配煤掺烧运行优化措施

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配煤掺烧运行优化措施

【作者】大唐安阳发电厂输煤管理部赖右福

【摘要】实施配煤掺烧的目的就是在保证锅炉稳定燃烧、环保达标排放的前提下,最大限度地掺烧经济煤种,降低发电成本。但是,生产实际又时时制约着配煤掺烧工作的开展。本文以本厂为实例,分析了影响配煤掺烧的各项制约因素,并有针对性地制定了配煤掺烧运行

优化措施,在2012年后三个季度中取到了明显效果;

【关键词】配煤掺烧;制约因素;运行优化;措施

大唐安阳发电厂(公司)在役2台320MW纯凝汽式机组和2台300MW千瓦热电联产机组,总装机容量为1240MW,锅炉设计煤种为贫瘦煤,采用铁路专用线、公路汽车运输方式供煤,是豫北地区重要的电源支撑点和安阳市唯一集中供热热源。

1.影响配煤掺烧的制约因素

1.1受煤炭市场影响,我厂采购的煤种众多,煤质错综复杂,

尤其是地方煤矿煤质稳定性较差,其发热量、硫份和挥发

分等重要指标常常发生骤变,使煤场、筒仓存煤煤质波动

大,并且化验数据滞后,导致入炉配煤准确性差,经常需

要根据锅炉燃烧情况进行调整;

1.2煤场存煤不能准确分区,初次初掺配不均匀,两台热电联

产机组扩建以后,四台机组公用一个煤场,煤场容量小,

进煤量大时难于做到分区堆放,且由于矿发直下煤半挂汽

车的特点,煤场只能以#4皮带为界分为东煤场和西煤场,

煤堆太高,推煤机作业风险大,无法进行细致均匀的掺配;

1.3经济煤种的掺配受磨煤机特性制约较大。两台纯凝汽式机

组为中间储仓式制粉系统,而两台热电联产机组为直吹式制粉系统,并且机组脱硫系统的脱硫能力差别较大,对煤质的需求不一样,入炉煤掺配经常顾此失彼;

1.4筒仓配煤存在较大局限性和滞后性。我厂输煤系统有三个

圆筒仓(每个筒仓容量3000吨),从煤场取煤或火车煤要先经过三个筒仓后,通过调整三台环式给煤机的出力来进行掺配,但某个筒仓煤质有问题或环给出现故障,对入炉掺配影响较大;

1.5除杂设备陈旧,难于有效杜绝“四块”进入原煤仓,给煤

机卡死现象时有发生,导致锅炉燃烧不稳定,助燃用油居高不下。

2.采取的运行优化措施

2.1燃煤掺配按“以电定配”原则制定,输煤管理部根据发电

部次日电量计划及负荷预测曲线,以机组负荷对应燃煤煤

质需求为目标,采用不同时段、不同掺配比例制定当日中

班及次日夜班、白班掺配方案,保证锅炉的稳定运行,脱

硫不超标,同时加强与燃料采购部、质检部的沟通,掌握

准确的来煤信息,合理安排接卸方式和存煤区域,保证煤

场、筒仓煤质相对稳定;

2.2创新筒仓前三套系统运行方式。火车接卸时根据采购部来

煤煤质、煤量预报,提前一天安排好各筒仓煤位、煤场堆

料区域,火车到厂后采取两路同时翻卸,但筒仓仓位接近

满仓而另一筒仓又需要加煤时,斗轮机堆料,同时启动#0

皮带运行,用推煤机上煤,保证了三个筒仓煤质的相对稳

定,又最大限度挖掘了翻车潜力;

2.3科学、合理掺配经济煤种。将天恒中煤与低硫汽车煤在煤

场进行初次掺配,天恒中煤热值低、硫份高、可磨性系数

差,以前的经验做法是将中煤与高硫煤掺配,存在的问题

是#9、10炉钢球磨虽然对中煤适应性好,但脱硫能力低,

而#1、2炉脱硫能力强,磨煤机却不能适应中煤,中煤掺

配一直达不到理想的经济效益。2012年汽车低硫煤特别

是煤矿直下煤来煤量比较大,热值也较高,将天恒中煤掺

入低硫汽车煤进#9、10炉,高硫煤进#1、2炉,这样既避

免了中煤进#1、2炉引起磨煤机故障,又保证了#9、10

炉脱硫达标排放,取得良好效果,经济煤种掺配量比往年

大幅上升;

2.4采用不同原煤仓“分时、分仓掺配”手段,使机组在低负

荷时段能够最大限度掺烧高硫煤、中煤,机组高负荷时段

启动备用磨煤机,进行炉内二、三次掺配,热值、硫份可

根据负荷变化实时在线调整,避免筒仓掺配的滞后,保证

了配煤掺烧的灵活性;

2.5加强设备治理,更新管理思路,严控“四块”入仓。困扰

我厂燃油量的主要原因为煤质差、石块多、除杂设备陈旧

等,2012年上半年对A、B碎煤机、滚轴赛进行了大修,

在#1、2炉原煤仓仓口加装篦子;同时安排人员现场看护,

及时将杂物、大块捞出运走,制定了防止“四块”入仓管

理制度,给煤机卡石头现象得到遏制。

3.取得的明显效果

3.1在来煤状况可比的情况下,有效的保证了机组的安全稳定

运行,因配煤责任导致少发电量和脱硫超标排放等事件得

到明显控制。2012年后三季度采取措施后与一季度相比,

影响电量、脱硫超标排放时间都有较大幅度下降,对比图

如下:

3.2经济煤种的掺烧比例大大提高,有效降低了我厂的燃料成

本。2012年前11个月,全厂共完成发电量46.8亿千瓦

时,消耗原煤224.9万吨,加权平均热值18.87MJ/KG,

硫份1.1%,挥发份26.34%。掺烧经济煤种共131.46万吨,

掺配比例为54.47%。其中掺烧中煤(热值<2800 kcal/kg)

9.15万吨,掺配比例为3.79%;掺烧高硫煤(St,d%>1.5)

77.1万吨,掺配比例为31.94%;掺烧煤泥45.2吨,掺配

比例为18.73%。节约燃料成本约5000万元,增加利润3000

万元,降低标煤单价约20元。经济煤种的掺烧总量和掺

烧比例都创同期历史最高,未发生因掺配责任导致的锅炉

灭火等异常事件;

3.3困扰我厂的给煤机卡石现象得到有效控制,断煤助燃用油

大幅度减少。与一季度相比,具体对比情况如下图表所示:

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