1550mm 酸洗轧机联合机组AGC系统组成及改造
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1550mm 酸洗轧机联合机组AGC系统组成及改造摘要:本文介绍了马钢(合肥)板材公司1550mm 酸洗轧机联合机组轧机部分辊缝调节机构----AGC系统组成,并对AGC系统单体调试、冷负荷试车、热负荷试车期间发生的故障和事故进行了简要描述,重点介绍了发生事故和故障的原因分析及解决办法。
关键词:AGC 故障改造
马钢(合肥)板材有限责任公司1550mm 酸洗轧机联合机组轧机部分主体由5机架6辊轧机组成。
每台轧机辊缝控制(压下)主要由分别位于轧机操作侧和传动侧牌坊上的AGC液压系统完成。
全线共计10套AGC系统。
1 AGC液压缸组成
AGC液压缸为活塞式,活塞直径Φ760mm,活塞杆直径Φ700mm,最大行程250mm,有效行程245mm,最大轧制力:22000KN,位置阶跃响应时间(达到稳态):25ms(幅值40μ),压下伺服系统响应频率:18-20 Hz(-3db,相移-90ο) ,AGC缸的起动压力0.3 bar,最大工作压力280bar,无位置控制时快速退回:6-8 mm/s,带位置控制时正常调节:2-3 mm/s。
组成:AGC缸本体、磁尺导杆、导杆下降跟随弹簧、导杆与牌坊的连接压盖、磁尺和导杆连接支架、AGC缸行程限位开关等。
2 AGC液压缸阀组
伺服阀块、液控单向阀、溢流阀、换向阀、单向节流阀、压力传感器、控制元件(伺服放大器等)、等元件构成。
伺服阀块安装在缸体外壁上,以减少伺服阀与液压缸之间的管道长度,提高系统响应速度及频率。
压力传感器来监测系统轧制力,对于AGC的内轧制力控制系统提供一个反馈。
3 缸行程检测-p(4)AGC系统在master off 情况下,4#轧机DS侧自行下降,压坏中间辊平衡缸;
(5)2#和5#轧机DS侧磁尺弯曲。
5 问题分析及改善和改造
(1)通过对PLC程序的相关数值的跟踪和现场实验分析,发现发生2#轧机和4#轧机DS侧AGC缸下降,但是位置反馈不变的主要原因是:AGC缸下降,安装磁尺的导杆不下降,从而磁尺没有检测出液压缸的下降行程。
主要是因为AGC缸和牌坊上磁尺导杆的导向孔同心度不好,这样导致导向杆在AGC缸中导向孔内侧面摩擦加大,抵消了弹簧对导向杆的向下推动跟随力。
改造方法:将导向杆与AGC 缸接触的300mm长部位的直径为40mm加工到38mm,改造后此故障解决。
为避免其他导杆也存在类似问题,将1~3架其他4根导杆都进行了加工处理,4~5架的4根导杆将在合适的时间进行改造。
(2)2#轧机WS侧和5号DS侧AGC缸下降,磁尺有相应的反馈,但数值跳跃,线性度不好现象。
经分析只有两种可能:一是伺服阀的开度线性度不好,二是磁尺的磁杆部分有损坏。
经现场分析和试验发现伺服阀没问题,是由于安装单位在安装过程中用砂纸打磨了磁尺磁杆,导致磁杆局部磁性损坏。
更换新磁杆后故障解决。
(3)AGC缸在系统master on(工作准备)状态下,3机架WS 侧突然大幅度下降,将工作辊换辊轨道压坏。
经分析master on时的跟踪曲线和试验发现,master on时的AGC自检1mm时,AGC缸动作,但磁尺未检测到此动作,因此控制系统不断增加伺服阀的开度,导致WS侧AGC缸快速下降,从而使工作辊换辊轨道承受300吨轧制力而受损坏,可以肯定造成事故主要原因仍然和问题1类似,但可以排除问题出现在问题1的部位。
经在现场处理发现,是牌坊固定导杆面加工尺寸出现问题,加工面倾斜0.3mm,导致磁尺导杆倾斜,增加了导向杆在AGC缸中导向孔内侧面摩擦力。
处理方法:现场测绘牌坊固定导杆连接面尺寸偏差,通过增加垫片的方式保证该连接面的水平,从而解决了此次故障。
(4)AGC系统在master off 情况下,4#轧机DS侧自行下降,压坏中间辊平衡缸。
所谓master off就是AGC检修或者长时间停机情况下,AGC缸退回原始位。
为了找出该事故原因,在现场做了大量的试验,但仍然未找到。
为了防止这种事故的再次发生,采取了以下处理方案:首先在HMI上增加AGC缸的工作模式选择(维护模式
和工作模式);其次修改AGC控制程序,在维护模式下将AGC的快抬卸油阀一直得电,通过实验观察检验此改造方案解决了该问题;最后,修改操作规程,要求操作人员在轧机AGC检修或者长时间停机情况下将AGC缸的工作模式选择为维护模式。
对于该故障的根本原因,将在后期的调试和生产过程中进行查找和解决。
(5)对于在调试过程中发现2#和5#轧机DS侧磁尺弯曲事故。
经现场跟踪和分析发现磁尺弯曲发生在AGC缸抬开过程中,主要是由于磁尺安装时未按照要求将非固定端保证540mm,导致在AGC缸下降后磁尺顶端离开磁尺导槽,在磁尺上升时磁尺偏离导槽而被挤弯,在更换备件后正常。
针对该事故,对所有其他8个磁尺安装情况进行了检查和调整,避免了事故的再次发生。
6 结语
通过对故障和事故现象的正确分析和相应的测试实验,加深了对AGC系统的机械、电气和液压系统的理解。
同时,也避免了因AGC 系统发生故障而造成对轧机内设备的损坏,减小了操作和维护工作量,提高了设备作业量,降低了设备维护成本,保证率产品质量。
参考文献
[1] 宁霞,李洪鑫. 热连轧中AGC控制系统的研究与应用[J]. 可编程控制器与工厂自动化. 2006(12)
[2] 李维芳. 我国钢铁行业现状分析与发展方向探索[J]. 经济问题探索. 2004(12)。