汽车涂装质量问题清单
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进行中 (因此次 厂内改造, 模具一直 再生产, 计划5月初 进行维 修。)
质量部 CQA
控制每一道工序
做好每一件产品
质量部CQA2014年1-3月质量问题清单(客户)
序号 问题描述 发生日期 发生地点 责任人 分析原因/改善报告 备注
RC F/L后保险 杠5DR两侧翼 子板配合处尖 角缩印,装车 后缩印加重, 同时与翼子板 配合出现面差
控制每一道工序
做好每一件产品
质量部 CQA
质量部CQA2014年1-3月质量问题清单(过程)
序号 问题描述 发生日期 发生地点 责任人 分析原因/改善报告 备注
JMC产品黑色袋 痕问题,现场服 务压力大。 ①前保险杠因使 用新无纺布袋造 成; ②后保险杠摆放 过紧挤压造成。 前保险杠: 5
3月30 日
备注
Console后本体 末端缩印
1
一直存 在
——
——
现代SQE马 庆与高层 商议是否 去掉加强 筋 (客户端 无进展)
2
RC F/L前保险杠 两侧装配孔改善 (因装配后,两 侧翼子板与车身 存在面差,客户 要求进行扩孔同RC)
一直存 在
北京现 代
邢海兵
1、目前检具已完成更改 2、模具更改预计需要1天时 间,更改完后优先交付客户 确认。
控制每一道工序
做好每一件产品
质量部 CQA
质量部CQA2014年1-3月质量问题清单(过程)
序号 问题描述 发生日期 发生地点 责任人 分析原因/改善报告 备注
CD101前保险杠 4月22 右侧羊角拉伤 日
厂内
邢海兵
模具进行改善
6
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质量部 CQA
质量部CQA2014年1-3月质量问题清单(过程)
4月24日
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质量部 CQA
序 号 问题描述 发生日期 发生地点 责任人 分析原因/改善报告 备注
7
CD101闪光月光 白后保险杠A区 发花(面漆遮问 题盖不良) 不良数量:35只
白色中涂遮盖不良,造成产品 发花 4月21日 厂内 丁国忠
RC F/L前保险杠塑 件产品出现起泡、 裂痕
8
4月22日
厂内
可能原因:金发原料批次间粒子规 格差异较大且较大粒子存在气孔, 不同批次粒子的粒径规格不统一。 注塑部及质量部共同商定原料规格 及要求,采购要求金发按要求执行 。
厂内 /mobis
——
①前保险杠因使用 新无纺布袋造成; 措施:新无纺布袋 经过洗涤仍存在袋 痕; ②后保险杠摆放过 紧挤压造成——未 完成 更新: 4月18日新无纺布 袋经过验证最终判 定为禁止使用。 4月21日厂内 AUDIT评审发现袋 痕问题更加严重, 开始出现不固定位 置。
后保险杠:
结果: ①新无纺布袋禁止 使用; ②前后保均出现不 定位置袋痕问题; ③结合JMC油漆较 软问题一起调查;
序 号 问题描述 发生日期 发生地 点 责任人 分析原因/改善报告 备注 持续跟踪,加强监控 (自4月11日-4月24日所 有产品均出现过浇口未切 现象)
注塑产品浇口及拉 料钩未切除完全 3月28日出现RC F/L后保5DR拉料 钩未切除。 对全部存在此类 结构的产品进行 打点处理,并对 员工统一进行培 训。
1
3月28 日
模块中 心
方堃
RC F/L后保险杠
CD101
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质量部 CQA
质量部CQA2014年1-3月质量问题清单(过程)
序 号 问题描述 发生日期 发生地点 责任 人 分析原因/改善报告 备注
RC F/L前后保险杠内部扣 位断裂 2 一直存在 MOBIS ——
RC F/L前保脱钩盖板变形, 松动。
原因分析: 1、人员装配不到位 2、周转车干涉 措施: 1、人员培训,技能加强 2、周转车改造
3
2月23日
厂内
方堃
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质量部 CQA
质量部CQA20Fra Baidu bibliotek4年1-3月质量问题清单(过程)
序号 问题描述 发生日期 发生地点 责任人 分析原因/改善报告 备注
2
Console后本体焊 接PAD时出现焊伤 不良总数:86只 排查: 1、对焊接设备进 行调整,无改善效 果; 2、对焊接用PAD 进行检测,发现重 量个别超标,与问 题发生频次吻合, 标准重量: 10.37±1.03g,超 重产品11.7123g SQE口头回复供应 商提供一批较软产 品试用
厂内调查 4月9日 MOBIS ——
③Mobis现场调查发 现由于员工使用为电 枪,当出现倾斜情况, 膨胀钉会将问题孔位 胀裂。 经过与客户沟通,教 育人员操作,截止到4 月24日,无此问题发 生。
4
已完成 截止到4月24日, 无此问题发生。
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质量部 CQA
质量部CQA2014年1-3月质量问题清单(过程)
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质量部 CQA
质量部CQA2014年1-3月质量问题清单(客户)
序号 问题描述 发生日期 发生地点 责任人 分析原因/改善报告 质量部在厂内进行调 查: ①塑件无先天开裂现 象; ②使用手工打钉枪任 何操作无法造成产品 开裂。 备注
JMC前保险杠两 侧尖角装配孔打 钉后出现断裂情 况。 不良数量: 4月9日—6只; 4月10日—5只。
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做好每一件产品
质量部 CQA
质量部CQA2014年1-3月质量问题清单(过程)
序号 问题描述 发生日期 发生地点 责任人 分析原因/改善报告 备注
C50E后保险杠 下护板装配孔卡 片不足
4
4月22 日
北汽模 塑
方堃
1、卡片作用为限位卡片, 初步评估对装配无较大影响, 具体需由顺义装配进行跟踪 验证。 2、2700T经过改造后注塑 合格率一直不稳定,又因注 塑时产品出现冷料,注塑改 为半自动生产,稳定性更无 法保证,导致卡片不足现象。 下批次跟 3、冷料问题初步评估为阀 踪改善 针套问题,目前已完成阀针 套更换工作,下批次生产时 注塑机可进行全自动生产, 验证冷料及卡片不足问题。 临时措施:模块中心反馈情 况——装配后无问题
质量部CQA2014年1-3月质量问题清单(客户)
序号 问题描述 发生日期 发生地点 责任人 分析原因/改善报告
原因分析: 由于缩印部位存在加强筋,且与 产品熔接线位置重合,造成产品 缩印问题 改善对策: 1、增加水路,由3组增加到5组 (无效果); 2、对模具进行喷砂处理(无效 果); 3、使用高熔指原料生产(无效 果); 4、去掉加强筋(有效)。
3 2月27 日 北京现 代 邢海兵
原因分析: 产品装车后打钉 孔位与车间存在 1mm间隙,由于 该位置为拐角结 构,受力后造成 缩印加重及面差 问题 改善对策:①北 京现代要求对RC F/L后保险杠5DR U型孔处加强筋 进行修改;②对 第一次修模后存 在漏光进行修补。
4月19日已完成客 户要求的两次修改 (待生产验证产品 状态)
内部焊伤
4月1日
北汽模 塑
——
更新:4月15日与北京三泰会议: ①CONSOLE后本体因pad质量 问题造成产品报废,具体数量等 待北京三泰改善完成后进行统计, 由注塑将具体数量提交给北汽模 塑采购部,采购部根据质量及采 购协议进行索赔。②北京三泰针 对此问题进行深入分析,4月16 日中午12:00时前回复改善对策, 4月17日提交改善样件(700 只);③因pad造成CONSOLE 持续跟踪 后本体报废问题临时措施:4月 16日早9:30分北京三泰筛选人 员到达北汽模塑现场,筛选要求 按北汽模塑要求进行。④4月17 日北京三泰已提供700只样件进 行焊接,4月18日注塑反馈焊接 情况;⑤北京三泰已完成厂内库 存筛选。