透平压缩机故障分析与运行调整

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透平压缩机常见振动故障及解决对策

透平压缩机常见振动故障及解决对策

透平压缩机常见振动故障及解决对策作者:刘瑶韩为韬甘兴泉来源:《大东方》2019年第02期摘要:透平压缩机作为一种叶片式旋转机械,在工业生产中已经得到了广泛运用。

但是,作为旋转式机械,振动故障非常常见,透平压缩机也是如此。

震动故障的出现会对透平压缩机的正产运作造成影响,因此,本文对透平压缩机常见的故障进行了分析,并提出了一些解决对策,仅供参考。

关键词;压缩机;振动故障;解决对策1 透平压缩机故障概述透平压缩机的振动会产生噪声、加快磨损、缩短机器的使用寿命和降低工作效率,严重的振动会使机器部件断裂、转子失稳,造成重大事故。

为此,对透平压缩机振动原因的分析十分必要,找出并消除振动故障,延长机组使用寿命,降低企业财产损失,同时可以为透平压缩机转子系统的设计、制造和运行管理提供参考。

2 诊断方法2.1不平衡故障转子不平衡是压缩机最常见的振动故障,转子或多或少总是存在不平衡的,只是不平衡只能控制在标准范围内,超过标准就是故障,它在各类转子故障中占很高的比例。

不平衡有多种情况,有力不平衡、偶不平衡和动不平衡等。

磨损和结垢是产生转子不平衡的两大主要原因。

转子不平衡时,转子的质心与转子几何轴心不重合,存在着一个偏心矩,转子转动时偏心矩将会产生离心力、离心力矩或两者兼而有之。

不平衡振动的频率与转速相一致,振动值的大小与转速相关。

2.1.1 不平衡故障的振动诊断振动大小与转速平方成正比;振动波形接近正弦波;轴心轨迹近似圆形;振动以径向为主,一般水平方向幅值大于垂直方向的幅值;力不平衡的振动相位稳定,两个轴承处相位接近。

同一轴承垂直水平方向的相位相差接近900度,两个轴承处相位相差180°。

悬臂转子的不平衡在轴向和径向均出现较大振动;启动过程振动大,且具有再现性;初定速振动大,且振值基本稳定。

一般来说,如果单纯的水平方向振值较大,可以初步判断是转子不平衡故障;转子轴弯曲时,径向振动大,轴向同时也有较大的工频振动。

透平压缩机转子系统常见振动故障分析及处理

透平压缩机转子系统常见振动故障分析及处理

透平压缩机转子系统常见振动故障分析及处理【引言】透平压缩机在日常工作中经常处于高速转动的状态下,因此,在实际生产中最常的故障就是转子振动故障。

转子不平衡、对中不良、轴承故障、密封故障、轴向窜动等都会引发透平压缩机转子系统振动故障。

基于此,本文结合理论实践,对这些五个方面的故障原因和处理方式做了如下分析。

一.转子不平衡1. 故障分析转子不平衡是影响透平压缩机转子振动的主要因素之一,随着透平压缩机使用年限的增加,转子必然会发生不同程度的磨损、腐蚀等现象,从而破坏原来的平衡状态,如果不进行及时解决,就会发生不平衡振动,进而导致相关零件进一步损坏,影响透平压缩机运行效率和稳定性。

导致转子发生不平衡振动的主要原因体现在以下一个方面:1)转子安装精度不足,再加上使用磨损和腐蚀,导致误差加剧,从而引发不平衡振动;2)齿轮联轴器加工或者安装误差较大,没有达到设计标准;3)保养不当,导致转子发生不程度弯曲变形。

转子不平衡振动特征有以下几点:其一,转子不平衡振动的时域波接近正弦波;其二,谐波的能量主要集中在基频上,并产生较小的高次谐波。

2. 故障处理转子发生不平衡振动时可从以下两个方面进行处理:第一,先对转子相关零部件进行静平衡试验,再按照安装流程组装成转子,再次进行静平衡试验,确认无误后进行动平衡试验,根据试验结果调整转子的动平衡性,降低转子在运行中的不平衡量,避免在实际生产中产生离心力,进而扩大转子的稳定裕度,提升稳定性。

第二,加强净化效果,严格安装相关标准和规范进行操作。

二.对中不良1.故障分析透平压缩机转子对联轴器的转矩有很高的要求,但在具体安装过程中,如果安装误差控制不到位、基础发生不均匀沉降等,就会导致转子轴线之间发生不对中的问题。

主要原因有一下几点:1)找正顺序不合理,压缩机工作和启停时会发生热胀冷缩效应,增加变速机和压缩机的位置偏移,加剧不对中问题发生;2)压缩机在启动时电流比较大,会产生较大的瞬间扭力,从而导致电动机发生微量位移;3)联轴器安装精度不足【1】。

丁二烯压缩机驱动透平断轴故障分析

丁二烯压缩机驱动透平断轴故障分析

1 0・
科技 论坛
丁二烯 压缩机驱动透平 断轴故 障分析 0
马广 字 孔 令 杰 ( 庆石 化 公 司 乙烯 工 程指 挥 部 , 大 黑龙 江 大 庆 1 3 1 ) 6 7 4 轴事故进行 了分析 , 造成 断轴 的主要原 因是主齿轮轴 瓦损坏 , 致使联轴节有缺 陷螺栓 断裂 , 轴

是不妥的 。齿轮箱联轴 轴节 由沈阳鼓 风机厂制造 。 原联轴节是机修厂制造的 , 制造质量 差 , 说这次事故 由联轴节螺栓首先断而引起 的 , 在 沈 鼓 测 绘 时发 现 螺 栓 孔 不 在 同 一 圆 周 上 , 加 上 原 联 轴 节 螺 栓 经 节处在事故前就有磨损 。 再 43齿轮箱主齿 轮联轴节侧瓦先烧 . 常 拆 装 , 成 螺 栓 重 量 不 一 , 轴 节 不 平 衡 是 原 机 组 振 动 的 根 本 原 造 联 从现场拍摄 的低速主齿 轮轴照片可以看出 ,联 轴节侧瓦烧 、 主 因 。断 轴 那 天早 晨 发 现振 动 大 , 较大 的 振 动 长 时 间 作 用 时 , 就 当 联 轴 节 某 一 有缺 陷 的螺 栓 先 断 , 个 系 统 偏 重 , 平 衡 被 破 坏 , 心 质 齿轮有一侧齿条掉下 , 整 动 偏 另一侧 齿条磨损非常轻 , 该瓦烧之前是要逐 随着磨损加大 , 间隙逐渐加 大 , 1 星运 动值 加大 , 动 图 行 振 量旋转 时产生离 心力 , 该力使 联轴节作行星运行 , 此时振动 剧烈增 渐磨损 , 加, 很快造成联轴节其它螺栓 、 瓦盖螺 栓及 有缺 陷的透平轴 断 , 增加 ; 造成联轴节有缺陷螺栓断 , 时的行 星运 动急剧增加 , 透平 最后 此 再 并 同时 飞走 。 加上间隙已经磨损 , 行星运动变成图 2 式。 形 在离心力的作用下 , 轴 剧烈振动加剧 了对联轴节两侧轴 瓦的损坏 , 从两侧轴瓦损坏程 系统 重的一侧转到哪 个方向 , 轴就 向哪个方向弯曲 , 造成主齿轮 与 度 来 看 , 平磨 损 非 常 小 , 以说 是 基 本 正 常磨 损 , 轮 箱 这 个 瓦 损 中间齿轮 由正常变成压紧啮合与分离 啮合交变进行 , 透 可 齿 因而造成 主齿 坏 非 常严 重 。 轮… … 。 忖 下另 一 J - I 侧只轻微磨损 。 轴节螺栓断后 , 系统 动 联 轴 假如说安装时两瓦各部 间隙正常准确 ,瓦背紧力正常准确 , 断 平衡被严重破坏 , 振动急剧增加 , 以后过程 和前 面的讲的一 样。 螺栓 所 引 起 的 振 动 对联 轴 节 两 侧 轴 瓦 损 坏应 差 不 多 。 即使 是 所 断 的 齿轮箱高 速轴 与低速轴 的四个瓦是薄壁瓦 , 瓦上 ( 下转 5页 )

循环氢压缩机组透平的故障分析及处理

循环氢压缩机组透平的故障分析及处理

40 中国设备工程 2008 年01 月
维护与修理 文章编号: 1671- 0711 ( 2008) 01- 0041- 02
技术交流
硫铵干燥床裂纹分析及处理
陈 刚, 叶 伟
( 上海五冶检修公司, 上海 201900)
摘 要: 详细阐述了沙钢焦化厂的振动硫铵干燥床裂纹故障的原因、后果及处理对策。 关键词: 干燥床; 裂纹; 硫铵 中图分类号: TQ051.892 文献标识码: B
( 2) 透平机调速作用不大。透平机的调速操作 范围为2 900~3 200r/min, 安装透平机的本意, 是根 据生产需要及时调节转速, 以适应不同负荷, 同时 节约蒸汽。而实际上, 仅在开停车过程中进行调速 操作, 正常运行时基本处于额定状态, 这也是为了 保证有足够的密封油压力裕量。其密封油的后部压 力控制最终是通过泵总出口压力控制调节阀来实现 的。
沙钢焦化厂使用的振动硫铵干燥床是江苏靖 江市天和干燥机械制造有限公司制造的干燥设备, 振动电机产生的激振力使其振动, 物料在一定方向 激振力的作用下在床面上跳跃前进, 同时干燥床底 部输入的热风使物料形成流化状态, 物料与热风充 分接触, 从而达到理想的干燥效果 ( 见图1) 。
一、干燥系统的启动顺序
技术交流
文章编号: 1671- 0711 ( 2008) 01- 0040- 02
维护与修理
循环氢压缩机组透平的故障分析及处理
何殿龙
( 中国石油吉林石化公司炼油厂, 吉林 吉林 132000)
摘 要: 循环氢压缩机密封油泵驱动透平出现调速机构故障, 查找原因后适当处理, 降低了隐患。通过 本次改造, 可节约生产成本。 关键词: 透平; 密封油; 轴密封; 调速; 蒸汽消耗 中图分类号: TH45 文献标识码: B

大型透平式压缩机防喘振控制及应用

大型透平式压缩机防喘振控制及应用

大型透平式压缩机防喘振控制及应用大型透平式压缩机是工业生产中常见的设备,其运行过程中可能会出现喘振现象,严重时甚至会对设备造成损坏。

对大型透平式压缩机进行喘振控制至关重要。

本文将从大型透平式压缩机的喘振原因、喘振控制方法和应用实例等方面进行探讨。

一、大型透平式压缩机的喘振原因1. 受力不平衡:透平式压缩机在运行过程中,由于零部件的磨损或装配不良等原因,会导致叶片、轴承等部件受到不平衡的力,从而引起喘振。

2. 流体动态影响:透平式压缩机在高速旋转时,叶片与流体之间的相互作用会导致流体的波动和压力的变化,若流体动态影响不稳定则容易引起喘振。

3. 控制系统不良:大型透平式压缩机的控制系统,包括调速装置、润滑系统等,如果调控不当或存在故障,也会导致喘振的发生。

1. 结构设计优化:在透平式压缩机的设计阶段,可以通过优化结构设计来降低叶轮、轴承等部件的受力不平衡,减少喘振的发生概率。

2. 流体动态分析:通过数值模拟或实验手段,对透平式压缩机叶片与流体的相互作用进行研究,找出流体动态影响不稳定的原因,并采取相应措施来稳定流场,减少喘振的可能性。

3. 控制系统优化:对于透平式压缩机的调速装置、润滑系统等控制系统,进行优化设计和严格的质量控制,确保其正常运行,避免因控制系统问题引起的喘振。

4. 振动监测与诊断:对大型透平式压缩机进行振动监测,并建立相应的诊断系统,及时发现喘振现象并采取措施进行控制。

以某大型化工装置中采用的透平式压缩机为例,通过对其喘振问题的控制,取得了良好的应用效果。

该透平式压缩机采用了先进的结构设计和流体动态分析技术,通过优化叶轮结构和流道形状等手段,降低了受力不平衡和流体动态影响,极大地减少了喘振的发生概率。

控制系统方面,采用了先进的调速装置和智能化的润滑系统,保证了设备在高速旋转时的平稳运行,有效地避免了因控制系统不良引起的喘振。

该透平式压缩机还配备了振动监测与诊断系统,对设备的振动进行实时监测,一旦发现异常振动就可以及时采取措施进行处置,避免喘振对设备造成损害。

kkk离心式氯气透平压缩机联锁跳停故障分析及处理

kkk离心式氯气透平压缩机联锁跳停故障分析及处理

[2] 商建平ꎬ俞树荣. 联轴器找正的三点打表法[ J] . 北京
电力高等专科学校学报ꎬ2010ꎬ27(11) :5.
52
河南化工
HENAN CHEMICAL INDUSTRY
2020 年 第 37 卷
氯压机跳停后ꎬ技术人员到中控查看氯压机联
判定温度传感器探头发生故障ꎬ便更换了轴向轴承
的油渣ꎬ将剩余的“ 旧油” 全部清洗干净ꎬ并用滤纸
温度传感器探头( TT - 5488) ꎮ
3. 2 设备组件的检查处理
排除仪器仪表故障问题后ꎬ 技术人员再次对机
头前后轴承进行开盖检查ꎬ打开非驱动端端盖检查
发现止推轴承主推力块巴氏合金面( TT - 5488 位
位置半径相同ꎬ这样用相似三角形原理计算出的支
脚调整量更准确ꎮ 由于三表法找正能消除轴向窜动
引起的误差ꎬ所以找正精确度更高ꎬ对中偏差更小ꎬ
但是找正过程复杂ꎬ选用两表法还是三表法要根据
设备运行的精度要求来决定ꎮ
参考文献:
[1] 苏军生. 化工机械维修基本技能[ M] . 北京:化学工业
出版社ꎬ2005.
又一重要原因ꎮ
查看 TT - 5488 趋势ꎬ15:32 分温度显示 112. 39 ℃
常ꎮ 初步判定为仪表温度传感器软故障ꎬ随后更换
该企业检维修人员在清洗油路系统、更换润滑
干净的情况下就开始试运行ꎮ 这是造成设备停运的
TT - 5488 显示 206 ℃ ꎬ温度超高限联锁跳停( 联锁
5 防范措施及要求
5. 3 设备运行监控管理
置) 良好ꎻ检查泵轴推力盘端面与止推轴承块巴氏
设备运行中ꎬDCS 及现场操作工要加强对油压、
于以上原因ꎬ技术人员先对试运行期间的历史趋势

最新整理压缩机(氧气透平)的安全运行与维护检修

最新整理压缩机(氧气透平)的安全运行与维护检修

压缩机(氧气透平)的平安运行与维护检修化工生产具有易燃、易爆、易中毒、高温、高压、有腐蚀等特点,而氧气透平压缩机是化工生产工艺线上的重要设备。

它所输送介质的特殊性,要求我们对氧气透平压缩机(以下简称氧压机)的运行、检修更加谨慎。

笔者基于多年的生产实践,将哈尔滨气化厂2TY-167/0.2-30.4V型氧压机的运行、检修平安管理工作进行介绍。

一、氧气透平压缩机机组的配置情况1 •主机的配置氧压机的根底为两层框架式结构。

主机布置在上层,辅机在下层。

除了供油装置和控制仪表外,全部设备由防火墙隔离。

双缸型氧压机主机的排列形式如下:主电机一一低压缸增速机-低压压缩机—高压缸增速机一一高压压缩机。

氧压机为水平剖分的单轴多级多段压缩机。

2 .辅机的配置氧气冷却器:压缩机每二级冷却一次,防止过高的氧气温度,降低能耗。

采用氧气走管内、冷却水走管外的列管式冷却器。

管束的内壁便于脱脂、清洗和检查,有利于保证氧气侧外表的清洁度。

氧气过滤器:在压缩机进口前、回流氧气旁通阀前以及氧气平衡管压力控制阀前,分另设置了氧气过滤器,用以去除氧气中的杂质,防止氧气高速气流流过压缩机流道和阀芯时与壁面发生碰撞产生火花。

强制润滑油系统:从供油装置的吸油口开始,粗过滤器、油泵、油冷却器、精过滤器以及相关的管道和控制阀门均为双元件结构。

每一组都可以单独工作,互为备用,通过控制系统可实现自动或手动切换。

且还设有排烟风机和油气别离器以保持油系统的负压状态,防止由于内压引起润滑油的外漏,减少油的损耗。

供油的压力和温度由控制系统自动控制在正常范围内,保证主机的正常运转。

一旦发生低压电断电或供油系统出现重大故障,机组连锁自停车。

转子堕转期间由高位油箱继续供油。

内容总结(1)压缩机(氧气透平)的平安运行与维护检修化工生产具有易燃、易爆、易中毒、高温、高压、有腐蚀等特点,而氧气透平压缩机是化工生产工艺线上的重要设备〔2)它所输送介质的特殊性,要求我们对氧气透平压缩机(以下简称氧压机)的运行、检修更加谨慎(3)管束的内壁便于脱脂、清洗和检查,有利于保证氧气侧外表的清洁度〔4)且还设有排烟风机和油气别离器以保持油系统的负压状态,防止由于内压引起润滑油的外漏,减少油的损耗。

压缩机(氧气透平)的安全运行与维护检修

压缩机(氧气透平)的安全运行与维护检修

压缩机(氧气透平)的安全运行与维护检修压缩机(氧气透平)是一种用于将氧气压缩成高压氧气的设备。

由于氧气具有一定的危险性,因此压缩机的安全运行和维护检修非常重要。

在使用压缩机之前,必须了解其安全性能和操作规程,并按照操作规程操作。

本文将从安全运行和维护检修两个方面对压缩机进行详细介绍。

一、压缩机的安全运行1. 安全设施:压缩机必须配备完善的安全设施,包括安全阀、压力表、温度计等。

安全阀是保证系统在超压情况下能够有效释放压力的重要设备,必须定期检查、维护和测试。

2. 操作规程:在操作压缩机之前,必须对其进行全面了解,并按照操作规程进行操作。

操作规程包括但不限于启动、停机、正常运行、异常处理等。

3. 注意氧气的危险性:氧气具有助燃性和促进燃烧的特性,因此在操作氧气压缩机时必须特别注意防火防爆措施。

例如,禁止在压缩机附近吸烟、明火等,同时要保证空气中的油污或其他可燃物质减少。

4. 定期维护和检查:定期维护和检查是确保压缩机安全运行的重要环节。

应定期检查设备的接线、密封、润滑等情况,并进行必要的维护和更换部件。

5. 紧急故障处理:在压缩机出现紧急故障时,必须按照相应的应急预案进行处理。

例如,立即切断氧气供应,进行故障排查和修复。

二、压缩机的维护检修1. 润滑系统:压缩机的润滑系统应定期检查油位、油质、油压等情况,并根据需要进行润滑油的更换和添加。

润滑油的选择应符合相关标准,并根据使用情况进行调整。

2. 清洗系统:压缩机的冷却系统和清洗系统应定期检查,确保清洗系统的畅通性。

清洗系统应定期进行清洗和冲洗,清除内部的积碳和杂质。

3. 电气系统:压缩机的电气系统应定期检查接线、绝缘、开关等情况。

如果发现电气系统存在故障或潜在危险,应及时进行维护和修复。

4. 气缸和活塞环:压缩机的气缸和活塞环应定期检查,确保其正常工作。

如果发现气缸和活塞环存在磨损或损坏,应及时进行更换。

5. 过滤器:压缩机的过滤器应定期检查和更换,确保过滤器的正常工作。

透平压缩机常见故障及处理方法

透平压缩机常见故障及处理方法
1)检测油泵转速是否在工作转速
2)仪表人员调整压差调节阀或切除运行解体检修
3)检查机械密封组件装配情况和机械密封压缩量
4)调整和重新紧固中分面螺栓
5)检查污油收集器内浮球阀和返回气管孔板尺寸
6)检查孔板和阀门有无堵塞现象
表11(续)
序号
故障现象
故障原因
处理措施
3
油过滤器压差大于设计值
1)过滤器太脏
2)油中带水
5)止推轴承座变形,止推盘轴向圆跳动较大
6)轴位移探头零位整定不正确或探头特性差
1)尽可能保持稳定运行、调整好各段循环量
2)修理或更换各级密封
3)检查、更换联轴器
4)消除喘振
5)更换推力盘,查找轴承座变形原因,并消除缺陷
6)重新整定探头零位或更换探头
10
汽轮机异常振动
1)暖机不好
2)汽轮机缸体疏水阀未打开或阀门开度不够
3)辅油泵启动,两台泵同时运行压差增大,造成滤芯压扁变形
1)更换由过滤器
2)对油进行脱水处理
3)更换油过滤芯
4
压缩机油气分离罐满液位
1)浮球阀卡涩或损坏
2)机械密封泄漏量增大
3)浮球阀传动杠杆整定不正确
4)污油回油管或启闭阀堵塞
1)打开旁通阀,切出交钳工检修
2)检修机械密封
3)重新整定传动杠杆
4)清理、疏通管路
8)冷凝器至抽吸器接管阀门未全打开
9)汽轮机排汽量过大
1)分别清洗主、辅抽吸器喷嘴
2)查找泄漏并予以消除
3)调整管温或清洗管束
4)提高蒸汽压力且保证压力稳定
5)启动备用冷凝液泵打液
6)倒泵清洗进口滤网
7)调整轴封抽吸器或轴封蒸汽压力

2TY-120/5.5透平压缩机运行中存在的问题及解决

2TY-120/5.5透平压缩机运行中存在的问题及解决
第 6期 2 0 1 3年 1 1月
中 氮

No . 6 NO V .2 0l 3
M— S i z e d Ni t r o g e n o u s Fe r t i l i z e r Pr o g r e s s
2 T Y 一 1 2 0 / 5 . 5透 平压 缩 机 运行 中存 在 的 问题及 解 决
径 向水平 为 0 . 1 0 m m / 2 0 0 m m。径 向 与轴 向的 同
年 9月 由杭 州 制 氧机 厂 设 计 并 制 造 的 ,1 9 9 5年 安 装投 入 运行 ,结 构采用 水 平剖 分式 。该 机为 单 轴 五级 压 缩 ,级 间设 置 冷 却 器 并 配 置 在 机 壳 两 侧 ,为适应 变化 采用 无 叶扩 压器结 构 ,并 带有 可
检修 前对 电机 与增 速机 的 同轴度 做 了数据 复 查 ,发 现 偏差较 大 ( 同轴度 数据 见 图 1 ) 。
O . 1 2
m m / 2 0 0 mm ( 轴 向水平 倾斜 方 向指 向低 压端 ) 。 2 增速 机 高速轴 与低 速轴 的检 查
2 . 1 问 题
m m,使 机 组运 行 过 程 中保 持 良好 的 同轴 度 ,减
小 振动 。
( 2 ) 增速 机 水 平 由于 不 具 备 从 基 础 上 调 整
的条件 ,故 在 增 速 机 与 基 座 的 剖 分 面 上 进 行 调
整 。调 整 至 轴 向 0 . 0 6 m m / 2 0 0 m m,径 向 0 . 1 0

4 6・
电机侧
1 6 5一 O. 1 O
中 氮 肥
压缩机 侧
1 6 5- 0. O 7

齐鲁乙烯裂解气压缩机组透平故障及处理

齐鲁乙烯裂解气压缩机组透平故障及处理
图 3 制作透平壳体支撑专用工具
(2)前轴承 箱 标 高 降 低 的 风 险 和 控 制 措 施。 轴承箱底面和轴承箱基座表面锈蚀轻微,则进行 表层除锈;锈蚀严重,则需对其做除锈、打磨、抛光 处理。这样会出现前轴承箱标高尺寸降低的风 险。对此,可以通过对轴承箱基座底面增加填隙 片进行调整,以解决轴承箱标高降低的风险。填 隙片安装位置如图 4(红色圆圈标注处)所示。
剧,逐渐造成整个轴承箱基座表面的腐蚀,腐蚀产 物填充了轴承箱底面和轴承箱基座表面之间的空 间,造成前轴承箱在开停机过程中滑动受阻,导致 前轴承箱翘头。
图 2 挠性板变形
图 1 透平壳体膨胀示意
3 原因分析 31 前轴承箱座猫爪间隙不正确
当透平前轴承箱支座猫爪间隙过小,且后猫 爪间隙小于前猫爪间隙,透平在停车冷却收缩时, 前轴承箱支座受到猫爪紧力的限制,使前轴承箱 出现翘头现象。针对此项可能,在机组停车过程 中对前轴承箱支座猫爪紧力释放,将支座猫爪松 开,观察前轴承箱翘头现象的变化。该机组在停 车时,按此方法进行操作,其前轴承箱翘头现象并 未改善,故排除此原因。 32 透平壳体与前轴承箱间的挠性板存在变形
齐 鲁 石 油 化 工 · 2 1 6 · QILUPETROCHEMICALTECHNOLOGY 2018年第 46卷
重则转子叶轮与隔板产生动静摩擦,造成机组严 重损 坏,不 能 满 负 荷 生 产,从 而 影 响 乙 烯 装 置 产 能。透平壳体膨胀如图 1所示。
6838 10294 0039 368 69221 浮环密封
透平 额定功率 /kW 入口压力(表压)/MPa 入口温度 /℃ 排气压力(表压)/MPa 排气温度 /℃ 抽气压力(表压)/MPa
11323 112 515 -0084 55 42

热泵压缩机透平真空度异常分析及对策

热泵压缩机透平真空度异常分析及对策

常且密封无泄漏ꎬ备用泵止逆阀完好ꎬ补水截止阀
且真空泵喷嘴至扩压器距离未按设计值调整ꎬ二
正常ꎬ联系仪表检查凝汽器控制阀无异常ꎬ排除了
级冷凝器入口严重堵塞ꎬ且管束泄漏严重ꎬ检修后
该因素的影响ꎮ
真空度接近历史最好水平 - 0. 05 MPaꎮ
2. 4 真空喷射泵及其冷凝器的影响
却水温度持续升高ꎬ透平真空度逐渐变差ꎬ主汽阀
2. 1 工艺负荷的影响
热泵压缩机负荷过大ꎬ造成透平主汽阀阀门
开度过大ꎬ排汽量相应增加ꎬ蒸汽不能及时冷凝将
空度明显好转ꎮ 8 月份采纳杭汽专家建议ꎬ将开工
泵能力提高一倍ꎬ喷嘴后排空管道增大到 DN100ꎬ
从排放口观察抽气量明显增加ꎮ 检查喷射泵入口
中压蒸汽压力温度正常ꎬ系统各温度点正常ꎬ冷凝
器排水畅通ꎮ
2. 6 循环冷却水水量和水温的影响
循环冷却水流量不足、水温高或凝汽器结垢
逸出微量蒸汽ꎬ排除了该因素的影响ꎮ
均会造成透平真空度下降ꎮ 现场测量凝汽器循环
2. 3 凝汽器液位的影响
冷却水水量为 940 m3 / hꎬ入口水温 36 ℃ ꎬ均在正常
凝汽器汽侧液位过高ꎬ将淹没部分换热管ꎬ减
少凝汽器的换热面积ꎬ使透平排汽不能正常冷凝ꎬ
蒸汽温度 / ℃
3. 5
380
蒸汽流量 /
( th - 1 )
20. 70. 085
60
1 存在问题
热泵压缩机自投用以来ꎬ其透平真空度一直
达不到设计的 - 0. 085 MPaꎬ2016 年以前真空度最
好时 可 以 达 到 - 0. 05 MPa ( 冬 季 ) ꎮ 2016 年
杭州汽轮机股份有限公司制造ꎬ型号为 NK32 / 36 /

103-JT合成气压缩机组高压透平调速阀故障分析

103-JT合成气压缩机组高压透平调速阀故障分析
后 诊 断 和 消 除 类似 故 障 是 一 个 有益 的启 迪 。 关 键 词 : 成 氨装 置 ; 压 缩机 ; 蒸 汽 透 平 ; 调 速 阀 ; 故 障 ; 措 施 合 中 图 分类 号 :Q0 13 T 5 . 文 献标 识码 : A 文 章 编 号 : 0 93 8 (00 0 - 3 -3 】0 - 12 1 )40 20 2 0
第 4 第 4期 7卷
21 0 0年 8月







Vo. No 4 147 . Aug 2 0 . 01
P O E SE U P E T& P P N R C S Q IM N II G
13J 0 .T合成 气压 缩机 组 高压 透 平调速 阀故 障分析
邢桂 坤 , 陈彦峰 肖萍 ,
Absr c : I n ag y h tea mo i o st t n,t r sa hJh p e s r ta tr i e wh c s u e sa drv o y tei t a t n o e lr e s ntei m na c n t ̄ei o hee i r s u e se m u b n ih i s d a iefrs nh tc i g
某 大型合成 氨装置 中合 成气压 缩机 ( 位号 :0 一 1 3 J 是合成氨装 置 的关键 设备 , ) 由单缸 、 反动式抽 汽凝 汽式蒸汽透 平 驱 动 ( 汽 透 平 位 号 13J ) 蒸 0 一 。蒸 汽 T
透平 的具参 数如下 : 进 汽压力 ( 正常/ 大 ) 1 ./ 0 3MP ( ) 最 :0 1 1 . a a
An ls f a l Ocu rdi p e j sigVav sdi g rsu e ayi o ut c re S edAdut leU e HihP es r s F n n n

蒸汽透平式压缩机

蒸汽透平式压缩机
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冷却器的设计应确保散热效果好、通风顺畅,以提高蒸汽透平式压缩机的可靠性和 寿命。
排气室
排气室是蒸汽透平式压缩机的出口部分 ,主要作用是收集经过压缩的气体,并 将其排出到下一级或最终用户。
排气室的设计还应考虑气体的均匀排 出和防止回流等问题。
排气室的结构应尽量减小气体的流动 阻力,以减少能量损失。
03
蒸汽透平式压缩 机
目录
• 蒸汽透平式压缩机概述 • 蒸汽透平式压缩机的结构 • 蒸汽透平式压缩机的操作与维护 • 蒸汽透平式压缩机的故障诊断与
处理 • 蒸汽透平式压缩机的优化与改进
01
蒸汽透平式压缩机概述
定义与特点
定义
高效率
长寿命
可靠性高
维护方便
蒸汽透平式压缩机是一 种利用蒸汽透平技术进 行能量转换的压缩机, 它可以将蒸汽的能量转 化为机械能,从而驱动 压缩机工作。
常见故障及原因
01
02
03
04
转子不平衡
转子质量分布不均或转子损坏 ,导致转子在高速旋转时产生
振动。
轴承磨损
轴承润滑不良或轴承质量问题 ,导致轴承磨损严重,影响机
器正常运行。
蒸汽泄漏
由于密封件老化或安装不当, 导致蒸汽从高压侧泄漏到低压
侧,影响机器效率。
控制系统故障
控制系统硬件或软件故障,导 致机器无法按照设定参数运行
蒸汽透平式压缩机的操作 与维护
启动与停车
启动步骤 1. 检查所有设备是否正常,包括润滑系统、冷却系统、密封系统等。
2. 打开蒸汽入口阀,使蒸汽进入透平机。
启动与停车
3. 启动透平机,并逐渐增加转速至 正常工作状态。
4. 检查机器运行是否正常,如有异常 立即停车检查。

透平循环压缩机电气事故分析及改造

透平循环压缩机电气事故分析及改造

透平循 环压缩 机电气事 故分 析及 改造
李 海鸣
( 家 水 煤 浆 气化 工程 研 究 中心 , 山 东 滕 州 272 ) 国 757 中图分类 号 T 8 . Q0 62 文章 编号 10 6 3 (0 2 0 0 5 —0 09— 7 6 20 ) 5— 38 2
透平 循 环压 缩 机与 往 复式 循环 机 比较 ,其 驱 动 电机 与压 缩 机在 密 闭 的高压 容 器 中运 转 ,对 外 无泄 漏 ,运转 平稳 , 占地 面 积小 ,容 量 大 ,循 环气 不 和 润滑 油接 触 ,可 延长 触媒 使 用 寿命 ,为老 厂 挖 潜 改 造 ,提 高 生产 能 力创 造有 利 条件 。
( ) 干 燥 器 没 有 按 规 定 时 间 半 年 更 换 一 次 硅 1 胶 ,失 效后 造 成保 护气 不 合格 ,不仅 不 能保 护 电机
绕 组免 遭腐蚀 ,还造 成 电机绕 组 、引线等 绝缘 降低 ; ( ) 电动 机 两 端 均 布 4只 M3 2 0×2保 护 气 进 出
的塞 子 ,但 是 电机 在 安 装 进 入 简 体 时 没 有 拧 下 塞 子 ,保 护 气不 能 完全 通 过 , 电机 温 度升 高 ,加 剧 电 机 及 引线 绝缘 的恶化 ; ( ) 电动 机底 部 为排 放 凝 集 的水 分 和油 ,特 设 3 2个排 污孔 ,没 能保 证 每 8小 时排 放 1 ~2次 ; ( )压 缩机 大 盖底 部 积 液严 重 ,造 成 穿过 此 处 4 的电极 杆连 线 ( 三 角形 排 列 A )下 面 两相 受 积 液 正
第 一 作 者 :李 海 鸣 ,女 , 17 年 5月 生 , 工 程 师 。 91
维普资讯

32 ・ 7

透平压缩机常见振动故障分析与处理

透平压缩机常见振动故障分析与处理
术故 障 处理 术
透平压缩机常见振动故障分析与处理
朱 瑞 ,白晖宇。 ,孟 光 ,李鸿光
204 ; 02 0 20 9 ) 00 0 ( 、3 、5 1 、4 .上海交通大学机械系统与振动国家重点 实验室 ,上海市 闵行区东川路 80号 0 2 上海 电力学 院能源与环境工程学院 ,上海市杨 浦区平凉路 20 . 13号
气室 、叶轮、扩压器 、弯道 、回流器 和蜗壳 等组 成 。它 利用 叶 片与气 体 的相 互作 用 ,提高气 体 的压
摘要 :透 平压 缩机作 为一 种叶 片式旋 转机械 ,广 泛应 用于石 油 、化 工 、天然 气 、冶炼 、制 冷
和矿 山等 经济 领域 。在 高速 、高压 、 高功 率 密度 工 况下工作 ,易产 生强大 的激振 力 ,使 转子在 工 作 中失 去稳定 性 。对透 平压缩 机 常见的 转子不 平衡 、对 中不 良、轴承故 障和 喘振等 振动 故 障的原
益 ,其安 全 运 行 与 整 个 生 产 装 置 的 可靠 性 紧 密 相 关 ,因而成为备 受关 注 的心脏设 备 ,在许 多领域 中 是其 他类 型压 缩机所 无法 替代 的 。透 平压 缩机按 气 体 主要 运动方 向可 以分 为离心 式 、轴 流式 和轴 流离 心 组合 式 。 现 代高性 能透 平压缩 机 的发展 趋势表 现在 高转 速 、高 压力 、轻 重量 、高效率 、单 机大功 率 和愈益 增 高 的功率 密度 。高速 、高压 和轻 重量 的机器 意味
这种被动控制曾得到广泛应用但这种控制方法是以降低压缩机喘振主动控制随着离心压缩机向高压比高转速和高性能方向发展以及人们对压缩系统失速问题研究的深入并且伴随着微电子技术测试技术和控制技术epsteinffowcswilliams12和greitzer提出了对叶轮机械压缩h n h i 0 0 0 .R C i ) si ir t S a g a 0 9 ,P 2 . hn a

大型透平式离心压缩机振动故障分析及处理

大型透平式离心压缩机振动故障分析及处理
螺栓 的螺母 松动 、底 座垫铁布 置不合理 、垫铁层 之 间和设 备底座接触不 良等 。 该 离心压缩 机组安装后 ,已经 过多次 试车 ,并且 在试
该空压机机组 中汽轮机及增速机 均采 用圆筒滑动轴承 , 空 压机 的高低 缸及 氮压机 均采 用 四油 契式可 倾滑 动轴 承 , 各级轴承均采用一只本 特利测振探头 ,并远传至主控室D S C
根据后期故 障特征 ,在增速机输 出侧振动值 突然升高 , 停机后 ,微机实时记 录的振动 数据仍没 有归零 ,引起 故 障
转 ,机组各部 轴瓦振动值 较低并稳定 ( 1 ,均在 正常 见表 )
6 0
中 设备 程 I21年 8 国 工 02 0月
采取相应 的措施处理 ,开机运行验证 了分析与诊 断的准确性 。
关键 词:离心式压缩机 ;振 动;故障分析处理 ;验证
中 图分 类 号 :T 2 2 H 1 文献 标 识 码 :B


设备 配置与参数
范围之内。
表1
位置 增速机输 出侧 中压缸推力侧 位号 0 1 AB 0 6 / 0 1 AB 0 3 / 振动值/ 1. . 02~92 1 .~1 . 85 92 连 锁值, m 9 1 9 0
具 体 参 数 : 汽
D L24 2 L 233 C 68 MC 10 + MC 10 + B L 0 ;空 压 机 流 量 2 80 0 3 ; 4 0 m/ h
空压 机 出 口压力06 MP () . 4 aA ;空压机 转速44 5/ i;氮 气 0 r n a r
根据 一般 常识 ,振动原 因可能在于 :() 转子不平衡 ; 1
增压机 流量144 7 /;氮气增压 机转速91 8 mi;氮气 6 0 m3 h 6 r n /

大型透平式离心压缩机振动故障分析及处理

大型透平式离心压缩机振动故障分析及处理

大型透平式离心压缩机振动故障分析及处理
刘文军
宝钢集团八一钢铁有限公司能源中心,新疆乌鲁木齐830022
[摘要]针对大型透平离心空压机在试运转中出现的振动故障,进行分析、诊断,判断振动故障的原因,采取相应的措施处理,通过开机运行来验证分析与诊断的准确性。

离心式压缩机;振动;故障分析处理;验证
TH45B1006-6764(2012)03-0014-03
A nal ysi s and D i s posal of V i br at i on Faul t of Lar ge Tur bi ne
C ent r i f ugal A i r C om pr ess or
LI U W enj un
2012年第3期总第151期
@@[1]马雷.离心式压缩机故障原因分析及处理措施[J].风机技术,
2007(1):83-84.
@@[2]陈冬.离心式空压机振动故障的诊断与检修[J].风机技术,2006
(3):61-62,53.
@@[3]施俊侠,王大成,黄斌.离心式压缩机的振动故障分析[J].风机技
术,2003(6):47-49.
@@[4]西安交通大学透平压缩机教研室.离心式压缩机原理[M].北京:
机械工业出版社,1980.
2011-12-28
作者简介:刘文军(1969-),男,工程师,1990年毕业于重庆钢铁专
科学校冶金机械专业,现从事能源设备的管理工作。

制氧机技改显活力,老设备再创新辉煌。

离心式氯气透平压缩机系统故障分析

离心式氯气透平压缩机系统故障分析
气 污染 、润滑油 油箱 氮气密封 不好进 入空气 以及 润
时 , 易 造成 氯 气压 缩 机 的蜂 鸣 , 极 引起 油 管 的 强 烈
震动 。江苏安 邦 电化 有 限公 司冬 季 开车 时 , 曾遇 到 类似 情况 . 过脱 除 油加 热器 连锁 并 将油 循环 加 热 经
至3 5℃以上 , 开车 时才 杜绝 了机 组蜂 鸣及震 动 的 再
摘 要 : 绍 了离心式氯 气透平 压缩机机 组 润滑油 系统、 介 密封 气 系统 、 主机 系统故 障产 生的现 象、 因 原
及 解决途径 。
关键 振 ; 故障
中图分类号 :Q 5 .1 T 01 2
文献标 识码 : B
文章 编号 :0 9 1 8 (0 1 4 0 2 - 6 10 - 7 52 1) - 0 8 0 0
此 . 度 又 可 以 表示 润 滑 油 的稀 稠 程 度 。国 际 上 通 用 黏
油系统 的故 障都能造 成重大 事故 。
氯 气压缩 机机组 润滑油 系统 的功能 在于要 求油 系统提供 一定 压力及 流量 的润滑油 供给机 组 的前后
恩 氏黏度 、 氏黏 度及雷 氏黏度 , 赛 国内通 常用运 动黏
器” 的传动才 能获得 较高 的转速 。另外 , 氯气离 心式
压缩 机组采用 的是动 压滑 动轴承 ,只有 被加压 的润 滑油才 能形成 油楔 , 有承 载的能力 , 具 将压 缩机 的转 子托 起 , 由此可 见 , 滑油 系统 是 相 当重要 的 , 何 润 任
是液体 内摩擦 系数 , 黏度越大 , 产生 的内摩 擦越大 , 因
机具有 很高 的运行转 速 ,一般 介 于一 阶临界转 速和 二 阶临界 转速 之 间 , 1 0 m n以上 , 常见 的 达 00 0r i / 而 大功 率电动机 的转速 并不 高 . 需要 通过齿 轮箱 “ 增速

丙烯透平压缩机防喘振故障分析及优化改造

丙烯透平压缩机防喘振故障分析及优化改造

丙烯透平压缩机防喘振故障分析及优化改造作者:宋亮王登来源:《科技创新导报》2022年第16期【摘要】防喘振控制系统的应用对整个丙烯透平压缩机组的运行安全性都具有重要的促进性意义,可以更好地满足现阶段的生产工艺需求。

实践证明,压缩机的防喘振控制系统在保障设备的使用寿命、降低能耗、提升产品质量方面具有重要作用。

本文以丙烯透平压缩机为主要研究对象,介绍了其在开机过程中可能会出现的喘振问题,并就其问题进行了优化改造,旨在提升机组的运行稳定性。

【关键词】丙烯;透平压缩机;防喘振;故障分析;优化改造丙烯透平压缩机属于离心式压缩机,是大型化工生产领域中的重要设备组成,可以发挥出较好的制冷效果,为化工生产提供足够的冷量。

喘振是压缩机表现出的一种性能反常的现象,压力、流量的异常都是其重要组成,容易产生一些类似于喘息的噪音,并且伴有一定振动规律。

喘振现象容易引发机组的部件损坏问题,严重时甚至会出现碰撞和爆炸性事故,会对企业造成严重的人身和经济损失,因此必须要对压缩机的喘振故障做出分析和优化,以减少不良影响的发生。

1压缩机喘振现象的发生对于丙烯透平压缩机而言,其流量若持续减少至某个特定数值之后,其叶片冲角会受到较大的影响,增加至某一特定的数值之后,会存在“旋转脱离”的表现[1]。

上述现象的发生会造成较大的脉动现象,也会让叶片受到周期性作用力的影响,最终引发叶片振动的问题。

喘振属于离心式压缩机的固有故障特性,会对离心式压缩机的正常运行性能造成一定的影响,容易引发管网内部的周期性振荡问题,使得压缩机组的运行处于不够稳定的状态当中。

对于压缩机的喘振现象而言,其发生与机组的工艺参数具有密切的关系,其中的任何一个参数发生了改变,都有可能是引发机组喘振的重要因素。

机组出口的流量、温度和压力,入口的压力,导向叶轮的开度以及阀门的开通度等因素,都是影响喘振现象的内容组成,会对管网流量的变化产生较大影响。

普遍而言,管网容量越大所产生的喘振频率就会越低,振幅的表现会越大。

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(2)适 当增 大机 组迸 气 阀 门开度 ,提 高机 组 能
力 ,降 低压缩 比。
热后的循环水 回凉水塔 。
3 运 行 故 障 的 防止 与 排 除 31 喘振
机组进 出 口状态不 能满 足机组运行需要时 ,高 压氯气周期性地通过压 缩元件 田到低压 系统 ,并 发
(3)降 低 电解 电流 负 荷 或 提 高 各 用 户 的用 氯
杨展等 :透 平 压 缩机故 障分析与运行调整

21
氯气 系统 干燥 氯气 经 一 级压缩后 到 一 级冷 却器 ,然 后 进
311
出类似哮喘声响的机组震动为压缩机喘振。 原因 (1)氯 气纯度未达标 ,导 致其密度降低。 2)出 口压力过 高。 〈
人 二级压缩 ,再 经 二 级冷 却后送往氯气分配 台。二 级冷却后有 一 旁路返 回一级压 缩进 口(一 般称此 为 小 回流 ),其 目的是 调节压 缩机进 出 口状态 以 防喘 振 。透平压缩机组 出 口阀门后带有 自动调节 阀的 回 路 ,回 到氯气 干燥 系统 (一 般称 此 为大 回流 ),其 目 的是调节透平压缩机组 的输送 能力 ,便 之与 电解 氯 气产量相适应 。




Ⅴ o149,No6
埤 卷
[摘
中国平煤神马集团开封东大化工有限公司离子 膜法烧碱生产能力为 18万 t/a,其 中 ⒛06年 新建 10万 L/a离 子膜法烧碱配套的氯气输送装置选用 了 杭州求是透 平机有限公司生产 的 LYJIIB-0狁 / ⒛00型 透平压缩机 3套 ,机 组 自2∞ 7年 8月 运行至 今 ,各 项指标运行正常。
4〉 油封 因磨损而 回油不畅 ,增 速箱通气罩不 〈
发生喘振等异常现象引起电流升高 。
342
措施 (l)经 与厂商协商 ,配 置了功率与机座 型号相
匹配的电动机 。 (2)精 心操作 ,避 免喘振等不 良状况的发生 。
(3)加 强生产调度 ,及 时协调氯气产需平衡 ,避
免氯气出 口压力过高。
4
畅等均会造成润滑油外泄。

of tllclr faihrcs during operation are analx/zcd Prcventative measures and sdvlng mcasurcs arc put fo⒈
ward
朋 ⒚

[关 键词]氯 气;透 平压缩机 ;喘 振;氯 火;润 滑油;电 动机电流
要]介 绍了 LⅪ III淘 笳”200型 氯气透平压缩机的工艺流程,分 析了其在运行中的故障原因,并 提出了 预防及排除措施。 [中 图分类号]TQ1141s [文 献标志码]B [文 章编号]1∞ 8-133x(⒛ 13)06-【 Kl0ll-M
(3)氯 气含水质量分数 ≤ 0胧 %。 (4)一 级进 口压力 00g9MPa(绝 压 )。 (5)出 口压力 0“ MPa〈 绝压 )。
'a。
(6)主 轴转速 ” 990r/Inln。
(7)电 动机功率 ⒛0kW。
2
机组工艺流程 压缩机工艺流程按流体介质分为以下 5个 系统
F电 J
图 1 透平压缩机组工艺流程示意图
透 平压 缩 机 运 行 参 数 的关 联 与调 整 离心式机械的叶轮参数与转速确定后 ,其 最大
322
危害 (l)氯 火发生时 ,氯机及配合部件迅速破坏。
(3)润 滑油迅速变质 ,并 附着于各相关部件 。
(4〉
压缩比即确定 ,其 最大输 出压力是 由介质密度决定 进气负压 的。当介质是气体时 ,进 口阀关得越小 ,贝 刂 越大 ,介 质密度越小 ,最 大输 出压力则越低 ,输 送量 也越少 ;反 之则越多。因此 ,进 口阀开得越大 ,机 器 输送能力越大 ,最 大输 出压力越高 ,电 能消耗 也越 多。 当机器进 出 口阀门开度一定时 ,如 输 出阻力减 丬 、则机器的输送能力变大 ,反 之则变小 ;如 进 口气 源流量变大 ,进 口的压力也变大 ,机 器的输送能力也 相应变大。 透平压缩机的气源来 自电解 ,透 平压缩机 的能 力必须与电解相适应。一般情况下 ,当 透平压缩机 进 口阀门开度与电解负荷基本适应后 ,就 很少再调 节进 口阀。此时 ,系 统 的稳定运行则靠大小 回流来 实现。 为保险起见 ,一 般将大 回流旁通阀调整到一定 开度 ,而 大 回流开度是 由泵前 的压力状 态决 定 的。 当负压增大时 ,大 回流阀则 自动开大从 而减小泵前 负压 ,使 泵前压力趋于稳定 。故当电解 电流适量提 高或减小时 ,机 组一般不作人工调节 ,而 是靠大 回流 开度 自动变小或增大实现运行稳定 。 当泵后 压力升高 ,而 大田流 自动 调节不能达到 压力稳定时 ,泵 后压力会继续升高 ,压 缩 比超过最大 设计值时 ,可 能会发生喘振。在消除喘振的操作中 一般优先选用打开小 回流阀 ,这 不仅是因为该方法 更直接迅速 ,还 由于机组进气 阀的阻隔作用 ,对 机组 前系统影响较小 ,有 利于电解槽氯气的正常输出。 (下 转第 笱 页)
33
涧滑油温度过高
开封东大氯气透平压缩机曾出现润滑油温度过 高的问题 ,经 与厂家协商 ,通 过下述方法得到 了解 决。 (1)将 润滑油冷却水由常温循环水改为 8℃ 循 环水。 (2)将 冷却器面积适度增大。 (3)将 润滑油 L-阝 A汽 轮机油由32号 改为 绣 号 ,以 保证各摩擦副油膜厚度及刚度。
(Ka1feng D【 ,Ilgda Cllem忆 d
Key wOrds:chloⅡ ne gas;mIbo comprcssor;surgc;cl11oine伍
AbstraCt:Thc process丑 ow ofLYJⅡ Bo36/2200chlolIne tLllbo-compressor is inioduced The causes
,
22
润滑油 系统 主机 启动前 ,先 开启 辅助油泵循 环 。其路径 与
主油泵路径基本相 同 ,此 时 ,若 油温低 于 乃 ℃ ,则 同 时对油加热 ,待 油温达到 35℃ 停止加热 。主机 启动 后 ,辅 助油泵 自动停 止。与输人轴连 接 的主油泵将 润滑油从 底座 油箱 吸人 ,在 泵 内增压 到 015~02
Pr∝

,compressor now由 agram oF m而 【
u“
t
屮 [作 者简介]杨 展(19BO— ),女 ,助 理工程师 ,900g年 毕业于郑州大学计算机信息管理专业 ,现 于中国平煤神马集 团 开封东大化工有限公司技术中心从事技术工作。
[收 稿 日 期]2012-10-25
40
第 6期
MPa后
,润 滑油经单 向阀到冷却器 ,然 后进人可切换
输出压力达 019MPa即 有喘振前兆。由此计算该 压缩机 的压缩 比不应超过 :0⒛ ÷(01-0“ 5)≈
4 46。
的过滤器 ,杂 质滤去后再送往 各 润滑 点。使用后 的 润滑油经增速箱 回流到底座油箱 。增速箱 内的轴承 等润滑 由油泵直接 供 给 ,而 齿 轮则采 用喷油 润滑 的 方式 c停 车或油压低 于 008MPd时 ,辅 助油泵 自动 开启 ,保 证透平压缩机正常运 转 以及 满足停 车阶段 惯性运转时润滑的需要 。 密封 系统 本机轴封 采用梳齿迷宫 密封 ,从 密封段 中问注 人干燥空气 或 氮气 。从 两级 蜗 壳 去往 增 速箱 的氯 气 ,经 一段 梳齿密封后 ,先 回流到 一 级 压 缩进 口 ,然 后 向箱体去的过 程 与相 向而来 的氮 气 混 合后 ,送 往 次氯酸钠 吸收塔 。而去增速箱方 向的干燥空气或氮 气 ,经 一段密封后 放空。 从增速 箱 向外去 的润滑油经甩油环 分离后流人 箱体 ,向 外 去的润滑 油经梳齿套 隔阻后 由透 明油杯 流人底座油箱 。 润滑油冷 却 系统 润滑油 冷却系统 采用 8℃ 水 进行 冷却 ,8℃ 水

6月
6
Chlor Alkah Industry
Jun , 2013
遂平 压侑机 故 蹿 兮祈 与运行碉 整
杨展 衤
,王 菊花 ,杨 全顺
)
(中 国平煤神 马集 团开封 东大化 工有 限公 司 ,河 南 开封 鲟 50∞
F时l1re analyms and operaJon a〈ljustment of turboˉ compressor lliC JiJt山 @,Z匆 Vε 乃 灬九 lID Z幼 VC z1c尼 ,Ⅱ 饥
312
危害
(l)喘 振 时 ,透 平压 缩机 叶轮 的震 动可 能 会破
坏叶轮与端密封 (或 叫蜗壳 内衬 )的 配合 ,影 响透平 压缩机 的能力 (半 封闭叶轮影响更严重 )。 (2)喘 振发生时 ,梳 齿套也可能震动 ,故 密封 可 能受损甚至破坏 。为防止密封气排 人 大气时带 出油 雾 ,密 封气压力一般控制 在 01MPa左 右 ,如 密封装 置 的氯气密封段损坏 ,氯 气泄漏量就会加大 ,甚 至在 去次氯酸钠工段 的排放 管排放不及 时 ,氯 气 就会穿 越密封气段而泄人 大气 ,造 成污染 。 (3)喘 振时氯气压力可能波 动 。 (4)喘 振 时 电动机 负荷 波动 ,对 电动机 造 成不 禾 刂 影贝 向。
23
24 25
313
(5)喘 振严重时 ,可 能导致机组转动部件 损坏 。
排除 (l)适 度 打开小 田流 阀 门 ,使 二 级压 缩 排 出的
部分氯气直接 回一级压缩进 口。在降低排气压力 的 同时 ,提 高 压缩机进气压力 ,即 可降低压缩 比。
经冷却器与润滑油换热后返 田冷水机组 。 氯气冷却 系统 二 级换热器冷却氯气 ,换 采用循环冷却水经一 、
量 ,使 电解产气量与下游需求相适应 ,从 而降低机组 出 口压力 。
32
氯火现象 透 平 压缩机 在运行过程 中 ,有 时会 突然从轴封
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