FANUC系统维修200例
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序号故障现象故障分析故障产生原因排除方法
系统
型号
1CRT无显示查CRT、显示电路、主控板主控板故障更换主控板3
2CRT无显示,操
作面板上所有指
示灯均不亮
查稳压电源,无±5V输出,
查三端稳压器7805,提升
电源管
稳压电源内2SA770关损坏更换电源管7
3CRT光标无显示查CRT板光标电路不正常更换移位寄存器74LS1663
4CRT无显示查CRT板的I/O信号,主
板到CRT板的I/O信号
主板地址总线不正常更换主板上的地址锁存器E393
5CRT无显示查CRT板及系统主板RAM片选信号没输出更换主板D36的74LS32芯片3
6CRT显示:NOT
READY
从PLC查输入条件,查其
余外围条件
A14(换刀到位检测)继电
器线圈一端对地短接
排除短接3T-F
7CRT显示晃动将MDI/CRT板与主机、连
接器断开,查6845水平同
步器信号,查+5V电源
+5V电源坏修电源6MB
8CRT画面不能翻
转
查主板,报警参数变化
输入特殊9000-9031号进行调
整
10TF
9通电后CRT出现
伺服01报警
查变压器接线、I/O电压;
查伺服系统接线、热继电
器的设定;查伺服单元短
路杆的设定
伺服单元短路棒设定错误
将带变压器过热开关的伺服单
元上的S20短路棒拔下来
3M-F
10通电后,X、Z轴
电机抖动,噪声
极大
查机械齿轮,查速度控制
单元指令脉冲输出,查伺
服板
机床生产厂把X、Z轴动力
线有一根互相接错
更换接线3MA
11Y向坐标抖动查:系统位置环,速度增
益;可控硅电路;坐标平
衡;测速机
位置检测装置调整定、滑尺6M
12主轴严重噪声,
最初间隙做响,
后来剧烈震动,
主轴转速骤升骤
降
查:主轴伺服电机的连接
插头;伺服电路某相,主
轴电机本身;输出脉冲波;
主轴伺服系统的波形整理
电路
时钟集成块7555自然损坏换新时钟集成块6MB
13机床振动,Y轴
强振,401#报警
查电源相序、伺服板频率
开关
机床移动后,生产厂家把
电源与各伺服单元相序搞
错
调整相关相序6M
14X向坐标抖动查:系统位置环、速度环
增益,可控硅电路,坐标
平衡,测速机,伺服驱动
电机,机械传动
轴承更换轴承7CM
15X轴在运动中振
动,快速尤为明
显,加速、减速
停止时更严重
查:电机及反馈装置的连
线;更换伺服驱动装置(仍
故障);测电机电流、电压
(正常);测量测速机反馈
电流、电压,发现电压波
测速机中转子换向片间被
碳粉严重短路,造成反馈
异常
清洗碳粉7
纹过大而且非正常波纹
16在运行程序时,
机床突然停止运
动,并瞬间报警
反复操作,查报警原因
接触不良,+LX信号瞬间消
失
调整紧固该信号插头3TA
17换刀停止,出现
99号报警
查刀具对准主轴锥孔情况
定程器检测开关松动,计
算机检测不到刀具上升的
高度
重新固定定程器检测开关3MC
18机床工作台不能
动作
控制液压阀的线路板中一
只固态继电器损坏
外电源10500V变压器断了
一相保险丝,变成单相
把控制线路板上没有用上功能
的另一固态继电器拆下换上
6M
19机床工作台不能
动作
查控制控制液压阀的固态
继电器正常,但液压阀指
示灯不亮,手推液压阀芯,
工作台可动
液压阀内的小线路板虚焊
拆开液压阀,取出小线路板焊
好
6M
20机械手不能动突然停电前,机械手换刀
指令已读入,因停电,机
械手没有执行动作,当外
电源恢复供电后,换刀指
令未复位
外电源突然停电
人为的把控制机械手的液压阀
芯推向机械手的正常方向
6M
21主轴不制动,执
行制动功能时主
轴振动
查制动电路,检主轴控制
装置
元器件损坏更换元器件6MB
22变频控制器不工
作
查NC故障,PLC接口故障,
变频控制器本身故障
PLC接口故障,导致失电修PLC接口17#板6TB
23数控柜不能启动合ZK总开关,其他各部均
正常
ZK总开关中电流继电器有
一相烧坏
修继电器6M
24未达参考点,发
生超程,间断发
生
查参数是否正确,检查超
程限位开关
切削液渗进限位开关;操
作者保养机床时动了限位
开关
修限位开关,将行程限位的参
数改为较大值,将机床开往参
考点,压限位开关,再改回原
设定参数
3MC
3MA
25工作台Y向回参
考点无快速或无
减速过程;有时
Y轴运动到行程
范围中心部位却
发出超程报警
查限位参数及外围电路部
分
Y轴限位组合开关有问题,
连线及触点等腐蚀生锈、
断线
清理限位开关3M
26系统无报警,Y
轴原点复归完不
成,执行到某一
程序段尾时,程
序停顿,下一程
序段不执行
查各部位信号,查外围环
境
系统过热降温6MB
27Z轴不能回零分析回零原理及方式Z轴的低速运动性能下降调整驱动系统6M
28程序运行时,刀
台往前冲,至超
程报警
查CNC系统,查编程编程错误有一个程序少了一个小数点6T-C