降低6KV厂用电快切装置切换故障率 QC

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降低6KV厂用电快切装置切换故障率

一、小组简介

二、选题理由

为确保#1~3机组安全运行,运行人员每个月要对厂用备用电源定期进行切换试验。6KV厂用电快切装置是6KV厂用电的备自投,其作用是当工作分支断电,备用电源和分支自动投入运行,以保证6KV段上的辅助设备正常运转,保证主体设备不受影响。

2012年以来,公司#1、#2、#3机6kV厂用电快速切换装置,在每个月的运行常规切换后不能自动恢复。这样不仅延长了运行操作票的工作时间,同时对整个厂用电的安全运行也影响重大。

三、现状调查

#1、#2、#3机6kV厂用电快速切换装置每月的常规检查在DCS上操作,设备

置于并联切换模式,分两部分,第一部分是由工作段切换到备用段,第二部分是由备用段切换回工作段。

快切装置在第一步完成后都无法顺利进入第二步的试验工作环节,需要检修人员停装置、拔插件等强行复位后才能消除装置闭锁信号,恢复正常状态,进入第二步的操作。

2012年2-12个月,对3台设备投运试验进行了统计,情况如下:

四、设定目标

1、确定目标值

经过小组全体人员的认真分析及测算,小组把降低6KV厂用电快切装置切换故障率为10%为本次活动的目标值。

2、目标制定依据

根据公司所有自动化设备的运行状况,按照有关自动装置投入率为95%

的考核指标,设定此目标。

五、原因分析

小组成员运用头脑风暴法提出15条原因,通过关联图分析,确定了五个末端因素:

六、确定主要因素

要因确认一:操作人员对设备不熟悉

对运行人员进行了询问,并且查看运行操作票。发现第一步从工作段切换到备用段无异常,第二步有异常,无法进行,是因为保护发闭锁信号,而运行人员对保护原理和运行模式并不清楚。

确定为主要因素

要因确认二:软件运行不稳定

2012年地13次故障中,有10次发有装置闭锁信号,并且无法复归,装置近乎死机状态,DCS上无响应,操作被迫中断。

确定为主要因素

要因确认三:分合闸回路中电阻太小

机组停役后,对3台快切装置逐台测试了绝缘耐压和介质强度,同时对插板进行检查,发现有焦灼点,这表明有电流过大的可能。

确定为主要因素

要因确认四:备用电源设备开关机构不到位

由于设备机组老化问题,备用电源的设备在操作过程中,时有发异常报警信号。对13次故障进行了统计分析,有6次同时有备有电源设备发信。

确定为主要因素

要因确认五:端口接线松动

对端口处进行了细致的检查,发现情况良好,并且运行过程中并无无稳定的现象,每次都只是在操作中才有异常。

确定为非主要因素

七、制定对策

八、对策实施

对策实施一:对有关人员进行技术培训

1、对运行人员进行培训,燃他们了解保护的基本原理及操作中模式选择情况,完善操作步骤,强调要延长第一步和第二步的时间间隔。

2、与运行人员一起进行现场操作的演练,熟悉切换的方式:串联,并联;手动,事故,不正常情况下的不同状况和处理方法。

对策实施二:联系有关厂家与部门配合处理

1、联系快切装置的厂家,对系统不稳定性进行了分析,更换硬盘,软件进行了升级。

2、与公司内的其他班组配合,进行了DCS的联调试验,对整个逻辑回路和硬件回路做了检查,对可能存在的隐患做了处理。

对策实施三、回路中相关元件更换

1、对分合闸回路内的继电器和线圈电阻进行了测试,电阻为85欧姆左右,小于标准电阻值,同时继电器节点有焦灼现象,重新选型后95-100欧姆左右的分合闸线圈;

2、高试对分合闸回路电压分压进行了测试,改造前为100伏左右改造后为85伏左右;

3、回路介质强度测试,其结果为:2000欧(满足要求)

九、效果检查

在六个月的跟踪过程中,装置的切换故障率降到了0.

十、制度巩固措施

虽然六个月的观察期内,装置未发生一次切换故障,但是为了确保快切装置的稳定运行,我们小组还制定了巩固措施,以保证快切装置的切换故障率在今后的长期运行中下降到10%以下:

1、结合设备停役时,对装置进行清扫检查和模拟试验

2、每隔一年更换一次装置电源与输入输出插件

十一、效益检查

1、安全效益:通过此次QC小组的活动,切换故障率明显下降。极大地保证了#1~

3机组厂用电系统的安全运行。

2、小组收益:小组成员通过此次活动提高了各方面的能力,效果见如下雷达图:

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