产品质量问题案例汇总
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质量问题案例分析
主讲人:刘鹏程
1
一、出池后发现钢筋弹出、断筋,以至 桩身环裂严重或断裂无法起吊
2
质量问题的原因描述: 操作原因:
Ⅰ
1、张拉时超值张拉或不水平张拉; 2、笼筋主筋长短不一,应力集中造成; 3、笼筋骨架滚焊时,焊点过深,烧伤主 筋; 4、装笼时,主筋错位或扭曲。
3
材质原因:
1、钢材本身材质问题,有脆断现象;钢 筋截面成分偏析,或有杂质、裂纹等 缺陷,钢筋在生产过程中热处理、回 火等工艺有问题,在应力、温度、湿 度影响作用下发生平口断裂。 2、钢筋未达到时效期就投入使用,钢筋 不稳定,生产中表现出来。
42
4、离心制度不合理:中速时间过短; 5、砼料打的过稀; 6、混凝土配合比不合理:水泥用量少 ,砂率低,碎石偏大,使砂浆总体积小 于或接近碎石的空隙率,或虽已超过空 隙率,但拨开系数考虑不够,便产生局 部露石现象。
43
Ⅱ 解决方案 1、控制碎石中针片状含量及石子大小、 级配要合理; 2、插料时料插的要饱满,不能够过插; 3、及时合模维修严重跳动的管模; 4、根据实际情况制定合理的离心制度; 5、控制混凝土的坍落度; 6、规范工艺操作,提高员工的操作水平 。
49
5、已粘皮管模未清理干净就再次被使用; 6、管模过冷,喷涂后停留时间短,隔离膜未牢固之 前浇注砼,离心时膜层破坏而粘皮。 7、离心中低速过底、过长时,特别是低速离心力小 于一个重力加速度时,造成砼在钢模中较长时间翻 滚,易将隔离膜破坏。 8、拌和楼打料未搅拌均匀。 9、钢模长期使用后表面粗糙,管模内部不平,存在 麻点,锈蚀等缺陷,导致砼表面粘结强度增加。 10、蒸养池内汽管破损或堵塞,造成蒸养池内温度 不均匀;管模筋板上的冷凝水出水孔堵塞,造成管 模内温度不均匀。
44
十一、余浆倒不尽、余浆倒不出来
45
Ⅰ 质量问题的原因描述: 1、吊机手偷懒余浆未倒或倒余浆时间不够; 2、砼料不稳定,离心后余浆较浓倒不出来; 3、水泥矿物组成中C3A含量太高; 4、石膏掺量不合理; 5、水泥与减水剂不匹配; 6、骨料中含泥量太大 7、做节桩用接头,其中间连接杆为实心部分 ,离心完后,倒不出余浆,蒸养后,余浆硬 化影响方桩的外观质量。
51
4、严格控制砂石的含泥量,对于石子采用全部水洗后上 料方式,对于含泥超标的黄砂拒绝验收;控制送到拌和楼 砂石中的含泥量及泥块含量,拌和楼打料要搅拌均匀后方 可放料; 5、对已粘皮的管模要打磨并清理干净并打油后再喷脱模 剂;上模盖采用油性脱模剂,低温时对脱模剂进行加温处 理; 6、严禁提前开池,并对砼料的脱模强度及时进行跟踪。 7、检查蒸养池汽管和清理管模出水孔,保证管桩表面受 热均匀。 8、合理调整离心工艺。保证低速时料不要在模里长时间 翻滚摩擦。
16
四、(镦头外观质量)
17
Ⅰ 质量问题的原因描述: 1、 镦头外形不符合工艺要求, 2、镦头气压、温度调试不当, 3、镦头过程中夹具加持力不够 导致镦头不合格且已制作成笼筋 ,极易拉穿端板。
18
Ⅱ
解决方案: 1、立即拆掉重新焊接笼筋骨架; 2、追溯镦头机号,拆同批次所生产的 钢筋镦头是否存在类似现象; 3、加强抽检力度,控制镦头的质量; 4、定期检修设备,确保设备正常运行 5、加强对张拉机手的监控,杜绝超值 张拉。
22
Ⅱ 解决方案 1、下雨天及时调整砂石含水率,以免造成砂石 实际称量偏少的现象; 2、及时对拌和楼所用的秤进行校验; 3、按布料顺序进行布料,做到两头饱满中间均 匀; 4、加强对布料员工的培训,严格按工艺规程操 作,管模两头的砼料不宜布的过高,一方面防止 合模不严,另一方面也防止中间少料,从而避免 了增加桩身截面积。
14
Ⅱ
解决方案 1、加强进厂端板质量的控制; 2、加大笼筋车间监督检查力度,对下料长度 和端面倾斜严格控制; 3、加强对整形员工的培训,必须将管模尾板 贴紧管模才能吊往台前布料。 4、及时检查螺丝与螺孔的匹配性,对磨损严 重或过大的螺丝及时更换,螺孔偏大或偏小 的端板及时通知厂家进行整改;
15
5、更换新的挡板,挡板直径用大一些;定 位销用4个,且可以靠得到管模内壁;所有 螺杆严格检查,发现弯曲、变形的立即更 换 6、禁止提前张拉; 7、不定期对拆模组场地进行整理,保证场 地的平整度; 8、要对称放张; 9、检查管模,张拉区椭圆度超标的模具及 时合模维修;
料 6、笼筋在模内顺直,防止张拉笼筋松散。
28
七、内壁砼塌落、余浆层滑落
29
Ⅰ 质量问题原因描述: 1、砼料和易性差,如料散(砂过粗、碎 石过大、砂率偏低)、 料稀(坍落度过 大)、砂石含水率过大; 2、二次加水以后搅拌时间不够,混凝土 搅拌不均匀; 3、离心时没有严格按照工艺规程操作, 如:提前刹车,缩短高速时间; 4、离心过程中管模严重跳动;
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4、台前布料时,放料员工无绑扎 意识或没有检查笼筋是否松散就布 料; 5、线材拉制次数过少不合理,造 成铁线过硬,滚焊不牢。 6、笼筋管模内扭曲,
材质原因:
1、采购线材偏硬,造成滚焊不牢 易散。
27
Ⅱ
解决方案:
1、制定合理的拉丝工艺,保证拉丝质量。 2、焊笼筋时,滚焊机电流调整到合适电流操作 3、笼筋时,起吊点要合适 4、拆模区,发现笼筋松散时,及时进行绑扎 5、台前布料时,检查笼筋是否松散,并绑扎再布
19
五、负壁厚、偏心少料
20
Ⅰ 质量问题的原因描述: 1、砂、石含水率未及时调整; 2、砼料在搅拌时各原材料超出规 定的误差范围,至使砼料过少; 3、布砼料时未按工艺进行布料, 未做到两端饱满中间均匀;
21
4、插捣不密实; 5、张拉档板无定位销或缺定位 销。 6、离心机不水平,管模变形, 离心时偏心;
30
5、将大量散落在平车上过干或积水太多 的料铲起以后,集中放置在管模一处; 6、砂的细度模数未控制好,砂过粗; 7、砼料搅拌时间过短不均匀,导致局部 水化热过高; 8、吊模入池时,产生严重碰撞。 9、蒸养池内尾端汽管断裂,裂口处蒸汽 涌出形成冲力造成桩尾端内壁砼坍落
31
Ⅱ 解决方案 1、根据砂石质量状况,及时调整配合比,控制用 水量和减水剂掺量; 2、严格控制砼料的坍落度及二次加水后搅拌均匀 放料; 3、严重跳动的管模及时合模维修; 4、保持平车上湿润无明水,散落在平车上的砼料 及时铲在管桩非加密区内; 5、管模入池时严禁碰撞; 6、督促车间定期检查蒸养池汽管状况,及时维修 该蒸养池内断裂汽管;
50
Ⅱ 解决方案 1、加强喷脱模剂员工的责任心,严格按照比 例配制脱模剂以达到车间的使用要求; 2、在原材料相对紧张时所用含泥量大的砂石 时,将对拌合楼配方工艺进行调整(提高减 水剂的用量、降低砂率等以保证砼料质量, 确保混凝土脱模强度; 3、对不合格的原材发现后及时通知厂家沟通 解决处理,如提高水泥比表面等;
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八、桩内壁龟裂
33
Ⅰ
质量问题的原因描述: 1、蒸养池升温速度过快; 2、拌和机手打料不稳定,砼料质量 问题导致; 3、水灰比过大,料过稀。 4、离心工艺不合理,内分层严重。
34
Ⅱ 解决方案: 1、工艺进行修改,明确什么时 间温度升至多少度; 2、加强蒸养池看池人员供汽情 况跟踪。 3、加强拌和机手打料情况跟踪. 4、制定合理的离心工艺。
6
二、套箍凹陷
7
Ⅰ
质量问题的原因描述:
操作原因:
1、带钢下料长度未按标准,喇 叭口偏大或偏小; 2、桩套箍整型不到位或未整形 3、管模两端没有清理,粘有大 量水泥块;
8
4、合模时被砼料压或被碰撞; 5、尾板未紧贴管模就布料,张拉时摩擦、挤 压; 6、螺杆弯曲,偏心张拉。 7、压型工艺、质量不好,刚性差。 8、管模长期使用头端不规则等。
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Ⅱ 解决方案: 1、加大对拌合砼料控制力度; 2、对吊机手做好培训工作; 3、使用新型的连接器;(我们 250接桩的那种) 4、未解决前采取增加减水剂掺 量等方法增加砼料的流动性。
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十二、桩身粘皮、麻面
48
Ⅰ 质量问题的原因描述: 1、粘皮主要是由于砼中砂浆与石子界面黏结强度低 于砂浆与钢模的黏结强度引起的。管模拆模时抗压强 度一般为50Mpa左右,此时粘结强度约为4~5Mpa, 光面钢筋与砼粘结强度约3.8Mpa,不涂脱模剂时两者 粘结强度很接近,喷洒不均匀,脱模剂配制比例不当 或未喷洒脱模剂,脱模剂未有效隔离钢模和砼均会导 致粘皮; 2、配合比不当, 脱模强度未达到要求; 3、水泥或脱模剂本身存在质量问题,如水泥泌水、 水泥强度不达标等; 4、砂石中含泥量或泥块含量偏重,混凝土流动性差 ;
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4、对跳动严重的管模及时合模 维修; 5、根据实际情况制定合理的离 心制度; 6、要求水泥厂与减水剂厂家共 同解决匹配性问题; 7、规范工艺操作,提高员工的 操作水平。
40
十、内壁露石
41
Ⅰ
质量问题的原因描述: 1、碎石中针片Байду номын сангаас含量较多,大石子 偏多,碎石级配过大; 2、插头尾板时插得过实,过于饱满 ,离心时石子不能顺利沉降,造成 露石; 3、离心不平稳,离心时,特别是高 速阶段,可能管模变形或离心机问 题,造成管模跳动严重;
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九、内壁挂浆
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Ⅰ 质量问题的原因描述: 1 、砂、石含泥量超标; 2、砂率过大,集会比过小。 3、高速离心速度、时间不足,水泥浆层脱水 不彻底,未形成较硬的净浆层。 4、砂太细,砂、石含泥过重,砼料干缩性大 或较粘,砼料过干; 5、水泥或外掺物(如磨细砂)细度过细,水 泥标准稠度用水量大,饱水性太好,离心时 水份不易析出来,形成浮浆层过厚或挂浆。
4
Ⅱ
解决方案:
操作方面:
1、加强张拉机手的培训,严格按张拉工艺制度执行; 2、加强笼筋质量控制; 3、对端面不平的头尾板或弯曲的螺杆进行更换或维修; 4、加强对张拉设备的检查、维护和保养; 5、加大笼筋的监测力度,规范滚焊机手的操作, 6、加强培训,提高员工的操作水平。
5
材质方面:
1、严格执行“先到先用”的原则 ,待时效期到后再投入使用; 2、出现问题后,立即停止相关批 号钢筋的使用,查找原因,及时 通知厂家沟通解决处理;
37
6、离心过程中管模严重跳动;离心 时高速时间过短,转速过低,混凝 土内壁离不硬或结构不密实; 7 、水泥与减水剂匹配性较差(水泥 矿物中C3A水化快,水化热大、大量 吸附消耗减水剂。 C3A>8%时,就 会显得浆体偏稠而厚)。
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Ⅱ
解决方案 1、严格控制原材料(砂石)的质量 ,含泥量大的碎石要进行冲洗; 2、控制砂石级配、砂细度模数及砂 、石含泥量,合理调整砂率; 3、在保证质量的情况下,适当降低 水泥和外掺和料的比表面积以及水 泥标准稠度用水量;
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三、端板倾斜、变形
12
Ⅰ 质量问题的原因描述:
端板倾斜
1、端板本身材质问题,端板本身平面度超 标;螺孔直径偏大,丝牙偏浅 2、笼筋主筋长短不一、比铁不到位造成笼 筋端面倾斜 3、尾板未紧贴管模就张拉,提前张拉,超 值张拉 4、张拉不水平(张拉螺杆弯曲松动,直接 引起张拉时偏心现象);
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5、管模变形,头、尾板不平整,管模两 端粘接的废草绳未清理干净; 6、挡板不合格(定位销不合格,只有部 分定位销,并且不能靠到管模内壁,在离 心时会出现摆动;挡板直径不够大,在合 模时盖模不能很好地靠着挡板,使管模错 位,挡板不能平靠管模,间接引起端板倾 斜); 7、没有对称放张。
23
5、调整合理的离心工艺; 6、控制砼料的和易性; 7、张拉时水平张拉,及时锁紧张拉 螺母; 8、及时补齐张拉档板上的定位销。 9、要求车间对跳动严重的管模及时 的合修 10、合模员工要进行插捣。(但是插 捣不能太密实)
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六、笼筋松散
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Ⅰ
质量问题原因描述:
操作原因:
1、笼筋滚焊质量差,滚焊不牢造成 松散; 2、拆模组无绑扎员工对松散笼筋进 行绑扎; 3、吊笼筋入管模时吊点位置不正确 ,或直接手抬笼筋入管模,造成松 散;
材质原因:
1、带钢材质偏软,抗拉强度偏低;
9
Ⅱ 解决方案: 1、控制好进厂抱箍板的检测并 及时和厂家沟通解决; 2、定期对带钢下料长度的抽检 力度,及时调整抱箍板的下料长 度和抱箍板的压型,保证喇叭口 的圆整度与大小;
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3、加强整型、清模员工培训,规范操 作; 4、加强管模两端的清理,并打油; 5、布料时做到两端饱满中间均匀,两 端堆料不得过高,合模时抱箍板上不 得有碎石等杂物,并保证严禁碰撞; 6、布料前检查尾板是否紧贴管模,未 到位及时调整。
主讲人:刘鹏程
1
一、出池后发现钢筋弹出、断筋,以至 桩身环裂严重或断裂无法起吊
2
质量问题的原因描述: 操作原因:
Ⅰ
1、张拉时超值张拉或不水平张拉; 2、笼筋主筋长短不一,应力集中造成; 3、笼筋骨架滚焊时,焊点过深,烧伤主 筋; 4、装笼时,主筋错位或扭曲。
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材质原因:
1、钢材本身材质问题,有脆断现象;钢 筋截面成分偏析,或有杂质、裂纹等 缺陷,钢筋在生产过程中热处理、回 火等工艺有问题,在应力、温度、湿 度影响作用下发生平口断裂。 2、钢筋未达到时效期就投入使用,钢筋 不稳定,生产中表现出来。
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4、离心制度不合理:中速时间过短; 5、砼料打的过稀; 6、混凝土配合比不合理:水泥用量少 ,砂率低,碎石偏大,使砂浆总体积小 于或接近碎石的空隙率,或虽已超过空 隙率,但拨开系数考虑不够,便产生局 部露石现象。
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Ⅱ 解决方案 1、控制碎石中针片状含量及石子大小、 级配要合理; 2、插料时料插的要饱满,不能够过插; 3、及时合模维修严重跳动的管模; 4、根据实际情况制定合理的离心制度; 5、控制混凝土的坍落度; 6、规范工艺操作,提高员工的操作水平 。
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5、已粘皮管模未清理干净就再次被使用; 6、管模过冷,喷涂后停留时间短,隔离膜未牢固之 前浇注砼,离心时膜层破坏而粘皮。 7、离心中低速过底、过长时,特别是低速离心力小 于一个重力加速度时,造成砼在钢模中较长时间翻 滚,易将隔离膜破坏。 8、拌和楼打料未搅拌均匀。 9、钢模长期使用后表面粗糙,管模内部不平,存在 麻点,锈蚀等缺陷,导致砼表面粘结强度增加。 10、蒸养池内汽管破损或堵塞,造成蒸养池内温度 不均匀;管模筋板上的冷凝水出水孔堵塞,造成管 模内温度不均匀。
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十一、余浆倒不尽、余浆倒不出来
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Ⅰ 质量问题的原因描述: 1、吊机手偷懒余浆未倒或倒余浆时间不够; 2、砼料不稳定,离心后余浆较浓倒不出来; 3、水泥矿物组成中C3A含量太高; 4、石膏掺量不合理; 5、水泥与减水剂不匹配; 6、骨料中含泥量太大 7、做节桩用接头,其中间连接杆为实心部分 ,离心完后,倒不出余浆,蒸养后,余浆硬 化影响方桩的外观质量。
51
4、严格控制砂石的含泥量,对于石子采用全部水洗后上 料方式,对于含泥超标的黄砂拒绝验收;控制送到拌和楼 砂石中的含泥量及泥块含量,拌和楼打料要搅拌均匀后方 可放料; 5、对已粘皮的管模要打磨并清理干净并打油后再喷脱模 剂;上模盖采用油性脱模剂,低温时对脱模剂进行加温处 理; 6、严禁提前开池,并对砼料的脱模强度及时进行跟踪。 7、检查蒸养池汽管和清理管模出水孔,保证管桩表面受 热均匀。 8、合理调整离心工艺。保证低速时料不要在模里长时间 翻滚摩擦。
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四、(镦头外观质量)
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Ⅰ 质量问题的原因描述: 1、 镦头外形不符合工艺要求, 2、镦头气压、温度调试不当, 3、镦头过程中夹具加持力不够 导致镦头不合格且已制作成笼筋 ,极易拉穿端板。
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Ⅱ
解决方案: 1、立即拆掉重新焊接笼筋骨架; 2、追溯镦头机号,拆同批次所生产的 钢筋镦头是否存在类似现象; 3、加强抽检力度,控制镦头的质量; 4、定期检修设备,确保设备正常运行 5、加强对张拉机手的监控,杜绝超值 张拉。
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Ⅱ 解决方案 1、下雨天及时调整砂石含水率,以免造成砂石 实际称量偏少的现象; 2、及时对拌和楼所用的秤进行校验; 3、按布料顺序进行布料,做到两头饱满中间均 匀; 4、加强对布料员工的培训,严格按工艺规程操 作,管模两头的砼料不宜布的过高,一方面防止 合模不严,另一方面也防止中间少料,从而避免 了增加桩身截面积。
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Ⅱ
解决方案 1、加强进厂端板质量的控制; 2、加大笼筋车间监督检查力度,对下料长度 和端面倾斜严格控制; 3、加强对整形员工的培训,必须将管模尾板 贴紧管模才能吊往台前布料。 4、及时检查螺丝与螺孔的匹配性,对磨损严 重或过大的螺丝及时更换,螺孔偏大或偏小 的端板及时通知厂家进行整改;
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5、更换新的挡板,挡板直径用大一些;定 位销用4个,且可以靠得到管模内壁;所有 螺杆严格检查,发现弯曲、变形的立即更 换 6、禁止提前张拉; 7、不定期对拆模组场地进行整理,保证场 地的平整度; 8、要对称放张; 9、检查管模,张拉区椭圆度超标的模具及 时合模维修;
料 6、笼筋在模内顺直,防止张拉笼筋松散。
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七、内壁砼塌落、余浆层滑落
29
Ⅰ 质量问题原因描述: 1、砼料和易性差,如料散(砂过粗、碎 石过大、砂率偏低)、 料稀(坍落度过 大)、砂石含水率过大; 2、二次加水以后搅拌时间不够,混凝土 搅拌不均匀; 3、离心时没有严格按照工艺规程操作, 如:提前刹车,缩短高速时间; 4、离心过程中管模严重跳动;
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4、台前布料时,放料员工无绑扎 意识或没有检查笼筋是否松散就布 料; 5、线材拉制次数过少不合理,造 成铁线过硬,滚焊不牢。 6、笼筋管模内扭曲,
材质原因:
1、采购线材偏硬,造成滚焊不牢 易散。
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Ⅱ
解决方案:
1、制定合理的拉丝工艺,保证拉丝质量。 2、焊笼筋时,滚焊机电流调整到合适电流操作 3、笼筋时,起吊点要合适 4、拆模区,发现笼筋松散时,及时进行绑扎 5、台前布料时,检查笼筋是否松散,并绑扎再布
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五、负壁厚、偏心少料
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Ⅰ 质量问题的原因描述: 1、砂、石含水率未及时调整; 2、砼料在搅拌时各原材料超出规 定的误差范围,至使砼料过少; 3、布砼料时未按工艺进行布料, 未做到两端饱满中间均匀;
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4、插捣不密实; 5、张拉档板无定位销或缺定位 销。 6、离心机不水平,管模变形, 离心时偏心;
30
5、将大量散落在平车上过干或积水太多 的料铲起以后,集中放置在管模一处; 6、砂的细度模数未控制好,砂过粗; 7、砼料搅拌时间过短不均匀,导致局部 水化热过高; 8、吊模入池时,产生严重碰撞。 9、蒸养池内尾端汽管断裂,裂口处蒸汽 涌出形成冲力造成桩尾端内壁砼坍落
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Ⅱ 解决方案 1、根据砂石质量状况,及时调整配合比,控制用 水量和减水剂掺量; 2、严格控制砼料的坍落度及二次加水后搅拌均匀 放料; 3、严重跳动的管模及时合模维修; 4、保持平车上湿润无明水,散落在平车上的砼料 及时铲在管桩非加密区内; 5、管模入池时严禁碰撞; 6、督促车间定期检查蒸养池汽管状况,及时维修 该蒸养池内断裂汽管;
50
Ⅱ 解决方案 1、加强喷脱模剂员工的责任心,严格按照比 例配制脱模剂以达到车间的使用要求; 2、在原材料相对紧张时所用含泥量大的砂石 时,将对拌合楼配方工艺进行调整(提高减 水剂的用量、降低砂率等以保证砼料质量, 确保混凝土脱模强度; 3、对不合格的原材发现后及时通知厂家沟通 解决处理,如提高水泥比表面等;
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八、桩内壁龟裂
33
Ⅰ
质量问题的原因描述: 1、蒸养池升温速度过快; 2、拌和机手打料不稳定,砼料质量 问题导致; 3、水灰比过大,料过稀。 4、离心工艺不合理,内分层严重。
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Ⅱ 解决方案: 1、工艺进行修改,明确什么时 间温度升至多少度; 2、加强蒸养池看池人员供汽情 况跟踪。 3、加强拌和机手打料情况跟踪. 4、制定合理的离心工艺。
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二、套箍凹陷
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Ⅰ
质量问题的原因描述:
操作原因:
1、带钢下料长度未按标准,喇 叭口偏大或偏小; 2、桩套箍整型不到位或未整形 3、管模两端没有清理,粘有大 量水泥块;
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4、合模时被砼料压或被碰撞; 5、尾板未紧贴管模就布料,张拉时摩擦、挤 压; 6、螺杆弯曲,偏心张拉。 7、压型工艺、质量不好,刚性差。 8、管模长期使用头端不规则等。
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Ⅱ 解决方案: 1、加大对拌合砼料控制力度; 2、对吊机手做好培训工作; 3、使用新型的连接器;(我们 250接桩的那种) 4、未解决前采取增加减水剂掺 量等方法增加砼料的流动性。
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十二、桩身粘皮、麻面
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Ⅰ 质量问题的原因描述: 1、粘皮主要是由于砼中砂浆与石子界面黏结强度低 于砂浆与钢模的黏结强度引起的。管模拆模时抗压强 度一般为50Mpa左右,此时粘结强度约为4~5Mpa, 光面钢筋与砼粘结强度约3.8Mpa,不涂脱模剂时两者 粘结强度很接近,喷洒不均匀,脱模剂配制比例不当 或未喷洒脱模剂,脱模剂未有效隔离钢模和砼均会导 致粘皮; 2、配合比不当, 脱模强度未达到要求; 3、水泥或脱模剂本身存在质量问题,如水泥泌水、 水泥强度不达标等; 4、砂石中含泥量或泥块含量偏重,混凝土流动性差 ;
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4、对跳动严重的管模及时合模 维修; 5、根据实际情况制定合理的离 心制度; 6、要求水泥厂与减水剂厂家共 同解决匹配性问题; 7、规范工艺操作,提高员工的 操作水平。
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十、内壁露石
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Ⅰ
质量问题的原因描述: 1、碎石中针片Байду номын сангаас含量较多,大石子 偏多,碎石级配过大; 2、插头尾板时插得过实,过于饱满 ,离心时石子不能顺利沉降,造成 露石; 3、离心不平稳,离心时,特别是高 速阶段,可能管模变形或离心机问 题,造成管模跳动严重;
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九、内壁挂浆
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Ⅰ 质量问题的原因描述: 1 、砂、石含泥量超标; 2、砂率过大,集会比过小。 3、高速离心速度、时间不足,水泥浆层脱水 不彻底,未形成较硬的净浆层。 4、砂太细,砂、石含泥过重,砼料干缩性大 或较粘,砼料过干; 5、水泥或外掺物(如磨细砂)细度过细,水 泥标准稠度用水量大,饱水性太好,离心时 水份不易析出来,形成浮浆层过厚或挂浆。
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Ⅱ
解决方案:
操作方面:
1、加强张拉机手的培训,严格按张拉工艺制度执行; 2、加强笼筋质量控制; 3、对端面不平的头尾板或弯曲的螺杆进行更换或维修; 4、加强对张拉设备的检查、维护和保养; 5、加大笼筋的监测力度,规范滚焊机手的操作, 6、加强培训,提高员工的操作水平。
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材质方面:
1、严格执行“先到先用”的原则 ,待时效期到后再投入使用; 2、出现问题后,立即停止相关批 号钢筋的使用,查找原因,及时 通知厂家沟通解决处理;
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6、离心过程中管模严重跳动;离心 时高速时间过短,转速过低,混凝 土内壁离不硬或结构不密实; 7 、水泥与减水剂匹配性较差(水泥 矿物中C3A水化快,水化热大、大量 吸附消耗减水剂。 C3A>8%时,就 会显得浆体偏稠而厚)。
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Ⅱ
解决方案 1、严格控制原材料(砂石)的质量 ,含泥量大的碎石要进行冲洗; 2、控制砂石级配、砂细度模数及砂 、石含泥量,合理调整砂率; 3、在保证质量的情况下,适当降低 水泥和外掺和料的比表面积以及水 泥标准稠度用水量;
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三、端板倾斜、变形
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Ⅰ 质量问题的原因描述:
端板倾斜
1、端板本身材质问题,端板本身平面度超 标;螺孔直径偏大,丝牙偏浅 2、笼筋主筋长短不一、比铁不到位造成笼 筋端面倾斜 3、尾板未紧贴管模就张拉,提前张拉,超 值张拉 4、张拉不水平(张拉螺杆弯曲松动,直接 引起张拉时偏心现象);
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5、管模变形,头、尾板不平整,管模两 端粘接的废草绳未清理干净; 6、挡板不合格(定位销不合格,只有部 分定位销,并且不能靠到管模内壁,在离 心时会出现摆动;挡板直径不够大,在合 模时盖模不能很好地靠着挡板,使管模错 位,挡板不能平靠管模,间接引起端板倾 斜); 7、没有对称放张。
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5、调整合理的离心工艺; 6、控制砼料的和易性; 7、张拉时水平张拉,及时锁紧张拉 螺母; 8、及时补齐张拉档板上的定位销。 9、要求车间对跳动严重的管模及时 的合修 10、合模员工要进行插捣。(但是插 捣不能太密实)
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六、笼筋松散
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Ⅰ
质量问题原因描述:
操作原因:
1、笼筋滚焊质量差,滚焊不牢造成 松散; 2、拆模组无绑扎员工对松散笼筋进 行绑扎; 3、吊笼筋入管模时吊点位置不正确 ,或直接手抬笼筋入管模,造成松 散;
材质原因:
1、带钢材质偏软,抗拉强度偏低;
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Ⅱ 解决方案: 1、控制好进厂抱箍板的检测并 及时和厂家沟通解决; 2、定期对带钢下料长度的抽检 力度,及时调整抱箍板的下料长 度和抱箍板的压型,保证喇叭口 的圆整度与大小;
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3、加强整型、清模员工培训,规范操 作; 4、加强管模两端的清理,并打油; 5、布料时做到两端饱满中间均匀,两 端堆料不得过高,合模时抱箍板上不 得有碎石等杂物,并保证严禁碰撞; 6、布料前检查尾板是否紧贴管模,未 到位及时调整。