桩的负摩阻力及有关问题
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工程±0.00标高相对于绝对标高5.90m。
场地原为滩涂。
2014~2015将场地标高由0.50填 高到3.00m(-2.90)左右。
为了方便地下室的施工,先进行了大面积卸土,卸
土到0.90m(-5.00)再进行地下室主体结构的施工。
大部分主体结构封顶后,进行土方回填,回填土厚
度1.2m~3.1m。
请专业测量队伍从2015年4月开始
到2015年9月重新进行房屋沉降监 测。
场地未覆土区域的号楼(46#~48#、54#~55#
),其累计沉降量最大值为11.4~27.5mm,最 大的沉降差为4.2~6.2mm,沉降速率最大值为 0.127mm/d。
覆土区域的号楼(尤其是40#、49#、50#、67#
1、土体不能容忍较大的剪切变形 2、桩侧极限摩阻力是被大大削弱了的 桩侧土体抗剪强度
桩在桩顶荷载不太大时,桩侧土体的
剪应变就会达到极限,产生相对滑移 ——产生刺入变形。 模拟桩基础的数值计算必须能模拟刺 入
桩侧极限摩阻力是被大大削弱了的桩 侧土体抗剪强度
群桩的实体深基础整体 验算模式 是不符合实际的瞎想 是不可能真正发生的
在实际工程设计中也常不能真正实现
桩群的整体验算是个错误的概念
桩群的整体承载力 应大于 各桩承载力的总和
一个悖论
为什么会出现这样的悖论?
等代实体深基础侧面摩阻力
取桩侧极限摩阻力——太小
;
桩侧极限摩阻力小于土体极
限抗剪强度;
植桩(加劲组合桩)单桩承载力特高
水泥搅拌桩中插入一个小直径的预应力管桩其
软土地区的群桩,桩的上部都存在负摩阻力
工程实例:
九十年代上海古象大酒店的工程事故。 高层建筑采用37米长钻孔灌注桩,基 坑开挖13米。深基坑开挖后发现超过 40%的桩在坑底以下约13米处断裂。
深基坑下的桩上部都会承受向上摩阻力 是否都需要考虑其对基础承载力的影响?
不管是抗压桩还是抗拔桩,在沉桩、受荷和沉降发 展构成中都会产生不断的桩土相对变形,产生向上 或向下的附加摩阻力。 问题是不理解两种极限状态的设计概念。承载能力 极限状态的研究必须从承载力临界极限状态出发, 不必拘泥于某个中间状态。 附加摩阻力的影响主要表现在基础沉降上。
筑物,它的沉降主要是淤泥质土层的固结和 流变,而不是弹性变降计算算不出他对基础沉降有任何有作用。
桩基础的沉降计算是一种经验性的凑答数方法, 不是客观的理论描述。 规范中没有给出桩身作用附加摩阻力后的沉降 计算方法。
谢 谢
桩的 摩阻力、负摩阻力
及有关问题
裴捷 2018.4
桩侧摩阻力是怎样形成的? 桩侧负摩阻力又是怎样形成的?
桩侧摩阻力产生的条件
一.产生在靠近桩侧的土体中
二.是因桩侧土体产生了剪切变形 三.与土体的抗剪强度有关
刺入变形是桩基础的主要特征
桩侧摩阻力产生的条件
一.产生在靠近桩
侧的土体中 二.是因桩侧土体 产生了剪切变 形 三.与土体的抗剪 强度有关
工程实例:浙江沿海某别墅区
,三层联排别墅,一层地下室。沿海 滩涂堆填区。有近36~46米厚的淤泥 质土层,设计采用50多米长的预应力 管桩。作用于粉质黏土层上。 但结构封顶后,房屋出现了最大达0.9 %的不均匀沉降。
地质条件
36米~46米厚淤泥质粘土 或淤泥质粉质粘土
压缩层的影响厚度
工程场地施工概况
2. 桩土间剪应变若变化
,负摩阻力就立即变 化。
对于大部分摩檫桩, 对承载力没影响,只对沉 降有影响
中性点的设计计算概念是对的。 目前规范的做法是错的。
桩的沉降和桩侧土体的沉降都有一个很长 的发展过程。桩侧摩阻力一直在变化的。 桩的承载力是以桩的极限承载力状态为准 实际工作状态的研究无法得出关于极限承 载力的结论。
是导致建筑物出现不均匀沉降的主要因素。 处理好填土,房屋不均匀沉降可以缓解。
建筑物沉降分析、计算
该类地质条件上的建筑物在建筑竣工时产生
的沉降绝不会超过最终沉降量的一半,在结 构刚封顶时沉降更不超过最终沉降量的1/4。 沉降的延续时间至少要在竣工后5年以上, 甚至长达二十、三十多年。
类似于本工程,建造于深厚淤泥质土层上建
2# 和 3# 地库之间现状(吊脚处已回填,道路未回填) 4#地库东侧现状(未回填) 1# 和 2# 地库之间现状(土方回填高度约 4# 和 5# 地库之间现状(土方回填高度约 1.2m) 2.4m~2.9m) 5#地库北侧现状(土方回填高度约2.5m)
回填土后,间隔了一段时间, 开始发现沉降加大的现象
、71#),累计沉降量已达106.2~171.5mm,
沉降速率最大值为0.900mm/d 。
图4-23 50#楼沉降~时间关系曲
(a) 一层楼面
(b) 一层主梁
40#、49#、50#和67#楼的倾斜率已达到0.0045~0.0095,均超出
0.004;其中40#和50#楼的倾斜值超过了0.007,已达危房标准。
(a) 一层楼面 (b) 一层主梁 49#楼开裂情况
(a) 一层楼面 (b) 一层主梁 50#楼开裂情况
2016年3月底至2016年7月的场地情况
于2016年3月底,提出以下两点建议:
1、对40#、50#、51#、67#、68#楼区域进 行卸土,并恢复对这几栋楼的沉降观测;
2、依据业主提供的资料由我们对沉降进行计
在建筑物的沉降 稳定之前, 桩、土之间不断 产生新的相对变 形 桩侧摩阻力的分 布一直在变化中
一个异常重要的结论:
桩侧极限摩阻力是
在成桩过程中被大大削弱了的 桩侧土体抗剪强度
原状土的抗剪强度
桩侧极限摩阻力是被大大削弱了 的桩侧土体抗剪强度
解释了桩的承载力会随时间增长现象
解释了后注浆提高桩的承载力的现象 解释了桩的刺入变形的现象。
单桩极限承载力远大于与水泥搅拌桩同直径的
预应力管桩。 其原因:成桩过程中,对桩侧土体的扰动破坏
相对较小。
产生负摩阻力 的原因
负摩阻力产生不良影响?
有不同的意见:
1. 减小单桩承载力,中
性点的概念的计算方 法。 目前这种意见占主导地 位,但在工程实践中常常 行不通。
负摩阻力产生不良影响?
有不同的意见:
算分析。
现场于2016年6月8日至2016年6月25日进行了卸土
40#楼北侧卸土后现状
50#和51#楼之间卸土后现状
67#和68#楼卸土后现状
50#楼
累计沉降
变化速率
回弹
变化速率为 -0.545mm/d
重新卸土后建筑物沉降数据显示:局部观
测点出现了回弹情况,回弹速率最大值为 0.545mm/d;这充分说明了,大面积填土
场地原为滩涂。
2014~2015将场地标高由0.50填 高到3.00m(-2.90)左右。
为了方便地下室的施工,先进行了大面积卸土,卸
土到0.90m(-5.00)再进行地下室主体结构的施工。
大部分主体结构封顶后,进行土方回填,回填土厚
度1.2m~3.1m。
请专业测量队伍从2015年4月开始
到2015年9月重新进行房屋沉降监 测。
场地未覆土区域的号楼(46#~48#、54#~55#
),其累计沉降量最大值为11.4~27.5mm,最 大的沉降差为4.2~6.2mm,沉降速率最大值为 0.127mm/d。
覆土区域的号楼(尤其是40#、49#、50#、67#
1、土体不能容忍较大的剪切变形 2、桩侧极限摩阻力是被大大削弱了的 桩侧土体抗剪强度
桩在桩顶荷载不太大时,桩侧土体的
剪应变就会达到极限,产生相对滑移 ——产生刺入变形。 模拟桩基础的数值计算必须能模拟刺 入
桩侧极限摩阻力是被大大削弱了的桩 侧土体抗剪强度
群桩的实体深基础整体 验算模式 是不符合实际的瞎想 是不可能真正发生的
在实际工程设计中也常不能真正实现
桩群的整体验算是个错误的概念
桩群的整体承载力 应大于 各桩承载力的总和
一个悖论
为什么会出现这样的悖论?
等代实体深基础侧面摩阻力
取桩侧极限摩阻力——太小
;
桩侧极限摩阻力小于土体极
限抗剪强度;
植桩(加劲组合桩)单桩承载力特高
水泥搅拌桩中插入一个小直径的预应力管桩其
软土地区的群桩,桩的上部都存在负摩阻力
工程实例:
九十年代上海古象大酒店的工程事故。 高层建筑采用37米长钻孔灌注桩,基 坑开挖13米。深基坑开挖后发现超过 40%的桩在坑底以下约13米处断裂。
深基坑下的桩上部都会承受向上摩阻力 是否都需要考虑其对基础承载力的影响?
不管是抗压桩还是抗拔桩,在沉桩、受荷和沉降发 展构成中都会产生不断的桩土相对变形,产生向上 或向下的附加摩阻力。 问题是不理解两种极限状态的设计概念。承载能力 极限状态的研究必须从承载力临界极限状态出发, 不必拘泥于某个中间状态。 附加摩阻力的影响主要表现在基础沉降上。
筑物,它的沉降主要是淤泥质土层的固结和 流变,而不是弹性变降计算算不出他对基础沉降有任何有作用。
桩基础的沉降计算是一种经验性的凑答数方法, 不是客观的理论描述。 规范中没有给出桩身作用附加摩阻力后的沉降 计算方法。
谢 谢
桩的 摩阻力、负摩阻力
及有关问题
裴捷 2018.4
桩侧摩阻力是怎样形成的? 桩侧负摩阻力又是怎样形成的?
桩侧摩阻力产生的条件
一.产生在靠近桩侧的土体中
二.是因桩侧土体产生了剪切变形 三.与土体的抗剪强度有关
刺入变形是桩基础的主要特征
桩侧摩阻力产生的条件
一.产生在靠近桩
侧的土体中 二.是因桩侧土体 产生了剪切变 形 三.与土体的抗剪 强度有关
工程实例:浙江沿海某别墅区
,三层联排别墅,一层地下室。沿海 滩涂堆填区。有近36~46米厚的淤泥 质土层,设计采用50多米长的预应力 管桩。作用于粉质黏土层上。 但结构封顶后,房屋出现了最大达0.9 %的不均匀沉降。
地质条件
36米~46米厚淤泥质粘土 或淤泥质粉质粘土
压缩层的影响厚度
工程场地施工概况
2. 桩土间剪应变若变化
,负摩阻力就立即变 化。
对于大部分摩檫桩, 对承载力没影响,只对沉 降有影响
中性点的设计计算概念是对的。 目前规范的做法是错的。
桩的沉降和桩侧土体的沉降都有一个很长 的发展过程。桩侧摩阻力一直在变化的。 桩的承载力是以桩的极限承载力状态为准 实际工作状态的研究无法得出关于极限承 载力的结论。
是导致建筑物出现不均匀沉降的主要因素。 处理好填土,房屋不均匀沉降可以缓解。
建筑物沉降分析、计算
该类地质条件上的建筑物在建筑竣工时产生
的沉降绝不会超过最终沉降量的一半,在结 构刚封顶时沉降更不超过最终沉降量的1/4。 沉降的延续时间至少要在竣工后5年以上, 甚至长达二十、三十多年。
类似于本工程,建造于深厚淤泥质土层上建
2# 和 3# 地库之间现状(吊脚处已回填,道路未回填) 4#地库东侧现状(未回填) 1# 和 2# 地库之间现状(土方回填高度约 4# 和 5# 地库之间现状(土方回填高度约 1.2m) 2.4m~2.9m) 5#地库北侧现状(土方回填高度约2.5m)
回填土后,间隔了一段时间, 开始发现沉降加大的现象
、71#),累计沉降量已达106.2~171.5mm,
沉降速率最大值为0.900mm/d 。
图4-23 50#楼沉降~时间关系曲
(a) 一层楼面
(b) 一层主梁
40#、49#、50#和67#楼的倾斜率已达到0.0045~0.0095,均超出
0.004;其中40#和50#楼的倾斜值超过了0.007,已达危房标准。
(a) 一层楼面 (b) 一层主梁 49#楼开裂情况
(a) 一层楼面 (b) 一层主梁 50#楼开裂情况
2016年3月底至2016年7月的场地情况
于2016年3月底,提出以下两点建议:
1、对40#、50#、51#、67#、68#楼区域进 行卸土,并恢复对这几栋楼的沉降观测;
2、依据业主提供的资料由我们对沉降进行计
在建筑物的沉降 稳定之前, 桩、土之间不断 产生新的相对变 形 桩侧摩阻力的分 布一直在变化中
一个异常重要的结论:
桩侧极限摩阻力是
在成桩过程中被大大削弱了的 桩侧土体抗剪强度
原状土的抗剪强度
桩侧极限摩阻力是被大大削弱了 的桩侧土体抗剪强度
解释了桩的承载力会随时间增长现象
解释了后注浆提高桩的承载力的现象 解释了桩的刺入变形的现象。
单桩极限承载力远大于与水泥搅拌桩同直径的
预应力管桩。 其原因:成桩过程中,对桩侧土体的扰动破坏
相对较小。
产生负摩阻力 的原因
负摩阻力产生不良影响?
有不同的意见:
1. 减小单桩承载力,中
性点的概念的计算方 法。 目前这种意见占主导地 位,但在工程实践中常常 行不通。
负摩阻力产生不良影响?
有不同的意见:
算分析。
现场于2016年6月8日至2016年6月25日进行了卸土
40#楼北侧卸土后现状
50#和51#楼之间卸土后现状
67#和68#楼卸土后现状
50#楼
累计沉降
变化速率
回弹
变化速率为 -0.545mm/d
重新卸土后建筑物沉降数据显示:局部观
测点出现了回弹情况,回弹速率最大值为 0.545mm/d;这充分说明了,大面积填土