我公司提高熟料易磨性的几点措施

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升到 3 8 mi n , 最高达到 4 0 m i n ( 正 常 时是 3 2 mi n ) 。熟
( 2 ) 为强化熟料急冷效果 , 防止慢冷状态下熟 料中的B 矿 由B 晶型 向 晶型转换 , 同时利用颗粒 内 部热应力产生裂纹 , 提 高熟 料 易磨 性 , 采 取 了减 缓 固定篦板熟料推进速度 , 增大篦冷机进料端风机风 量来 提 高冷却 效果 。 具体实施措施如下: ① 对二线篦冷机实施 自主改造 。将固定篦床
永 淀工 程

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4 蝶 阀调 节 的摸 索
由表 l 可知 , 将蝶阀打开 1 5 %, 稳流仓 、 辊 压机
2 0 1 5 年4 月, 水泥磨 开始运行 , 在产量不变 、 各 项工艺参数都未变的情况下 , 辊压机收尘系统从磨
扬 尘现象未见好转 ; 将蝶 阀打开 3 0 %, 运行一周 , 稳 流仓 和辊压机扬尘现象明显改善 ; 蝶阀逐渐打开至 3 0 %时 , 对 成 品细度 影 响不 大 , 但辊 压机 系 统收 尘效
主收尘 1 2 8 收尘器接入的风管 , 将蝶 阀分别全部关 果 明显的有了改变 ; 蝶 阀逐打开至 4 5 %时 , 成品细度 闭, 打开 1 5 %, 打开 3 0 %和 打 开 4 5 %, 各种 情 况 下 成 波动较大 , 有不合格的细度出现 。最后决定把插板 品水 泥 细 度 ( 复合 3 2 . 5 R水 泥 , 成 品 细 度 指 标 放 在 第 二个 孔 上 , 既改 变 了辊 压 机 即稳 流 仓 的收 尘 0 . 0 8 m m筛筛余 ≤2 . 5 %) 情况见表 1 。 效果 , 又不影响水泥成品细度 。
( 1 ) 通 过 不 同率 值 熟料 的粉磨 时 间对 比及 窑煅
烧液相量对熟料结粒的影响因素分析 , 提 出适 当提 高铝 酸三钙的含量 , 降低铁铝酸 四钙 的含量 , 并将 液相量 由2 0 1 5 年的平均 2 6 . 2 7 %提高 至2 0 1 6 的平均
2 6 . 5 8 %( 见表 1 ) , 以保 证 熟 料 结 粒 效 果 。虽 然 硅 酸
象, 提 高 了熟料 的急冷效 果 。 ② 一线 一 风 室 G 3 风 机 电机 由原来 9 0 k W 增 加 为1 3 2 k W, 风机 风量 增加 9 8 0 0 m / h 。
2 改善 熟料 易磨 性措 施
③ 二线三风室风机在原有 2 台基础上 , 增加 1
台1 3 2 k W风机 , 风 量增 加 3 1 5 0 0 m / h 。
指标 的优化 、 窑 内煅 烧 气 氛 优 化 调 整 , 加 强 熟 料 冷
多次出现机械故障 , 形 成内漏 风造成 风压下降 , 导 致火焰 无力 , 长度缩短 , 严重影响窑 内煅烧 的热工 稳定 , 导致熟料结粒 变差 , 易磨性下降 。为解决这

却防止矿物晶型向不利方 向转化等几个方面。
问题 , 公 司将 两 台外 风 风机 全 部 更 换 为新 风 机 ,
从 而为系统一次风的正常使用提供条件, 保证窑 内 火焰煅烧气氛。 ( 4 ) 为提高烧成带生料颗粒间的接触面积 , 降
表1 2 0 1 4 2 0 1 5 年熟料三率值 、 矿物组成及液相量情况
( 下转第4 7 页)
高度 降 低 9 0 m m, 同时 创新 篦板 风 阀结 构 , 使 篦冷 机
料粉磨时间长期偏高 , 导致水泥磨 正常粉磨作业 困 难, 水 泥磨 台时产 量受到较大影响 , 同时公 司熟料 客 户 多 次 投 诉 熟 料 难 以粉 磨 , 水泥成本升 高 , 亟 待
解决。
分 风更加 合理 。 由此 , 减少 பைடு நூலகம்熟料 离析及红河 现
中图分类号 : T Q1 7 2 . 4 文献标志码 : B 文章编号 : 1 0 0 7 — 0 3 8 9 ( 2 0 1 7 ) 0 1 — 4 1 — 0 1【 D O I ] 1 0 . 1 3 6 9 7 0 . c n k i . 3 2 — 1 4 4 9 / t u . 2 0 1 7 . 0 1 . 0 1 2
我公 司提高熟料 易磨性 的几点措施
张志 强, 张会 军 ( 河 北金隅鼎鑫水泥有限公司, 河北 石家 庄 0 5 0 2 0 0 )
三钙和硅酸二钙 的含量都 向不利于粉磨 的方 向发 展, 但 不论是从 小磨 实验上看 , 还是从水泥磨 的实
际生 产情 况看 , 熟 料易磨 性 还是 向好 的方 向发 展 。
1 情 况 介绍
2 0 1 5 年3 月以来 , 随着水泥市场的竞争 日益激 烈, 本着 控 降成 本及 满足资 源综合 利用退税 的 目 的, 我公 司开始大规模使用砂岩粉末 、 煤矸石 、 转炉 渣、 铁选矿污泥等各种工业副产品代替天然原材料 生产熟料 。由于此类原料化学成分复杂 , 且存在多 种有害微量成分 , 给熟料煅烧带来一定 困难。出窑 熟料用化验室试验小磨粉磨至 8 0 m方孔筛筛余小 于4 %, 比表 面积 ( 3 5 0 + 1 0 ) m V k g 时粉磨 时间逐渐上
我公 司针对熟料易磨性变化情况十分重视 , 组 织技术人员进行专项攻关 , 最终确认易磨性的变化
是 由于 原 材料 产 生 变 化 、 生 产 环 节调 整 没 有跟 上 所
引起 的 。
项 目实施后 , 出窑熟料温度 由原 1 9 0 o C 降低到
1 6 0 o C, 二 次 风 温 由原 1 0 8 0 ℃增 加 到 1 l l 0℃左 右 。 这样 , 在 提 高熟 料 急 冷 效 果 的 同 时 , 保 证 了二 次 风
分 析影 响熟 料 易 磨性 的 因素 主要 包 括 : 通 过 熟
温, 促进了窑的正常煅烧 , 改善了熟料 的易磨性 。 ( 3 ) 分公司的两条生产线喷煤管外风风压正常
控制 在 7 8 k P a 左 右 。 由于运 行 风压 较 高 , 外 风 风 机
料矿物特性分析确定生料配料方案 , 出磨生料筛余
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