制药有限公司化学合成污水处理方案
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作用:对进水中不易生化COD进行水解—酸化反应,将不易生化大 分子COD分解为易生化COD,提高B/C比值。还可去除部分COD,减轻 好氧负担。
厌氧SBR为新工艺,一个池同时有多种功能,如混合调节水量、调
匀水质、水解、酸化、甲烷化及沉淀分离、滗清水等多功能于一身,节 省投资,占地少。
②好氧SBR反应池 一座 老厂用原闲置一台φ14m V 750m3混凝土池,好氧停留时间3d。 好氧作用:投优势菌一可提高生化能力,二可改良“土著”细菌,增 强细菌活性及分解COD能力,并强化硝化除N、P,将污水中污染物降 低至极小范围,为利用污水创造条件。好氧作为去除残余COD、TN, 有不可替代的作用。 好氧SBR也是一种多功能生物反应器,在医药污水广泛应用。业主 也有此工艺,不多述。 ③深化去除COD吸附反应器 作用:通过加入专用吸附剂,去除残余COD,将回用水中COD降 至<70mg/L,如好氧出水COD已达<70mg/L,可不开,可随需要启 动,对保证出水达标,可靠性好。新厂应上,老厂上否,由业主定。 2.2设备清单 2.2.1老厂设备清单 (1)构筑物
清水箱——泵——过滤——送回用
酯化蒸馏产水——一、二级吸附柱 酯化水洗水
项目 名称
蒸前 酯
化 蒸出 吸水
去除
COD mg/L 12000
2400
蒸发吸附效果表
TKN mg/L
含磷酸
吡啶
三乙胺 二甲胺 盐酸
7200 1.1% 2.17% 2.0%
/ 1.4%
1200 0.05% 0.3% 0.15% / 0.3%
(1)蒸发水量确定 将污水按成分归类,分成氯代污水及酯化吸附污水两类,分别蒸发 处理,以利用回收污染物,降低回收成本。采用污污分治技术,虽比三 水合并蒸馏方案费些事,但投资及收益好,还是合算的。 氯代污水及母液合并水量,老厂为23m3/d(≈1m3/h),加上吸附解 析产生高浓污水1m3/d,合计蒸发负荷24m3/d,设计负荷按此计算。 新厂氯代污水(母液)合计64m3/d,加上吸附解析水2m3/d,按 66m3/d计。 酯化吸附污水量老厂污水量25m3/d,按26m3/d计。 酯化吸附污水量新厂污水量62m3/d。 为减少操作,降低造价,蒸发采用两类污水用一套设备,0-12时蒸 氯代污水,12~24时蒸酯化吸附污水。待蒸污水设贮存罐作缓冲。 (2)蒸发设备选择与设计 由于酯化污水中含酸较高,经计算,平均H3PO4、HCl浓度分别应 在2.4~2.5%,一般材质不耐;而氯代污水中盐度大,特别是含NaCl高, 估算浓度在6~7%,含磷酸盐6%,一般不锈钢不耐。双相不锈钢虽耐, 但造价高,还只能用在蒸氯代污水中。一厂上两套不同蒸发设备,不管 从管理还是维修均会造成不便。经多次研究,建议选用一种新型高效蒸 发装置(高效节能型外循环蒸发器),可适用蒸馏这两类污水。
单效系统简图:
4
3
2 6
1
5
1——石墨高效蒸发器 2——蒸发釜(搪瓷)
3——分离釜(搪瓷) 4——石墨冷却器
5——缓冲器
6——真空泵
设计体外循环,不用泵,利用温差自循环。由于设备采用高真空运
行,汽耗低。单效蒸发1m3水耗蒸汽0.45t(相当普通二效),双效蒸发
耗蒸汽≤0.32t(相当三效效率)。双效是将蒸发、循环、分离釜再增一
附 率 80% 83% 98% 86% 93%
/ 78%
水 吸附 后
1500
100
/
/
/
/
蒸前 51000 7500 /
/
/
1.8% /
蒸出 氯水
40000
5000
/
/
Biblioteka Baidu
/
0.5
/
代
污 去除 水率
22%
33%
/
/
/
70% /
吸附 后
35000
500
/
/
/
/
/
注:①酯化蒸发残液量占1/10。老厂产残液2.5t/d,新厂残液量 6m3/d,吡啶含量估算>20%,可以外售或掺煤燃烧。 ②由于分别蒸馏并先提取氯代污水中二甲胺,产生冷凝污水中TKN比三 种污水混蒸大幅下降,三种污水混蒸TKN 4200mg/L,而分别蒸TKN, 浓度下降,使吸附负荷减小。小试定为三级吸附,现修改为氯代污水一 级吸附,酯化污水二级吸附。解析浓水量比原方案减少10倍,一天产浓 污水1~2mg/L(老厂<1m3/d,新厂≤2m3/d),节省蒸汽。 2.1.2生化处理方案
吸附器
新厂对进循环水水质要求高,COD应达≤70mg/L的回用标准,如已 达可直送,如稍超,在供水泵后增加一台Q35m3/h吸附反应器,可以保 证COD≤70mg/L(虚线指新厂上吸附器)。机动灵活,确保循环水水质 不因用污水而影响水质。 2.1.2.3工艺简介
①厌氧SBR反应池,老厂原有钢制厌氧箱作厌氧SBR池用,原一座 为φ14m水泥池作好氧SBR池用。新厂建25m×16m×5.6m池一座,停留时 间3d。
回收资源,实现零排放无疑是治污技术最高境界,也应是业主追求 的最高目标。较低的投资及治污成本可从回收物资中抵偿。遵循这一治 污目标,提出如下治理方案,供业主参考。 2.1.1预处理方案
污水应先经预处理。彻底办法是先浓缩分离盐类,后处理吸附水中 污染物。小试证明:盐类及污染物可去除70~90%,为下步生化打下良 好基础。 2.1.1.1蒸馏浓缩处理
制药股份有限公司
化学合成污水处理达标方案
编号:2016-16号
目录
1. 企业简介 1 2. 污水概况 2 3. 最佳方案选择 3
3.1推荐方案——提取污水中资源,实现污水零排放方案 4 3.1.1预处理方案 4 3.1.2生化处理方案 8
3.2投资估算 10 3.2.1老厂工程造价估算 10 3.2.2新厂工程造价估算 14
经二级预处理后,四种污水COD由12000mg/L降至5000mg/L,去除 率40%,TKN由1500 mg/L降至150mg/L,去除率90%。污染物负荷大幅 降低,特别是难生化物质去除率更高,为生化处理创造了良好的条件。 新型的二级处理技术功不可没。
但距医药污水新标还有不少距离,必须采用生化法进行无害化去 除。由于污水中有部分COD是由难生化有机物组成,想在不掺兑水条件 下COD降至<120mg/L达新标,还是有不少难度的。本工艺选用优势菌 技术,分解去除难生化COD,生化工艺选用操作简单、效果可靠的厌氧 SBR+好氧SBR联合处理工艺,工艺先进、池小、占地少、操作自动 化、出水水质好、适应水量、水质波动条件,确保出水质100%达标。
套,利用两次蒸汽预蒸发,节省蒸汽。
建议选双效。
老厂蒸发器选蒸发量3t/h一套,满足蒸发污水50m3/d要求。
新厂蒸发器选蒸发量8~9t/h一套,满足蒸发污水128m3/d要求。
注:酯化水蒸发有异味,增一套除味装置。氯代水中有NaCl及磷酸
盐,增加一套蒸发除盐同步处理装置及冷却结晶回收磷酸盐装置,可以
实现连续蒸发。
(3)吸附装置设计
氯代污水及酯化吸附污水有污染物,虽经分离已大多去除,但还是
会对生化带来危害,用生化法去除因效率低,必然会造成生化装置大,
占地多,投资与处理成本高等诸多困难。无法实现一次生化达标及污水
回用达到零排放目标,吸附是必须的。
吸附生化流程:
氯代蒸馏产水——吸附柱
——厌氧SBR——好氧SBR——
TN≤30mg/L NH3-N≤10mg/L PH 6~9 SS≤20 mg/L 含盐量≤1000 mg/L 满足循环水回用要求。COD距回用标准≤70 mg/L还稍高,可增加一 台吸附除COD装置,使COD≤70 mg/L。 新厂考虑上深化去除COD装置,满足污水回用标准。老厂上否再研 究。 2.1.2.2生化设计流程 蒸发冷凝污水——厌氧SBR池——好氧SBR池——清水池—— 泵————稀土过滤器——送循环水用
3.3处理成本及收益核算(以新厂为例计算) 16 3.3.1收益 16
3.3.2成本 17 3.3.3盈利 18 3.4环境、节水效益 18 3.4.1节水 18 3.4.2环保效益 18 4. 结论 19
制药股份有限公司
化学合成污水处理达标方案 1. 污水概况
生产中产生高浓污水: (1) 氯代水解污水 水量18~20m3/d COD: 3~4万mg/L TN :6000mg/L TP :1500mg/L 电导率: 157000μs/cm (2)氯代母液 水量3m3/d COD :30~40万mg/L TN: 3000mg/L TP ≤100mg/L 电导率: 96000μs/cm (3) 酯化吸附水 水量25m3/d COD :10000mg/L 电导率:58000μs/cm 吡啶:2~3% 少量三乙 胺 (4) 酯化水洗水 水量200m3/d COD<2000mg/L 电导率:15000μs/cm 从四种污水可见,除酯化水洗水污染物较小外,其余三种污水 属“四高”污水(即高COD、高TP、高TN及高盐度污水)。TN中绝大数 是由极难生化的有机胺(三乙胺、二甲胺、吡啶)组成。高COD中也含 有极难生化的二氯乙烷(有时也会含有三氯甲烷),对这种“四高”污 水,国内目前还未有一家药企能处理达一级外排标准的。个别企业“达 标”,也是用大量淡水稀释才“达标”的,稀释虽从分析单位看含量已达 标,但由于污染物总量并未改变,所以对环境污染产生危害依旧。稀释 法,历来是不被允许的,这是一种自欺欺人方法,最根本处理方法应该 是进行无害化处理,最大限度回收利用污染物,化废为宝,把污染物当 作是放错位置的资源来处理,应是环保治理的最高境界,也应该是企业 追求目标。 我所是一家有近30年历史老水处理专业研究所,有较强的科研能力 及高度负责的社会责任感,把解决企业困难当作自己的责任。在承接业 主污水处理任务的两个多月时间内,组织人员在大量试验基础上,得到 业主全力配合,几次调整试验,又经业主现场试验测试,证明处理后的 污水在不掺兑水的条件下,出水达到了新标的一级标准,采取污污分 治、源头治理,选择利用先进技术对污水进行预处理,收到了不掺水稀 释,即可生化出水达一级标准的处理好效果。污水中原料绝大部分可以 回收外售。治污可以增效,污水可以不外排而回用,如下硬指标可以显
示技术先进性: 一是可以实现不掺兑淡水出水水质达新标一级标准。 二是氯代母液也可并入处理系统处理。 三是可回收污水中原料90%以上,其收益足以补偿处理污水成本,
收到治污达标,治污增效双赢效果。 四是节水显著,达标污水稍作处理,可以供生产用,实现污水零排
放。 五是总投资相对较低,且技术可靠。 以上五点,超额实现了业主要求。这一技术实施,必将对医药污水
生化出水稍作处理即可作一次水回用于循环水补水,实现污水资源化回 收,污水零排放。 2.1.2.1生化设计水量、水质
①水量 老厂:污水总量 248m3/d,按≤264m3/d设计(11m3/h) 新厂:污水总量 750m3/d,按≤800m3/d设计(33m3/h) ②水质 老厂、新厂进生化水质: COD<5000mg/L TKN:150mg/L TP≤10 PH:中性 出水(老厂、新厂): 老厂COD≤120 mg/L 新厂COD≤70 mg/L TP≤1 mg/L TKN≤20 mg/L
治理产生重大影响,也将为业主带来明星企业效应,彻底改变医药企业 是高污染企业落后面貌。良好的环境效益,必将为企业带来更大利益和 发展空间。
2. 最佳方案选择
处理“四高”污水,一般用物理——化学法先进行预处理,降低或改 善污水性质,以利下步生化处理。
一般用电解技术、氧化技术、吸附技术作预处理,成本及效果均不 很合算,性价比不高,不是最佳选择,也有用焚烧法,一吨水成本700 元则更不合算。
序号 1 2 3 4
名称 蒸馏、吸附预处理厂房
基础等另量 回用水池
小计
规格 14×6×10m
5×7×4m
数量 1座
1座
(2)预处理设备
对高盐污水中盐类,最彻底方法是拿出来。有的企业采用大量水稀 释高盐污水处理,目前虽然勉强可以外排,但由于盐类并未去除,危害 依然存在,会造成土壤板结,既浪费资源,又危害社会,也不应是选择 方案。
总之,采用常规预处理+水稀释—生化处理方案不是最佳方案,针 对业主污水成分,在业主的全力配合下,经两次双方积极讨论,我所受 益匪浅,对生产污水成分来源有了更深了解,再结合我所技术,现提出 一个新技术方案,供业主选择。 2.1推荐方案——提取污水中资源,实现污水零排放方案
厌氧SBR为新工艺,一个池同时有多种功能,如混合调节水量、调
匀水质、水解、酸化、甲烷化及沉淀分离、滗清水等多功能于一身,节 省投资,占地少。
②好氧SBR反应池 一座 老厂用原闲置一台φ14m V 750m3混凝土池,好氧停留时间3d。 好氧作用:投优势菌一可提高生化能力,二可改良“土著”细菌,增 强细菌活性及分解COD能力,并强化硝化除N、P,将污水中污染物降 低至极小范围,为利用污水创造条件。好氧作为去除残余COD、TN, 有不可替代的作用。 好氧SBR也是一种多功能生物反应器,在医药污水广泛应用。业主 也有此工艺,不多述。 ③深化去除COD吸附反应器 作用:通过加入专用吸附剂,去除残余COD,将回用水中COD降 至<70mg/L,如好氧出水COD已达<70mg/L,可不开,可随需要启 动,对保证出水达标,可靠性好。新厂应上,老厂上否,由业主定。 2.2设备清单 2.2.1老厂设备清单 (1)构筑物
清水箱——泵——过滤——送回用
酯化蒸馏产水——一、二级吸附柱 酯化水洗水
项目 名称
蒸前 酯
化 蒸出 吸水
去除
COD mg/L 12000
2400
蒸发吸附效果表
TKN mg/L
含磷酸
吡啶
三乙胺 二甲胺 盐酸
7200 1.1% 2.17% 2.0%
/ 1.4%
1200 0.05% 0.3% 0.15% / 0.3%
(1)蒸发水量确定 将污水按成分归类,分成氯代污水及酯化吸附污水两类,分别蒸发 处理,以利用回收污染物,降低回收成本。采用污污分治技术,虽比三 水合并蒸馏方案费些事,但投资及收益好,还是合算的。 氯代污水及母液合并水量,老厂为23m3/d(≈1m3/h),加上吸附解 析产生高浓污水1m3/d,合计蒸发负荷24m3/d,设计负荷按此计算。 新厂氯代污水(母液)合计64m3/d,加上吸附解析水2m3/d,按 66m3/d计。 酯化吸附污水量老厂污水量25m3/d,按26m3/d计。 酯化吸附污水量新厂污水量62m3/d。 为减少操作,降低造价,蒸发采用两类污水用一套设备,0-12时蒸 氯代污水,12~24时蒸酯化吸附污水。待蒸污水设贮存罐作缓冲。 (2)蒸发设备选择与设计 由于酯化污水中含酸较高,经计算,平均H3PO4、HCl浓度分别应 在2.4~2.5%,一般材质不耐;而氯代污水中盐度大,特别是含NaCl高, 估算浓度在6~7%,含磷酸盐6%,一般不锈钢不耐。双相不锈钢虽耐, 但造价高,还只能用在蒸氯代污水中。一厂上两套不同蒸发设备,不管 从管理还是维修均会造成不便。经多次研究,建议选用一种新型高效蒸 发装置(高效节能型外循环蒸发器),可适用蒸馏这两类污水。
单效系统简图:
4
3
2 6
1
5
1——石墨高效蒸发器 2——蒸发釜(搪瓷)
3——分离釜(搪瓷) 4——石墨冷却器
5——缓冲器
6——真空泵
设计体外循环,不用泵,利用温差自循环。由于设备采用高真空运
行,汽耗低。单效蒸发1m3水耗蒸汽0.45t(相当普通二效),双效蒸发
耗蒸汽≤0.32t(相当三效效率)。双效是将蒸发、循环、分离釜再增一
附 率 80% 83% 98% 86% 93%
/ 78%
水 吸附 后
1500
100
/
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蒸前 51000 7500 /
/
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1.8% /
蒸出 氯水
40000
5000
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Biblioteka Baidu
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0.5
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代
污 去除 水率
22%
33%
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70% /
吸附 后
35000
500
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注:①酯化蒸发残液量占1/10。老厂产残液2.5t/d,新厂残液量 6m3/d,吡啶含量估算>20%,可以外售或掺煤燃烧。 ②由于分别蒸馏并先提取氯代污水中二甲胺,产生冷凝污水中TKN比三 种污水混蒸大幅下降,三种污水混蒸TKN 4200mg/L,而分别蒸TKN, 浓度下降,使吸附负荷减小。小试定为三级吸附,现修改为氯代污水一 级吸附,酯化污水二级吸附。解析浓水量比原方案减少10倍,一天产浓 污水1~2mg/L(老厂<1m3/d,新厂≤2m3/d),节省蒸汽。 2.1.2生化处理方案
吸附器
新厂对进循环水水质要求高,COD应达≤70mg/L的回用标准,如已 达可直送,如稍超,在供水泵后增加一台Q35m3/h吸附反应器,可以保 证COD≤70mg/L(虚线指新厂上吸附器)。机动灵活,确保循环水水质 不因用污水而影响水质。 2.1.2.3工艺简介
①厌氧SBR反应池,老厂原有钢制厌氧箱作厌氧SBR池用,原一座 为φ14m水泥池作好氧SBR池用。新厂建25m×16m×5.6m池一座,停留时 间3d。
回收资源,实现零排放无疑是治污技术最高境界,也应是业主追求 的最高目标。较低的投资及治污成本可从回收物资中抵偿。遵循这一治 污目标,提出如下治理方案,供业主参考。 2.1.1预处理方案
污水应先经预处理。彻底办法是先浓缩分离盐类,后处理吸附水中 污染物。小试证明:盐类及污染物可去除70~90%,为下步生化打下良 好基础。 2.1.1.1蒸馏浓缩处理
制药股份有限公司
化学合成污水处理达标方案
编号:2016-16号
目录
1. 企业简介 1 2. 污水概况 2 3. 最佳方案选择 3
3.1推荐方案——提取污水中资源,实现污水零排放方案 4 3.1.1预处理方案 4 3.1.2生化处理方案 8
3.2投资估算 10 3.2.1老厂工程造价估算 10 3.2.2新厂工程造价估算 14
经二级预处理后,四种污水COD由12000mg/L降至5000mg/L,去除 率40%,TKN由1500 mg/L降至150mg/L,去除率90%。污染物负荷大幅 降低,特别是难生化物质去除率更高,为生化处理创造了良好的条件。 新型的二级处理技术功不可没。
但距医药污水新标还有不少距离,必须采用生化法进行无害化去 除。由于污水中有部分COD是由难生化有机物组成,想在不掺兑水条件 下COD降至<120mg/L达新标,还是有不少难度的。本工艺选用优势菌 技术,分解去除难生化COD,生化工艺选用操作简单、效果可靠的厌氧 SBR+好氧SBR联合处理工艺,工艺先进、池小、占地少、操作自动 化、出水水质好、适应水量、水质波动条件,确保出水质100%达标。
套,利用两次蒸汽预蒸发,节省蒸汽。
建议选双效。
老厂蒸发器选蒸发量3t/h一套,满足蒸发污水50m3/d要求。
新厂蒸发器选蒸发量8~9t/h一套,满足蒸发污水128m3/d要求。
注:酯化水蒸发有异味,增一套除味装置。氯代水中有NaCl及磷酸
盐,增加一套蒸发除盐同步处理装置及冷却结晶回收磷酸盐装置,可以
实现连续蒸发。
(3)吸附装置设计
氯代污水及酯化吸附污水有污染物,虽经分离已大多去除,但还是
会对生化带来危害,用生化法去除因效率低,必然会造成生化装置大,
占地多,投资与处理成本高等诸多困难。无法实现一次生化达标及污水
回用达到零排放目标,吸附是必须的。
吸附生化流程:
氯代蒸馏产水——吸附柱
——厌氧SBR——好氧SBR——
TN≤30mg/L NH3-N≤10mg/L PH 6~9 SS≤20 mg/L 含盐量≤1000 mg/L 满足循环水回用要求。COD距回用标准≤70 mg/L还稍高,可增加一 台吸附除COD装置,使COD≤70 mg/L。 新厂考虑上深化去除COD装置,满足污水回用标准。老厂上否再研 究。 2.1.2.2生化设计流程 蒸发冷凝污水——厌氧SBR池——好氧SBR池——清水池—— 泵————稀土过滤器——送循环水用
3.3处理成本及收益核算(以新厂为例计算) 16 3.3.1收益 16
3.3.2成本 17 3.3.3盈利 18 3.4环境、节水效益 18 3.4.1节水 18 3.4.2环保效益 18 4. 结论 19
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化学合成污水处理达标方案 1. 污水概况
生产中产生高浓污水: (1) 氯代水解污水 水量18~20m3/d COD: 3~4万mg/L TN :6000mg/L TP :1500mg/L 电导率: 157000μs/cm (2)氯代母液 水量3m3/d COD :30~40万mg/L TN: 3000mg/L TP ≤100mg/L 电导率: 96000μs/cm (3) 酯化吸附水 水量25m3/d COD :10000mg/L 电导率:58000μs/cm 吡啶:2~3% 少量三乙 胺 (4) 酯化水洗水 水量200m3/d COD<2000mg/L 电导率:15000μs/cm 从四种污水可见,除酯化水洗水污染物较小外,其余三种污水 属“四高”污水(即高COD、高TP、高TN及高盐度污水)。TN中绝大数 是由极难生化的有机胺(三乙胺、二甲胺、吡啶)组成。高COD中也含 有极难生化的二氯乙烷(有时也会含有三氯甲烷),对这种“四高”污 水,国内目前还未有一家药企能处理达一级外排标准的。个别企业“达 标”,也是用大量淡水稀释才“达标”的,稀释虽从分析单位看含量已达 标,但由于污染物总量并未改变,所以对环境污染产生危害依旧。稀释 法,历来是不被允许的,这是一种自欺欺人方法,最根本处理方法应该 是进行无害化处理,最大限度回收利用污染物,化废为宝,把污染物当 作是放错位置的资源来处理,应是环保治理的最高境界,也应该是企业 追求目标。 我所是一家有近30年历史老水处理专业研究所,有较强的科研能力 及高度负责的社会责任感,把解决企业困难当作自己的责任。在承接业 主污水处理任务的两个多月时间内,组织人员在大量试验基础上,得到 业主全力配合,几次调整试验,又经业主现场试验测试,证明处理后的 污水在不掺兑水的条件下,出水达到了新标的一级标准,采取污污分 治、源头治理,选择利用先进技术对污水进行预处理,收到了不掺水稀 释,即可生化出水达一级标准的处理好效果。污水中原料绝大部分可以 回收外售。治污可以增效,污水可以不外排而回用,如下硬指标可以显
示技术先进性: 一是可以实现不掺兑淡水出水水质达新标一级标准。 二是氯代母液也可并入处理系统处理。 三是可回收污水中原料90%以上,其收益足以补偿处理污水成本,
收到治污达标,治污增效双赢效果。 四是节水显著,达标污水稍作处理,可以供生产用,实现污水零排
放。 五是总投资相对较低,且技术可靠。 以上五点,超额实现了业主要求。这一技术实施,必将对医药污水
生化出水稍作处理即可作一次水回用于循环水补水,实现污水资源化回 收,污水零排放。 2.1.2.1生化设计水量、水质
①水量 老厂:污水总量 248m3/d,按≤264m3/d设计(11m3/h) 新厂:污水总量 750m3/d,按≤800m3/d设计(33m3/h) ②水质 老厂、新厂进生化水质: COD<5000mg/L TKN:150mg/L TP≤10 PH:中性 出水(老厂、新厂): 老厂COD≤120 mg/L 新厂COD≤70 mg/L TP≤1 mg/L TKN≤20 mg/L
治理产生重大影响,也将为业主带来明星企业效应,彻底改变医药企业 是高污染企业落后面貌。良好的环境效益,必将为企业带来更大利益和 发展空间。
2. 最佳方案选择
处理“四高”污水,一般用物理——化学法先进行预处理,降低或改 善污水性质,以利下步生化处理。
一般用电解技术、氧化技术、吸附技术作预处理,成本及效果均不 很合算,性价比不高,不是最佳选择,也有用焚烧法,一吨水成本700 元则更不合算。
序号 1 2 3 4
名称 蒸馏、吸附预处理厂房
基础等另量 回用水池
小计
规格 14×6×10m
5×7×4m
数量 1座
1座
(2)预处理设备
对高盐污水中盐类,最彻底方法是拿出来。有的企业采用大量水稀 释高盐污水处理,目前虽然勉强可以外排,但由于盐类并未去除,危害 依然存在,会造成土壤板结,既浪费资源,又危害社会,也不应是选择 方案。
总之,采用常规预处理+水稀释—生化处理方案不是最佳方案,针 对业主污水成分,在业主的全力配合下,经两次双方积极讨论,我所受 益匪浅,对生产污水成分来源有了更深了解,再结合我所技术,现提出 一个新技术方案,供业主选择。 2.1推荐方案——提取污水中资源,实现污水零排放方案