甲醇制烯烃技术报告(非常好)

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1 甲醇制烯烃

1.1 工艺技术方案的选择

1.1.1 甲醇制烯烃工艺技术

1.1.1.1 原料路线确定的原则和依据

甲醇制乙烯、丙烯等低碳烯烃(Methanol-to-Olefin,简称MTO)是最有希望替代石脑油为原料制烯烃的工艺路线,目前工艺技术开发已趋于成熟。该技术的工业化,开辟了由煤炭或天然气经气化生产基础有机化工原料的新工艺路线,有利于改变传统煤化工的产品格局,是实现煤化工向石油化工延伸发展的有效途径。

甲醇制烯烃的反应比较复杂,在高选择性催化剂上,MTO主要发生如下放热反应:

2CH3OH CH3OCH3+H2O

12CH3OH C2H4+ 2C3H6+ C4H8+12H2O

6CH3OCH3C2H4+ 2C3H6+ C4H8+6H2O

本项目采用煤炭气化制甲醇,甲醇制烯烃的生产路线。

1.1.1.2 国内、外工艺技术概况

(1) 国外工艺技术概况

二十世纪八十年代初,美国美孚(Mobil)公司在研究采用沸石催化剂利用甲醇制汽油(MTG)工艺的过程中发现并发展甲醇制烯烃(MTO)工艺。Mobil对反应机理进行了细致的研究,优化催化剂,合成了针对MTO和MTG反应的新型沸石催化剂ZSM-5。Mobil基于流化床的工艺示范装置自1982年底运行至1985年末,成功地证明了流化床反应系统可以应用于MTG和MTO过程。

Mobil甲醇制汽油技术的成功开发推动了甲醇制烯烃(MTO)、甲醇制丙烯(MTP)等工艺的开发。目前,国外的工艺技术中,由※※※※/※※※※公司共同开发的MTO 工艺、由Lurgi公司开发的MTP工艺最具有产业化前景。

1986年UCC发现采用SAPO-34(磷酸硅铝分子筛)可以有效地将甲醇转化为低碳烯烃,而后UCC将相关技术转让给了※※※※公司。1992年※※※※和Norsk※※※※合作开发了以多孔性MTO-100(主要活性组分为SAPO-34)为催化剂的※※※※/※※※※工艺,MTO-100催化剂具有更好稳定性和耐磨性。

1995年※※※※/※※※※公司在挪威建成了一套甲醇加工能力为0.75-1t/d的中试装置。※※※※/※※※※中试装置使用流化床反应器,并配一台流化床再生器,采用自欧洲市场购买的AA级甲醇为原料,在0.1-0.3MPa(G)压力和400~450℃温度条件下,采用以磷酸铝分子筛SAPO-34为主要成分的MTO-100型催化剂,在连续运转期间,甲醇转化率始终大于99.8%,乙烯和丙烯收率达到约80%。根据操作条件的不同,乙烯/丙烯可以在0.75-1.5之间调整,乙烯和丙烯产品可以达到聚合级。

低碳烯烃合成的关键技术是催化剂,20世纪80年代多使用ZSM-5及其改性产品,90年代以来,则倾向于磷酸硅铝分子筛(SAPO),尤其是具有强选择性和活性的8环通道的小孔SAPO-34倍受青睐。※※※※公司推荐采用的催化剂是MTO-100催化剂,目前已经完成了MTO-100催化剂的扩大研究和测试,包括甲醇转化率、选择性、结焦、再生能力和长期稳定性。同时也完成了商业化催化剂生产试验,在中试装置中经过数百次反应-再生循环,性能非常稳定,验证了商业化规模催化剂的强度和耐磨性可以达到预期目标,催化剂的物理强度和耐磨性超过FCC催化剂。但MTO-100催化剂的价格较为昂贵,催化剂的寿命、选择性、耐磨性还有待于工业化的实践考验。

※※※※公司作为世界上最早的流化催化裂化技术专利商,在FCC领域和工程放大方面有着丰富的经验,MTO的反应、再生苛刻度均比FCC低,设备风险在可控范围内。在MTO工艺方面,针对不同空速进行了很多试验,催化剂的选择性很强,实验结果表明空速对反应不是敏感参数。流化床反应器在控制反应区的密度和空速调节上具有优势,因此设计的把握性更大。轻烯烃回收部分与管式炉裂解制乙烯的分离流程基本相同,由于MTO工艺生成气中的甲烷、氢气和杂质含量要比轻油管式炉裂解生产乙烯工艺少得多,流程更简化。因此,从工艺流程来看,MTO工艺工业化有很多成熟的经验可以借鉴,工业化的把握较大。

※※※※石化在比利时Feluy建设的10吨甲醇/天的MTO示范装置(包括OCP 单元)计划于2009年开车。新加坡的欧洲化学公司正在尼日利亚建设1万吨甲醇/天的MTO装置(包括OCP单元),目前已完成基础设计。

(2) 国内工艺技术概况

我国MTO工艺及催化剂的开发也有相当长的时间,中科院※※※※※※※※在20世纪80年代初开展MTO研究工作(该技术现简称为DMTO)。上世纪八十年代完成了1.0吨/天(甲醇进料)中试,采用中孔ZSM-5沸石催化剂,固定床反应器,其结果达到同期国际先进水平。

20世纪90年代初开发了合成气经二甲醚制低碳烯烃的工艺路线(SDTO工艺),

于1995年完成了中试装置的实验研究。SDTO工艺包括2个阶段:第一阶段是在固定床中将合成气转化为二甲醚,采用金属酸双功能催化剂,连续平稳操作1000h,二甲醚选择性95%,CO单程转化率75%-78%。第二阶段采用上流密相流化床反应器将二甲醚转化成低碳烯烃,日处理当量甲醇0.08-0.15吨(进料是二甲醚时,折算成甲醇的量),甲醇转化率始终大于98%,乙烯和丙烯收率达到81%。催化剂为基于SAPO-34的DO123催化剂。催化剂连续经历1500次左右的反应再生操作,反应性能未见明显变化,催化剂损耗与工业用流化催化裂化催化剂时相当。

2004年8月,※※※※※※※※与陕西新兴煤化工科技发展有限责任公司(现更名为新兴能源科技有限公司)、中国石化集团洛阳石油化工工程公司三方合作,启动建设世界上第一套万吨级工业性试验装置。※※※※化物所提供DMTO催化剂制备技术,并提供实验室阶段得到的工艺数据,中石化洛阳石化工程公司承担DMTO 示范装置的工程设计工作,陕西新兴煤化工科技发展有限责任公司承担施工建设管理、投料运行和维护技术支持。

该试验装置的规模为50吨/天甲醇进料,建设方案仅为反应部分,不包括压缩、净化和产品气体分离部分。该装置于2005年7月完成试验装置的建设、安装工作,2005年底完成了试验设备的调试工作。2006年2月20日试验装置一次投料试车成功,经过2月21日~3月2日,4月21日~5月20日两个阶段,累计运行1102小时的工艺条件试验后,于2006年6月17日~20日中国石油化工协会组织相关单位和专家对该工业试验装置进行了72小时现场考核表明,试验装置运行平稳,达到设计预定的参数和目标,能够满足反应-再生系统温度、压力、循环量、取热和烧焦的要求,催化剂物化指标和粒度分布数据合理,水热稳定性良好,可满足大型化流化床工业装置的要求。甲醇转化率近100%,乙烯+丙烯收率约为80%,乙烯/丙烯的比率在0.8-1.2范围内可调。但也存在催化剂损失大等问题。2006年8月,国家有关部门组织的技术鉴定专家组一致认为:甲醇制烯烃工业性试验取得了重大突破性进展,各项指标已达到世界领先水平。同时,※※※※※※※※进行了DMTO专用催化剂的工业放大,2008年,年产2000吨的DMTO催化剂的商业化生产装置开工。可以保证为MTO商业化装置连续供应催化剂。

DMTO技术的第一个商业化应用是※※※※煤化工项目,该项目于2006年12月获得国家发改委批准,目前采用DMTO技术的60万吨/年甲醇制烯烃装置进展顺利,正处于详细设计和建设阶段,计划于2010年开工。此外,一些大型能源企业计划采用DMTO技术,正在积极争取国家核准。

1.1.2 利用C4+增产丙烯技术

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