FANUC系统维修200例

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序号故障现象故障分析故障产生原因排除方法

系统

型号

1CRT无显示查CRT、显示电路、主控板主控板故障更换主控板3

2CRT无显示,操

作面板上所有指

示灯均不亮

查稳压电源,无±5V输出,

查三端稳压器7805,提升

电源管

稳压电源内2SA770关损坏更换电源管7

3CRT光标无显示查CRT板光标电路不正常更换移位寄存器74LS1663

4CRT无显示查CRT板的I/O信号,主

板到CRT板的I/O信号

主板地址总线不正常更换主板上的地址锁存器E393

5CRT无显示查CRT板及系统主板RAM片选信号没输出更换主板D36的74LS32芯片3

6CRT显示:NOT

READY

从PLC查输入条件,查其

余外围条件

A14(换刀到位检测)继电

器线圈一端对地短接

排除短接3T-F

7CRT显示晃动将MDI/CRT板与主机、连

接器断开,查6845水平同

步器信号,查+5V电源

+5V电源坏修电源6MB

8CRT画面不能翻

查主板,报警参数变化

输入特殊9000-9031号进行调

10TF

9通电后CRT出现

伺服01报警

查变压器接线、I/O电压;

查伺服系统接线、热继电

器的设定;查伺服单元短

路杆的设定

伺服单元短路棒设定错误

将带变压器过热开关的伺服单

元上的S20短路棒拔下来

3M-F

10通电后,X、Z轴

电机抖动,噪声

极大

查机械齿轮,查速度控制

单元指令脉冲输出,查伺

服板

机床生产厂把X、Z轴动力

线有一根互相接错

更换接线3MA

11Y向坐标抖动查:系统位置环,速度增

益;可控硅电路;坐标平

衡;测速机

位置检测装置调整定、滑尺6M

12主轴严重噪声,

最初间隙做响,

后来剧烈震动,

主轴转速骤升骤

查:主轴伺服电机的连接

插头;伺服电路某相,主

轴电机本身;输出脉冲波;

主轴伺服系统的波形整理

电路

时钟集成块7555自然损坏换新时钟集成块6MB

13机床振动,Y轴

强振,401#报警

查电源相序、伺服板频率

开关

机床移动后,生产厂家把

电源与各伺服单元相序搞

调整相关相序6M

14X向坐标抖动查:系统位置环、速度环

增益,可控硅电路,坐标

平衡,测速机,伺服驱动

电机,机械传动

轴承更换轴承7CM

15X轴在运动中振

动,快速尤为明

显,加速、减速

停止时更严重

查:电机及反馈装置的连

线;更换伺服驱动装置(仍

故障);测电机电流、电压

(正常);测量测速机反馈

电流、电压,发现电压波

测速机中转子换向片间被

碳粉严重短路,造成反馈

异常

清洗碳粉7

纹过大而且非正常波纹

16在运行程序时,

机床突然停止运

动,并瞬间报警

反复操作,查报警原因

接触不良,+LX信号瞬间消

调整紧固该信号插头3TA

17换刀停止,出现

99号报警

查刀具对准主轴锥孔情况

定程器检测开关松动,计

算机检测不到刀具上升的

高度

重新固定定程器检测开关3MC

18机床工作台不能

动作

控制液压阀的线路板中一

只固态继电器损坏

外电源10500V变压器断了

一相保险丝,变成单相

把控制线路板上没有用上功能

的另一固态继电器拆下换上

6M

19机床工作台不能

动作

查控制控制液压阀的固态

继电器正常,但液压阀指

示灯不亮,手推液压阀芯,

工作台可动

液压阀内的小线路板虚焊

拆开液压阀,取出小线路板焊

6M

20机械手不能动突然停电前,机械手换刀

指令已读入,因停电,机

械手没有执行动作,当外

电源恢复供电后,换刀指

令未复位

外电源突然停电

人为的把控制机械手的液压阀

芯推向机械手的正常方向

6M

21主轴不制动,执

行制动功能时主

轴振动

查制动电路,检主轴控制

装置

元器件损坏更换元器件6MB

22变频控制器不工

查NC故障,PLC接口故障,

变频控制器本身故障

PLC接口故障,导致失电修PLC接口17#板6TB

23数控柜不能启动合ZK总开关,其他各部均

正常

ZK总开关中电流继电器有

一相烧坏

修继电器6M

24未达参考点,发

生超程,间断发

查参数是否正确,检查超

程限位开关

切削液渗进限位开关;操

作者保养机床时动了限位

开关

修限位开关,将行程限位的参

数改为较大值,将机床开往参

考点,压限位开关,再改回原

设定参数

3MC

3MA

25工作台Y向回参

考点无快速或无

减速过程;有时

Y轴运动到行程

范围中心部位却

发出超程报警

查限位参数及外围电路部

Y轴限位组合开关有问题,

连线及触点等腐蚀生锈、

断线

清理限位开关3M

26系统无报警,Y

轴原点复归完不

成,执行到某一

程序段尾时,程

序停顿,下一程

序段不执行

查各部位信号,查外围环

系统过热降温6MB

27Z轴不能回零分析回零原理及方式Z轴的低速运动性能下降调整驱动系统6M

28程序运行时,刀

台往前冲,至超

程报警

查CNC系统,查编程编程错误有一个程序少了一个小数点6T-C

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