尿素造粒塔改造及改后问题的处理
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第1 期 21 0 2年 1月
中 氮
肥
No .1
M— ie to e o ri z rPr ge s S z d Ni g n usFe t ie o r s r l
Jn 2 1 a. 02
尿 素 造 粒 塔 改造 及 改后 问题 的处 理
李有 严
( 云南解化清 洁能源开发有 限公 司解化化工分公 司 , 云南 开远 6 10 ) 6 60
就达到 了 1 m,必须清理。算子板更是 3d清 0e 理 1 ,工艺波动时甚至每班清理 1 次 次。不仅严 重制约 了装置的生产能力 ,增加 了操作人员的劳 动 强度 ,也增 加 了蒸 汽消 耗 。
2 原 因及 改造 通 过分 析 ,我们认 为 造成上 述 问题 的原 因有
后 ,最高曾达 10 8 sm 。在造 成大量尿 素 2 .6m /
( ) 由于是用过 的旧喷头 ,喷孔 周边存在 3 缺陷,造成喷射流不规则 ;
( ) 因操 作 人 员 多 年 没 有 操 作 过 老 塔 ,操 4
作已比较陌生 ,导致出现调节不当、喷头过料不 均 、溢流及喷头转速选择不当等 ,造成喷头下稀 料 ,颗 粒粒径 或 大或小 ; ( )其他如造粒塔通风量不足、工艺波动 、 5 气温偏高等导致颗粒固化冷却不完全。 受 条件 限制 ,已不 可 能对造 粒塔进 行 大 的改 造 ,因此我们将重点放在造粒机组和喷头的技术
[ 收稿 日期]2 1 - - 0 1 51 0 7
程师 。
[ 修稿 日期]2 1 - - 01 6 6 00
【 作者 简 介 ] 李 有 严 ( 9 5 ) 男 , 南 开 远人 , 理 工 17 一 , 云 助
以下 几 点 :
( )造粒 塔塔径 、有 效高度不 足,导致 喷 1
t1 ( h3m 有效 高 度 5 5m) 造 粒 塔 生 产 小 颗 粒 尿
后 ,一 些 问题 也暴 露 出来 了 ,为 此公 司对老 塔进 行 了一 系列 的改造 。
1 老塔 生产存 在 的 问题
素 , 0 5 l 月新上 西 6m尿素造粒塔 ( 20 年 1 1 有效
在 改 回 l 造粒 塔 生 产 后 ,生 产 出 的成 3m
最 厚处 就达 5 m;运行 2 ,塔壁 粘结 最 厚处 0c 0d
占 2. 9 。从塔底皮带成 品外观看 ,颗粒整体 0 1% 偏 小 ,大小 不 均 ,空 心 粒 子 多 ,0 3mm 以下 的 . 尿素几乎近似粉尘。 生 产过 程 中塔顶 粉尘 排放 量 大 ,粉 尘 质量浓
度 远 高 于规 定 的 <5 sm ,特 别 是 负 荷 增 加 0m /
( )尿素成品 咖 0 8 ~ . )m 2 (.5 2 8 m颗粒的占
比39 % ,其 中 ( . 2 0 m 占 比 >7 % , 9 15— . )m t 0 (. 15—2 5 m 占 比 ≥8% ,颗 粒 整 齐 、均 .) m 6 匀 、无 空 心 ,不 粘塔壁 及塔底 ; ( )造 粒塔塔 顶粉 尘质量 浓度 ≤5 gm 。 3 0m / 改造后 的成 品 尿 素颗 粒 分 布 如表 2 。与 表 1 数据对 比 可 以 看 出 ,改 造 后 ( . 15—08 ) m .5 m
高度 7 )后 ,改由新塔生产小颗粒尿素。公司 6m
进行产 品结 构 调整 时,尿素 造粒 又改 回由 6 3 1 m造粒塔( 以下简称老塔 ) 生产。 但改回老塔生产
品尿素品相较差 ,颗粒小,粉尘多,影响了产品 的竞争力 。表 1 出了 2 1 列 00年 3月 C 2 O 负荷为 3 。h时成品尿素颗粒分布情况 。 5m /
【 中图分类号 ]T 4 . 1 [ Q 4 14 文献标识码 ]B [ 文章编号 ]10 9 3 (0 2 0 0 2 0 0 4— 9 2 2 1 ) 1— 0 9— 3
我公 司尿素装置采用的是水溶液全循环生产 工艺 ,19 96年建成投产 ,设计 能力为 l0k a 1 t , / 现生 产能 力 已达 2 0k/ 。装 置 尿素 造 粒 原采 用 0 ta
%
表 1 改造前成 品中不 同粒 径尿素 占比
从 表 1 以看 出 ,粒径 在 15~08 m 尿 可 . .5m 素 占 7 . 1 ,而粒 径在 20一15m 的尿 素 只 76% . . m
损失的同时,也给环境造成了不良影响。 塔 底 、塔壁 粘结 严 重 ,运 行 7d ,塔 底 粘结
的生 产效 率 。如 果 在 升 温 还 原 过程 出现 了 问题 ,
标合 格率 一般 在 9 % 以上 。 8 ( ) 严格 执行 四懂 三会 3
只要能及时进行合理恰当的处理 ,就可将之前造 成的损伤降到最低限。
( ) 严格 工艺 管理 2
在运行前期 ,要求操作工全面了解设备结构 和催化剂性 能,在操作过程 中要勤调 节、勤检 查、细观察 ,保证各工段处于优 良运行状态。我
粘结 结 实 ,清 理 困难 ;
经认 真调 研 ,2 1 00年 4月 底 我 公 司选 用 了 某 公 司的造粒 机组 和喷 头进行 技术 改造 ,当时提
wk.baidu.com
出的技术要求如下 :
( ) 塔 式造 粒 , 自然 通 风 ,适 应 4 3l 1 , ' 1 l q造 粒 塔 ,有效 高度 5 5m,生产 能力 20k a 0 t ; /
公司催化剂热点温度波动每小时只有 1 2℃。 —
在工艺管理上 ,严把气质关 ,前后工段相互 配合 ,严格把气质控制在指标内。我公司工艺指
・
3 0・
中 氮 肥
第 1期
洒面和颗粒冷却 固化时间不够 ; ( )造粒机组停用时 间过长 ,维 护保 养不 2 够 ,由于腐蚀等原因导致其运转 时存在偏心 、摆 动 ,致使颗粒运动的轨迹交错 、喷洒不均 ,造成 颗粒 粒度 不均 匀 ,粉尘量 大 ,部分 大颗粒 未 完全 固化即落到塔底 , 掺和粉尘状尿素形成粘结 ,且
中 氮
肥
No .1
M— ie to e o ri z rPr ge s S z d Ni g n usFe t ie o r s r l
Jn 2 1 a. 02
尿 素 造 粒 塔 改造 及 改后 问题 的处 理
李有 严
( 云南解化清 洁能源开发有 限公 司解化化工分公 司 , 云南 开远 6 10 ) 6 60
就达到 了 1 m,必须清理。算子板更是 3d清 0e 理 1 ,工艺波动时甚至每班清理 1 次 次。不仅严 重制约 了装置的生产能力 ,增加 了操作人员的劳 动 强度 ,也增 加 了蒸 汽消 耗 。
2 原 因及 改造 通 过分 析 ,我们认 为 造成上 述 问题 的原 因有
后 ,最高曾达 10 8 sm 。在造 成大量尿 素 2 .6m /
( ) 由于是用过 的旧喷头 ,喷孔 周边存在 3 缺陷,造成喷射流不规则 ;
( ) 因操 作 人 员 多 年 没 有 操 作 过 老 塔 ,操 4
作已比较陌生 ,导致出现调节不当、喷头过料不 均 、溢流及喷头转速选择不当等 ,造成喷头下稀 料 ,颗 粒粒径 或 大或小 ; ( )其他如造粒塔通风量不足、工艺波动 、 5 气温偏高等导致颗粒固化冷却不完全。 受 条件 限制 ,已不 可 能对造 粒塔进 行 大 的改 造 ,因此我们将重点放在造粒机组和喷头的技术
[ 收稿 日期]2 1 - - 0 1 51 0 7
程师 。
[ 修稿 日期]2 1 - - 01 6 6 00
【 作者 简 介 ] 李 有 严 ( 9 5 ) 男 , 南 开 远人 , 理 工 17 一 , 云 助
以下 几 点 :
( )造粒 塔塔径 、有 效高度不 足,导致 喷 1
t1 ( h3m 有效 高 度 5 5m) 造 粒 塔 生 产 小 颗 粒 尿
后 ,一 些 问题 也暴 露 出来 了 ,为 此公 司对老 塔进 行 了一 系列 的改造 。
1 老塔 生产存 在 的 问题
素 , 0 5 l 月新上 西 6m尿素造粒塔 ( 20 年 1 1 有效
在 改 回 l 造粒 塔 生 产 后 ,生 产 出 的成 3m
最 厚处 就达 5 m;运行 2 ,塔壁 粘结 最 厚处 0c 0d
占 2. 9 。从塔底皮带成 品外观看 ,颗粒整体 0 1% 偏 小 ,大小 不 均 ,空 心 粒 子 多 ,0 3mm 以下 的 . 尿素几乎近似粉尘。 生 产过 程 中塔顶 粉尘 排放 量 大 ,粉 尘 质量浓
度 远 高 于规 定 的 <5 sm ,特 别 是 负 荷 增 加 0m /
( )尿素成品 咖 0 8 ~ . )m 2 (.5 2 8 m颗粒的占
比39 % ,其 中 ( . 2 0 m 占 比 >7 % , 9 15— . )m t 0 (. 15—2 5 m 占 比 ≥8% ,颗 粒 整 齐 、均 .) m 6 匀 、无 空 心 ,不 粘塔壁 及塔底 ; ( )造 粒塔塔 顶粉 尘质量 浓度 ≤5 gm 。 3 0m / 改造后 的成 品 尿 素颗 粒 分 布 如表 2 。与 表 1 数据对 比 可 以 看 出 ,改 造 后 ( . 15—08 ) m .5 m
高度 7 )后 ,改由新塔生产小颗粒尿素。公司 6m
进行产 品结 构 调整 时,尿素 造粒 又改 回由 6 3 1 m造粒塔( 以下简称老塔 ) 生产。 但改回老塔生产
品尿素品相较差 ,颗粒小,粉尘多,影响了产品 的竞争力 。表 1 出了 2 1 列 00年 3月 C 2 O 负荷为 3 。h时成品尿素颗粒分布情况 。 5m /
【 中图分类号 ]T 4 . 1 [ Q 4 14 文献标识码 ]B [ 文章编号 ]10 9 3 (0 2 0 0 2 0 0 4— 9 2 2 1 ) 1— 0 9— 3
我公 司尿素装置采用的是水溶液全循环生产 工艺 ,19 96年建成投产 ,设计 能力为 l0k a 1 t , / 现生 产能 力 已达 2 0k/ 。装 置 尿素 造 粒 原采 用 0 ta
%
表 1 改造前成 品中不 同粒 径尿素 占比
从 表 1 以看 出 ,粒径 在 15~08 m 尿 可 . .5m 素 占 7 . 1 ,而粒 径在 20一15m 的尿 素 只 76% . . m
损失的同时,也给环境造成了不良影响。 塔 底 、塔壁 粘结 严 重 ,运 行 7d ,塔 底 粘结
的生 产效 率 。如 果 在 升 温 还 原 过程 出现 了 问题 ,
标合 格率 一般 在 9 % 以上 。 8 ( ) 严格 执行 四懂 三会 3
只要能及时进行合理恰当的处理 ,就可将之前造 成的损伤降到最低限。
( ) 严格 工艺 管理 2
在运行前期 ,要求操作工全面了解设备结构 和催化剂性 能,在操作过程 中要勤调 节、勤检 查、细观察 ,保证各工段处于优 良运行状态。我
粘结 结 实 ,清 理 困难 ;
经认 真调 研 ,2 1 00年 4月 底 我 公 司选 用 了 某 公 司的造粒 机组 和喷 头进行 技术 改造 ,当时提
wk.baidu.com
出的技术要求如下 :
( ) 塔 式造 粒 , 自然 通 风 ,适 应 4 3l 1 , ' 1 l q造 粒 塔 ,有效 高度 5 5m,生产 能力 20k a 0 t ; /
公司催化剂热点温度波动每小时只有 1 2℃。 —
在工艺管理上 ,严把气质关 ,前后工段相互 配合 ,严格把气质控制在指标内。我公司工艺指
・
3 0・
中 氮 肥
第 1期
洒面和颗粒冷却 固化时间不够 ; ( )造粒机组停用时 间过长 ,维 护保 养不 2 够 ,由于腐蚀等原因导致其运转 时存在偏心 、摆 动 ,致使颗粒运动的轨迹交错 、喷洒不均 ,造成 颗粒 粒度 不均 匀 ,粉尘量 大 ,部分 大颗粒 未 完全 固化即落到塔底 , 掺和粉尘状尿素形成粘结 ,且