1450mm铝带拉弯矫直机组控制原理
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f ts ecg cn l r y ptfw rt m t d m r e cn l r y ao ilni t ot aca , o a h e o ti o t ot ac a . c r nu n h f e r cu c u r d h o v h o s e p e r c c o u
内。延伸率计算公式如下 :
E .
= 一. 一一下; - 一
V 一 2 1 笼6 V , ( 1 X x
拉弯矫直机是薄带材矫直的理想设备, 可使带材在连 续拉伸、 弯曲的共同作用下产生塑性延伸, 从而达到 改善带材板形 的效果。本文 主要介绍我 院设计 的
式中 V— ,
出口 1 号张力辊的速度;
为D, ,则有:
rD 2 N , r 兀 l L2 ,一
争
x如 =tVb o h ,
211 卷径计算方法一 .. 通常利用开卷线速度 V 和开卷电机转速 n 之 , *
间的关系来间接地计算卷径 :
。 6i 0-
() 8
将 PC L 计算的卷径值 D与D 进行比较 , D_ X 若 <
力方式, 升速时延伸率调整达到稳定状态更快一些,
8 路光纤分配器
8 路光纤分配器
直流装置 卜 ・・ ・… … ・・ ・ ・・
’ ”‘ ’I ‘ ” ’ ‘直流装2 ‘ ’
图4 控制系统的组成
但在升速初始阶段易出现延伸率超调现象, 因此, 必
须在升速初始阶段将延伸率给定值限制在一定范围
内。
结束语: 该机组 自20 年 1 月投产以来运行正 03 0 常, 各项指标完全达到设计要求, 用户比较满意。 ( 下转第4 5页)
电机控制方式为: 开卷和卷取为恒张力控制; 人 口张力辊组和出口张力辊组为速度控制。以出口 1
号电机为速度基准, 口张力辊的速度给定由出口张 人
定延伸率一致, 延伸率控制精度要求在 t 1 00%以 .
力辊组的速度 V 除以(+ 给出; I 1 乓) 延伸率闭环以 后, B E - 说明实际 当E 一 } E时, A 延伸率偏小, 人口
第 3卷 第5 3 期
20 年 1 04 0月
有色金属加工
NONF RR S T S R E OU ME AL P OCE S NG S I
V l 3 N . o. o 5 3
Oco e 2 0 tb r 4 0
15m 40 m铝带拉弯矫直机组控制原理
陶雨中
( 洛阳有色金属加工设计研究院, 河南洛阳 41 9 70 ) 3 摘 40 m铝带拉弯矫直机组延伸率闭环控 要: 铝带拉弯矫直机组在我国的应用越来越广泛。本文主要介绍 15m
器通过点对点连接。
如图3 P调 , 节器的 是给 I 给定 定延伸率 凡, 反馈信号
是实际延伸率 凡 。当 e 端为 1 P 调节器起作 n 时,I
程序控制器作为主站, 组成一个 P O IU 通讯 RF S B 网络, 把整个系统连接成一个整体, 完成机组的各种
操作 , 如合分闸、 交流电机、 泵站、 阀台等的控制。
V 2 人口4 — 号张力辊的速度;
E — 实际延伸率。 .
机列运行方 向 偏导辊 偏导辊
1 0m铝带拉弯矫直机组的控制原理及控制系统的 4m 5
组成 。
开卷机
卷取机
1 机组主要参数
来料材质: 纯铝及软铝合金( = 一0 u ) 。 8 2 叼n . n
来料厚度:.一 n 01 1 u n 来料宽度: 一 3 m 60 1 0 0 0 m 来料最大卷径: 0 nn 1 0 7 u
制的原理及控制系统的组成。
关健词: 铝带; 拉弯矫直机组; 控制系统; 延伸率 中图分类号:G3 . ; 3. T 33 3 349 2 T ' G 文献标识码 : B
文章编号: 7- 9(040- 5- 1 1 7520) 0 4 2 6 6 50 0
随着我国国民经济的飞速发展, 印刷业、 家用电 器行业、 电子行业等对带材 的平直度要求 日趋严格 , 因此板带材加工厂需要对 轧制后 的带材进行矫直。
径保持三部分。若采用德国 S K公司的激光测距仪 I C 直接测量料卷的卷径, 测量精度为 土 m , 5 m 这一测量精
度是无法满足控制要求的。卷径的测量值只能作为 初始卷径设定。
功能来计算卷径。若 PC的中断时间为 t 上一个执 L o , 行周期的实时卷径为 D. ,本执行周期卷径的最大值 ,
速装置。加拿大 K L E K公司的A D 00 S 10 激光测速装置
23 料卷占积率 . 对不同厚度的带材, 料卷的占积率会有所不同。
在 PC程序中, L 可对不同厚度范围的带材设定不同的
的测速范围为 00 一 6 / 测量精度可达 02%, .3 3ms , .5o 同时, 该装置还可直接测量带材的长度, 用于料尾 自 动减速控制, 可获得很高的控制精度, 但成本较高。 212 卷径计算方法二 ..
Sr T亩 u m t D clao C nrl o - vri C l R l g l tp I o ac e r i ot o N nr es g d l Ml i a A t i e e t n o f e n o oi i n
U H n -a oghi
( u a Egei a Rsr Ittf NnruMt P csg Io n, a, 3, s Lo n nn rg eah i e oeo el rei , a Hn 41 9 Ci ) y g ien n ec n t o frs a o s d su r s n u g e n 7 y 0 h n
来料最大卷重: t 7 来料套筒尺寸:55 0 x 0 0 6/ 5 5 m 5 1 0 m 成品最大卷径: 0 m 1 0 7 m
图1 机组主要设备组成
延伸率控制有两种方式: 速差控制方式和张力控 制方式。
21 速 . 袭控制方式
控制框图如 所示。 2
第5 期
有色金属加工
张 力辊的 速度给 定要减 , E, 降 去V k 低人口 力辊 凡 以 张
的 度 大 伸 当, E 落 E , 明 际 速 增 延 率; :一 . 说 实 延 A时
伸 率偏大, 张力辊的 人口 速度给定要加上 VE k以 , , g E 增大人口 张力辊的 速度, 减小延伸率; △ - - 当一 E , E
h A s at Te ee ons cnotni ositl m tn lao ot nnr e i clrl mi aa s bt c: ppr ud t otl n f a at ao dc e tn e - vrn o o i l n叭e te r h a x p h e r h k g t i u i r p o i e ri f o e s g d n l e h lg ,
E, E时, ._9 延伸率不作调整, 达到控制延伸率稳定 的目的。AE数值的大小根据现场实际情况确定, 一 般在 000 左右。E 为一极小的实数, . 1 0 k 具体值由现
场调试定。
3 控制系统的组成
控制系统的组成如图 4 所示, 包括一台应用控制
22 张力控制方式 . 张力控制方式框图如图3 所示。
第5 期
有色金属加工
L o L 时, C <L + ; P 发出减速报警或自 L 动减速命令。
2 控制精度
由上述计算公式可看出, 影响控制精度的主要参
数有开卷卷径 D和料卷占 积率P O
21 卷径的测且和计算 .
卷径计算一般包括初始卷径设置、 卷径计算和卷
的高速计数模块, 开卷机的卷筒每转一圈,L 就会收 PC 到一固定的计数脉冲, 通过对 PC计数脉冲的计算, L 可知道开卷机卷筒转的圈数。开卷机卷筒每转一圈, 卷径的减少量为 2 。一般情况下来料厚度是不变的。 h 因此, 根据初始卷径, 可计算出开卷的实时卷径。这 种方法也可得到较高的卷径计算精度。 22 卷径计算的修正 . 为了提高卷径的计算精度, P C中可使用中断 在 L
用, 当凡大 于几 时, 调节 P 器输出 I 增加, 张 人口 力辊Biblioteka Baidu的 力矩增大, 延伸率增大, E, 使 ,E 趋于相等; 8 . 当E
小于凡 时,I P调节器的输出减小, 张力辊力矩减 人口
PC L 主站 I N B -0 I A 8 I触摸屏日 P C P I L 从站 I I C . P 从站 . L .
出口张力辊
1 凡 忘 kl 和
图3 张力控制方式框图
在张力控制方式下, 出口张力辊为速度控制方 式; 人口张力辊为力矩控制方式。力矩给定有两种方 式: 一是由触摸屏直接给定, 恒力矩控制, 延伸率不作 调整; 二是来自于P调节器的输出, I 延伸率闭环控制,
器 A 8, C0一台S E S 一 0 程序控制器, I N S 30 M 7 一台触摸 式板式计算机, 两套北美对中控制系统。直流控制装 置采用 A B B 公司生产的全数字式产品, 该产品具有完 善的保护和自 诊断功能, 故障信息可以存储并可在调 试和维护工具上显示, 易于查找故障; 口张力辊组、 人 出口张力辊组、 开卷机、 卷取机和园盘剪传动直流电 机( 1 台) 共 1 采用 D S0 系列晶闸管变流器直流传 C6( ) 动系统; 五个清洗辊采用 D S0B系列晶闸管变流器 C50 直流传动系统; 应用控制器( C0用于实现机组的速 A 8) 度控制、 张力控制、 延伸率控制、 力矩控制、 各张力辊 间速度的协调、 张力设定、 动态补偿、 张力运算等功 能; 一 0 程控器实现对整条生产线的操作和联锁 S 30 7 控制、 显示及各种控制模式 的切换等功能; 应用控制 器(C0和 D S0 系列晶闸管变流器直流传动系统 A 8) C60 之间是内部总线, 采用光纤连接; 应用控制器(C0 A 8) 和可编程控制器之间采用 P O IU R F S通信网络, B 实现 可编程控制器与直流装置间信号传递; 清洗辊和程控
对计算 D , D= x若 DAD. D=D. X则 D; ,则 , , 。这样,
U二rV 7 1 而k n
卷径值 D进行修正, 可使计算卷径值更加精确, 但在 () 7
卷径计算精度 的关键在于开卷线速度 V 的精 ,
PC L 编程时, 应注意程序的执行顺序。
度。为了提高开卷线速度的测量精度, 可使用激光测
I一 )A E ‘} E e
图2 速差方式控制框图
常量 E 延伸率给定值 E 适当的速度调节值 ( ) , k
召 实际延伸率 曰
T A 延伸率调节偏差量窗口 S 速度调节器 E
2 控制原理
1 0a 拉弯矫直机组主要设备组成如图 1 4r 5r n 所示。 机组的控制原则是尽量保持带材的延伸率与给
卷径计算还可以通过安装在开卷电机轴上的光 电编码器来实现。光电编码器 的计数脉冲进人 P C L
占积率, 以提高控制精度。 综上所述, 采用激光测速或测长的方式, 可以获 得较高的控制精度。为减少设备投资, 采用光电编码
器计算卷材圈数的方法来进行料尾报警和料尾 自动 减速控制, 也是一个不错的选择。
光
纤
AC 0 8
小, 伸率减小, ,E 趋于 延 使E,. 相等。 这样, 便达到了
稳定延伸率的目的。K P是 P调节器的参数, , I 通过
调整这两个参数, 可以调节 P 调节器输出变化快慢及 I
数值大小, 得出适当的参数, 从而使系统更加稳定。 23 两种方法的比较 . 速差方式, 系统参数易于调整, 更容易达到稳定 状态, 但是升速时延伸率达到稳定状态稍慢一些; 张
出 口张力辊 速度给定
成品最大卷重: t 7
机组速度: mmn 20 i 0 / 穿带速度: /i 1 min 5 n
入 口张力辊
最大延伸率:. 15% 来料板形: 4 I X 0 成品板形: 3 , I
张力范围: 0 一 50 N 1 0 200 2