电除尘器常见问题及解决方法(精)
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电除尘器常见故障分析及处理方法
1.1电场开路
现象:
(1)整流变压器启动后,一、二次电压迅速上升,但一、二次电流没有指示;
(2)整流变压器运行中,一、二次电压正常,但一、二次电流突然没有指示,整流变压器跳闸。
原因:
(1)高压隔离开关没合到位置:
(2)高压回路串接的电阻烧断;
(3)粉尘浓度过大出现电晕闭塞;
(4)阴阳极积灰严重;
(5)接地电阻过高,高压回路不良;
(6)高压回路电流表测量回路断路;
(7)高压输出与电场接触不良;
(8)毫安表指针卡住。
处理办法:
(1)立即停止整流变压器运行,合好隔离开关,再按规定启动;
(2)及时修理;
(3)改进工艺流程,降低烟气粉尘含量;
(4)加强振打,清除积灰;
(5)使接地电阻达到规定要求;
(6)修复断路
(7)检修接触部位,使其接触良好;
(8)修复毫安表
1.2电场短路
现象:
闪络、过流和拉弧同时存在,低压跳闸报警。有完全短路和不完全短路之分。
1.2.1完全短路
原因:
(1)放电极损坏,与收尘极及其他接地侧部件相接触;
(2)绝缘子绝缘不良,特别是由于绝缘子保护用加热设备、干净空气吹入设备等的故障,使绝缘子表面结露,引起火花闪络;
(3)灰斗内粉尘堆积过多,与放电极接通;
(4)收尘极侧等脱落的锈铁接触到放电极;
(5)高压电缆或高压电缆头绝缘不良。
处理办法:
(1)撤去不好的放电极;
(2)检查绝缘子保护用加热设备、干净空气吹入设备及绝缘子本身等;
(3)将灰斗内的粉尘排出;
(4)除去造成短路的物件;
(5)卸下电缆及电缆头,检查一下绝缘电阻,必须达到1000MΩ以上。
1.2.2不完全短路或闪络状态:
原因:
1
(1)放电极断线,在烟气中摇动,与接地侧部件没有完全接触,操作盘上的输出电压表和输出电流表周期振动;
(2)粉尘附着在放电极和收尘极上,形成堆积肥大,极间变狭,引起闪络;
(3)电极间形成部分粉尘堆积,引起过多的闪络;
(4)高压电缆和高压电缆头漏电;
(5)绝缘子绝缘不良;
(6)铁片、铁锈脱落,接触到接地侧。
处理办法:
(1)撤去断线的放电极;
(2)清扫电极,重新调整振打力;
(3)同上;
(4)与完全短路的第五项相同;
(5)检查绝缘电阻;
(6)除去短路片。
1.3升压整流变压器运行中跳闸
现象:
(1)警报响,跳闸指示灯亮;
(2)再次启动时,电压升不上,或电压升到一定值后再次跳闸。
原因:
(1)高压直流回路(包括电场内板线间)有永久性击穿点或短路点;
(2)整流装置元器件故障;
(3)灰斗满灰,使阴、阳极间短路。
2
处理办法:
(1)复归报警,检查设备;
(2)属于上述(1)、(2)项原因时,进行检修处理,属于(3)项原因时,对下灰系统进行处理,排除积灰。
1.4控制回路及主回路操作不起来
原因:
(1)安全联锁未到位闭合;
(2)合闸线圈及回路断线;
(3)辅助开关接触不良。
处理办法:
(1)检查人孔门及高压隔离开关柜门是否关闭到位;
(2)更换线圈,检查接线;
(3)检修开关。
1.5二次电压低二次电流大
原因:
(1)绝缘部件积灰受潮引起爬电或绝缘件损坏
(2)高压电缆击穿损坏
(3)灰斗积灰
处理方法:
(1)绝缘件清洁处理:更换损坏部件
(2)更换高压电缆
(3)清除积灰,检修卸灰阀
1.6二次电压较低时发生电场闪络放电
3
原因:
(1)某些部位异极距变小
(2)收尘板或电晕极上粘挂异物
(3)绝缘件积灰受潮或损坏
(4)高压电缆耐压降低或击穿
(5)阻尼电阻破裂打火
处理方法:
(1)修整变形,调整极距到要求范围
(2)清除异物
(3)清洁绝缘件、更换损坏件
(4)更换高压电缆
(5)更换阻尼电阻
1.7二次电压偏高,二次电流降低
原因:
(1)收尘极板积灰过多
(2)电晕线积灰引起电晕封闭
(3)粉尘入口浓度太大
处理方法:
(1)清除积灰,加强振打
(2)清除积灰,分析是否由于振打力不够引起并作相应处理
(3)改进工艺流程,增加前级除尘器
1.8一次电压和一次电流正常,二次电流无指示
原因:
4
(1)变压器上的电流取样电阻短路,电流反馈线短路
(2)二次电流表坏
处理方法:
(1)检查并消除故障
(2)更换电流表
1.9二次电压表无指示,其它电表指示正常
原因:
(1)变压器上电压取样电阻短路
(2)电压反馈线对地短路
(3)电压表坏
(4)变压器内高压取样电阻隔断
处理方法:
(1)检查处理
(2)检查处理
(3)更换二次电压表
(4)变压器吊芯,更换电阻
1.10一二次电流正常,但收尘效率低
原因:
(1)气流分布板堵塞,气流分布不均匀
(2)本体内部气流短路
(3)本体漏风严重
(4)入口粉尘浓度太大
处理方法:检查处理
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