梧桐隧道二衬外观质量QC控制

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福永高速公路路基工程第十二合同段

梧桐隧道

中铁十七局六建公司福永A12项目部QC小组

二○一一年七月二十七日

梧桐隧道二次衬砌外观质量控制

一、工程概况:

梧桐隧道全长664米左右洞呈分离布置,左洞全长638米,右洞全长690米,为中隧道。隧道进口位于平面曲线范围内,左右线曲线半径均为R=1300米,出口位于直线段。隧道纵坡坡率/坡长:右洞为-2%/89m和-1.275%/601m,左洞为-2%/89m和-1.374%/547m。

隧道进口设计桩号:右洞为YK63+401,左洞为ZK63+406;进口设计高程:右洞为137.358,左洞为137.163.隧道出口设计桩号:右洞为YK64+091,左洞为ZK64+044;出口设计高程:右洞为128.299m,左洞为128.407m。

隧址区属侵蚀剥蚀低山丘陵地貌,自然地形坡度20-45°,斜坡多为风化岩层出露,缓坡地带为薄层残坡积层覆盖,植被较发育。隧道进口段地自然形成坡度约为40°,隧道出口处自然地形坡度约为38°。隧道洞体围岩级别有Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ级,衬砌类型及围岩级别详见表1-1 隧道围岩类别一览表。

表1-1 隧道围岩类别一览表

质量目标:争创福建省“优质工程。

二、QC小组简介:

福永A12项目经理部梧桐隧道二衬施工质量控制QC小组成立于2011年04月12日。

1. QC攻关课题:

梧桐隧道二衬砼外观质量控制

2. 小组名称:福永A12项目梧桐隧道二衬砼外观质量控制QC小组

3. 小组口号:精益求精

4. 活动时间:2011年4月至2012年4月

5. 活动次数:6次

6. QC小组成员:

(表1)

小组成员按QC的要求学习活动。

三、选题理由:

理由一: 梧桐隧道为全线的控制工程,为监理、业主、公司关注的焦点,二衬施工在进行隧道涂装之前暴露时间较长,所以二衬砼外观质量关系到我标段工程质量的整体形象,关系到我公司的质量信誉和市场进一步开拓的前景;

理由二: 按照业主要求,打造绿色高速公路,保护生态,达到创

优目标,在长大隧道施工中“创精品,创信誉”;

理由三: 隧道二衬砼外观质量难以控制,在前面的施工中出现二

衬砼表面有错台、漏浆、蜂窝麻面等不良现象,公司要求项目人员积

极参与,通过此次QC活动探讨和总结出一套切实可行的施工方案和

质量保证措施。

四、质量控制目标:

1. 严格控制砼配合比,保证砼强度在满足设计和规范要求的前提下

外观色泽均匀一致、砼表面无蜂窝、麻面、气泡和漏捣现象,表面平整、光洁, 结构轮廓线条顺直美观,施工缝平顺无错台现象;

2. 通过本次QC的成果更好的指导和优化施工;

3. 质量控制目标可行性分析:

(表2)

五、活动情况:

第一次PDCA循环

1. 二衬砼施工现状调查:

为了使梧桐隧道二衬外观质量尽可能满足优质工程要求,在使用整体式二衬台车和高频附着式振动器前,小组仔细研究了整体式二衬台车的操作方法和该振动器的使用说明,以便使整体式二衬台车能灵活操作、高频附着式振动器(以下简称振动器)性能可以达到充分利用的要求。

该台车采用整体式钢模,液压系统调节。其中标高用顶升油缸调节,拱顶轴线用平移油缸调节,侧模由侧模油缸调节,另外还有32个螺旋支撑对台车钢模进行加固。

振动器激振频率高(9000r/min)激振力11.7KN,振幅小(空载振幅0.8mm ),传递效率高。振动器通过附着钢板与台车模板连接,附着钢板在模板上布置与焊接非常重要。在参照厂家的建议方案结合二衬台车的结构特点而布置。每一个振动器在焊接定位后均进行运行调试,以满足施工要求。

砼施工前对以下工作:1. 整体式二衬台车操作;2.振动器起动、停止的方法与间隔时间;3.砼坍落度与下料顺序;4.振动器的使用及

砼振捣效果;5.小边墙的浇筑等各项事宜反复仔细地交底,使施工人员对施工方法有感性认识。

我们找出第一阶段台车脱模后外观存在的问题

(表3) 2. 根据统计表绘制出排列图

(图表4)绘图:郭强

时间:20 年月日

结论:从图表可见,砼接缝不平顺、砼表面光泽度较差、模板边角泛砂是影响二衬砼外观质量的主要问题。

3. 要因分析

3.1原因分析

针对上面图表中发现的问题并结合统计的数据,我小组多次召开会议进行讨论研究,对主要原因刨析如下:

(鱼刺型分析图5 )

3.2要因论证

(表6) 3.3 结论:

通过表6的要因论证及要因确认,我们确定了操作不熟练、塌落

度过大、台车模板与小边墙未密贴、模板缝隙未塞严等4项为二衬砼的外观质量主要影响因素。

4. 制定对策:

针对以上的4项主要影响因素,并结合现场实际,我QC小组制定了对应的措施方案。

措施方案一:对操作人员进行详细交底,通过集训班和师带徒两种形式使二衬作业班组熟悉砼的基本知识和机械常识;

措施方案二:实验人员现场监督,以实验为依据,以砼的设计强度为砝码,严格控制二衬砼的塌落度,消除拱顶”水印”,切实把好二衬砼的外观质量;

措施方案三:在隧道的曲线段严格控制小边墙的轴线位置,根据实际情况按照隧道整体式模板台车的长度浇筑小边墙(即12m一档),以消除由于曲线而造成的不平顺;

措施方案四:模板边缘的缝隙采用土工布塞严,并用双面胶密封,防止漏浆、错台。

5. 确认效果:

通过本次QC课题攻关和上述措施方案的实施,梧桐隧道的二次衬砌外观质量有了较大的提高,颜色均匀一致,模板边角仅有轻微泛砂,砼接缝不平顺问题已基本解决,平整度达到了规范要求,拱顶”水印”也很少出现,各项外观指标均收到了良好的效果。

小组将后面中出现的其它问题在第二个PDCA循环中进一步进行论证改进。

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