三次采油试验与评价

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岩芯孔隙度6.8-18.3%,平均为15.1%,孔喉直径均值为9.06μm,排驱压力0.12MPa,中值压力
0.25Mpa。空气渗透率4.12-45.3×10-3μm2,平均为18.3×10-3μm2,根据地层测试资料计算,
有效渗透率为7.23×10-3μm2,储层物性较差,为中孔低渗储层。渗透率级差大,最大为210,
口油井取得降水增油的效果,如99年7月将注水井莫25-4井停注进行观察,莫25-10井效果明显,
表现为含水下降,产油量上升,阶段累积增油218t;莫25-1井2000年3月停注,-2井见到较好
的增油效果,阶段增油1195t。随着水井恢复注水,含水迅速上升,说明地下确实存在水流通
道,而通过可动凝胶调驱是可以将这部分剩余油驱出的。
三次采油试验与评价
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目录
一、油藏概况 二、剩余油分布规律 三、可动凝胶调驱试验井组选择 四、方案设计 五、现场实施及初步效果评价 六、认识与建议
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(一)地质特征
莫25断块构造 井位图
25-13
25-12 25-7
25-8
25-9 25-5
25-4 25-10
25-3 25-11
最小8.7,平均59.5,突进系数最大4.94,最小1.79,平均3.31,反映非均质性强。
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3、流体特征
莫25断块地面原油密度0.8568g/cm3,地面原油粘度13.44mPa.s,凝固点35℃, 含腊20.5%,胶质沥青质含量12%,原油性质较好。
本区地层水矿化度较高为16605-21485mg/l,Cl-为7285-11654mg/l,水型为NaHCO3, 说明该区具有较好的封闭环境,原油保存条件较好。
断块砂体在平面上分布不均匀,由于岩性因素控制,在莫25-13井,油层厚度达31.6m, —特—征储。层物性较差,非均质性强 其次受构造因素控制的次高点在莫25-2井,油层厚度27m,向四周逐渐变薄,总体变化趋势是
断块内只有一口取芯井莫25井,取芯井段3408.8m-3415.0m,进尺18.65m,收获率95.49%, 自西南向北东方向变薄。 含油芯长5.23m。岩性以细砂岩为主,胶结物主要有泥质和灰质,胶结类型主要为孔隙式胶结。
——地层平缓
该断块地层较缓,向东南方向抬起,向西北方向
倾伏,倾角约5度,构造高点在莫25-1井东南约80米
编处辑。ppt
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2、储层特征
——纵向上砂体分布集中,具正韵律沉积特征
——平莫面25上断砂块体沙分二布+三受段构为造滨和浅岩湖性相控滩制砂沉积,纵向上分布比较集中,主要在3300m—3418m之 间的118m井段内;从油水井电测曲线来看,沙二+三段砂体总体表现为下好上差的正韵律沉积
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(3)、可动用的剩余油潜力仍集中在主力层。 从以上分析可知,虽然油井生产情况显示主力层水淹严重,但由于注水见效有明显的方
向性,说明即使在主力层,也存在注入水未波及到的区域,也就是存在剩余油分布的区域, 可以通过改变注入水液流方向以提高注入水的波及体积。
如该断块进行的水井停注、降注试验,通过地下压力场的改变,使液流方向改变,已有多
2、注水见效,高产稳产阶段
139、96产年量2月递随减着阶2段5-4和25-1的陆续投注,地层能量得以补充,对应油井均有明显的见效反映,
但含水自也19持98续年上10升月并进且入含产水量上递升减速期度,较针快对,断反块映开油发藏过注程采中矛暴盾露突的出矛。盾,在落实主要产水层和来水方 向的基础上对油藏实施了一系列的调整措施,包括水井的分注、调剖、停注试验,油井卡水、注灰、
4、油藏类型
莫25断块油层分布主要受构造及岩性控制,总的表现为高油低水的油水分布特点, 岩性渐变、尖灭现象较多,为一岩性-构造油藏,据试油资料统计,油水界面约在 3418m左右。
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(二)开发简况
1、弹性开采阶段
1994年12月断块正式投入开发,由 于地层压力梯度大于1.0,投产初期断 块有4口油井为自喷投产,表明油藏有 一定的天然能量,油井全部投产后日产 油峰值129t/d,但递减较快,反映断块 边水能量弱,地层能量衰减快。
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(4)、非主力层一般砂体范围小,储层物性差,注采不完善,储量基数小,即使存在剩余 油也难以动用。
25-2
25 25-6
25-1
1、构造特征
——构造完整
从断块沙三段顶面构造图(图1)上看,断 块构造简单,为两条断层夹持的一个鼻状构造, 一条是位于莫25-1井东南,走向北东向的反向正 断层,另一条是位于断块西侧的走向北北东向的 正断层,断块内一条次生小断层与北北东向大断 层伴生,不影响断块的构造格局,也不影响油水 井的对应连通关系。
再从油水井动态反映证实25-2主要见效方向为25-1,25-10井主要见效方向为25-4井,注入
水基本沿着北东方向渗流。
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(2)、层间矛盾突出,主力层水淹严重,非主力层动用难度大。
根据产吸剖面统计,主力层为4上5-8,是主要的产液层和见水层,目前断块主体的7口油井中 有4口为特高含水,说明主力层水淹严重,而接替层的产能较低,无法实现产量的接替。例如鄚 25-9井99年1月封堵高含水层后,虽然含水得到控制,但接替层为弹性开采,产能低.
补孔等措施,见到了初步效果。但随着主产层水淹状况进一步加剧,油井含水持续上升,并且接替
层物性差、产能低,使得油藏产液量大幅下降,编产辑量pp递t 减加大,稳产形势十分的严峻。
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目录
一、油藏概况
动态分析法
二、剩余油分布规律
水驱历史拟合法
示踪剂监测
三、可动凝胶调驱试验井组选择
四、方案设计
五、现场实施及初步效果评价
六、认识与建议
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(一)动态分析法
(1)油井见效具有明显的方向性,主要是沿北东方向,与控制构造格局的主断层方向基本平行。
例如位于注水井25-1井北东方向的莫 25-6井,在-1井注水后即见到了明显的注水 效果,含水快速上升,至98年底已水淹,氯 根值由原始的11615mg/l降至3475mg/l ,明 显淡化。同样莫25-4井组北东方向的莫25-9 井氯根值也降至400mg/l。莫25井受北东方向 -8井的注水影响,也出现淡化。由此形成了 莫25-9、-6、25三个Cl-低值区。
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