高压调速汽门全关活动试验

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汽轮机增加主汽门、调速汽门全关活动试验逻辑功能

汽轮机增加主汽门、调速汽门全关活动试验逻辑功能

汽轮机增加主汽门、调速汽门全关活动试验逻辑功能摘要:汽轮机主汽门和调速汽门的正确动作,是机组安全运行的根本。

近期有电厂在汽机超速过程中,调速汽门和主汽门均未及时关闭,造成汽轮机严重超速,威胁生产安全。

按照集团公司文件要求,我厂增加了各汽门全关试验功能逻辑,可定期验证各汽门的全行程动作,切实提高了机组运行的安全性。

关键词:汽轮机主汽门调速汽门安全全关活动试验逻辑1、机组简介某电厂2*300MW机组,上海锅炉厂生产SG-1025-17.6型亚临界,自然循环锅炉,一次中间再热,四角切圆燃烧,正压直吹式制粉系统。

汽机为东方汽轮机厂生产的NC300/220-16.7-535/535型双缸双排汽,抽汽供热机组。

机组采用北京日立公司5000M型DCS控制系统,DEH整合在DCS系统中,一体化设计。

1.增加全关试验功能前的状态:机组有2个高压主汽门和2个中压主汽门,其中带LVDT的高压主汽门采用85%行程的模拟量作为试验到位信号,不带LVDT的高压主汽门和2个中压主汽门采用行程开关作为试验到位信号。

4个高压调速汽门和2个中压调速汽门,均采用LVDT模拟量作为试验到位信号。

1.存在问题3.1改造前,机组的阀门活动试验行程不足。

机组仅具备关至85%行程的活动试验能力,即汽门实际只动作15%的行程,即认为该汽门活动正常。

但结合近期发生的一起超速事故,当时该机组在超速后,103%转速时关闭调速汽门无效,继续超速至110%转速时,主汽门虽然有关闭动作,但并未关严,导致机组转速仍然升高,最后是靠锅炉灭火后主汽压力缓慢降低,才使汽轮机转速逐渐下降,期间转速大大超过安全限制,严重威胁生产人员和设备的安全。

由此可见,在之前的阀门活动试验中,仅仅能验证阀门是否“能动”,即阀门在全开位置附近是否卡涩。

但是阀门在全关位置附近是否动作可靠,仅依靠之前的半关试验是无法验证的。

3.2 改造前,机组的阀门活动试验仅仅试验了阀体是否卡涩,而对于更加重要的遮断电磁阀是否动作正常,并不能进行试验。

【精华】高压主汽门运行中突然关闭的原因分析及处理3

【精华】高压主汽门运行中突然关闭的原因分析及处理3

主汽门自动关闭案例分析一、事情经过3月16日,系统收到汽轮机主汽门关闭信号,发电机连锁跳,汽轮机正常运行中由于负荷突然下降导致转速立即上升至3099rpm/min,超过汽轮机额定转速103%,超速保护动作,OPC动作,高调门自动关闭,很快转速正常后,高调门自动打开,汽轮机正常工作,发电机解列。

二、原因分析1)主汽门行程开关误动作;2)电气信号干扰。

三、应对措施1、对主汽门行程开关检查,并紧固线头;2、将行程开关信号线路加屏蔽,防止信号干扰。

二00七年三月十七日报:公司领导送:保全处300MW汽轮机高压主汽门卡涩原因及其处理摘要:叙述了沙角A电厂国产引进型300 MW汽轮机在运行中进行定期阀门试验时发现主汽门卡涩的过程。

通过对主汽门油动机原理图的分析,找出汽门卡涩原因。

对不同原因引起的卡涩,指出其处理应做好哪些安全措施、采用何种处理方法。

最后总结了汽门定期活动试验值得注意的问题。

关键词:汽轮机;主汽门;阀杆;卡涩;故障沙角A电厂5号汽轮机是引进美国西屋公司技术由上海汽轮机厂制造的300 MW汽轮机,该机型号为N300-16.7/538 / 538,配用SG-1025 /18.3M317型亚临界、中间再热、单炉膛强制循环锅炉。

汽轮机调节系统是由美国西屋公司生产的DEH Ⅲ型数字电液调节系统,DEH系统液压部分采用高压抗燃油,其工作压力范围为12.4~14.5 MPa。

机组设置12个油动机,分别控制2个高压主汽门,6个高压调速汽门,2个中压主汽门,2个中压调速汽门。

除2个中压主汽门外,其余各门的开度均通过电液转换器受DEH系统计算机控制,DEH系统具有阀门在线全行程试验的功能。

1故障过程2002年6月28日,5号机带210 MW负荷调峰运行,值班人员利用机组调峰的机会定期进行主汽门和调速汽门的活动试验(阀门试验是全行程动作试验,按厂家的要求,该机组进行阀门试验时必须将机组负荷降至210 MW以下),在分别试各主汽门和调速汽门后发现A 侧高压主汽门(以下简称为TV1)不能动作。

主汽门试验

主汽门试验

主汽门、调门严密性试验一、阀门严密性试验:试验应在运行部专工、生技部专工指导及监护及相关专业技术人员配合下进行。

(一)以下情况应做阀门严密性试验:1、高、中压主汽门及高、中压调门解体检修后。

2、机组大修后。

3、甩负荷试验前。

4、超速试验前。

(二)高、中压主汽门严密性试验:1、试验允许条件:(1)机组处于操作员自动控制方式。

(2)机组转速大于2990r/min。

(3)机组处于解列状态。

(4)未进行注油试验、机械超速试验、电气超速试验及高压遮断电磁阀试验。

(5)无阀门伺服故障信号。

2、试验过程:(1)试验期间主汽压力应保持在50%以上额定气压.正常真空和发电机脱网状态下进行。

(2)机组定速3000r/min,关闭四只主汽门,其转速应下降至n转速以下,“n”可按下式进行计算:n=p/po×1000r/min(p=试验时压力、po=主蒸汽额定压力)。

3、试验方法:(1)进入“阀门严密性试验”画面,将“严密性试验”设为“试验”位。

(2)在OIS“阀门严密性试验”画面中按“主汽门试验”按钮,则高中压主汽门应关闭,汽轮机控制方式由“自动”切至“手动”方式,转速下降,严密性试验开始计时。

(3)与DEH计算出“可接受转速”比较,判定阀门严密性。

(4)试验结束后,汽轮机手动打闸,重新挂闸升速至3000r/min。

(5)试验完毕,应将“严密性试验”恢复至“正常”位置。

(三)高中压调门严密性试验:1、进入“阀门严密性试验”画面,将“调门试验”设为“试验”位2、在DEH“阀门严密性试验”画面中按“调门试验”按钮,则高、中压调速汽门应关闭,汽轮机控制方式由“自动”切至“手动”方式,转速下降,严密性试验开始计时。

3、与DEH计算出“可接受转速”比较,判定阀门严密性。

4、试验结束后,汽轮机手动打闸,重新挂闸升速至3000r/min。

5、试验完毕,应将“严密性试验”恢复至“正常”位置。

1.1 主蒸汽和再热蒸汽进汽阀汽轮机进汽阀的性能试验应每周进行,这种试验只能在机组带负荷且旁路切除时进行。

主汽门调门严密性试验方案

主汽门调门严密性试验方案

#5机主汽门、调门严密性试验方案编写: 2008年10月28日审核: 2008年10月28日审定: 2008年10月28日批准: 2008年10月28日1.主汽门、调门严密性试验条件(1)机组已经冲转至3000r/min空负荷运行。

(2)试验蒸气压力应不低于50%额定压力(主汽压11.5~12.5Mpa),蒸气温度应在450℃以上。

(3)密封备用油泵、交流润滑油泵保持运行,真空不低于90kPa。

(4)高压、中压主汽门应处于全开状态。

2. 在下列情况下应进行主汽门、调速汽门严密性试验:(1)新机组投产前或机组大修前、后。

(2)甩负荷试验前。

(3)运行中每年一次主汽门、调速汽门严密性试验。

3.主汽门严密性试验方法(1)检查汽机转速升至3000r/min,所有设备运行正常,油系统运行正常。

(2)将DEH控制盘切至“手动”。

(3)进入DEH手操面板,按主汽门严密性试验“试验’按钮,高压、中压主汽门快速关闭,各调速汽门保持开启状态,高、低压旁路手动跟踪调节稳定主汽压力。

(4)记录转速最后下降稳定的转速值,若转速下降至严密性试验合格转速(见说明)以下时,即为主汽门严密性试验合格。

4.调速汽门严密性试验方法(1)高压主汽门严密性试验结束后,将高压主汽门开启,利用DEH“OA”方式,机组重新升速至3000r/min。

(2)在工程师站或手动将高压、中压调门关闭(热工强制OPC动作关闭调门),高、低压旁路手动跟踪调节稳定主汽压力。

(3)记录转速最后下降稳定的转速值,若转速下降至严密性试验合格转速(见严密性试验合格说明)以下时,调速汽门严密性试验合格。

5. 严密性试验合格说明(1)若不在额定压力下进行上述试验,应在额定压力1/2以上进行试验。

(2)非额定压力下转速可用下列公式计算严密性试验合格转速:6.试验时注意事项(1)试验时尽量保持主汽压力,真空稳定。

(2)试验过程中机组过临界转速时注意振动情况。

(3)每下降50r/min,要记录一次时间、转速、蒸汽参数和真空值,一直记录到合格转速时为止。

发电厂-40高压调速汽门检修(检修标准规程)

发电厂-40高压调速汽门检修(检修标准规程)
8.球形接头与阀杆,螺纹配合良好,无缺齿,卡涩松旷等现象,保险良好
9.弹簧座与弹簧(7,8)接触面无磨损,与弹簧筒接触处无卡涩磨损
二:机械部分
1.锁紧螺母无松旷卡涩,紧定螺钉良好
2.汽封壳的结合面光洁平整,无明显沟槽,径向划纹,内孔无严重腐蚀,垫片表面无拉痕,裂纹,变形
3.阀杆,阻汽圈,导汽圈内外密封面光洁,无剥落,变形或裂纹
7.拆卸杠杆,检查销子和滚针轴承磨损情况
8.吊出整个杠杆检查,拆下吊环检查
9.拆去弹簧套两对角上拉紧螺杆两只,换上专用长螺杆(M24X510),然后拆去另外两只拉紧螺杆,取出弹簧(7,8)及弹簧套(18)进行检查,测量弹簧自由长度,并与原始值比较
序号
检修内容、步骤
质量标准
工艺方法
高压调速汽门检修
7.球座与球形接头接触面光滑,无磨损拉痕
第二节高压调速汽门检修
一:结构图:(如下图)
图1调节汽门
二:检修工艺及方法
序号
检修内容、步骤
质量标准
工艺方法
高压调速汽门检修
一:油动部分
1.吊环间隙要求:当油动机位置在0时,销轴下部留有1.5~2MM的间隙,以供热膨胀(可用调门下部螺杆调整),并按拆开顺序配置上部间隙
2.杠杆各销轴及滚针轴承灵活不卡涩,衬套与销子无磨损,(#2#3)吊环销与衬套配合间隙:两端0.01~0.025MM,中间0.05~0.28MM,
7.用专用吊具将阀杆套拆出,并装上螺帽(防止吊具拉出),起吊吊具,将阀杆套与均压环,密封圈,阀杆,阀碟一起吊出
8.测量碟套与阀杆套侧向间隙及碟套与汽封套之间隙
序号
检修内容、步骤
质量标准
工艺方法
高压调速汽门检修
7.阀杆套表面光滑完整,与汽封壳配合不松动,内孔与阻,导汽圈接触面无严重凹槽,各配合螺纹良好无毛刺

汽轮机典型试验讲解

汽轮机典型试验讲解
其它阀门的自动试验步骤类似。
高中压主汽门、调门严密性试验
一、试验目的:
确定汽轮机的高、中压主汽门和高、中压调门严密 性符合设计要求,能满足机组安全、稳定运行的需 要,并为以后机组的运行提供参考。
二、机组出现以下情况,需要进行汽门严密性试验:
1、汽门新安装或经过大、小修改造。 2、机组甩负荷试验前。 3、根据运行中的异常情况,决定需要进行汽门严密 性试验。
12、就地和集控室均设专人监视机组转速和机组振 动,若试验过程中,机组振动、轴承金属温度、 回油温度、轴向位移、低压缸排汽温度和高压缸 排汽口金属温度等参数变化异常,应立即停机。
13、定值修改和恢复应设专人监护。
三、试验方法和步骤:
1、汽轮机启动前将超速保护定值从3300r/min临时 降低至2950r/min。
2、投入汽机启动SGC,正常自动启动。
3、在汽轮机启动过程中记录汽机转速及高中压主 汽门、调门指令。
4、确认汽机转速达到2950r/min时超速保护动作, 汽机跳闸,检查高中压主汽门、调门关闭,并测 定关闭时间。
5、试验完成后,恢复超速保护定值至3300r/min。
小机危急保安器注油试验
一、试验目的: 1、检验小机危急保安器是否工作正常。 2、当转速超过规定值时,确保危急保安器能正常动作
月后启动。
二、试验条件以及注意事项:
1、运行主管等与试验有关人员必须到场,试验方案及 分工应明确,有专人在机头负责“紧急停机”按钮 ,且试验用的仪表和工具已经准备就绪。
3、试验前机组运转正常,无异常现象和报警。 4、高中压主汽门、调门、补汽门静态全行程活动性试
验、调速系统静态特性严密性试验,高 中压主汽门、调门、高排逆止门、高排通风阀活 动性试验,集控室手动紧急停机按钮试验,就地 手动紧急停机试验,抽汽逆止阀试验合格后方可 进行。

发电厂汽轮机主汽门、调速汽门严密性试验操作

发电厂汽轮机主汽门、调速汽门严密性试验操作

4号汽轮机主汽门、调速汽门严密性试验操作1、阀门严密性试验条件:1.1 发电机解列,汽轮机转速在3000±15r/min。

2、主汽门严密性试验步骤:2.1 进入“阀门严密性试验”画面。

2.2 确认试验条件满足。

2.3 将硬操盘试验开关切换到“试验允许”。

2.4 单击“主汽门试验”按钮,按钮灯亮,主汽门关闭。

2.5 主汽门关闭后,转子惰走,系统自动记录惰走时间。

2.6 当转速降到可接受转速时,惰走时间停止。

2.7 单击“停止试验”按钮,DEH输出打闸指令,机组打闸。

2.8 将硬操盘试验开关切换到“正常”位置。

2.9 机组重新挂闸恢复转速到3000 r/min。

3、调速汽门严密性试验:3.1 进入“阀门严密性试验”画面。

3.2 确认试验条件满足。

3.3 将硬操盘试验开关切换到“试验允许”。

3.4 单击“调门试验”按钮,按钮灯亮,总阀位给定置零,转子惰走,自动记录惰走时间。

3.5 当转速降到可接受转速时,惰走时间停止。

3.6 单击“试验停止”按钮,DEH恢复转速3000 r/min。

3.7将硬操盘试验开关切换到“正常”位置,使“试验允许”按钮灯灭,惰走时间清零,高压调门严密性试验结束。

安全措施1、试验时要开高压油泵,保持调速和润滑油压正常。

2、试验过程中不准调整旁路系统以免影响试验准确性。

3、试验过程中主汽门或调速汽门全关后,注意转速下降速度,严禁在临界转速较长时间停留。

联系单元就地用对讲机联系,操作中机、炉专业间密切联系。

危险点分析。

主汽门、调门严密性试验技术措施

主汽门、调门严密性试验技术措施

主汽门、调门严密性试验技术措施一、试验目的1、检验主汽门和调速汽门的严密程度,保证事故工况下阀门能可靠的关闭,截断汽轮机进汽,防止汽轮机超速。

二、试验条件1、主汽门、调速汽门严密性试验应在机组真空大于87kPa;2、DEH在“操作员自动”控制方式;3、汽轮机3000 r/min空负荷运行;4、机组在3000 r/min稳定运行,交流润滑油泵、氢密封备用油泵应运行正常,且直流润滑油泵处于良好备用状态。

5、发电机解列运行;6、主蒸汽压力稳定在50%额定压力以上。

三、试验方法:1、主汽门严密性试验:a)、解除“机跳炉”保护,锅炉燃烧稳定。

b)、具备试验条件后,在DEH控制画面中,点击“OPC MODE”按钮,打开操作画面;c)、点击“MSV TIGHT TEST”按钮,其按钮右方的状态显示框变成红色;d)、点击下方的“IN SERVICE”, “MSV TIGHT TEST”右方的状态显示框内显示“IN”表示主汽门严密性试验功能投入。

e)、就地确认各主汽门迅速关闭,高、中压调节汽阀在转速控制回路控制下开启,机组转速开始下降,同时每隔一分钟记录一次转速值。

f)、当汽轮机转速降至低于以下公式计算值,即: n<(p/p0)×1000 r/min式中:p——试验条件下的主蒸汽压力,MPa;p0——额定主蒸汽压力,MPa。

则严密性试验合格,试验结束。

g)、当主汽门严密性试验结束后,手动远方打闸。

h)、汽轮机转速下降至合格值后,手动打闸,确认各主汽门、调速汽门关闭,在OPC方式画面,点击下方OUT OF SERVICE 按钮,右方的显示区内显示OUT表示汽门严密性试验功能切除。

窗口图中显示信息OPC NORMAL MODE。

i)、汽轮机重新挂闸、升速至3000r/min稳定运行。

2、调节汽门严密性试验:a)、具备试验条件后,在DEH控制画面中,点击“OPC MODE”按钮,打开操作画面。

b)、点击“OPC TEST”其按钮右方的状态显示框变成红色;c)、点击“IN SERVICE”,使“OPC TEST”按钮右方的状态显示变成“IN”,表示OPC试验功能投入,窗口图中显示OPC NORMAL MODE,高、中压调门关闭,开始进行调节汽门严密性试验。

调速系统的试验

调速系统的试验

调速系统的试验调节系统常见的缺陷与调节系统的各项特性有关,为了了解调节系统的工作性能,测取它的各项特性,以便从中分析故障原因,消除缺陷,就必须进行调节系统的试验。

调节系统的试验主要有以下几项:1)、静态保护装置试验:在机组静止状态下,手动检查各保护装置动作的可靠性2)、超速试验:提升机组转速,检验危急保安器动作的准确性3)、空负荷试验:测取感应机构及传动机构特性曲线,判定调节系统的空转特性4)、带负荷试验:测取配汽机构的特性曲线及调节系统的静态特性曲线,判定调节系统工作的稳定性。

5)、甩负荷试验:测取甩负荷性能,判定调节系统的动态特性要注意在进行每一项试验时,都必须在试验前做好充分准备,包括人员安排,职责分工及表计校验、安装等,试验结束后,应进行试验结果的整理与分析,有的还必须绘制曲线。

一、静态保护装置试验此试验时再汽轮机处于静止状态下进行的,一般每次启动前均应进行,其目的主要是手动检查危急保安器、轴向位移遮断器、磁力遮断油门等保护装置动作的可靠性。

1、危急保安器手动试验1)、启动交流油泵,开启出口油阀,调速油压正常2)、将危急保安器挂闸,调速汽阀应全开3)、将自动主汽阀开启到1/3位置4)、手打危急保安器,自动主汽阀应迅速关闭,调速汽阀也应迅速关闭5)、重新挂闸,开启自动主汽阀2、低油压保护试验1)、启动盘车装置,投入连锁开关2)、将自动主汽阀关至1/3位置3)、联系热工人员,拨动联动油压表指针,当油压降至0.054Mpa,应发低油压信号。

当降至0.039Mpa,直流油泵应联动起来,立即合上直流油泵电源开关。

当降至0.019 Mpa,磁力断路电磁阀应动作,自动主汽阀及调整汽阀都应关闭。

当降至0.014Mpa,盘车应自动停止,手动切下盘车电源开关和连锁开关。

4)、试验结束后,停止直流油泵5)、重新挂闸,开启自动主汽门3、低真空保护试验1)、将自动主汽阀关至1/3位置2)、联系热工人员,投入低真空保护开关,拨真空联动表表针至60Kpa时,保护应动作,自动主汽阀应关闭3)、试验结束后,切除该保护,重新挂闸,开启自动主汽阀4、轴向位移保护试验1)、将自动主汽阀关至1/3位置2)、联系热工人员,投入窜轴保护3)、由热工人员拨动轴向位移表指针窜轴1.0mm时,发出窜轴警报信号。

阳西电厂汽门严密性试验方案(初稿)

阳西电厂汽门严密性试验方案(初稿)

、汽轮机汽门严密性试验方案编写:初审:复审:批准:阳西海滨电力发展有限公司一、编写依据1. 本方案是依据阳西发电厂一期1、2号机组工程600MW超临界燃煤机组运行规程、设备厂家正式图纸、说明书及技术要求、设计院的设计图纸编写的。

2. 参照文件《火力发电厂基本建设工程启动及竣工验收规程》电建[1996]159号文颁发《电力建设施工及验收技术规范》电技[1994]20号文颁发《防止电力生产重大事故的二十五项重大要求》国电发[2000]589号《电力建设施工及验收技术规范(汽轮机机组篇)》DL 5011-92;《火电机组达标投产考核标准》国电电源[2001]218号《火电机组启动验收性能试验导则》电综[1998]179号。

3、关于系统所涉及的具体操作参照相应的运行规程及有关规定执行。

二、试验目的保证事故情况下迅速切断机组进汽,保证机组安全停机。

三、试验规定及注意事项:1、汽机初次启动、机组大小修后启动2、高中压主汽门、调门检修后启动。

3、机组正常运行时每年进行一次。

4、机组做超速试验前进行。

5、试验时记录机组试验前转速,汽门关闭后稳定转速、过程时间,主汽及再热蒸汽汽压、汽温,真空。

6、以上每项试验结束后应尽快恢复到额定转速,再进行下一组汽门的严密性试验。

7、试验过程中,注意监视高压缸排汽温度。

8、试验过程中,锅炉应稳定燃烧,维持汽温汽压稳定。

9、试验中严密监视轴承振动、胀差和轴向位移变化,任一项超过规定或机组声音异常,必须打闸停机,查明原因并处理正常后,方可继续进行试验。

四、组织措施:现场指挥:技术组成员:安全监督:五:试验前应具备的条件1汽机冲转至3000r/min,做就地及远方打闸试验合格(高中压主汽门、调门迅速关闭,机组转速下降)。

2试验主蒸汽压力不低于额定压力的50%。

3轴封压力维持在低限(真空不降低为止)。

4调速系统静态试验合格。

5联系热工退出主汽门关闭后联跳锅炉联锁。

六、试验项目:1、高、中压主汽门严密性试验2、高、中压调速汽门严密性试验七、试验步骤:1、高、中压主汽门严密性试验1).因汽机属冷态启动,汽机在空载工况下进汽参数相对较低,为满足试验要求,故需将发电机并于电网带30—40MW负荷,随炉热负荷的增加,主汽压力会随之升高,此时按以下要求进行操作:(1)维持炉热负荷,将发电机负荷缓慢减至零,同时视主汽压上升至约8—9MPa,若相差较大应进行调整。

汽轮机调门卡涩原因分析及防范改进措施

汽轮机调门卡涩原因分析及防范改进措施

汽轮机调门卡涩原因分析及防范改进措施新疆华电五彩湾北一发电有限公司 田爱军摘要:技术人员在对汽轮机调门卡涩原因进行分析时,应首先了解故障所在位置,并对其他各组织部件的功能发挥效果与受到的影响进行基本情况摸排,而后保证得到的故障原因更加精确,有助于后期处理操作的开展。

与此同时,在配置解决措施的过程中,应依据实际情况对汽轮机进行全行程活动试验和验证,并在此过程中注意结合各操作要点,预防其他问题的出现。

尤其是对于全行程活动试验过程中的汽门关闭操作,应注意防止顺利关闭后无法开启。

关键词:汽轮机;调门卡涩;暴露问题中图分类号:TK26 文献标识码:A 文章编号:2096-4595(2020)31-0172-0002汽轮机汽门出现的卡塞故障属于火电厂大型设备运行过程中常见的故障,这种故障一旦出现,不仅危险系数较大,同时,还可能阻碍电厂的生产工作高效落实。

在对气门的转速和负荷进行调节时,技术人员主要通过改变气门开度进行精确控制,所以,当汽轮机出现故障的,应立即对调节气门和自动主汽门进行停机处理,并关闭各汽门。

如此,才能保证机组不受卡涩问题的影响而出现任何其他问题。

一、基本情况与故障(一)基本情况为了让汽轮机调门卡涩故障的原因得到有效分析,保证配合的措施更加精确有效,本文以我国某发电厂型号为上汽超超临界660MW机组,汽轮机调速系统为艾默生OVATION控制系统汽轮机为例进行解读。

此系统共由两个主要部分组成,即计算机控制部分和DEH液压执行机构,同时机组上被设置了18个油动机,承担着2个高压主汽门,2个高压调速器门4个中压主汽门以及4个中压调速器门的控制职责,这些汽门的开度需要通过电线转换器与DEH系统计算机进行控制。

DEH系统功能较为强大,能够对高压主汽门进行全行程和其他汽门部分形程进行在线试验。

(二)故障概述#6机减负荷过程中,#3高调门指令由100%减至57%,此时,调门开度在实际调减过程中出现了较为严重的卡塞,无法继续关闭。

汽轮机汽门严密性试验方法探讨与实践 汪炜

汽轮机汽门严密性试验方法探讨与实践 汪炜

汽轮机汽门严密性试验方法探讨与实践汪炜摘要:工业是国民经济的重要支柱产业之一,对于我国经济实力的快速增长起着不可替代的重要作用,也因此对于工业发展的永动机——汽轮机的研究和更新有着极其重要的作用和意义。

汽门严密性的好坏直接关系到汽轮机的正常运转和性能优劣,因此本文通过对汽轮机汽门的概述,结合科学的严密性试验方法论述,进一步探究和提高汽轮机汽门的严密性,节约能源的同时更好的推动汽轮机乃至整个工业动力的发展再上一个新的台阶。

关键词:汽轮机;汽门;严密性试验;方法探讨工业的发展可以说是现代科学技术的起步和强大推动力,而因此为工业生产源源不断提供驱动力的汽轮机在时代、科技的发展史中也扮演了极其重要的角色,并且被广泛应用于发电、冶金、化学等各行各业,全方位作用于工业的发展进步,助力国民经济的腾飞。

汽门作为汽轮机最重要的部件,其安全性、可靠性、严密性的重要程度不言而喻,在使用汽轮机的过程中,我们必须提高警惕严格监控汽门的严密性以防意外事故的发生,但同时从另一方面讲,更好的改进了汽门的严密性也就更好的提高了汽轮机的性能,对于我国工业的发展也将具有里程碑式的重要意义。

一、汽轮机汽门严密性试验概述(一)汽轮机发展史及工作原理汽轮机,最早又可以称为风神轮,不同于一般意义上的风车将自然的不稳定的风能转化为动能,汽轮机是将可以人为控制的较为稳定的蒸汽热能转化为机械设备在旋转运动过程中做的功即机械能,并由此再次向人们的目标能源进行转化。

目前来说,汽轮机是现代火力发电厂原动机中的主力军,同时它的身影也常常出现在化学生产、船舰动力等领域,发挥着重要作用。

19世纪汽轮机的出现直接推动了整个电力工业的发展,进而为我们的生活带来了翻天覆地的变化。

而随着时代的进步,汽轮机凭借其高速的连续蒸汽和较大的面积流量,产能快、热效率高,在工业领域大放异彩。

与此同时,科学家也不断地通过各种方法如回热循环、再热循环等来提高汽轮机在产能、安全、耐用等方面的性能,进一步节约能源,提高性价比。

汽轮机技术监督上岗员考试题库(题库版)

汽轮机技术监督上岗员考试题库(题库版)

汽轮机技术监督上岗员考试题库(题库版)1、单选加强对透平油和抗燃油油质的监督,定期进行油质的分析化验,在油质()的情况下,严禁投盘车与机组起动。

A.不合格B.不用化验C.合格正确答案:A2(江南博哥)、单选在节流件上游至少()D和下游至少4D的长度范围内,管子的内表面应清洁、没有凹坑、没有沉积物和结垢。

A.5B.6C.8D.10正确答案:D3、问答题高中压自动关闭器隔离阀的作用?正确答案:高压抗燃油经过此隔离阀供给电磁阀去驱动高压自动关闭器执行机构,关闭该阀可切断高压油路,使得该油动机在汽轮机运行的条件下可以停用该路汽阀,以便进行检修或调换电磁阀、卸载阀和油缸等。

该阀安装在执行机构控制块上。

4、单选给水泵的叶轮应做静平衡,采取在叶轮盖板上去重时,去重处与盖板应平滑过渡,切削量不应超过盖板厚度的()。

A.1/2B.1/3C.1/4D.1/6正确答案:B5、问答题泄气阀之试验与调整方法?正确答案:要求:中间截止阀全关时,泄气阀全开。

做法:1、操作负荷限制器手轮,使中间截止门继动器升程为98mm。

2、调整泄气阀的空气阀行程9.5mm,此时泄气阀处于全开位置。

不符合时可调凸轮位置(0~9.5mm为空气阀开始排汽到完成排汽之全行程)。

6、单选高压电动机调速装置在带负荷情况下,距离调速装置1m测试噪声,噪声应小于()dB。

A.80B.75C.85正确答案:C7、单选设备监造工作结束后(指完成全部设备监造服务合同规定的项目),负责该设备的监理工程师应及时汇总整理监造工作的有关资料、记录等文件,并编写设备监造工作总结(一般()天以内)报设备监理单位,设备监理单位审批后提交给委托人。

A.15B.20C.30正确答案:C8、单选对于湿冷机组,100MW以上机组的真空下降速度不大于()Pa/min。

A.400B.633C.500D.270正确答案:D9、单选超速保护限制系统OPC宜与DEH在设计上分开,其关闭调阀的动作转速一般为额定转速的()。

主汽门,调门严密性试验措施

主汽门,调门严密性试验措施

主汽门、调门严密性试验技术措施一、试验目的检验主汽门,调速汽门严密程度,保证事故工况下阀门可靠关闭,切断汽轮机进汽,防止机组超速。

二.试验条件1.DEH在“操作员自动”控制方式。

2.汽轮机在3000r/min空负荷运行。

3.机组在3000r/min稳定运行,EH油泵,交流润滑油泵,密封油泵运行正常,且直流润滑油泵处于良好备用。

4.发电机解列运行。

5.主汽压力稳定在50%额定压力以上。

三.试验方法一、主汽门严密性试验1.解除“机跳炉连锁”,保证锅炉燃烧稳定。

2.在DEH“超速试验”画面点试验允许,选择“主汽门严密性试验”按钮。

3.高、中压主汽门阀全关,严密性试验开始计时,转速由3000r/min 下降,DEH根据有关参数计算出“可接受转速”,在该画面上有转速趋势图,记录惰走转速下降时间,根据汽机是否到达“可接受转速”,判定阀门严密性。

4.试验完成后手动打闸,检查主汽门、调门关闭后,重新挂闸启动升速到3000r/min。

二、调门严密性试验1.在DEH“超速试验”画面上选择“调门严密性试验”按钮,高、中压调速汽门全关,高、中压调速汽门关闭后,观测机组转速由3000r/min下降至试验转速,试验完成后手动打闸,检查主汽门、调门关闭后,重新挂闸启动升速到3000r/min。

2.高、中压主汽阀,高、中压调节阀分别全关时,应保证汽轮机转速下降至1000r/min以下;当主蒸汽压力偏低,但不低于额定压力的50%时,汽轮机转速“n”下降值可按下式修正:n=(p/p。

)×1000r/min式中: p---试验时主蒸汽压力p。

---额定主蒸汽压力当实际转速低于上述计算值为严密性合格。

试验结束,将DEH“超速试验”画面点试验允许,恢复原运行方式。

四.注意事项1 .本试验应在技术支持部部长指挥下,由当班值长下令进行试验。

2.试验期间时尽量保持主、再热汽压力及背压稳定。

3.试验时应派专人去就地观察阀门动作情况。

4.转速下降过程中要注意时间、转速、蒸汽参数。

汽轮机各种试验要求和方法和过程和标准

汽轮机各种试验要求和方法和过程和标准

第一节喷油试验一、试验条件:1、试验应在专业人员现场监护指导下进行。

2、机组定速后(2985~3015r/min)。

3、高压胀差满足要求。

4、机组控制在“自动”方式。

5、DEH电超速试验未进行。

6、机械超速试验未进行。

7、喷油试验按钮在允许位。

二、试验方法:1、检查汽轮机发电机组运行稳定;2、润滑油冷油器出油温度保持在35~45℃;3、在OIS上进入“超速试验”画面,按“试验允许”键,使其处于试验位;4、在“超速试验”画面上选择“喷油试验”,试验完毕,在OIS该画面上显示“成功”或“失败”信号。

5、做好试验相关记录。

记录动作油压合格标准:充油实验大部分是在汽轮机转速不超过额定转速的条件下,检验危急保安器的活动情况,因此要求充油实验时危急保安器的动作转速为2900-2950r/min相当于超速实验时3300-3360r/min。

目的是活动飞锤。

第二节超速试验⏹103%超速:通过感知转速快关高中压各调门,转速下降至额定值复位该保护.⏹AST110%电超速:包含TSI和DEH两个保护,原理一样,都是感知转速,达到110%时动作跳机.DEH的110%超速通过DEH卡件发0指令关闭高中压主汽门和调整门和LV,TSI的110%超速会发跳闸信号送到ETS柜,进行危机遮断,会使高中压主汽门和调整门以及LV上的快速卸荷阀动作,卸掉动力油。

DEH和TSI的电超速一个动作信号,一个动作油动机的动力来源,相当于是双保险。

哈哈,如下图:机械超速:通过机头的飞环(锤)在离心力作用下克服弹簧的拉力并飞出使机头安全油机械滑阀泄油口打开泄掉安全油,从而作用于跳机.做机超试验时应先作好各方面的安全措施后解除所有电超速保护,设定目标转速3360RPM,开始升速,动作转速应在110-111%之间,连续作两次,且动作转速之差不大于千分之六.一、(机械)超速试验:超速试验应在有关人员指导及监护下,有关专业技术人员配合下进行。

(一) 在下列情况下应做提升转速试验:1、 汽轮机安装完毕,首次启动时。

汽轮机汽门严密性、超速试验方案

汽轮机汽门严密性、超速试验方案
机组超速试验试验班组轴位移调节级低压排汽缸温度排润滑润滑低压低压蒸汽金属低压缸a低压缸b汽温度汽温度kpammmmmpa汽缸本体金属温度汽缸本体金属温度主机支持轴承金属温度轴承振动no1推力轴承温度no5no6no7no8机组长第二次动作转速试验原因高压主汽门中压主汽门凝汽器真空前主持人第一次动作转速其它参加人员及分工备注
9 汽轮机转速低于 2950rpm 时应启动交流油泵、高压备用密封油泵。
10 利用旁路控制主、再热汽压力稳定。
11 记录转速最后下降稳定的转速值
,下降耗时
转速下降至 1000*[P/P0]r/min 以下时试验合格。
分钟,检查
12 高中压主汽门严密性试验结束打闸,在 DEH“自动”方式,重新挂闸升速 至 3000r/min。
常。 3.7. TSI、振动监测装置指示准确,就地转速表与 DCS 转速表核对一致。
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5 号机组汽轮机超速试验方案
3.8. 就地和控制室间有可靠通讯手段。 3.9. 解列发变组,维持汽轮机 3000rpm/min 运行。 4 试验步骤 4.1 OPC 保护试验 4.1.1 检查 DEH 画面上“OPC 方式”开关中“103 禁止” 、“110 禁止”置于“取 消”位置,设定目标转速 3100rpm/min,升速率 50rpm/min 进行 103%保护试验。 4.1.2 转速至 3090 rpm/min 时,检查 GV、IV、各段抽汽逆止门关闭正常,机组 转速下降并维持 3000 rpm/min 运行。 4.1.3 记录动作值后将最高转速记录清零。 4.2 电超速保护试验 4.2.1 联系热工检查电超速保护投入正常,修改电超速保护动作值 3200rpm/min。 4.2.2 在 DEH 画面上将“OPC 方式”开关中“103 禁止”置于“禁止”位置、“110 禁止”置于“取消”位置。 4.2.3 设定目标转速 3250r/min,升速率 50rpm/min,进行 DEH 电超速保护试验。 4.2.4 汽轮机转速升至 3200 r/min,检查电超速保护动作正常,TV、GV、RV、 IV 关闭,机组跳闸联动正常,记录动作值后将最高转速记录清零。 4.2.5 电超速试验结束后,联系热工恢复电超速保护动作值为正常值。 4.2.6 机组转速降至 2900rpm 后将“OPC 方式”开关中“103 禁止”置于“取消” 位置,重新挂闸恢复到 3000rpm/min。 4.3 机械超速保护试验 4.3.1 将 DEH 画面中“OPC 方式”开关内“103 禁止”置“禁止”位,“110 禁止” 置于“取消”位置,检查就地机械超速保护试验手柄位置位于“正常”位置。 4.3.2 联系热工检查电超速保护投入正常,修改电超速保护动作值修改为 3360 rpm/min。 4.3.3 设定目标转速 3360rpm/min 升速率 50rpm/min,进行第一次机械超速试验 试验。 4.3.4 机组转速升至 3300 检查危急保安器动作正常,TV、GV、RV、IV 关闭,机 组跳闸联动正常,记录动作值后将最高转速记录清零。 4.3.5 转速降至 2900rpm/min 将“OPC 方式”开关中“103 禁止” 置于“取消” 位置,重新挂闸冲转到 3000r/min,停高压密封备用、交流润滑油泵,投联锁备

汽机试验

汽机试验
检查DEH失电报警消失,此项试验结束。
在危机跳闸系统(ETS)监控盘上把选择开关切至试验位置。
按下A侧低真空1通道试验开关,检查A侧低真空1通道电磁阀开启,来凝汽器真空低报警。
复归A侧低真空1通道试验开关,检查检查A侧低真空1通道试验电磁阀关闭,凝汽器真空低报警消失。
用同样的方法做A侧低真空2通道凝汽器真空低、B侧低真空1、2通道凝汽器真空低试验。
试验目的
检查汽机EH油泵低油压控制逻辑和一次压力开关元件工作正常。
检查汽机EH油泵电气回路工作正常。
试验步骤
在现场,缓慢打开试验阀。
观察现场EH油泵出口油压表,当压力降低到11.03MPa,控制室应确认操作员站 “汽机EH油压力低”报警,同时备用液压油泵自起动。
立即关闭试验阀。
确认油压恢复正常后,通知控制室将原运行泵停止,做为备用,此项试验结束。
在“MEH”画面按▲▼或直接输入设定值可直接设定小汽机电超速目标转速6000 rpm,这时小汽机目标转速允许设到6050rpm,当小汽机实际转速达到5995rpm,电超速保护动作,小汽机跳闸。
小汽机MEH 机械超速试验
小汽机MEH机械超速试验许可条件:小汽机转速高于5500rpm,小汽机MEH电超速试验未进行,小汽机MEH在本地自动控制,泵侧和小汽机对轮已解开,泵侧保护已退出。
试验标准
汽门严密性试验的最低稳定转速值应小于1000r/min。
当主蒸汽压力低于额定压力时,最低稳定转速值N可按下式修正: N≤P/P。×1000r/min, P-试验时主汽压力, P。-额定主汽压力。
汽机润滑油泵低油压试验
试验目的
检查汽机润滑油泵低油压控制逻辑和一次压力开关元件工作正常。
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单位:集控运行编号:
操作开始时间:年月日时分操作结束时间:年月日时分操作任务:# 机高压调速汽门全关活动试验
顺序操作项目√
1.接值长令:# 机高压调速汽门全关活动试验
2.检查高压抗燃油系统运行正常,无渗、漏油现象
3.就地检查高压主调速汽门周围清洁无杂物
4.确认机组负荷在400MW-500MW内稳定运行,信号到位
5.检查高压调速汽门CV1、CV2 、CV3、CV4处于全开状态,信号到位
6.确认阀门活动试验“不在CCS模式控制模式下”条件允许,信号到位
7.确认阀门活动试验“阀门校验未进行”条件允许,信号到位
8.确认阀门活动试验“已并网”条件允许,信号到位
9.确认阀门活动试验“自动模式”条件允许,信号到位
10.确认阀门活动试验“所有主汽门全开”条件允许,信号到位
11.确认阀门活动试验“负荷在可进行阀门试验范围内”条件允许,信号到位
12.确认CV2 、CV3、CV4试验按钮不在试验位
13.在DCS上打开“阀门活动试验”画面,选择“CV1”界面
14.在弹出的界面上点击“ON”,按“确认”,试验开始
15.在DCS上检查CV1匀速平稳地关闭至10%位置,然后迅速关闭至全关
16.就地检查CV1平稳关闭,无卡涩现象,且与DCS状态一致
17.CV1全关信号到位后匀速平稳地开始开启直至全开
18.就地检查CV1匀速平稳地开启,无卡涩现象,且与DCS状态一致
19.检查CV1全开到位,试验按钮恢复至“OFF”位
20.监视机组负荷在小范围内波动
21.确认CV1、CV3、CV4试验按钮不在试验位
22.在DCS上打开“阀门试验”画面,选择“CV2”界面
备注:
操作人:监护人:值班负责人(值长):
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单位:集控运行编号:
操作开始时间:年月日时分操作结束时间:年月日时分操作任务:# 机高压主汽门全关活动试验
顺序操作项目√
23.在弹出的界面上点击“ON”,按“确认”,试验开始
24.在DCS上检查CV2匀速平稳地关闭至10%位置,然后迅速关闭至全关
25.就地检查CV2平稳关闭,无卡涩现象,且与DCS状态一致
26.CV2全关信号到位后匀速平稳地开始开启直至全开
27.就地检查CV2匀速平稳地开启,无卡涩现象,且与DCS状态一致
28.检查CV2全开到位,试验按钮恢复至“OFF”位
29.监视机组负荷在小范围内波动
30.确认CV1 、CV2、CV4试验按钮不在试验位
31.在DCS上打开“阀门活动试验”画面,选择“CV3”界面
32.在弹出的界面上点击“ON”,按“确认”,试验开始
33.在DCS上检查CV3匀速平稳地关闭至10%位置,然后迅速关闭至全关
34.就地检查CV3平稳关闭,无卡涩现象,且与DCS状态一致
35.CV3全关信号到位后匀速平稳地开始开启直至全开
36.就地检查CV3匀速平稳地开启,无卡涩现象,且与DCS状态一致
37.检查CV3全开到位,试验按钮恢复至“OFF”位
38.监视机组负荷在小范围内波动
39.确认CV1 、CV2、CV3试验按钮不在试验位
40.在DCS上打开“阀门活动试验”画面,选择“CV4”界面
41.在弹出的界面上点击“ON”,按“确认”,试验开始
42.在DCS上检查CV4匀速平稳地关闭至10%位置,然后迅速关闭至全关
43.就地检查CV4平稳关闭,无卡涩现象,且与DCS状态一致
44.CV4全关信号到位后匀速平稳地开始开启直至全开
备注:
操作人:监护人:值班负责人(值长):
第2页共3页
单位:集控运行编号:
操作开始时间:年月日时分操作结束时间:年月日时分操作任务:# 机高压调速汽门全关活动试验
顺序操作项目√
45.就地检查CV4匀速平稳地开启,无卡涩现象,且与DCS状态一致
46.检查CV4全开到位,试验按钮恢复至“OFF”位
47.监视机组负荷在小范围内波动
48.操作完毕,汇报值长
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
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63.
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65.
66.
备注:
操作人:监护人:值班负责人(值长):
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运行操作风险预控票
1. 风险预控票信息
操作任务# 机高压调速汽门全关活动试验
编写人审核人批准人
2. 风险等级□高风险□中风险□低风险
3. 相关操作票信息
操作票编号操作监护人值班负责人4. 书面安全工作程序
操作任务基本
步骤
危险源危害因素风险及其后果描述需采取的措施
风险
等级
确认人
签字
# 机高压调速主汽门全关活动试验高压调
速汽门
关闭
液压
装置
油质指标不合格试验不具备条件
1.确认试验条件满足
2.热工到场,检查逻辑
正确
3.EH油质指标不合格
中风

高压调
速汽门
关闭
液压
装置
EH油漏油喷溅到
高温蒸汽管道
造成火灾事故
1.试验时与阀门保持
足够的安全距离
2.机务到场检查设备
系统无渗漏现象
中风

高压调
速汽门
关闭
液压
装置
机组轴承振动,轴
瓦温度升高
轴承振动,温度高
保护动作
1.振动升高立即停止
试验,恢复原运行方式
2.机组轴承温度突增,
立即停止试验,恢复原
运行方式
中风

高压调
速汽门
开启
液压
装置
电磁阀卡涩
阀门卡涩,无法打

1.机务到场做好防止
电磁阀卡涩的措施
2.热工人员确认逻辑
正确
3.防止EH油漏油
中风

5.防护用品:□安全带□安全绳□防坠器□防尘口罩□防尘帽□防酸服□防酸鞋(靴)□塑胶手套
□橡胶手套□绝缘手套□焊接手套□防静电鞋(靴)□防静电服□绝缘鞋(靴)□护耳器
□防护眼镜□呼吸器□连体衣□护脸设备□雨衣
6.风险交底:上述风险、措施已告知操作每个人员。

操作人签名监护人签名。

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