干熄焦年修浅谈(修改版)
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中特集团综合竞争力,致力于建设资源节约型,环境友好型的大型专业
化、现代化的绿色环保型企业。
干 熄 焦 年 修 背 景
年修背景
我公司115吨干熄焦自2011年4月开工烘炉、6月达产,到2014年10
月,已运行超过3年。干熄焦系统在运行过程中出现了不少问题,例如 叉形溜槽浇筑料脱落,导致溜槽外钢板多次被烧红和磨穿;二次除尘阻
炉 内 检 查
没有掉砖等情况由于公司给我们的年修时间只有 7天,此次年修只准备对干熄炉内部进行检查, 掌握一些资料以便下次年修需重点检修的部位和 材料的准备。降温的第四天,将风机停下以后, 经气体分析检测合格,我们从斜道进入干熄炉内 部,对耐材情况进行了检查。发现环形风道内墙 没有所谓的“鼓肚子”现象,但是斜道口表面的 第一层砖很多已经龟裂,对放置于斜道口的调节 板部分弯曲进行了更换。从斜道下去后,发现斜 道支柱砖大部分完好,只有7个牛腿71~73层砖 有裂缝。预存段耐材整体情况良好。由于焦炭没 有完全排出,冷却段耐材情况无法检查,初步估 计冷却段有一定磨损。
在此过程中:
中控室认真监视排焦温度,保证排焦温度180℃以下。锅炉同时开始 降温降压,汽包温度下降幅度不大于50℃/h,压力下降不大于0.8MPa/h。 当T5达到50℃,检验系统内气体成分合格,检修人员即可进入。
检 修 作 业 过 程
一次除尘检修
降温的第四天,我们从人孔进入一次除尘, 发现膨胀节的浇注料和膨胀缝的填充料有 脱落,有些砖缝扩大,为此对其进行了处 理,对脱落了的浇注料进行了重新浇筑, 膨胀缝填充了新的填料,砖缝也进行了处 理。干熄焦生产过程中经常出现叉形溜槽 温度偏高、浇注料脱落和水冷套管渗水等 情况,且多次由于叉形溜槽外保护钢板被 磨穿而对其“打补丁”,这些都是治标不 治本的方法。这次利用年修的机会,对叉 形溜槽内部损坏的耐材和浇注料进行了更 换。整个检修过程历时2天。
锅炉内、外检
锅炉定期检验工作包括锅炉外检、锅炉内检和水 压试验。锅炉外检一年一次,内检2年一次,水 压试验一般6年一次。新安装锅炉运行一年后要 进行一次内检,受压元件经重大修理后要进行水 压试验。锅炉内检是请专业的锅检所检验人员进 行检查的,由于锅炉运行才有一年,整体情况良 好,只是锅炉内部管道和省煤器底部积灰严重。 内部吊杆防磨套管由于当初安装问题,很多已经 松动,套管连接部位焊接不牢。锅炉底部积灰严 重,我们分析是频繁的启停风机和大幅度增减风 量所导致。主蒸汽切断阀和强制循环泵出口逆止 阀都出现了一些问题,组织了维护和修理。另对 锅炉上的一些损坏、关不死的阀门进行了更换。
结
束
语
干熄焦年修是为了能让干熄焦运行寿命增加,增大投资回报率。如何利用 较短时间按质按量完成年修工作将是我们长远的追求,以上是我公司年修 工作总结,谢谢!
谢 谢
铜 陵 新 亚 星 焦 化 有 限 公 司
TONGLINGXINYAXINGCOKINGCO.,LTD
—— 查东林
本次年修的降温T5从900℃降到50℃,人可以进入干熄炉、锅炉内。 在干熄焦年修时排焦排到斜道口下部1米左右立即停止排焦,以便人进 入干熄炉检查斜道的牛腿,干熄炉的人孔门暂不打开,从一次除尘器进 入,然后从干熄炉的斜道口进入干熄炉内部。干熄焦从7月17日零点停 止装焦,开始降温,到7月20日人员进入干熄炉,共耗时约80个小时。
充分的前期准备工作
前期准备
1、
制定年修升降温计 划,并组织员工进 行学习,熟练掌握 升降温操作
检修项目、计划、 方案的确定和编 排
3、
与锅炉质检机构联 系,请他们派人按 时对锅炉进行检验
开始降温前,各方 检修人员和工机具、 检修材料均要安排 到位
2、
4、
干
熄
焦
降
温
降温过程 降 温 计 划 表 序号 1、 2、 3、 降温区间/℃ 950~450 450~200 200~50 降温幅度/℃/h 15 10 4 耗时/h 33 25 38
经验和教训
4
系统降温到350℃时,因炉盖在同时检修,不 易将控制预存室为正压,导致降温幅度过慢。此 时即可以导入大量空气降温。
经验和教训
Leabharlann Baidu
5
降温过程中,氮气量不够,液氮也供应不及时,延 误降温时间。
经验和教训
6
干熄焦年修更换的耐材在40 吨以下的可以采 用红焦烘炉,装红焦,原则上干熄炉料位在斜 道口下1米时,前几炉装焦时间控制得长一点 (采用一罐红焦分 4~5次装入干熄炉)一般在 炉内更换耐火材料达到100吨以上或者浇铸料 达到30吨以上时采用煤气烘炉方式。主要是减 少烘炉时的热应力影响和避免浇铸料及灰浆中 的水份在高温下产生水汽的爆裂。
力较大,除尘效果不好;提升机PLC自动控制系统也经常出现故障;锅
炉系统年检的问题。经过多年的运行实践,我们干熄焦员工自己摸索出 了一些经验和方法,现做如下介绍,望各位专家批评指正:
年修背景
整个年修我们只用了7天,在年修过程中,我们就叉形溜槽、一次 除尘和二次除尘的一些问题进行了处理;对锅炉进行了内、外检;更换 了提升机钢丝绳;进入干熄炉内部检查,炉内耐材损坏轻微,整体状况 良好,大大缩短了年修时间,也为干熄焦后期的生产操作提供了借鉴之 处。
中信泰富特钢集团铜陵新亚星焦化有限公司
查
东
林
简
介
铜陵新亚星焦化有限公司隶属于香港中信泰富特钢集团,占地面积 1200亩。公司拥有两座4.3米捣固焦炉,两座7米顶装焦炉,年生产能力 240万吨冶金焦。配套有4个5000吨级兼顾10000吨级泊位的码头, 4×15000千瓦燃气轮机、1×15000千瓦汽轮发电机组,2套干熄焦装置 的煤气综合利用设施。在国家大力提倡节能环保的大背景下,公司依托
二次除尘检查
干熄焦二次除尘器采用旋风除尘技术。 我公司二次除尘自投产以来,出口粉尘 含量一直偏大,未能达到设计指标 1g/m3,而且除尘器阻力偏大。我么一 直怀疑除尘器内部损坏,导致出口粉尘 含量过大。年修过程中进入除尘器内部 检查发现,除尘器内部状况良好,但导 向器因当时安装时没有满焊造成的,经 处理已经达到设计指标。
经验和教训
7
T5温度在70℃左右时,只要气体成分合格人即可进入 干熄炉内部,不一 定非要T5降至50℃。
经验和教训
8
年修前要加强员工的年修相关知识学习,使操 作人员熟练掌握年修时特殊操作技能确保检修安全。
经验和教训
9
年修结束后,要对相关检修部位的检修质量和 安装方法、密封效果进行检查,合格后才能在 竣工协议上签字。
年 修 经 验 和 教 训
经验和教训
1
年修期间对干熄焦斜道和牛腿的损坏情况进行 了统计,方便下次年修时计划的制定和材料的 准备。
经验和教训
2
施工单位人员和工机具、材料要提前到位,不 能等到炉子温度降下来等施工单位来。此次年 修准备工作做得比较充分,经验值得借鉴。
经验和教训
3
对锅炉汽包进行了检查,锅检所检查表明锅炉 水质控制较好,没有明显的结垢腐蚀现象。锅 炉人孔垫片要提前准备好。锅炉检验人员要提 前联系好。
机械检修部分
1 1 1 1
提升机钢丝绳的更换
焦罐衬板更换
水封槽气管改造
料钟和旋转密封阀更换
提升机钢丝绳更换在停止装焦就开始了, 总共需换四根钢丝绳,此项检修项目难 度大、工序繁、危险因素多,被列入专 项检修项目,并制定了专项施工方案和 安全措施,按照计划两天完成。水封槽 因气管安装不正确,吹扫喷口对向水封 槽底部,不仅不能起到防止焦粉沉淀的 作用,反而将水封槽底部侵蚀,长期下 来,可能导致水封槽内水漏向干熄炉, 造成重大事故,为此对气管进行了改造, 喷嘴沿圆周方向分布,使气流不直接冲 刷水封槽。装入装置的料钟经过长期磨 损,将对干熄炉内焦炭的分布造成影响, 从而影响生产,此次检修对料钟进行了 修补、堆焊。