高速棒材倍尺剪控制原理及优化剪切
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第45卷 第3期 Vol45 No3
金 属 制 品 Metal Products
doi:10.3969/j.issn.1003-4226.2019.03.007
2019 年 6 月 June 2019
高速棒材倍尺剪控制原理及优化剪切
张 卓
(本钢集团北营轧钢厂, 辽宁 本溪 117000)
Controlprincipleandoptimum shearingofdoublelength shearforhighspeedbar
ZhangZhuo
(BeiyingRollingMillofBenxiIronandSteelGroup,Benxi117000,China)
Abstract:Usingsinglewirehighspeedrollingtoproducesmallsizebarproducts,thecontrolprincipleofdoublelengthshear isanalyzedandoptimized.Thespeedcorrectionmustbeperformedbeforethedoublecutsheariscut.Afterthefinishingmill throwssteel,thetensionofpinchrollbeforedoublelengthshearisestablishedtohelpshear,andthespeedleadrateissetto 8.8%.Byadjustingthedelayeddecelerationtime,theappropriatetensionisestablishedtoreducetheeffectoftensionloss. Afterthedisappearanceofthe5#looperthermalinspectionsignalbeforefinishingrolling,andthedoublelengthshearingis optimizedtocutthelengthofthetailroottocontrolthelengthofthetailroot.Singlelinehighspeedrollingimprovesthede fectsoflowdimensionalaccuracyandpoorsurfacequalitycausedbysplitrollingandincreasesproductivity. Keywords:highspeedrolling;bar;doublelengthshear;pinchroll
传统小规格棒材主要采用切分轧 制 生 产,产 品尺寸精 度 低、表 面 质 量 差。本 钢 集 团 北 营 轧 钢 厂 (以 下 称 本 钢 )采 用 单 线 高 速 轧 制 生 产 小 规 格 棒 材。高速轧制 对 设 备 自 动 控 制 的 响 应 时 间、动 作 精度要求都极为严格。由于轧件是在双通道导槽 间往复摆动 过 程 中 完 成 剪 切 的,轧 件 位 置 与 剪 刃 闭合时间及剪切速度必须精准配合才能顺利完成 剪切。
摘要:采用单线高速轧制生产小规格棒材产品,分析倍尺剪控制原理并做优化:倍尺剪剪切前须进行速度修正;精轧 机抛钢后,倍尺剪前夹送辊降速建立张力,帮助剪切,设置速度超前率 8.8%,通过调节“延迟降速时间”建立合适的张 力,以降低失张的影响;精轧前 5#活套热检信号消失后,倍尺剪对尾根长度进行优化剪切,实现尾根长度可控。单线 高速轧制改善了切分轧制带来的尺寸精度低、表面质量差的缺陷,提高了产能。 关键词:高速轧制;棒材;倍尺剪;夹送辊 中图分类号:TG335.6+2 文献标识码:A
笔者以本钢高速棒材生产为例,从分析倍尺剪 控制原理及优化剪切原理入手,浅析如何实现剪切 过程精准控制及尾根优化,从而提高剪切稳定性,降 低堆钢率。
1 控制原理 1.1 工艺路径
高速棒材生产线设计最高轧制速度为 40m/s,
可生产 10~18mm,强度 400MPa、500MPa的螺 纹钢。
工艺流程:钢坯出炉→粗轧→1#飞剪切头尾→ 中轧→预精轧→2#飞剪切头→精轧→穿水冷却→事 故碎断剪→倍尺剪→双通道导槽→夹尾器→转毂→ 冷床→冷剪→计数→打包→外发。 1.2 倍尺剪控制原理
采用测长优先模式,依靠精轧机编码器计数精 准测长,当通过倍尺剪轧件长度达到设定倍尺长度 时,准确给出剪切信号,倍尺剪在轧件摆动过程中完 成剪切,剪前夹送辊夹持轧件帮助剪切,提高剪切稳 定性。 1.3 剪前夹送辊控制原理
为保证剪切过程平稳,在倍尺剪前设有一个夹 送辊扶持轧件帮助剪切。夹送辊在轧件头部通过时 即开始夹持,参数设置见表 1。
图 1 剪前夹送辊动作过程
Fig.1 Actionprocessofpinchrollbeforeshearing
从轧件头部通过开始夹持到精轧机出口热检信 待下支轧件[1]。
号消失,夹送辊与轧件保持同步运行,精轧机出口热
检信号消失后,夹送辊按照设定的“延迟降速时间” 2 剪切动作过程
延迟降速,可根据精轧机抛钢后轧件失张具体情况 2.1 剪前转辙器动作过程
·28·
金 属 制 品
第 45卷
表 1 剪前夹送辊参数设置 Table1 Parametessettingofpinchrollbeforeshearing
夹持 状态 全夹
速度 传动力矩 尾部降速 尾部
wenku.baidu.com
超前率 /% 限幅 /% 延时 /ms 滞后率 /%
8.8
80
300
0
剪前夹送辊在待钢状态时以超前于精轧机出口 线速度 8.8%的速度运行,待轧件头部通过后夹送 辊闭合开始夹持,与轧件速度保持同步,扶持轧件帮 助剪切。图 1为从 PDA数据采集系统中导出的具 体过程,剪前夹送辊动作过程如图 1所示。
调节“延迟 降 速 时 间 ”,以 保 证 建 立 合 适 的 张 力,顺
当精轧机编码器给出剪切信号后,转辙器开始
利完成倍尺剪切。此时“延迟降速时间”为 300ms, 摆动,待转辙器摆动到中间剪切位时剪刃刚好闭合
金 属 制 品 Metal Products
doi:10.3969/j.issn.1003-4226.2019.03.007
2019 年 6 月 June 2019
高速棒材倍尺剪控制原理及优化剪切
张 卓
(本钢集团北营轧钢厂, 辽宁 本溪 117000)
Controlprincipleandoptimum shearingofdoublelength shearforhighspeedbar
ZhangZhuo
(BeiyingRollingMillofBenxiIronandSteelGroup,Benxi117000,China)
Abstract:Usingsinglewirehighspeedrollingtoproducesmallsizebarproducts,thecontrolprincipleofdoublelengthshear isanalyzedandoptimized.Thespeedcorrectionmustbeperformedbeforethedoublecutsheariscut.Afterthefinishingmill throwssteel,thetensionofpinchrollbeforedoublelengthshearisestablishedtohelpshear,andthespeedleadrateissetto 8.8%.Byadjustingthedelayeddecelerationtime,theappropriatetensionisestablishedtoreducetheeffectoftensionloss. Afterthedisappearanceofthe5#looperthermalinspectionsignalbeforefinishingrolling,andthedoublelengthshearingis optimizedtocutthelengthofthetailroottocontrolthelengthofthetailroot.Singlelinehighspeedrollingimprovesthede fectsoflowdimensionalaccuracyandpoorsurfacequalitycausedbysplitrollingandincreasesproductivity. Keywords:highspeedrolling;bar;doublelengthshear;pinchroll
传统小规格棒材主要采用切分轧 制 生 产,产 品尺寸精 度 低、表 面 质 量 差。本 钢 集 团 北 营 轧 钢 厂 (以 下 称 本 钢 )采 用 单 线 高 速 轧 制 生 产 小 规 格 棒 材。高速轧制 对 设 备 自 动 控 制 的 响 应 时 间、动 作 精度要求都极为严格。由于轧件是在双通道导槽 间往复摆动 过 程 中 完 成 剪 切 的,轧 件 位 置 与 剪 刃 闭合时间及剪切速度必须精准配合才能顺利完成 剪切。
摘要:采用单线高速轧制生产小规格棒材产品,分析倍尺剪控制原理并做优化:倍尺剪剪切前须进行速度修正;精轧 机抛钢后,倍尺剪前夹送辊降速建立张力,帮助剪切,设置速度超前率 8.8%,通过调节“延迟降速时间”建立合适的张 力,以降低失张的影响;精轧前 5#活套热检信号消失后,倍尺剪对尾根长度进行优化剪切,实现尾根长度可控。单线 高速轧制改善了切分轧制带来的尺寸精度低、表面质量差的缺陷,提高了产能。 关键词:高速轧制;棒材;倍尺剪;夹送辊 中图分类号:TG335.6+2 文献标识码:A
笔者以本钢高速棒材生产为例,从分析倍尺剪 控制原理及优化剪切原理入手,浅析如何实现剪切 过程精准控制及尾根优化,从而提高剪切稳定性,降 低堆钢率。
1 控制原理 1.1 工艺路径
高速棒材生产线设计最高轧制速度为 40m/s,
可生产 10~18mm,强度 400MPa、500MPa的螺 纹钢。
工艺流程:钢坯出炉→粗轧→1#飞剪切头尾→ 中轧→预精轧→2#飞剪切头→精轧→穿水冷却→事 故碎断剪→倍尺剪→双通道导槽→夹尾器→转毂→ 冷床→冷剪→计数→打包→外发。 1.2 倍尺剪控制原理
采用测长优先模式,依靠精轧机编码器计数精 准测长,当通过倍尺剪轧件长度达到设定倍尺长度 时,准确给出剪切信号,倍尺剪在轧件摆动过程中完 成剪切,剪前夹送辊夹持轧件帮助剪切,提高剪切稳 定性。 1.3 剪前夹送辊控制原理
为保证剪切过程平稳,在倍尺剪前设有一个夹 送辊扶持轧件帮助剪切。夹送辊在轧件头部通过时 即开始夹持,参数设置见表 1。
图 1 剪前夹送辊动作过程
Fig.1 Actionprocessofpinchrollbeforeshearing
从轧件头部通过开始夹持到精轧机出口热检信 待下支轧件[1]。
号消失,夹送辊与轧件保持同步运行,精轧机出口热
检信号消失后,夹送辊按照设定的“延迟降速时间” 2 剪切动作过程
延迟降速,可根据精轧机抛钢后轧件失张具体情况 2.1 剪前转辙器动作过程
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第 45卷
表 1 剪前夹送辊参数设置 Table1 Parametessettingofpinchrollbeforeshearing
夹持 状态 全夹
速度 传动力矩 尾部降速 尾部
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超前率 /% 限幅 /% 延时 /ms 滞后率 /%
8.8
80
300
0
剪前夹送辊在待钢状态时以超前于精轧机出口 线速度 8.8%的速度运行,待轧件头部通过后夹送 辊闭合开始夹持,与轧件速度保持同步,扶持轧件帮 助剪切。图 1为从 PDA数据采集系统中导出的具 体过程,剪前夹送辊动作过程如图 1所示。
调节“延迟 降 速 时 间 ”,以 保 证 建 立 合 适 的 张 力,顺
当精轧机编码器给出剪切信号后,转辙器开始
利完成倍尺剪切。此时“延迟降速时间”为 300ms, 摆动,待转辙器摆动到中间剪切位时剪刃刚好闭合