GEA分油机操作程序与故障排除

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GEA分油机操作程序与故障排除

2010-10-24 19:43

分油机操作程序与故障排除

一、调试准备:

1.电气、线路安装完整,设备完整,无损坏、缺失零部件。

2.管路安装正确,管路密封试验合格,系统无盲板。

3.清洁压缩空气和淡水管路,(清洁压力水管路时注意要拆下分油机密封管路,和工作水管及淡水滤器,直至管路排出清洁淡水)

4.燃油澄清舱蒸汽加热70℃。

二、开机程序

1.打开净油出口背压阀。

2.启动供油泵,注意排除和吸入压力是否正常。

3.启动分油机马达,等到启动时间结束(分油机图样键灯停止闪烁,并常亮)

4.如果温度已达到设定温度,可以启动分油机----按program on键

5.等到开始进油时,调节进油量,调节干净油出口压力,压力设定在1.5左右。

6.开始分油后,检查排渣和排水口是否漏油。(无油漏出为正常)

三、报警分析与故障处理

1. 排出压力低和压力高报警:调节流量,调节出油口背压;判断是否压力探头故障----

比较压力表值和探头测量值。

2. 温度高和温度低报警:检查温控阀是否在自动状态(PID灯亮);检查供油泵排出压力

是否正常;检查蒸汽压力是否正常。

3. 最小分离时间报警:报警原理是在设定时间(10min)内出现,SMS压力值小于设

定值(0.5bar);处理办法:出现报警后,用几次自动排渣程序,然后开始分油,检

查SMS压力是否大于0.5bar,正常值1-1.5bar,如果SMS压力正常后很快又

降低或出现报警,说明分油机转鼓内特别脏或者油特别脏,建议多用几次排渣程

序,尽可能排出转鼓内油污,如果还不能解决问题,只好解体转鼓清洁。

另外需要判断压力探头是否故障---分油后出现SMS压力降低时,拆开排水管,

手动排水,验证排出压力,排出压力高,而没有SMS压力显示,即可判断压

力探头故障,或者压力探头线脱落。如果排出压力低,即可判断清洁水供应问题。

4. 排渣监控报警:报警原理是该排渣时没有排渣,说明排渣时说明压力水压力不合适。

5. 高水分报警:(燃油分油机才有该故障)

报警原理是水分探头检测到水的时间超过设定值;处理方法:启动分油机程序,

拆下排水管,如果排出的是水,然后停止分油机程序,检查密封水管是否漏水,

如果不漏水,说明油中水分过多,在澄清舱泄放水;如果排水管排出的是油,说

明水探头过脏,停止分油清洁水探头。

6.跑油报警(滑油分油机才有该故障)

报警原理是PT2(SMS)压力值超过设定值(设定值时0.5bra)

处理方方法:拆下排水管,检查排水管排出的是水还是油;如果排出的是油,停

止分油机,检查压力水压力是否正常,如果压力水正常,中心启动分油程序,在

密封电磁阀动作时感觉是否有水进入;如果排出的是水停止分油程序,检查密封

水是否漏水,如果漏水说明密封水电磁阀太脏造成漏水;如果不漏水,说明油中

含水分过多。

7.怀疑干净油中进水

燃油分油机----启动分油程序,拆下排水管,如果排出的是水,停止分油程序,

检查密封水管是否漏水,如果不漏水说明油中含水分过多,在澄清舱放水;

滑油分油机----启动分油程序,拆下排水管,检查刚刚进油时,是否有液体排

出,也可以手动加入少量密封水,检查排水管是否排水,如果不排水说明排水

管堵塞,清洁排水管,如果密封电磁阀漏水,清洁密封电磁阀组件。

8. 重油质量比较差时的处理:

如果燃油质量比较差时,容易造成最小分离时间报警和高水份报警,严重时造

成转鼓内部严重堵塞。处理方法:适当减小排渣时间间隔T20,减小T15至

15s.

操作面板说明:

Process stop 停止分油程序

Process start 启动分油程序Lamp test 测试灯

Help 帮助

Sludge 自动排渣程序

Pid 温控阀自动程序Home dir 总目录列表

Est 取消操作

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