汽轮机轴系损坏事故案例分析

合集下载

电厂事故案例

电厂事故案例

乌石油化热电厂3号汽轮发电机组“2.25”特别重大事故详细原因分析一、事故经过1999年2月25日,乌石化热电厂汽机车间主任薛良、副主任顾宗军与汽机车间15名工人当班,其中3号汽机组由司机曹磊、副司机黄汉添和马新俊值班。

凌晨1时37分48秒,3号发电机——变压器组发生污闪,使3号发电机组跳闸,3号机组电功率从41MW甩到零。

汽轮机抽汽逆止阀水压联锁保护动作,各段抽汽逆止阀关闭。

转速飞升到3159r/min后下降。

曹磊令黄汉添到现场确认自动主汽门是否关闭,并确认转速。

后又令马新俊启动交流润滑油泵检查。

薛良赶到3号机机头,看到黄汉添在调整同步器。

薛良检查机组振动正常,自动主汽门和调速汽门关闭,转速2960r/min,认为是污闪造成机组甩负荷,就命令黄汉添复位调压器,自己去复位同步器。

由办公室赶至3号机控制室的顾宗军,在看到3号控制屏光字牌后(3号机控制盘上光字牌显示“发电机差动保护动作”和“自动主汽门关闭”),向曹磊询问有关情况,同意维持空转、开启主汽门,并将汽机热工联锁保护总开关切至“退除”位置。

随后顾宗军又赶到3号机机头,看到黄汉添正在退中压调压器,就令黄汉添去复位低压调压器,自己则复位中压调压器。

黄汉添在复位低压调压器时,出现机组加速,机头颤动,汽轮机声音越来越大等异常情况(事后调查证实是由于低压抽汽逆止阀不起作用,造成外管网蒸汽倒流引起汽轮机超速的)。

薛良看到机组转速上升到3300r/min时,立即手打危急遮断器按钮,关闭自动主汽门,同时将同步器复位,但机组转速仍继续上升。

薛良和马新俊又数次手打危急遮断器按钮,但转速依然飞速上升,在转速达到3800r/min 时,薛良下令撤离,马新俊在撤退中,看见的转速为4500r/min 。

约1时40分左右,3号机组发生超速飞车。

随即—声巨响,机组中部有物体飞出,保温棉渣四处散落,汽机下方及冷油器处起火。

乌石化和热电厂领导迅速赶至现场组织事故抢险,并采取紧急措施对热电厂的运行设备和系统进行隔离。

电厂事故案例

电厂事故案例

电厂事故案例汇编张家港沙洲电力有限公司二〇〇七年五月前言2007年6月是全国第六个安全生产月,也是国务院第五次会议确定的安全生产工作“落实年”和“攻坚年”。

今年安全生产月的主题是“综合治理,保障平安”。

这一主题,充分体现了党中央国务院执政为民的治国方针,体现了党中央国务院对群众生命和健康的关怀。

我们要领会贯彻这一主题,必须认真吸取事故教训,提高对各类违章行为危害的认识,采取针对性措施,有效遏止杜绝恶性事故的发生。

为配合全国安全生产月活动的开展,公司安全监察部组织编写了本事故案例汇编,作为职工在安全月期间及今后时期安全学习教材。

教材收录了人身伤害、电气及热机系统误操作、设备损坏等典型的人员责任事故。

这些曾经发生在身边的事故,都是由于不遵守安全工作规程、“两票三制”执行不力或安全生产管理不到位等原因造成的,每次事故都是血和泪的教训。

通过对这些事故案例的学习,我们应当更加清醒地看到“违章是事故的根源”这一论断。

一时的疏忽大意或麻痹侥幸都可能造成极其严重的后果。

希望通过学习,结合制定并实施反违章行动计划,使全体一线员工及生产管理人员切实做到“反违章从我做起”,形成“关爱生命,关注安全”的良好氛围,不断提高全体员工的安全意识和综合素质,不断提高全系统的安全生产水平。

安全管理是持续不断的工作,公司全体员工都要要充分认识到其长期性和易反复性。

抓安全工作要持之以恒、常抓不懈,要使全体员工将安全意识铭刻于心,认识到安全、发展、希望的关系。

为此,公司安监部将不断对事故案例进行更新和补充,也希望得到全体员工的响应和支持。

张家港沙洲电力有限公司安全生产委员会二〇〇七年五月目录大唐集团电厂三起事故的通报 (4)托克托电厂"10.25"事故通报 (6)关于山西神头第二发电厂主蒸汽管道爆裂事故有关情况的报告 (9)华能汕头电厂1999年2号汽轮机高压转子弯曲事故情况通报 (11)裕东电厂#1机组#5轴瓦烧损事故报告 (14)裕东电厂“10.28”#2机组(300MW)停机事故的通报 (16)一起发电厂220kV母线全停事故分析 (19)宁波北仑港发电厂“3.10”电站锅炉爆炸事故分析 (20)乌石油化热电厂3号汽轮发电机组“2.25”特别重大事故详细原因分析 (24)秦岭发电厂200MW-5号汽轮发电机组轴系断裂的特大事故分析 (26)某电厂电工检修电焊机触电死亡 (27)湛江电厂“6.4”全厂停电及#2机烧轴瓦事故通报 (28)关于2007年3月2日某电厂三号锅炉低水位MFT动作的事故通报 (30)某厂#4机跳闸事故分析 (31)大唐韩城发电厂“8.3”全厂停电事故通报 (34)托克托电厂“8.16”检修高加烫伤事故分析 (36)沙洲电厂“10.14”电气误操作全厂停电事故通报 (39)广西来宾B电厂连续发生四起同类设备责任事故 (43)郑州热电厂发电机定子接地保护动作跳闸分析 (43)汉川电厂一次机组断油烧瓦事故的思考 (45)大唐洛阳热电公司“1.23”人身死亡事故的通报 (47)华能榆社发电有限责任公司电气运行人员走错间隔违章操作人身死亡事故 (48)王滩发电公司“6.10”电气误操作事故分析报告 (49)大同二电厂5号机组在小修后启机过程中发生烧瓦恶性事故 (53)2006年10月17日台山发电公司#4机汽轮机断油烧瓦事故 (55)泸州电厂“11.15”柴油泄漏事件 (58)监护制不落实工作人员坠落 (60)安全措施不全电除尘内触电 (61)检修之前不对号误入间隔触电亡 (61)安全措施不到位热浪喷出酿群伤 (62)违章接电源触电把命丧 (63)制粉系统爆燃作业人员身亡 (63)违章指挥卸钢管当场砸死卸车人 (65)安全距离不遵守检修人员被灼伤 (66)焊接材料不符吊环断裂伤人 (66)误上带电间隔检修人员烧伤 (67)炉膛负压反正检修人员摔伤 (68)擅自进煤斗煤塌致人亡 (68)高空不系安全带踏空坠落骨折 (68)临时措施不可靠检修人员把命丧 (69)起吊大件不放心机上看护出悲剧 (70)操作中分神带接地刀合刀闸 (71)操作顺序颠倒造成母线停电 (73)值班纪律松散误操作机组跳闸 (75)强行解除保护造成炉膛爆炸 (76)运行强行操作造成炉膛放炮 (78)异常情况分析不清锅炉启动中超压 (80)忘记轴封送汽造成转子弯曲 (82)走错位置操作低真空保护跳机 (84)擅自解除闭锁带电合接地刀闸 (85)漏雨保护误动导致全厂停电 (86)更换设备不核对电压互感器爆炸 (87)对异常情况麻痹致使发电机烧瓦 (88)保护试验无方案机组异步启动 (88)甩开电缆不包扎短路机组掉闸 (89)停电措施不全引发全厂停电 (91)检修无票作业机组断油烧瓦 (92)管辖设备不清越位检修酿险 (94)大唐集团电厂三起事故的通报1、大唐国际北京高井热电厂“1·8”事故情况一、事故经过2005年1月8日,全厂6台机组正常运行,#3发电机(容量100MW)带有功85MW。

超速案例

超速案例

典型案例—汽轮机超速案例一:1984年分宜电厂发生50MW机组超速事故。

事故前在危急保安器拒动缺陷尚未消除、调速汽门严重漏汽的情况下,还是强行起动机组,使机组在发电机甩负荷的过程中严重超速,造成了毁机事故。

案例二:1999年阜新电厂发生200MW机组轴系断裂事故。

运行人员在主油泵轴与汽轮机主轴间齿型联轴器失效、机组转速失去控制,并在无任何转速监视手段的情况下再次起动,从而引发了轴系断裂事故。

案例三:新疆丰收电厂发生6MW机组严重超速损坏事故。

1992年11月19日,丰收电厂1号机组在准备并网时,发生严重超速事故。

其事故原因是由于油中含有杂质,造成调速汽门卡涩,危急保安器未能在规定的转速下动作,从而引起了机组严重超速事故。

案例四:1993年11月,甘肃八O三电厂25MW机组发生严重超速损坏事故。

其事故原因是由于当机组有功摆动时,又减不下来负荷,所以只好带负荷解列,从而引起汽轮机转速飞升;又由于调速汽门拒动,自动主汽门卡涩,使大量蒸汽继续进入汽轮机,转速骤升到4300r/min,结果造成了机组严重超速事故。

案例五:珠江电厂发生引进型300MW机组超速事故。

1993年9月24日,珠江电厂2号汽轮发电机组在甩负荷的过程中,联动开启高压旁路,低压旁路未投联锁而未能联动开启,而中压主汽门和调节汽门卡涩,未能关闭,使机组在17s后转速达4207r/min,最后,在手动开启低压旁路后,转速才得以控制。

案例六:阜新电厂发生200MW机组轴系断裂事故。

1999年8月19日,在机组甩负荷后的热态起动恢复的过程中,由于旁路系统未能开启,而中压汽门又滞后于高压汽门开启,使再热蒸汽压力高达2.8MPa,结果导致了在中压汽门开启后产生了压力波冲击,低压隔板损坏,最终造成了轴系断裂的重大事故。

案例七:通辽发电厂发生1号汽轮机严重损坏事故。

1987年9月,通辽发电厂1号200MW机组在运行时出现轴向位移突然增大,保护动作使机组跳闸。

汽轮机事故与预防之汽轮机烧轴瓦

汽轮机事故与预防之汽轮机烧轴瓦

汽轮机事故与预防之汽轮机烧轴瓦影响轴承故障的因素很多,如设计结构、安装检修工艺等等。

这里主要讲轴瓦烧损事故。

多年来,轴瓦烧损事故比较频繁,主要是异常情况下,轴向位移突然超过允许值而烧损工作面或非工作面推力瓦片,和断油烧损承力轴瓦。

下面列举几起典型事故案例:(1)1997年某厂一台100MW机组,启动前未投轴向位移保护,启动中在蒸汽减温水量大,且管道积水致使蒸汽带水,汽温急剧下降,主汽管道、主汽门、调节汽门冒白汽,司机跑到集控室向值长请示汇报,控制盘上轴向位移、胀差满表,值长却怀疑热工电源有问题延误停机,结果推力瓦磨损6mm多,机组严重损坏。

(2)1985年某厂一台200MW机组大修后进行主汽门、调节汽门严密性试验,由于中压自动主汽门关闭超前于高压自动主汽门,刹时负面推力增大,轴向位移保护动作不能继续实验,后现场决策人员决定退出轴向位移保护继续实验,结果造成推力瓦非工作面最大磨损,已磨损部份瓦胎。

再如1993年某厂一台300MW机组,投产时低旁不能联动,一次锅炉事故引发停机后,高旁动作低旁未联动,中压转子推力增大,轴向位移保护动作不能挂闸,值长令热工检查轴向位移保护,热工人员将保护电源断开,失去轴向位移保护,致使推力瓦片磨损约4mm。

(3)1994年,某厂一台300MW机组设计时未考虑润滑油泵联动装置,安装中电厂提出后设计代表增加了联动装置,但二次回路设计不合理,调试中未进行实际联动实验,移交生产后也未按期进行实际联动实验,以致在故障停机时,交、直流润滑油泵均未能联动,值班人员也未监视润滑油压并手动开启润滑油泵,致使停机中断油烧瓦。

(4)1986年某厂一台200MW机组,在一次事故中因汽封漏汽量大而使主油箱积水结垢严重,主油泵排气阀被堵塞未能排出空气,致主油泵入口存有空气。

停机中热工人员未办理工作票即将热工保护总电源开关断开,工作后又忘记合上,启动前运行人员未按规程规定进行低油压交、直流油泵联动实验。

汽机事故案例(精华版)

汽机事故案例(精华版)

电气逆功率 发电机逆向功率达到动作值后,延时20S后保护出口。该保护是用于 保护汽轮机末级叶片的,发电机长时间逆功率运行表明汽轮机已无 进汽,发电机运行于电动机状态,末级叶片在没有蒸汽冷却的情况 下,容易出现超温损坏。 该保护与规程中“无蒸汽运行时间超过1分钟”需紧急停机条款是一 致的。规程条款中需注意的是“无蒸汽运行”的判断,不能以汽门 关闭作为条件,实际还是得通过逆功率情况进行判断,所以这条按 照逆功率拒动来理解更合适。当然,若误解了“无蒸汽运行”,按 “紧急停机”按钮来执行本条,操作上风险也是很低的,但却无助 于改变发电机的“电动机”运行状态。事实上要出现双套逆功率拒 动或开关拒动而后备保护不动的概率都是极低的。
300MW典规
25项反措
请关注我厂规
程附录中的各 启动曲线
三、汽轮机进冷汽
14:32 锅炉点火后,高旁开度从8%逐渐增大,最大至28%,在此过程中低 旁保持关闭(再热汽压力升至0.2Mpa后,低旁才会开启)。此时主汽压力 0.16Mpa,主汽温度175℃。 14:50发现盘车转速下降。 14:57 汽机盘车停运,转速到零。 15:00 锅炉手动MFT,低旁开启,再热汽泄压到零。 15:03 打闸6B小机。 15:05 隔离轴封供汽,停运真空泵、破坏凝汽器真空,对汽轮机进行闷缸。
发出。16:12,机组负荷618MW,汽轮机跳闸,首出原因显示“汽轮机润滑 油压低”。转速到零后,就地投入盘车因电流大跳闸,盘车无法正常投入 ,手动盘车不动。汽轮机轴瓦、推力瓦解体后,发现各轴瓦钨金、轴颈均 有不同程度磨损。 初步认为发电机密封油回油膨胀箱下部系统回油不畅,导致密封油回 油膨胀箱油位升高,并进入发电机内部。同时,引起汽轮机润滑油主油箱 油位下降,油位降至BOP油泵吸入口部位后,汽机润滑油主油泵不出力, 润滑油压失去,最终造成轴瓦烧损、汽轮机无法盘动。

汽轮机轴瓦损坏事故事故案例分析

汽轮机轴瓦损坏事故事故案例分析

On the way to struggle, time always flies quickly. The current difficulties and troubles are many, but as long as you don’t forget your original intention and step by step towards your goal, the final outcome will be determinedby time.整合汇编简单易用(页眉可删)汽轮机轴瓦损坏事故事故案例分析事故经过11月24日晚电厂#1机组计划停机,此时需启动热电#2炉供热电#1机发电,需完成热电#2炉与主汽母管并汽工作。

现场参与本次并汽操作的人员有热电车间专工于永志、白班班长郭子涛、运行班班长王小明和司炉孙立夫等。

11月24日15:50分,启动炉#2炉点火。

17:02分,锅炉主汽压力2.2Mpa,温度380℃。

17:05分,班长曹金富汇报电厂值长于泳准备并汽,同时通知锅炉值班员孙立夫缓慢开启炉主汽旁路门,汽机开启#1炉主汽母管疏水、电动主汽门前疏水、三通疏水。

随后,班长曹金富与热网值班员按惯例(为缩短并汽时间)到双减站开#4双减和#1双减电动门,使蒸汽流量分流。

几分钟后,专工于永志便用对讲机通知在炉主汽门就地操作的值班员孙立夫缓慢开启炉主汽门。

17:10分左右,当班司机胡忠良发现汽机主汽温度由360℃快速降至240℃,汽机自动主汽门及前轴封处冒白汽,轴向位移指示增大,盘面显示轴向位移保护动作,在场的白班班长郭子涛立即跑到机前手摇同步器至零,手关自动主汽门不成功后,就地手打危急遮断器错油阀,事故停机。

停机后,串轴表指示为1.4mm(保护正常动作值为0.7mm),轴向位移油压0.18Mpa(保护正常动作值为0.245 Mpa),控制室显示推力瓦温为123℃。

17:40分,专工于永志、班长曹金富、郭子涛三人现场商量,一致认为表计不准,机组没有异常问题。

火力发电厂典型事故案例汽机事故篇

火力发电厂典型事故案例汽机事故篇

火力发电厂典型事故案例汽机事故篇鸭溪电厂#2机电动给水泵整套损坏(2005年)【事故经过】2005年03月13日18时46分,河南电气队试转鸭溪电厂#2机甲凝结水泵时,鸭溪电厂#2机电动给水泵误启动,2005年03月13日20时45分,运行人员发现鸭溪电厂#2机电动给水泵组主泵芯苞损坏,液压偶合器泵轮损坏,各道轴承损坏,前置泵叶轮及轴承损坏,电机定子绕组线圈烧毁。

【故障现象】故障后,河南电气队人员带领发耳电厂电气实习人员到现场检查发现鸭溪电厂#2机电动给水泵组主泵芯苞损坏,液压偶合器泵轮损坏,各道轴承损坏,前置泵叶轮及轴承损坏,电机定子绕组线圈烧毁。

6kV电动机综合保护器及差动保护均未动作。

【检查分析】1.电动给水泵组损坏分析电动给水泵误启动,没有任何润滑油压、冷却水,造成各道轴承干磨使其严重损坏,长时间闷泵造成液压偶合器泵轮损前置泵叶轮及轴承损坏。

2.电动给水泵电机损坏分析长时间闷泵,电流巨增,电机定子绕组线圈温度过热,由于6kV电动机综合保护器及差动保护均未动作造成电机定子绕组线圈严重烧毁。

【存在的问题和反事故措施】1.引起本次事故的直接原因是,6kV 2A(2B)段于2004年12月份就已经移交鸭溪电厂管理,#2机电动给水泵组已经试转合格,但是鸭溪电厂没有停电记录与送电记录,#2机电动给水泵6kV高压开关怎么会送到工作位置,原因待查;6kV 2A(2B)段配电室的门未锁,工地施工人员比较乱、复杂;暴露出鸭溪电厂工地管理松散并不严谨,提醒我们发耳电厂以后在接交设备管理上一定要按规定严格执行,杜绝此类事故的重演。

2.引起本次事故的间接原因是,6kV电动机综合保护器及差动保护均未动作,造成此次事故的扩大,以至#2机电动给水泵组严重;保护未动作的具体原因待查,据我们了解是保护线路接错(还没有证据证实),这个情况提醒我们以后在保护装置安装、调试、验收时一定要严格把关,所有的功能一定要传动到位,且逐项记录在案待查。

汽轮发电机瓦及轴劲损伤事故分析和处理

汽轮发电机瓦及轴劲损伤事故分析和处理

汽轮发电机瓦及轴劲损伤事故分析和处理在电厂其中一个100MW的燃气-蒸汽联合循环项目当中(燃蒸联循主要是燃气轮机和蒸汽轮机组成的发电机组合,它们靠中间的两台余热锅炉来维持发电),汽轮发电机出现了问题,发生了真空打闸,打闸的发生源也各有不同。

本文根据事故具体经过以及所表现出来的问题特征,对事故进行分析,并提出有关事故处理的具体注意点和整改措施,使事故得以更好的处理解决。

以下为具体说明。

标签:真空打闸;瓦及轴颈损伤;汽轮发电机1 汽轮发电机事故情况具体内容1.1 汽轮机启动具体故障本次故障发生时间为2018年3月9日,汽轮机开始启动初次冲转,一号汽轮机的顶轴油泵开始进入运行状态,锅炉主汽的压力达到2.3 兆帕,锅炉主汽的温度353.62摄氏度,真空为负62千帕,旋转速度为166转每分钟,突然调门出现了异样的杂音,运行人员便立刻做出打闸停机措施。

对此笔者进行了分析认为:造成杂音主要来源是调节阀中的预启阀,具体原因是预启阀的打开程度小,这就会造成预启阀忽开忽关的状态,从而产生杂音。

需要第二次启动汽轮机,以降低主汽由于操作导致压力大的问题。

于是,在运行了一个小时二十分钟后,由于出现异音,因此决定二次开机,开机后,汽轮发电机进行二次冲转,这时的锅炉主汽压力比第一次降低了0.4兆帕,锅炉主汽的温度增高到358.73摄氏度,真空负79千帕,旋转速度为294转每分钟,没有发现调门出现异样的杂音,但发电机励磁系统气端的密封处出现了异样的杂音,4号瓦顶轴油泵压力表摆动出现不稳定现象,因此立刻做打阀停机措施,并检查故障,发现四号轴承回油窗正常回油无异常情况,但励磁机气端密封处的盖子与转子出现摩擦碰撞的情况。

所以,对密封盖进行打磨。

那么在距离上次启动两个小时后,因运行故障进行第三次启动,汽轮发电机开始冲转,锅炉主汽的压力达到1.84兆帕,锅炉主汽的温度为362摄氏度,真空负60千帕,但是在冲转过程中发现1号瓦处出现了巨大的碰撞声音,汽轮机的顶轴油泵压力表极其不稳定,摆幅强烈,并且润滑油方面回油流量较小。

汽轮机轴瓦损坏事故事故案例分析调查报告.docx

汽轮机轴瓦损坏事故事故案例分析调查报告.docx

事故经过11月24日晚电厂#1机组计划停机,此时需启动热电#2炉供热电#1机发电,需完成热电#2炉与主汽母管并汽工作。

现场参与本次并汽操作的人员有热电车间专工于永志、白班班长郭子涛、运行班班长王小明和司炉孙立夫等。

11月24日15:50分,启动炉#2炉点火。

17:02分,锅炉主汽压力2.2Mpa,温度380℃。

17:05分,班长曹金富汇报电厂值长于泳准备并汽,同时通知锅炉值班员孙立夫缓慢开启炉主汽旁路门,汽机开启#1炉主汽母管疏水、电动主汽门前疏水、三通疏水。

随后,班长曹金富与热网值班员按惯例(为缩短并汽时间)到双减站开#4双减和#1双减电动门,使蒸汽流量分流。

几分钟后,专工于永志便用对讲机通知在炉主汽门就地操作的值班员孙立夫缓慢开启炉主汽门。

17:10分左右,当班司机胡忠良发现汽机主汽温度由360℃快速降至240℃,汽机自动主汽门及前轴封处冒白汽,轴向位移指示增大,盘面显示轴向位移保护动作,在场的白班班长郭子涛立即跑到机前手摇同步器至零,手关自动主汽门不成功后,就地手打危急遮断器错油阀,事故停机。

停机后,串轴表指示为1.4mm(保护正常动作值为0.7mm),轴向位移油压0.18Mpa (保护正常动作值为0.245 Mpa),控制室显示推力瓦温为123℃。

17:40分,专工于永志、班长曹金富、郭子涛三人现场商量,一致认为表计不准,机组没有异常问题。

郭子涛提议再次启动,于、曹二人均未表示异议。

随后,由郭子涛亲自操作进行冲车启动工作。

18:50 分,#1机定速3000r/min,班长曹金富向电厂当班值长于泳汇报轴向位移指示偏大,怀疑表不准,热工正在处理,其它工况均正常。

19:00分,请示值长同意后#1机并列。

19:10分加负荷至3000kw,19:20分 #1机轴向位移指示增大至1.5mm,轴向位移油压为0.15Mpa。

此时运行人员要求检修将此保护退出,并汇报值长;经值长与热工核实后将该保护退出。

25日9:37分,#1机停机,经检查发现推力瓦严重烧损、推力盘严重磨损,汽机转子轴封、调节级和压力级第一级严重磨损,汽缸两端部汽封、隔板汽封不同程度的磨损,轴向位移保护线圈烧损, 磁力断路器执行错油阀和油压式轴向位移保护执行错油阀在工作位卡死。

轮机大轴弯曲事故案例汇编

轮机大轴弯曲事故案例汇编

轮机大轴弯曲事故案例汇编汽轮机大轴弯曲和严重超速、轴系断裂事故一样,是火力发电厂汽轮机严重事故。

对火电厂安全生产、经济运行构成重大危害,给企业造成巨大损失。

如:朝阳发电厂98年1号机大轴弯曲事故;富拉尔基二电厂89年1号机大轴弯曲事故;99年华能汕头电厂2号汽轮机高压转子弯曲事故;内蒙丰镇发电厂94年2号汽轮机大轴弯曲事故(见附录)等。

因此,防止大轴弯曲事故是火电厂汽轮机运行维护重点,应该引起各级领导和生产技术人员充分重视。

作为火电厂汽轮机值班人员,更应详细了解其产生原因,防范措施,防患于未然。

一.汽轮机大轴弯曲原因:造成汽轮机大轴弯曲的原因是多方面的,主要归纳为以下几方面。

1汽轮机通流部分动静摩擦通流部分动静摩擦,造成转子局部过热。

一方面显著降低了摩擦部分的屈服极限;另一方面摩擦部分局部过热,其热膨胀受限于周围材料而产生很大压应力。

当应力超过该部位屈服极限时,将发生塑性变形。

当转子温度均匀后,该部位就呈现凹面永久性弯曲。

在第一临界转速下,大轴热弯曲方向与转子不平衡力方向大体一致。

此时,发生动静摩擦将产生恶性循环,致使大轴产生永久弯曲。

而在第一临界转速上,热弯曲方向与转子不平衡力方向趋于相反,有使摩擦脱离趋向。

所以,应充分重视低转速时振动、摩擦检查。

字串72热状态汽轮机,进冷汽冷水冷汽冷水进入汽缸,汽缸和转子由于上下缸温差过大而产生很大热变形。

转子热应力超过转子材料屈服极限,造成大轴弯曲。

如果在盘车状态进冷汽冷水,造成盘车中断,将加速大轴弯曲,严重时将使大轴永久弯曲。

3套装件位移套装转子上套装件偏斜、卡涩和产生相对位移;汽轮机断叶、强烈振动、转子产生过大弯矩等原因使套装件和大轴产生位移,都将造成汽轮机大轴弯曲。

4转子材料内应力过大汽轮机转子原材料不合格,存在过大内应力,在高温状态运行一段时间后,内应力逐渐释放,造成大轴弯曲。

5运行管理不当总结转子弯曲事故,大多数在发生、发展过程中都有领导违章指挥,运行人员违章操作,往往这是事故直接原因和事故扩大的原因。

汽轮机事故案例

汽轮机事故案例

汽轮机事故案例汽轮机是一种利用蒸汽能量来驱动转子旋转,从而产生功率的热力机械设备。

它在发电厂、化工厂、石油化工、船舶等领域都有着广泛的应用。

然而,由于操作不当、设备老化、材料缺陷等原因,汽轮机事故时有发生。

下面我们将通过一个实际的案例来探讨汽轮机事故的原因及其对应的应对措施。

某发电厂的汽轮机在运行过程中突然发生了故障,导致了严重的事故。

经过调查,发现该事故的直接原因是汽轮机叶片断裂,导致转子不平衡,最终造成了设备的损坏。

而叶片断裂的根本原因则是由于汽轮机长期高负荷运行,叶片材料疲劳寿命到达,加上设备老化和维护不当,最终导致了叶片的断裂。

这一事故给发电厂带来了严重的经济损失,也对生产安全造成了严重的威胁。

针对这一事故,我们可以从以下几个方面来加以防范和应对:首先,对设备进行定期的检查和维护是非常重要的。

特别是对于高负荷运行的汽轮机来说,更需要加强对设备的监测和维护。

定期的润滑、紧固、磨损检查等工作都是至关重要的,只有保证设备的良好状态,才能够有效地防范事故的发生。

其次,对于设备的运行参数也需要进行严格的监控。

及时发现设备的异常情况,可以有效地避免事故的发生。

通过对转速、温度、压力等参数的实时监测,可以及时发现设备的异常情况,并采取相应的措施进行处理,从而保证设备的安全运行。

另外,对于设备的更新和改造也是非常重要的。

随着设备的老化,其安全性和可靠性都会逐渐下降,因此及时对设备进行更新和改造,可以有效地提高设备的安全性和可靠性,从而减少事故的发生。

总的来说,汽轮机事故的发生往往是由于多种原因的综合作用,因此预防汽轮机事故需要全面、系统地加以考虑。

只有加强对设备的监测和维护,及时发现并处理设备的异常情况,对设备进行定期的更新和改造,才能够有效地预防汽轮机事故的发生,保障生产安全和设备的正常运行。

某30万供热机组汽轮机轴系振动停机事故处理

某30万供热机组汽轮机轴系振动停机事故处理
某U 木 3 O万 u/ J 供 热 机 组汽 轮 机 轴 系振 动停 机 事 故 处 理
王 洋 李金 才 程 金 明 。 ( 1 . 华北电力大 学 国电 廊坊热电 厂; 2 . 国 电 承德热电 有限 公司; 3 . 华北电力大学)
摘要 : 某厂 # 2机 组 汽轮 机 为北 重 阿 尔斯 通 供 热 机 组 , 自投 产 后 油 档 与挡 气板 间隙 为 0 . 2 mm ,应调 整在 0 . 2 5 — 0 . 3 0 mm。
析 产生振 动 的主要原 因有 以下 几点 油档 处积 碳 , 诱 发振 动 。形 成原 因为 : 汽
缸温度 高 , 辐射至 外 油档 处 , 产生油 气 , 与周 围灰 尘 聚集形
成积 碳 - 。 】 。② 动 静 碰磨 : 高 中压 缸汽 封 间 隙偏 小 , 存在 碰 磨; # 2 、 3瓦外油档 及 挡气 板 间隙偏 小 , 引起 碰 磨 。( 挡气 抽汽作 为供 热热 源 向承德 市 区供热 , 单 机设 计供 热抽 汽蒸 . 2 mm、 实测 O . 2 mm, 现 场检 查 有 明显 磨损 。 ) 汽流 量 4 1 0 t / h 、 抽 汽压 力 O . 3 MP a 、 抽汽 温 度 2 0 6 . 1 7 0 C, 最 板 设计值 O 北 重机 组 转 子 与 国产 同 类型机 组 相 比较 轴 颈 细 ,转子 大抽汽压力 0 . 3 6 MP a 、 蒸汽流量 6 5 0 t / h 、 汽温 2 1 9 . 2 1 0 C 。 (
表 1 偏 离 正 常 参数 范 围的 各 瓦数 值
项目
×
1 6 : 0 0
1 6: 05
某厂# 1 、 2机 组 汽 轮 机 均 为北 重 阿 尔斯 通 NC 3 3 0 —

汽轮发电机瓦及轴颈损伤事故分析和处理

汽轮发电机瓦及轴颈损伤事故分析和处理
4月 8日打 开撑1瓦检查 ,捍1瓦上瓦也有轻微擦痕 , 群l瓦枕 内部有较 多硬质异物 ,推 力瓦接 触面有擦 痕, 轴 承箱 内也有很多异物 ,对轴瓦进 行紧力复测 ,紧力 为 0.05mm。 1.3 油系统安装 、调试及检查情 况
),男,硕士 研究生。研究方 向:电力行业研究开发和工程设计 。
造成 声音异常 的主要原因 。决 定第二次开机 降低主汽 压 力 。
12:01汽 机 第 二 次 冲 转 ,主 汽 压 力 1.9 M Pa,主 汽 温度 358.73 ̄C,真空一79 kPa,未发现调 阀的异 常声音 , 转速 294 r/min,发现励 磁机汽端 密封 处异音,{fj}4瓦项 轴油压力表有摆动现象 ,立 即打 闸停机 ,停机检查 4≠} 轴承 回油 窗回油完全 正常 ,但是 发现励磁机汽端 密封 盖与转子有碰磨现象 。因此 ,对密封盖进行打磨处理 。
4月 6日打开拌3瓦检 查,轴颈 轻微 损伤 ,轴 瓦有 一 道 轻 微 划 痕 , 顶 轴 油 孑L有 细 小 的 坚 硬 杂 物 ,对 轴 瓦 进行紧力复测 ,紧力为 0.05 mm。
4月 7日打开 2瓦检 查,轴颈 轻微损伤 ,轴 瓦有 一 道 约 1 mm 划 痕 ,轴 承 箱 及 顶 轴 油 孔 内有 部 分 杂物 , 对轴 瓦进 行 紧 力 复 测 ,紧 力 为 0.04 mm。
约 16:00,≠}4瓦顶轴油管垫子冲破 ,更换 垫子 后启 动捍2顶 轴 油 泵 ,母 管 压 力 低 至 4.6 MPa,槲 瓦 处 转子 有明显跳动情 况 ,当时高压 内缸壁 温为 l35 ̄C,低 于 150℃的允许停机温度 ,且槲 瓦回油观 察孔已发现 巴氏 合金碎屑,决定停盘车 。 1.2 轴瓦检查情况
4月 4日晚上打开}≠4瓦检 查,轴瓦 己按转子 旋转 方向脱离工作位,定位销被切断 ,偏离约 50。,轴 瓦被 卡死在轴 承座 内:4月 5日上午拆除轴瓦 ,检 查发现轴 颈有严重擦 痕,轴 瓦巴氏合金严重损 伤 ,并可 明显看 到轴 瓦励端磨损严重 (约 2 mm)、汽端 磨损 较少。对 轴瓦进行紧力复测 ,紧力为 0.03 mm。

20起典型汽轮机事故原因分析及排除措施汇编

20起典型汽轮机事故原因分析及排除措施汇编

20起典型汽轮机事故原因分析及排除措施汇编一富拉尔基二电厂86年3号机断油烧瓦事故(一)、事故经过86年2月23日3号机(200MW)临检结束,2时25分3号炉点火,6时20分冲动,5分钟即到3000转/分定速。

汽机运行班长辛××来到三号机操作盘前见已定速便说:“调速油泵可以停了”,并准备自己下零米去关调速油泵出口门,这时备用司机王××说:“我去”,便下去了。

班长去五瓦处检查,室内只留司机朱××。

王××关闭凋速油泵出口门到一半(原未全开)的时候,听到给水泵声音不正常,便停止关门去给水泵处检查。

6时28分,高、中压油动机先后自行关闭,司机忙喊:“快去开调速油泵出口门”,但室内无值班员。

班长在机头手摇同步器挂闸未成功。

此时1—5瓦冒烟,立即打闸停机。

此时副班长跑下去把调速油泵出口门全开,但为时已晚。

6时33分,转子停止,惰走7分钟,经检查除1瓦外,其他各瓦都有不同程度的磨损。

汽封片磨平或倒状,22级以后的隔板汽封磨损较重,20级叶片围板及铆钉头有轻度磨痕。

转入大修处理。

(二)、原因分析1、油泵不打油,调速油压降低,各调速汽门关闭。

三号机于84年9月25日投产,11月曾发生大轴弯曲事故,汽封片磨损未完全处理,汽封漏汽很大,使主油箱存水结垢严重,主油箱排汽阀堵塞未能排出空气。

主油泵入口有空气使调速油压下降。

此次启动速度快,从冲动到定速只有5分钟,调速油泵运行时间短空气尚未排出,就急剧关闭调速油泵出口门。

过去也曾因调速油泵停的快,油压出现过波动,后改关出口门的方法停泵。

这次又操作联系不当,使油压下降。

2、交直流油泵未启动。

当备用司机关调速油泵出门时,司机未能很好的监视油压变化,慌乱中也忘记启动润滑油泵。

24伏直流监视灯光早已消失一直未能发现。

3、低油压联动电源已经切除。

20日热工人员未开工作票在三号机热控盘进行了四项工作,把热工保护电源总开关断开,工作结束忘记合上,致使低油压未能联动润滑油泵。

秦岭发电厂机事故

秦岭发电厂机事故

秦岭发电厂机事故文件管理序列号:[K8UY-K9IO69-O6M243-OL889-F88688]秦岭发电厂5号机“2·12”事故一、事故概况及经过1988年2月12日16时06分,秦岭发电厂200MW5号汽轮发电机组,在进行提升转速的危急保安器动作试验时,发生了轴系断裂的特大事故。

轴系的7处对轮螺栓、轴体5处发生断裂,共断为13断,主机基本毁坏。

1.该机组的基本情况:该机组的汽轮机系东方汽轮机厂1983年生产,出厂编号14,为DO5向DO9过渡的产品,调节部套也作了改动;发电机系东方电机厂1984年生产,出厂编号84—12一6一20。

机组于1985年12月13日开始试运行,1988年2月正式移交生产。

截止1988年2月12日事故前,机组累计运行12517小时,检修5988小时,停运461小时,自停59次,危急保安器提升转速试验6次共31锤次,机组最高达到转速3373转/分。

2.事故过程概况:这次提升转速的危急保安器动作试验是在机组于2月12日5时52分与电网解列后,用超速试验滑阀,在接近额定主蒸汽参数及一级旁路开启的情况下进行的。

做1号飞锤提升转速试验时,6号机司机将5号机盘上转速表揭示3228转/分,误看为3328转/分,并手按集控室的停机按钮,使机组跳闸,但并未与机头的试验人员联系,致使他们误认为1号飞锤已经动作。

在场人员提供,在做2号飞锤提升转速试验过程中,当机组转速升到3302转/分时,听到有类似于汽门动作的声音,试验人员误认为2号飞锤已动作,将超速试验手柄放开,后确认2号飞锤并未动作。

当转速降至3020转/分时,未发现异常,请示在场总工程师后,继续进行2号飞锤动作试验。

根据在场人员的回忆,先听到升速叫声,看到副励磁机喷出灰尘,然后听到一声闷响,发电机端部着火,此时一名民工腰部被残片击中,在东头的人员听到一声闷响后随即看到1号瓦盖翻起,高压后汽封喷出蒸汽,试验人员跌倒。

从听到升速叫声到发电机端部着火时间约6至8秒,在此期间,据在场人员称并未感到剧烈振动,个别人反映发电机端部着火后又有一声响。

案例分析 (重庆九龙纸业电厂汽机飞车事故)

案例分析 (重庆九龙纸业电厂汽机飞车事故)

2、事件经过 2.1)事前机组状态 2013年6月17日出事前,#1至#3机组并网带负荷正常运行, 三台机组未见明显异常。 2.2)事件经过 事发时#3机先甩负荷,紧接着是#2机甩负荷、#1机甩负荷。 甩负荷致使厂用电全停,锅炉超压。#1机甩负荷后转速先降到 2500r/min,然后后升至3700r/min(可见或记录转速)仍然未得 到控制,#1汽轮机发生严重飞车事故。
您对飞车的看法呢。。。 您对飞车的看法呢。。。
谢谢各位!
2、设备管理维护 2.1、新机组投产前、若制造厂未提供转子探伤报告或对其提供的报告有 疑问时,必须进行无损探伤。机组运行10万小时后的第1次大检修, 视设备状况对转子大轴进行无损探伤。 2.2、运行10万小时以上的机组,每隔3~5年应对转子进行一次检查。运 行时间超过15年、寿命超过设计使用寿命的转子、低压焊接转子、承 担调峰起停频繁的转子,应适当缩短检查周期。 2.3、机组大修时应对汽轮机转子叶片、隔板上的沉积物量进行测量,并 取样进行成分分析,针对分析结果制定有效的防范措施,应防止叶片 表面和叶根销钉孔的间隙结盐、腐蚀。 2.4、新机组投产前和机组大修中,必须检查平衡块固定螺丝、风扇叶固 定螺丝、定子铁芯支架螺丝、各轴承和轴承座螺丝的紧固情况,保证 各联轴器的紧固和配合间隙完好,并有完善的防松措施。 2.5、新机组投产前,应对焊接隔板的主焊缝进行认真检查。大修中应检 查隔板变形情况,最大变形量不得超过轴向间隙的1/3。 2.6、电液伺服阀大修中要进行清洗、检测等维护工作。发现问题及时处 理或更换。备用伺服阀应按照制造厂的要求条件妥善保管。 2.7 、 主油泵轴与汽轮机主轴间具有齿型连轴器或类似连轴器的机组, 定期检查连轴器的润滑和磨损情况,其两轴中心标高、左右偏差,应 严格按制造厂规定的要求安装。 2.8 、严格执行检修操作规程,严防伺服阀等部套卡涩、汽门漏汽和保护 拒动。

汽轮机轴系损坏事故案例分析

汽轮机轴系损坏事故案例分析

open your eyes and see things as they really are.勤学乐施天天向上(页眉可删)汽轮机轴系损坏事故案例分析【事故机组概况】阜新电厂01号汽轮机CCl140/N200一12.7/535/535型超高压一次中间再热两段抽汽凝汽式机组,由哈尔滨汽轮机厂制造,出厂日期96年,出厂编号72N9;发电机型号.QFSN一2002,出厂编号360237,出厂日期为95年10月,由哈尔滨电机厂制造;锅炉型号为HG一670/13.7一YMl6,出厂编号2339,出厂日期1995年3月,由哈尔滨锅炉厂制造。

该机组1996年3月安装,96年11月2日首次并网发电,同年12月18日正式移交生产;到8月19日事故时止,累计运行15151小时,发电量27.06亿千瓦时。

【事故经过】1999年8月19日0时20分,运行五值接班,机组负荷为155MW运行;零时30分,值长令加负荷到165MW;1时整,值长令加负荷到170MW,主蒸汽压力为12.6Mpa,主蒸汽温度535℃,蒸汽流量536.9吨/时。

47分30秒,高、中压主汽门关闭、抽汽逆止门关闭光字牌报警,监盘司机喊机跳了。

47分32秒,交流、直流润滑油泵联动良好。

47分37秒,发电机出口开关5532跳闸,有功负荷到0,6KV厂用电备用电源联动成功。

值长来电话向单元长询问情况,单元长告:01号机、发电机跳闸。

值长当即告:立即查明保护动作情况,对设备详细检查;有问题向我汇报。

单元长令:汽机、电气人员检查保护及设备情况。

司机助手到保护盘检查本特利保护,回来后向单元长汇报:没有发现异常。

汽机班长检查完设备汇报单元长说:设备检查没问题。

电气班长确认后汇报:发电机跳,6KV厂用正常联动备用电源,电气保护无动作,只有热工保护动作光字牌来信号。

单元长向值长汇报:检查保护和设备都没发现问题。

值长告:如无异常,可以恢复。

随即单元长告汽机班长:汽机挂闸,保持机3000转/分。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

汽轮机轴系损坏事故案例分析集团企业公司编码:(LL3698-KKI1269-TM2483-LUI12689-ITT289-汽轮机轴系损坏事故案例分析【事故机组概况】阜新电厂01号汽轮机CCl140/N200一12.7/535/535型超高压一次中间再热两段抽汽凝汽式机组,由哈尔滨汽轮机厂制造,出厂日期96年,出厂编号72N9;发电机型号.QFSN一200—2,出厂编号3—60237,出厂日期为95年10月,由哈尔滨电机厂制造;锅炉型号为HG一670/13.7一YMl6,出厂编号2339,出厂日期1995年3月,由哈尔滨锅炉厂制造。

该机组1996年3月安装,96年11月2日首次并网发电,同年12月18日正式移交生产;到8月19日事故时止,累计运行15151小时,发电量27.06亿千瓦时。

【事故经过】1999年8月19日0时20分,运行五值接班,机组负荷为155MW运行;零时30分,值长令加负荷到165MW;1时整,值长令加负荷到170MW,主蒸汽压力为12.6Mpa,主蒸汽温度535℃,蒸汽流量536.9吨/时。

47分30秒,“高、中压主汽门关闭”、“抽汽逆止门关闭“光字牌报警,监盘司机喊“机跳了”。

47分32秒,交流、直流润滑油泵联动良好。

47分37秒,发电机出口开关5532跳闸,有功负荷到“0”,6KV厂用电备用电源联动成功。

值长来电话向单元长询问情况,单元长告:“01号机、发电机跳闸”。

值长当即告:“立即查明保护动作情况,对设备详细检查;有问题向我汇报“。

单元长令:“汽机、电气人员检查保护及设备情况。

”司机助手到保护盘检查本特利保护,回来后向单元长汇报:“没有发现异常。

”汽机班长检查完设备汇报单元长说:“设备检查没问题。

”电气班长确认后汇报:“发电机跳,6KV厂用正常联动备用电源,电气保护无动作,只有‘热工保护动作’光字牌来信号。

”单元长向值长汇报:“检查保护和设备都没发现问题。

”值长告:“如无异常,可以恢复。

”随即单元长告汽机班长:“汽机挂闸,保持机3000转/分。

”汽机班长到就地机头处操作,手摇同步器由30mm退至到“0’’位,同时令司机助手去检查设备情况,助手回来后汇报:“机组检查正常,主轴在转动中。

”这时班长操作同步器增加行程时发现高、中压主汽门未开,告助手去复归“热工保护动作自保持复归按钮”,当检查就地压力表立盘时发现调速油压很低,对从控制室返回来的助手说:“把调速油泵转起来。

”调速油压恢复后,汽机班长到机头再次挂闸,逐步增加同步器行程,高、中压主汽门开启,行程达8mm时回到主控制室,准备用电调升速,设定目标转速3000r/min,升速率为300r/min/min,按进行键,此时转速实际值未能跟踪目标值,同时“高、中压主汽门关闭”信号光字牌亮,汽机班长根据经验分析认为电调不正常,向单元长汇报,并请示切液调运行,单元长同意。

汽机班长到机头处将同步器退到“0“位,通知司机将电调切为液调运行,挂闸后同步器行程为8mm时,高压主汽门已开启,达11 mm时,转速表显示100r/min左右。

1时56分30秒,当准备检查调速汽门开度时,听到主汽门关闭声,同时一声巨响,发电机后部着火,机组严重损坏。

【设备损坏情况】1.轴系1)轴系断为11段,10个断裂面,其中5处为轴断裂,4处为对轮螺栓断裂,l处为齿型联轴器失效。

2)中压转子电侧轴端在轴封。

R角处断裂,断轴长约1.8m,飞出距离llm。

3)低压转子机侧轴端在轴颈与油挡过渡处断裂,断轴长约lm。

发电机机侧轴端在轴颈处断裂,断轴长约1.5m。

飞落约35m远。

4)中、低压转子半挠性波纹联轴器两端断裂并成碎块。

5)主油泵与主轴间齿型联轴器内、外齿损坏失效脱开。

6)低压转子与发电机间、发电机与励磁机间对轮螺栓断裂。

2.轴瓦1)3、4瓦瓦体、瓦盖打坏,轴承箱上部破裂移位。

2)5、6瓦瓦体、瓦盖,轴承箱全部损坏。

3)6、7瓦全部破裂、移动。

4)励磁机前瓦损坏,后瓦瓦盖损坏,瓦体损坏。

隔板、叶轮及叶片1)高压缸叶顶汽封磨损,隔板和轴端汽封严重磨损。

2)中压缸第21级叶片复环局部脱落,第22级全级叶片叶顶磨损约10mm。

3)低压缸转子27级叶片距叶顶断掉约200mm,32级叶片有27片距叶型底部15mm处断。

主、辅设备高、中缸猫爪横销翘起,立销不同程度损坏,缸体位移。

低压缸逆流侧上缸左侧破裂为100X300mm的孔洞,排汽缸上缸右侧破裂约为300X 700mm的孔洞,下缸右侧中分面下部破裂约为1000X1000mm孔洞。

低压缸顺流侧下缸左侧破裂约为150X300mm孔洞。

发电机定子底部局部扫膛,转子槽楔全部磨损,发电机励侧上端盖破损。

中、低压缸导汽管机侧左部被击穿约300X1000mm的孔洞,中部右侧断裂约1000mm,电侧左部被击穿约为300X1000mm的孔洞。

盘车装置损坏,定子线圈飞出A排墙外,齿形圈飞出约25m。

中压调速汽门操纵座折断倾倒。

设备损坏的经济损失超过千万元。

【事故原因分析】齿型联轴器失效是事故的起因。

齿型联轴器由左、右外齿轴套和左、右内齿套筒构成。

事故机组在98年8月25日进行第一次大修,发现主油泵齿型联轴器外齿的齿宽磨损严重,对齿型联轴器进行了更换。

根据中国科学院金属研究所对事故齿型联轴器材质的检测:左、右内齿和左外齿材料为38CrMoAI,基体热处理和表面渗氮处理均不合格,齿表面渗氮缺陷严重超标;右外齿错用材料为32Cr3MoV,使右内、外齿材料不相匹配,是齿型联轴器低寿命失效的主要原因,结构设计造成的润滑不良,加速了齿型联轴器的低寿命失效。

此外,齿型联轴器装配的实际尺寸与图纸有偏差,可能使内外齿更易磨损。

齿型联轴器的失效,在运行中造成主油泵小轴与汽轮机主轴脱开,主油泵停止工作、转速失去监测、调节系统失控。

几种因素偶合的特殊工况致使低压缸铸铁隔板在压力波冲击作用下碎裂是轴系损坏的主要原因。

由于主油泵不能工作,调速油压低、中压主汽门前压力高、转速失去监测、调节系统失控等条件的偶合,导致机组起动时中压汽门迟后于高压汽门而突然全开的特殊工况。

根据清华大学应用振荡流体力学原理的计算结果:在中、低压缸瞬时进入300t/h一600t/h蒸汽所产生的压力波冲击下,低压各级隔板级间最大压差均为设计压差的10倍以上。

通过对低压铸铁隔板破坏性试验结果表明,导叶屈服时的加载力约为设计压差的6.5倍;隔板损坏时的加载力约为设计压差的10倍;试验与计算结果相一致。

因此,低压缸铸铁隔板的碎裂损坏,使静、动部件严重碰磨,机组发生强烈振动,是转子断裂、轴系破坏的主要原因。

运行人员缺乏正确的判断能力,是偶发中压缸瞬时进入大量蒸汽特殊工况的主要原因之一。

齿型联轴器的失效,导致转速失去监测、调节系统失控,中压缸瞬时进入大量蒸汽特殊工况,这种情况在国内从未发生过,现场运行人员对此缺乏正确的判断能力,对转速表的异常指示没能做出全面的综合分析,运行人员认为“无异常”,仍按正常操作程序进行起动,是发生中、低压缸瞬时进入大量蒸汽特殊工况的条件之一。

【事故性质和责任分析】1.齿型联轴器的失效是事故的起因。

由于齿型联轴器质量低劣,材料处理工艺不合格及错用,导致齿牙严重磨损、折断、变形损伤.造成齿型联轴器低寿命失效;使主油泵轴与汽轮机主轴脱开,导致发电机跳闸、机组甩负荷转速失去监测、调节系统失控。

因而制造厂家哈尔滨市汽轮机辅机工业公司对此负主要责任。

2.阜新发电有限责任公司对齿型联轴器的失效,导致转速失去监测、调节系统失控未能做出正确判断,对机组的再次启动应负直接责任。

阜新发电有限责任公司,厂、分厂、生技处、安监处、值长组等相关领导应负领导责任;当班值长、单元长、汽札班长、汽机司机对机组启动应分别负指挥,操作的直接责任。

3.设计、制造、运行单位对这种特殊工况的产生条件研究不够,未能在现有技术水平上加以避免,从而发生隔板损坏、进而导致轴系破坏的严重后果,应承担一定的责任。

事故性质:阜新发电有限公司8.19轴系损坏事故是一起由设备质量、技术等综合原因偶合引发的重大责任事故。

【暴露问题】1.通过实际测量、解剖检查等表明,低压缸隔板大部分导叶插入深度不够或浇铸接合不好,尤为突出的是浇铸的静叶销钉充满度不好,降低了导叶与隔板和外环的连接强度,在事故中使导叶从叶根或叶顶处拔出、脱落。

2.中压转子表面存在加工缺陷和早期裂纹,导致应力集中,材料的抗疲劳能力及寿命大幅度降低,在机组异常工况下极易损坏,是事故的隐患。

3.汽机运行规程不严密。

对齿形联轴器损坏脱开,导致转速失去监测、调节系统失控,从现象到判断处理,没有明确规定,使运行人员只能凭个人分析去处理。

4.培训工作不扎实,没有突出岗位培训的特点,缺乏相应的专业技术内容。

造成运行人员经验不足,在紧急故障情况下应变能力差,综合分析、判断能力不够。

【防范措施】1.齿型联轴器是汽轮机极为重要的部套,其磨损现象在国内较为普遍,对其设计、制造质量.必须高度重视。

要认真总结设计中的问题,严格控制制造、加工质量;应有防止内齿套筒相对位移过大的措施、进一步改善齿的润滑状况;严禁错用材料、严格规范材料的处理工艺。

确保齿型联轴器使用的安全性、可靠性。

2.加强备品配件的质量管理工作。

按标准认真检验各项指标,严把备品配件及设备质量关,防止不合格的备品备件进厂,进而保证备品备件的安全可靠性。

3.铸铁隔板在国产200MW机组上被广走使用,其制造、加工工艺要求较高,尤其是导叶的插入深度、浇铸结合的程度以及设计的型线等,一般较难控制,在正常运行中虽未发生过大的问题,但在异常工况下容易损坏,为提高运行的安全性和经济性,建议制造厂在新造机组时考虑将铸铁隔板改为焊接隔板,以提高抗冲击能力。

4.加强技术培训、提高人员素质。

人员素质与生产和技术的发展水平不相适应是普遍现象,尤其是青工较多、经验不足的现状。

要加强人员的岗位技术培训,建立严格的技术考核制度,提高运行人员对一般事故和特殊事故的判断、应变能力和水平。

5.加强技术管理、杜绝事故隐患,设备的健康水平是保证机组安全运行的先决条件,无论大小缺陷均要查明原因、及时消除,决不可放过。

要对200MW 机组的齿形联轴器进行一次全面的检查,发现问题及时处理。

按规定认真完成金属监督要求,对汽轮发电机转子进行金属检查。

6.完善运行规程,对现有200MW机组的运行、检修规程进行全面的审查,结合设备、系统的实际情况加以充实完善。

如主油泵标高、低油压保护联动值、再热器压力的控制要求等,应进行深入研究,纳入规程。

要针对电、液并存调节系统易发生的故障,编进运行规程的事故处理章节,以使运行、检修人员操作有章法、判断有依据。

7.就地增设在主轴侧取信号源的转速表,便于运行人员在冲转升速及事故处理过程的对照和分析。

相关文档
最新文档