增收节支汇报材料
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增收节支汇报材料
各位领导:
欢迎前来检查指导工作,现在我就通风区五月份及六月份上半月的增收节支情况进行总结。日常性的开支、材料管理,成本管理我们一直按部门规定的相关制度严格执行。在这里不再重复,下面我拣主要项目给各位领导汇报一下,欢迎各位领导提出宝贵的意见,以促进我们的工作。
五月份我们增收节支主要项目有三项:
第一项、矿井综合自动化平台项目的投入使用。通过更换主服务器将调度指挥中心服务器由公共信号服务扩展为IP服务。新服务器具有性能更稳定,功能更全面,反应更及时灵敏,保存信息量更大更全面等优点。此项目由赵区长和监测队员工完成,这个项目,举个例子,大家就清楚了,如果说以前的公共信号服务是一条没有分流的马路,人来人往,熙熙攘攘,车辆穿梭其中,那么效率、安全、功能、反应等等可想而知,现在的IP服务呢?行人车辆各行其道,高速、高效、快捷、便捷。主要特点有以下几点:1、采用集成网络技术,自动切换平台,信息共享,节省了网络资源,延展了系统的功能。2、可以直接接入以太网,省掉了各种复杂的电缆,具有方便灵活、即插即看等特点,同时,用户也无需使用专用软件,仅用浏览器即可。3、
能够在世界的任何一个角落通过Internet进行远端监控,只需要接入以太网,分配一个地址,就可以通过网络可直接实现远端监控。具有高度的开放性,系统有第三方系统集成接口,便于第三方系统整合,可与GPS系统、GIS系统、报警、门禁、行业业务系统进行无缝连接,联动运行,提供综合的贴近用户需要的服务管理功能。4、监控方式更灵活、系统施工和维护造价相对低廉、可保存的数据量更大、数据保存方式更多、数据应用形式更广、系统集成度更高。5、突破了时间、地域的限制,只要有网络存在的地方就可以建立网络监控系统,省去了传统的布线和线路维护费用,降低了监控成本;用户在授权的情况下,就可以不受地域限制随时按需监控。6、可直接实现远端监控,可多人同时监控多个点,即时传输图像,无距离限制,可使用光纤远距离传输图像。大幅减少线材及成本及人力费用,省去了布线的环节,降低了成本。通过该项技术的应用,监测监控系统将更能在煤炭生产中发挥前沿哨兵的作用。
大家会问,具体增收多少节支了多少,我会明确告诉大家,这个项目无法用多少钱来衡量。网络是无形的,每一项都无可估量。试想想,如果你要让全公司每一台能并入局域网的电脑都用交换机、光缆、网线、端口和调度指挥中心的主服务器相连,咱不说冀中能源集团,更不说全世界任何一台接入互联网的电脑,你说用多钱。线材成本、软件成本、硬件成本、人力成本、维护费用,安装布线投入等等,恐怕每项都需要专业众人士来评估。
安全是第一效益,综合自动化平台的使用,是我矿的安全管理的一次质的飞跃。
第二项,通风区注浆队通过多次试验,发现将高压管埋入采空区,完全可以替代钢管导出气体到密闭墙外,进行有害气体的检测与进行注浆防灭火工作。而且高压管不但具有随巷道的走势而顺延的特点,还有避免顶板岩石砸向之前的预埋入采空区的铁管引发火花,产生瓦斯燃烧或爆炸事故的优点。为此该队利用300米废旧的高压管(这种高压管回收公司都不要)制作成采空区密闭观测管6根,对0906采区采空区密闭的有毒有害气体进行检测。在150401埋入修补好的旧高压管70米,进行采空区的注浆防灭火工作。此项创新,节约铁管370米,净节约成本近7000元。
第三项、由通风区侯区长主导的优化钻孔封孔工艺,改进钻孔封孔技术,采用新材料项目,每个抽放钻孔封孔成本降低约90元,千米回采工作面可节约成本10.764万元。具体做法:用聚胺脂膨化材料改成成本比较低,安全性能高的化学密闭波雷因进行封孔。采用原来的材料封孔,每吨胺脂封孔材料72000元,每50kg可封孔20个,每个钻孔封孔材料成本180元;如采用现在的新材料进行封孔,每吨25360元,按每13个钻孔用50kg波雷因,1吨波雷因可封孔260个,每个孔的材料成本在98元。可节约成本82元。同时,抽放队还用PE管代替铁管做封孔管,每孔可省材料费8-9元,两项创新可为公司节约至少每孔90元。巷道长度1000米的回采工作面,每3米一个
本煤层钻孔,进风巷回风巷共600个本煤层钻孔;每70米一个钻场,每个钻场21个高位孔,是294个高位钻孔;再加上回风巷每3米一个穿层钻孔,共计1194个钻孔。那么节约成本在10.764万元。
六月份上半月,主要完成了以下几个增收节支项目:
第一项,由范区长主导完成的高瓦斯工作面抽采设计优化项目: 1、150401工作面从5号钻场开始,钻场间距由原来设计的100米调整为70米,由4个钻场增加到7个钻场。用深度为3m的高位钻场代替了深度为15m的高位钻场,比原设计布局,减少钻场岩石工程量39m,(4个×15米/个-7个×3米/个=39米)。每米岩巷按投资1万元计算,节约资金39万元。
2、从5#钻场开始,回风巷钻孔由1组/ 6—8m、3个/组,共300个钻孔.改为每个钻场前后各布置2组钻孔,3个/组,共94个钻孔。工作面减少钻孔施工数量206个,每个钻孔孔深70米,减少钻孔施工量14420米,150元/米,减少投入216.3万元。
3、每一钻场由原来的28个钻孔调整为21个,由4个钻场变成7个钻场,增加钻孔施工个数:21×7-28×4=35(个),孔深平均110米,增加3850米钻孔,150元/米,计57.75万元。
这样算来,150404优化抽采设计后可节约投入197.55万元。
39+216.3-57.75=197.55(万元)
从5月份开始,地面瓦斯抽放泵站抽采浓度维持在20—30%之间,极大缓解了井下配风压力,150401瓦斯治理取得明显成效,现每分钟抽采纯瓦斯量约36—54m3,每小时抽采纯瓦斯量约2700m3,可满足10台500KW机组同时运行用气量。现瓦斯发电厂3台机组同时运行,3台每小时用气720m3,每台每小时可发电400度,按0.38元上网电价计算:400×3×24×0.38=10944元/日x30天=328320元,每天可收入1.0944万元,每月可收入32.832万元。
第二项,通风区赵区长,注浆队长及注浆队员工北回风立井束管安装项目。
纵横公司给出的预算是15万元,赵区长亲自编写专项安全措施,详细制定施工方案。采用矿用11.4kw绞车下放束管,双司机密切协同,地脚镙拴水泥稳固、两根¢400mm×1.2m地拉杆双重绞车保护,连接束管钢丝绳处绳卡加密加长,下放束管准备工作做到了万无一失。对于24芯束管因自重(1100kg/km)易损坏这一难题,他提出了把钢丝绳和束管束绑在一起,利用钢丝绳拉力缓冲束管张力(允许最高600N)的解决方法。为提高工作效率,他采用了在井上逐段束绑、逐段入井;整段入井、一次固定的方式。束管和人员分开入井的工作思路,还避免了施工人员安全事故。在施工现场,赵区长全程坐阵指挥,注浆队长张保成负责具体施工,只用了2天,硬是啃下了这块硬骨头。该项工程,投入人工共28个,在北风井地面安装11.4KW绞