【案例二】:贯彻“频繁应对、快速响应”的管理理念,缩短新产品量试周期
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有规定不 执行
三、动作实施
第 五 层 觉 知 进行方案总结,优化固化,持续改善
变革前工作习惯:
确定的改善动作哪些是有效动作,哪些是无效动作,不确定! 改善完成后应该坚持哪些动作,如何坚持,不确定!
变革后新的做法 针对问题 具体动作
分两次进行阶段性总结,将跟进过程中发现的问 题形成会议决议,要求相关部门持续改进; 动作得不 龙头新产品量试生产周期提升方案阶段性总结.ppt, 到坚持和 龙头新产品量试生产周期提升方案阶段性总结.ppt, 优化 新产品量试生产周期提升方案阶段性总结会议记录 .xls)
变革前工作习惯: 大家都知道开发进度慢,但没有统计数据来说 明开发慢的程度;导致改善无从入手。 变革后新的做法: 统计分析4月份的开发周期平均为81天/款; 2010年至2011年4月,新产品月均入库款数 为11款,远远不能满足新产品上市计划的需 求。
第 一 层 觉 知
三、动作实施
第 二 层 觉 知 影响开发进度的主要原因分析
三、动作实施
第 三 层 觉 知 改善对策及具体动作
变革后新的做法Biblioteka Baidu针对问题 具体动作
2、开发过 (3)安排生管办调度专人跟进量试产品 程中无专人 的生产进度,并将量试产品例入清单计划, 负责跟进, 导致进度失 公布在车间的生产看板上; 控 (资料\IMG_0075.JPG)
三、动作实施
改善对策及具体动作
互推委现象,出现问题时都说生产工艺不成熟;
二、运作思路
1,转换思维,把各部门所认为的工艺不成熟从管理 的角度出发,尝试去解决;将跟进新产品的部门
由原来的开发部调整为生管办,利用欧博的生管
理念“前推后拉、滚动排查”来推动。 2,设专人,专区,专箱,即专人跟进,专区摆放, 专箱放置。
三、动作实施
现状分析
三、动作实施
第 三 层 觉 知 改善对策及具体动作
变革后新的做法
针对问题 具体动作
成立攻关小组,并组织相关人员探讨 1、现场管理人 龙头分厂新产品量试生产周期提升方 员有好的建议, 案; 无人组织和统筹, (龙头分厂新产品量试生产周期提升 也无人实施和验 方案) 证
三、动作实施
第 三 层 觉 知 改善对策及具体动作
变革前工作习惯:
新产品开发进度慢,技术部工程师大致都知道原因,但到底
哪些是主要影响因素不清楚;这些因素怎样影响到具体的开 发进度,不明确。
三、动作实施
第 二 层 觉 知 影响开发进度的主要原因分析
变革后新的做法 组织技术部人员进行讨论,总结主要影响因素如下; 1、现场管理人员有好的建议,无人组织和统筹, 也无人实施和验证; 2、开发过程中无专人负责跟进,导致进度失控; 3、新产品流转标识不清,生产人员因试产效率低 影响收入不愿做; 4、车间主管自行安排,进度不清楚; 5、新产品试产过程中有异常,无人跟进及协调处 理。
缩 短 新 产 品 量 试 周 期 总 结
项 目 运 作 总 结
高 明 基 地 龙 头 分 厂
LH
1、运作背景
工 作 总 结 要 点
2、运作思路 3、实施动作及具体内容 4、数据说明
一、运作背景
1、在5月份的产销协调会上,三个品牌的产品部经 理抱怨新产品量试周期过长,影响新产品上市计 划推进; 2、在实际运作过程中,各部门在新产品量试存在相
三、动作实施
第 五 层 觉 知 进行方案总结,优化固化,持续改善
变革后新的做法 针对问题 新产品试 产过程中 具体动作 (1)生产发生异常时,要求生管调度召集 相关人员到生产现场,开会讨论异常处理办 法(资料\会议记录2.xls) (2)发生重大异常,要求生管办主任召集 厂 长、车间主任、技术部门召开量试产品专 题 会,解决生产异常IMG_0073.JPG
变革后新的做法 第 三 层 觉 知
针对问题
具体动作
(1)在各部门的生产现场设立专区放置 3、新产品流 (资料\IMG_0077.JPG),并用绿色 转标识不清, 胶框装(资料\IMG_0078.JPG),方便 生产人员因 区分量试产品; 试产效率低 影响收入不 (2)由主任当天安排专人进行生产,并 愿做 调整部份产品单价;
三、动作实施
第 四 层 觉 知 执行过程中要频繁的进行检查
变革前工作习惯:
有规定不执行,管理人员对于每天的每一个动作到底有没有执 行,不清楚;到底谁没有执行,不知道;什么动作没有执行, 不知道;
变革后新的做法
针对问题 具体动作 安排稽核员针对方案及控制卡形成稽核检查表, 实行专项稽核龙头分厂新产品量试生产周期提 升方案稽核检查表.xls;
变革后新的做法
针对问题 具体动作
(1)制定新产品量试进度控制卡,规范了 2、开发 产品部、采购、开发、生管、工艺、车间 过程中无 的职责与任务完成要求(资料\新龙头新产 专人负责 品量试进度控制.doc); 跟进,导 致进度失 (2)将原跟进新产品量试的开发部调整为 由生管办跟进,并运用生管六大组合拳来 控 跟进进度;
有异常,
无人跟进 及协调处 理。
四、数据变化
按接单日起计划量试周期(天) 2011年 2011年5 2011年6 周期缩短 4月 月 月 81天 54.9天 41.06天 40天 增长率 ↑49.3%
四、数据变化
生产入库款数统计 2010年至2011 年4月份 平均每月生产入 库款数 11 2011年5月 与6 月 平均入库款 数 17.5 平均 增加 6.5款/月 增长率 59.1%
三、动作实施
第 三 层 觉 知 改善对策及具体动作
变革后新的做法:
针对问题 具体动作
(1)要求在每天生产协调会报告新产品量 试进度与异常情况,未按计划完成的责任部 4、车间 门除了承受乐捐外,还必须在生产协调会上 主管自行 作检讨; 安排,进 度不清楚 (2)要求生管调度每天下班前将量试产品 跟进表发给相关人员(资料\各制程新产品 跟 踪表.xls)