化工仪表事故案例

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案例2 "11. 17',急冷油窜入烧焦线外泄事故

事故经过:

1997年11月17日11时35分,某装置按计划停车。11时35分,2#裂解炉(BA102)由汽油分馏塔( DA101 )塔切出后,不久即发现DA101

塔釜液位下降,室内人员联系补调质油。11时55分,室外操作人员发

现BA102的清焦罐上有急冷油飘出,立即采取紧急措施。将BA102稀释蒸汽由放空状态切入DA101塔内,但此时已有少量急冷油飘落在BA102 废热锅炉(TLE)上,由于TLE温度较高,引起急冷油的燃烧,立即通

知消防人员紧急处理,将火扑灭。在这段时间内虽然及时补入调质油,

/

但DA101塔釜液位仍由50%降至6%。

事故类别:生产事故。

原因分析:

从清焦罐冒出的急冷油来源可以有两个,一是从裂解气管线倒窜,即急冷油从裂解气切换阀(XV-102-51)的塔侧返回至炉侧,由于当时

各裂解炉均已退料,且XV-102-51的阀体内是正压,即使反窜也应是窜

裂解气,因此这种可能性极小,予以排除。另一来源是从急冷油电动阀(XV-102-30)线上流出至急冷器,这条线上有一个电动阀(XV-102-30 ),

一个手阀、两个并行的急冷器出口温度调节阀(TC102-1, TC102-2)。

查操作记录,TC102-1, TC102-2于11时32分关闭,但调节阀内

漏可能性非常大;XV-102-30控制室内的信号显示此阀在切炉开始即被

关闭,但跑油后现场检查发现XV-102-30仍有20%的开度,该电动阀本

身存在问题。

操作规程明确规定电动阀关闭后,仍要将手阀关闭。如果手阀关闭,不可能出现如此大的急冷油泄漏。因此,操作人员未按操作规程进行操作是发生事故的主要原因。此外,室内操作人员不细心,判断事故能力差。根据当时生产状况:DA101塔釜液位下降迅速;BA102急冷器出口

温度偏低(正常应350℃左右,但当时低于2000C ),应该能判断出有异

常情况发生,如及时正确处理,可以将此次事故降低到最低限度。

整改措施:

@

1、操作人员一定要严格执行操作规程,精心操作。

2、加强对设备、仪表的维护,及时发现并排除设备、仪表故障。

案例3 "5. 12',锅炉给水调节阀故障致全装置停车事故

事故经过:

2001年5月12日20时11分,某装置室内操作人员发现BA-106

炉汽包液位高报(LICA10601PV=73. 1% ),当时液面调节间处于自动调节

状态。20时14分,汽包液面高高报(LICA10601PV=80. 2% ),当班人员

立即现场确认汽包液面,同时室内发现锅炉给水流量达到32455. 3KG/H, 仪表状态开路。20时16分,汽包液面105. 90/,现场发现汽包玻璃板

液面100%,锅炉给水进料调节阀现场全开。在当班人员现场关闭该阀下游阀的过程中,BA-106出h高压蒸汽温度下降。20时28分,室内人员发现丙烯压缩机(GB-501)和裂解气压缩机(GB-201)的驱动透平

(GT-501 /GT-201)轴位移上升。20时31分,GT-201轴位移联锁停车。20时32分,GT-501轴位移联锁停车。GB-501停车后,乙烯压缩机(GB-601)及分离系统相继停车。21时40分,新、老区裂解炉全部停

止进料。

事故类别:生产事故。

原因分析:

BA-106炉锅炉给水调节阀FCV-106-26阀门信号线发生故障,引

`

起汽包液面满,SS蒸汽带水,导致总管SS温度降低,致使GT-501

/GT-201轴位移高联锁停车。

整改措施:

1、加强联锁管理,投用新裂解炉全部联锁。

2、加强职工培训,提高职工应急应变处理能力。

案例4 “”汽包液面仪表指示偏差引发对流段锅炉给水管爆裂

事故

事故经过:

1989 年1 月12 日,某装置6#裂解炉处于正常操作状态,15 时,

|

对流段锅炉给水管爆裂,紧急停炉。

事故类别:生产事故。

原因分析:

该炉超高压蒸汽汽包的锅炉给水液面小于仪表指示液面,同时液面

调节伐的实际开度小于仪表指示开度,当阀门按自动要求关小到一定程度时,给水实际已被切断,对流段炉管过热。而当阀门增加开度时,锅炉给水直接进入已经过热的给水管而发生冷淬,导致给水管爆裂。

整改措施:

1、锅炉给水阀门检修回装前,工艺、仪表双方应确认供水调节阀的最小流量限位,以避免炉管断水事故的发生;

2、超高压蒸汽汽包液面应以现场玻璃板指示为准,操作工应加强巡检,及时发现问题和解决问题。

案例7 “”操作不当引发裂解炉燃料气压力高联锁事故

事故经过:

1997 年4 月8 日9 时55 分,某装置仪表人员在检修燃料气分子量表(70AI002A/B/C)时,将三块表同时摘除,造成70AI002A/B/C 及

70AI002D(A、B、C 平均值)同时回零,触发裂解炉底部燃料气压力高高联锁(10PSHH113),导致正处于高级控制的3 台裂解炉(F1001/3/5)全部停车。

(

事故类别:生产事故。

原因分析:

仪表同时摘除70AI002A/B/C,造成热值计算失控,裂解炉燃烧处

于高级控制状态下,燃料气阀迅速打开,触发压力高高联锁。

整改措施:

1、仪表检修时需与工艺沟通,检修此类表时,可根据经验,对

70A工002D锁定一个参考值,参与DCS内部计算。另外,在维护

70A工002A/B/C时,须逐个进行。

2、工艺人员再遇类似情况,应立即摘除燃烧高级控制,用底部及

侧壁燃料气控制器(lOPC108/lOPC105)自动控制燃烧量。

案例16

事故

"1. 30”急冷水沉降槽界面指示失灵致稀释蒸汽系统带油

事故经过:

2002年1月30日,某装置老区开车过程中发现工艺水(PW )、稀

释蒸汽(DS)系统中严重带油,DS系统压力(PICA-150)无法控制,

在0. 3-0. 8Mpa之间大幅波动,稀释蒸汽发生器EA-123壳程和汽包排污

阀(FV-157)排出大量汽油,稀释蒸汽包(FA-115 )安全阀两次起跳。

事故类别:生产事故。

.

原因分析:

经分析检查,发现急冷水沉降槽FA-120界面指示L工一141失灵,水液位指示偏高50%至60%,造成工艺水进料泵GA-109 吸入汽油,DS 系统无法操作。

整改措施:

在装置开车及平时操作中,要定期检查油水界面表,发现偏差要及

时通知仪表来校正,保证指示正确。

案例33

"2. 18”粗氢中乙烯含量超标导致甲烷化反应器飞温事故

*

事故经过:

1991年2月18日6: 00左右,某装置内操发现脱甲烷塔进料分离罐(FA-304)液位高,就注意了DC-301床层温度变化大,再看FA-304

液位时,高达80,此时外操到现场处理,大约15分钟后,FA-304

满罐,即手动按PB停DC-301,但此时DC-301床层温度已达370℃。

事故类别:生产事故。

原因分析:

因液位(LV-311)自动调节失灵,现场卡死无法动作,内操发现后

处理不及时,造成FA-304 满罐,致使氢气甲烷分离罐(FA-308)满,

使粗氢中乙烯含量超标,进入DC-301 发生剧烈放热反应,引起床层飞

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