品退货状况数据统计、分析
目标/结果
素色退货不良率降 到2%
责任人
完成时间
11月30日
2
11月28日前对员工进行一次生产技能及如何避 免素色色差问题点知识培训
全员参与,人人清 楚色差问题点
11月30日
资源需求及协助:
项目
1 11月份开始试产的杜邦钛白粉 所有颜色数据建立档案标准,用分色仪进行测试记 录 龙洋木业 SP1549 色差退货 800米
P
D
C
A
完成情况
12月份已经正式投产使用无 异常。 截至12月20日已全部完客户 颜色档案建立 重新补货
责任人 完成时间
12月1日
3
12月20日
4
12月28日
5
优越豪庭 SP1846 色差退货 5400米
现况调查与分析(文字+图表)
P
D
C
A
素色产品退货色差不良率 6% 计算公式:(素色产品退货总色差不良批次/总素色产品批次的比例,同一颜色不同规格视为一批)
P
D
C
A
目标设定(图示)
素色产品退货色差不良率 1% 计算公式: 素色产品退货总色差不良批次 / 总素色产品出货批次的比例(注:同一颜色不同规格视为一批)
D
C
A

表面亮度 与压纹影响 抽粒机参数调整 同批次料不同 规格不同机台 挤出机没清理干净,加 过滤网,时有时无 抽粒机换色 清理不干净 标准存放与使用 不受控制,导致 标准变异 磅色粉不够精准,色粉磅错

来料检验 员工操作技术不够熟练 员工品质意识不够高 换颜色时搅拌桶未清理干净
SP颜色变化徽调 光线改变造成 对色误判(夜班) 标准样品过多,每次生产 时的留样作为下次生产 的标准,导致多批 次后,色差变化
11月30日
百利文仪 ABS SP1615 退货400米表面线条,光 亮度不够
11月30日
2
基料配方调整后需试产2次以上,确认OK后方 可生产大货。

11月15日后持续 跟进
上期工作完成情况
项目
3 所有颜色数据建立档案标准,用分色仪进行测试记 录
P
D
C
A
完成情况
截至11月23日已完成ABS 20 款新颜色,PVC 完成143款 新颜色之电子档案整理记录
10月30日
7
对照客户样品与上批次留样生产,对已出料颗粒在 挤出时出现色差,直接添加色粉作出调色纠错。
10月30日
8
素色产品固定机台生产(按型号定机、定人生产)

10月30日
9
挤出生产时检验样品取样要取:首件、中件、 未件三件颜色需保持一致。

每款素色产品质正常检验外, 对首件、中件、未件要求必 10月30日 须由领班及以上人员确认ok 后方可生产

未完成原因说明:
上期工作完成情况
项目
光线改变导致对色误判,素色产品安排在白班对色 生产
P
责任人 完成情况
D
C
A
完成时间
6
10月份生产素色颗粒210批, 其中白班生产160批次, 76%以上在白班生产,夜班 生产的也是安排在白班调好 颜色 10月份有5批次加色粉调试 生产ok,无异常 挤出车间固定由3#,7#机生 产素色产品,A/B人员固定
SP定机台生产素色产品,并做记录,方便 下次生产 7
同批次料不同 规格不同机台
9.15
生产素色产品时,一定要标准样板和上次生 产留样一起对比颜色,保证生产出来的产品 合格
9.15
8
抽样检查
挤出首件、中件、末件做样品检查,保 证颜色一致
9.15
上期(9/10/11月份)工作成绩展示(文字+图表)
P
D
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