瑞丽江一级水电站水轮机顶盖和导叶密封结构改造.ppt

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3、导叶密封结构改造
导叶密封漏水对设备冲蚀图片
导叶轴套被冲蚀破坏
底环被冲蚀破坏
损坏的下轴套
导叶轴颈冲蚀坑
导叶上大圆盘严重破坏
3、导叶密封结构改造
3.2.2 根本漏水原因分析
A、设计上,导叶中、下密封各有2道。第一道密封布置于导叶大圆盘上,为“o”型橡胶密封圈, 主要作用是挡沙和防水。第二道密封布置于大圆盘端面,为抗磨尼龙环加 “o”型橡胶密封圈的组合 式密封。这种结构密封结构很成熟,广泛运用于各类型的水电站中。但由于瑞丽江一级水电站水头 高、泥沙含量大,泥沙磨损问题突出,机组经过一段时间运行,特别是经过一个汛期运行后,导叶 所有密封均容易被破坏,水流通过下轴套流到集水井,过流造成导叶下轴套损坏。
3、导叶密封结构改造
3.3.2 轴套和密封设计:轴套采 用铜基镶嵌自润滑轴套,为厚壁 轴套,并在轴套上开设密封槽。 采用该种材料后,可以制作成有 端面润滑的轴套。铜基镶嵌自润 滑材料轴承是采用高强铜合金为 基体,表面均匀镶嵌固体润滑剂 是一种承载能力高,耐磨性能好、 摩擦系数小的自润滑材料。该材 料由于采用高强铜合金为机体, 材料的强度好,即使有一定量的 泥沙进入对轴套的影响也不大 (如右图) 。
瑞丽江一级水电站水轮机顶盖和导叶密封结构改造
1 、概述 2、顶盖密封结构改造 3、导叶密封结构改造 4、改造运行一年后的情况 5、结束语
2、顶盖密封结构改造
2.2 顶盖下密封漏水影响及原因分析
瑞丽江一级水电站顶盖与座环间设计间隙为5mm,个别机组局部特别是 靠近顶盖取水口区域甚至达到7mm,下密封条在机组运行过程中被3MPa 高压水挤出到顶盖与座环之间的间隙中而使密封失效,造成蜗壳高压水进 入顶盖取水腔。一方面由于密封失效,高压水在顶盖取水口周边区域形成 高速射流,产生间隙射流冲蚀和泥沙磨损,对顶盖和座环直接冲刷,造成 顶盖和座环严重冲蚀,缩短过水部件检修周期,每年都将进行过水部件修 复工作;另一方面,由于瑞丽江电站在设计上补气通道与顶盖取水共用一 个通道,大量漏水进入补气系统通道,造成补气口冒水,影响到机组的正 常补气,进而造成机组振动增大、声音异常等问题 。
从过水部件损坏的检查情况看,证明了对漏点分析的准确性。说明目前导叶密封采用 的结构形式,不能满足电站高水头以及多、硬泥沙条件下的运行环境要求。如不及时加 以解决,电站每年均需对所有机组进行大修,处理过水部件的冲蚀问题,甚至要对导叶 进行更换,不仅要投入大量的人力、物力和财力,也要承受因较长检修工期所带来的巨 大电量损失。同时,电站也将长期面临着巨大的安全隐患。
另外,通过对顶盖、底环导叶孔封水面金属表面喷涂抗磨涂层,大大提高 了密封百度文库的抗磨性和耐久性,目前,该项措施已经得到设计、制造厂和喷涂 厂家等相关单位的重视,并在相关在建项目中应用和推广 。
3.3.4 为配合轴套结构的改造,底环和顶盖外运进行扩孔,并请专业厂家对底环、顶盖导叶孔密封 面采取了喷涂抗磨材料WC/Co涂层,以增强密封面的抗磨性和耐用性 。
3.3.5由于导叶中轴套结构型式与下轴套一致,同样存在相应的问题,因此,对中轴套也进行了同 样的改造。改造后的轴套密封结构(如下图)
改造后的下轴套及 密封结构
准密封槽(如图)。
3、导叶密封结构改造
3.1 导叶原密封结构
瑞丽江一级水电站导叶采用 不锈钢整体铸造,材质为 OCr13Ni5No,导叶有三个支承 轴承,采用钢背复合材料、自润 滑轴承,导叶下端轴、中间轴与 嵌入底环、顶盖的下、中轴套处 采用抗磨尼龙密封环和O形橡胶 密封进行密封,为了增加强度, 导叶叶片上、下端设计了大圆盘, 大圆盘与底环、顶盖配合处设置 一道O形橡胶密封(如图) 。
B、导叶大圆盘位置与顶盖、底环的导叶孔封水面之间存在结构性的配合间隙,会形成长期的间 隙射流,对导叶大圆盘密封槽、顶盖和底环密封面进行冲蚀破坏,形成沟槽等缺陷,而在导叶在旋 转时,沟槽对密封形成剪切作用,使密封极易破坏而失效。
C、导叶轴套过短,承载力达不到使用要求。轴套的承载能力和轴的颈长比有直接关系,导叶下 轴 颈 的 有 效 长 度 为 100mm , 但 轴 套 的 设 计 长 度 仅 为 91mm , 短 了 10% 。 中 轴 颈 的 有 效 长 度 为 150mm,而中轴套仅为120mm,短了25%。由于轴套设计过短使承载达不到使用要求,至使导叶 轴套的磨损较快。轴套磨损后,增大了与轴颈的配合间隙,使导叶在水压作用下产生的弹性弯曲度 加剧,也由此加大了端立面间隙,使漏水量增大,从而加剧了间隙射流的形成和对过水部件的冲损。
顶盖密封 无损坏
导叶孔封水面喷 涂层保持完好
5、结束语
保证机组长周期安全稳定运行,是对每个发电企业最基本的要求,也是每 个发电企业管理目标的重点。瑞丽江一级水电站通过对6台机组顶盖和导叶密 封结构的改造,在顶盖上加工标准盘根槽、在导叶上设计多道密封,形成了 多道防线,增强了密封的可靠性和使用寿命,不仅很好的解决了顶盖和导叶 密封的漏水问题所带来的安全隐患、为机组长期安全稳定运行奠定了坚实的 基础,同时,电站也解决了因进口轴套供货周期长、费用高、检修工期得不 到保证等问题。因此,为同类型电站类似问题的设计、处理提供了借鉴,具 有广阔的推广前景。
3、导叶密封结构改造
3.3.3 密封选用硬度达90A的聚醚聚氨酯材质密封,抗磨性大大提高。轴套上侧密封采用Y型密封, 形成第二道防线。优点为Y型面向外,如大圆盘密封损坏使水流到达第二道密封,而有水压后Y型 密封面向轴方向膨胀,压力越大密封圈越紧,密封效果越好。该密封的膨胀量能达到2毫米,因此 密封性和使用寿命非常可靠。为了起到双保险作用,在轴套内增加一道O型密封,形成第三道防线, 这样即使有少量泥沙和水通过第一道密封和第二道密封,也会将泥沙挡住起到完全密封的作用, 从而大大提高整体的密封可靠性和耐久性 。
2、顶盖密封结构改造
顶盖漏水对设备造成损伤的照片
顶盖本体 被冲蚀
靠顶盖取水口侧座环 密封凸台冲蚀严重
顶盖取水口
2、顶盖密封结构改造
2.3 顶盖漏水典型事件及临时处理措施
瑞丽江一级水电站技术供水自2009年11月份后全部实现了顶盖供水,采用顶盖供水 后改善了技术供水水质,使机组运行时上导、下导轴承冷却器易堵塞的问题得到了缓解, 同时也大幅降低了厂用电率,为电站带来了可观的经济效益。但由于顶盖下密封结构存 在缺陷,运行中顶盖下密封被挤出而失效,顶盖漏水量不断加大,2010年7月,1号和6 号机组位于尾水平台上补气装置空气阀出现冒水现象,随后2号、4号机组尾水平台上的 空气阀也相继出现冒水,由于6号、1号机组顶盖漏水较为严重,顶盖内腔压水升高,尾 水补气阀冒水,尾水补气不畅严重影响机组运行, 6号、1号机组只能在90MW以内运 行,因此对6号和1号机进行抢修,采取临时措施对顶盖漏水进行处理。6号机采取在座 环密封凸台上镶焊扁铁4mm×6mm(厚×高)的密封挡圈,用来固定Φ10的橡胶圆,以 阻止密封被压力水挤出,6号机抢修完成,运行一段时间后,顶盖漏水和压力还是有增 大趋势,说明处理后取得一定效果,但依然存在漏水现象,主要原因是6号机抢修时间 仓促(仅为7天),而且镶焊扁铁的高度不够,顶盖与座环间的间隙仍然没有改变,最 终导致该部位密封极易被高压水挤出而失效。1号机组的抢修处理总结了6号机组的经验, 对处理方案做了进一步的完善,采取在座环密封凸台上堆焊不锈钢挡圈4mm×20mm (厚×高),并采用Φ11橡胶圆进行密封。经过处理后至2011年检修前,1号机连续运
改造后的中轴套及 密封结构
顶盖、底环封 水面喷涂抗磨 层
4、改造运行一年后的情况
运行一年后,2012年大修期间, 对大修机组拆卸后检查,除导叶大 圆盘有局部被冲蚀的情况外,顶盖、 导叶轴套、密封和底环导叶孔封水 面等保持完好(如图片)。
导叶轴颈保持完 好
两道密封和轴 套保持完好
间隙射流造成 的局部损坏
D、目前所使用的进口轴套材料为含固体润滑剂的双金属材料。该材料是以钢板为机体,烧结含 有固体润滑剂的铜粉为表面润滑层,耐磨层仅为1.5mm。该材料在无泥沙的工作条件下使用效果良 好,但该材料表面硬度低,一旦有泥沙进入润滑面被破坏磨损会非常快。耐磨层很快失效。而且由 于该材料为薄壁开口材料,无法在轴套端口和轴套内设计密封。
E、密封材质为丁睛橡胶,抗磨性有提升的空间。
3、导叶密封结构改造
3.3 导叶密封结构改造
根据上述导叶漏水原因的分析,最终提出了将目前薄壁轴套更换为厚壁轴套,并直接 在轴套上开设两道密封槽后安装两道抗磨性较高密封的改进方案,将底环外运至昆明电 机厂进行导叶孔扩孔改造。
3.3.1 将薄壁轴套更换为厚壁轴套,并 直接在轴套上开设两道密封槽后安装 两道抗磨性较高密封(如右图)。优 点为直接在导叶轴颈上形成两道密封, 不易被间隙射流破坏,大大提高了密 封的可靠性,有效避免轴颈和轴套之 间形成过流而引发厂房渗漏水异常增 大的问题。同时,轴套长度可以增加 至与轴颈一样的长度,提高轴套的承 载能力。
导叶大圆盘O形密 封
下轴承
尼龙密封环及O形 密封
3、导叶密封结构改造
3.2 漏水原因分析及其影响
3.2.1 初步漏水原因分析及漏水影响
经过分析认为造成厂房渗漏排水异常增大的原因是导叶密封损坏后,大量漏水通过导 叶下轴套,经底环下部流入座环集水腔,继而通过座环的集水腔排水管进入到厂房渗漏 集水井, 2011年1月至6月间,在5台机组检修时,各台机组的导叶上、下大圆盘密封槽 唇边被严重冲蚀破坏,密封已完全损坏、导叶下端轴轴颈被严重冲蚀破坏,出现了较深 的冲蚀坑、底环导叶孔密封面被冲蚀破坏,导叶下轴套被严重冲蚀破坏(见下图片) 。
行8个月,没有出现顶盖漏水和压力升高现象 。
2、顶盖密封结构改造
顶盖漏水典型事件抢修图片
座环密封凸台
4×20mm不锈钢挡圈
2、顶盖密封结构改造
2.4 顶盖下密封结构彻底改造
根据1号机抢修处理经验,为了 彻底解决顶盖下密封漏水问题, 防止密封条被高压水挤出密封面, 必须减小顶盖与座环间的立面间 隙,因此在2011年机组检修时, 将6台机顶盖外运进行修复改造, 先对顶盖冲蚀部位进行补焊修复, 并在顶盖密封处外圆立面焊不锈 钢圈4×40mm,后进行加工,将 顶盖与座环间的间隙从5mm减小 到约1mm,并在密封面上加工标
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