水泥搅拌桩工艺试验方案

合集下载
  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

水泥搅拌桩工艺试验方案

水泥搅拌桩工艺试验方案

【摘要】本文对水泥搅拌桩的工艺试验从目的依据、工艺流程、质量控制和检验几方面作了充分的阐述,对过程的控制重点难点以及试验数据作了充分的收集整理,在实际施工过程中,具有借鉴作用,操作性强。

【关键词】工艺流程;收集整理

1、试验概况

湛江市鉴江供水枢纽工程鉴江口闸坝工程水泥搅拌桩施工,分围封连体搅拌桩和基础加固承载搅拌桩两种。围封连体搅拌桩单排布置,桩距400mm,搭接100mm,桩底高程-14.3m,深度10.9m,且入相对不透水层⑥-1(淤质粘土层)不少于1.5m;承载搅拌桩满堂布置,间距@2000×2000mm,桩底高程-12.0m,深度8.6m。搅拌桩桩径Φ500mm。

本次搅拌桩工艺试验共8根,其中围封连体搅拌桩4根,承载搅拌桩4根,不同类型搅拌桩按不同水泥掺入量各试桩2根。水泥采用百越牌P.O42.5普通硅酸盐水泥,水泥每米掺入量选择15%(50kg/m)、18%(60kg/m)两种。试验场地选择在左汊河消力池位置。试验桩布孔如下图所示:

2、试桩目的和依据

2.1试验目的

本次试桩的目的是确定搅拌桩满足设计要求情况下最佳的施工

技术参数和最佳水泥掺量,为下一步水泥搅拌桩大规模施工提供技术参数。试验主要确定以下参数:

⑴确定最佳水泥掺量。

⑵确定初搅下沉、提升速度和复搅下沉、提升速度。

⑶确定灰浆稠度(水灰比)。

2.2试验依据

⑴《软土地基深层搅拌加固技术规程(YBJ225-91)》

⑵《建筑地基处理技术规范(JGJ79-2002)》

⑶《建筑地基基础工程施工质量验收规范(GB50202-2002)》

⑷ 施工图纸(图号:DZ98D.5-2-8)

3、施工工艺流程

试验桩采用“四搅四喷”的成桩工艺。工艺流程如下:

⑴桩机就位:移动搅拌桩机,使钻头中部对准测量放好的桩位,用水平尺调平桩机,应注意起吊设备的平整度和导向架对地面的垂直度,偏差不超过1%。

⑵制浆:依据确定的水泥掺量,利用水泥浆搅拌桶制浆,水灰比为0.8:1。浆液搅拌时间≥3min,停置时间不超过2h。浆液倒入集料斗时加筛过滤,确保无结块、无杂质。

⑶初喷搅拌下钻、提升:桩机定位经检查通过后,启动传动系统,喷浆旋转钻进,直至达到设计桩底高程,喷搅30秒后,再喷浆搅拌提升。初喷下钻、提升速度不大于0.8m/min。

⑷复喷搅拌下钻、提升:初喷提升高度达到设计桩顶高程超50cm 后,进行第二次下钻喷搅,到达设计桩底高程后喷搅提升,直至达到设计桩顶高程超高50cm。复搅下钻、提升速度不大于1.2m/min。

4、施工质量控制

⑴水泥品种必须符合设计要求,进场水泥必须具备“三证”(出厂合格证、出厂检验报告、复检检验报告),检验合格后方可使用。

⑵ 桩机钻杆垂直度偏差不得大于1%,桩位偏差不得大于50mm,桩长不得小于设计长度。

⑶ 喷搅达到桩顶、桩底设计标高时,宜停止提升,喷搅数秒,使浆液完全到达桩端(顶),保证桩端(顶)质量。在搅拌成桩过程中,如因管路堵塞或机械故障等原因而停止喷搅,喷搅接桩时,复喷搅长度不得小于1m。

⑷ 下沉钻头钻进时,根据土质软硬,随时注意电流的变化,及时调整档位。

⑸严格按试验确定的水灰比进行制浆,不得随意乱调水灰比;单桩水泥掺入量与设计要求量偏差在8%以内。

⑹施工记录由专人负责,施工中出现的问题和处理情况,均须如

实记录并汇总分析。原始施工记录内容须真实清晰,并经监理人签字认可。

⑺严禁载重汽车和重型施工机械在搅拌桩试验区行走,以免影响成桩质量。

5、质量检验

我单位委托广东省水利水电工程质量检测中心站对试验搅拌桩

进行质量检验,检验内容有以下项目:

⑴ 开挖检查(见开挖照片)

2011年3月7日(龄期3d)进行开挖检查,开挖深度约2m,从开挖暴露情况看,桩体外表完整、搅拌均匀,无蜂窝、孔洞,无缩颈和凹陷现象,连体搅拌桩墙体胶结良好。桩身无夹泥(砂)层、颜色深浅一致、硬度较好。

从桩头测量数据统计,最大桩径55cm,最小桩径50cm;连体搅拌桩最大搭接厚度为43 cm,最小搭接厚度为39cm,均满足设计要求。

⑵ 轻型动力触探

2011年3月7日(龄期3d)对试验桩进行动力触探试验,水泥掺入量为15%的试验桩最大击数为156击,最小击数为90击;水泥掺入量为18%的试验桩最大击数为168击,最小击数为80击。根据触探击数(N10)对比判断:桩身强度强度均大于500Kpa。动力触探检测情况见下表:

从表中看出,水泥掺入量15%或18%,经过动力触探试验判断:桩身强度均大于500Kpa的设计要求。

⑶ 钻孔抽芯检验

2011年3月15日对1#~2#桩交接处(水泥掺入量15%)、3#~4#桩交接处(水泥掺入量18%)进行钻孔抽芯,以检测不同水泥掺入量桩体的抗压强度及其渗透系数。通过检测结果显示:

1)水泥掺量15% 的搅拌桩芯样抗压强度为1.8~3.1MPa;水泥掺量18% 的搅拌桩芯样抗压强为1.6~3.8Mpa。

2)水泥掺量15%的注水孔渗透系数为5.2×10-7cm/s;水泥掺量18%的注水孔渗透系数为1.2×10-7cm/s,两个注水孔渗透系数均

<1×10-5cm∕s,满足设计要求。

3)芯样室内渗透试验:水泥掺量15%的芯样渗透系数为

1.981×10-7cm/s,渗透系数<1×10-5cm∕s,满足设计要求。

6、结论

通过开挖检查、动力触探击数对比试验、桩身抽芯检测等多种试验表明,此次搅拌桩试验施工是成功的,可为后期搅拌桩全面施工提供合理的施工参数。

试验数据显示:两种不同的水泥掺入量均能满足设计质量要求。鉴此,我单位建议工程搅拌桩选用以下施工参数:

⑴水泥掺入量为15%,即水泥用量为50kg∕m。

⑵初搅下钻及提升速度≤0.8m∕min,复搅下钻及提升速度

≤1.2m∕min。

⑶水泥浆配合比为水:水泥=0.8:1。

------------最新【精品】范文

相关文档
最新文档