电除尘器试车方案
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电除尘器试运方案
1、概况
本方案涉及到三个除尘系统:配料室除尘系统、机尾除尘系统、成品筛分除尘系统。主要设备一览表:
2、试运前的准备工作
选一名有经验的工程师作总指挥,组织好试运班组。
按规定制定检查项目,有严格的现场记录,指定专人登记。
试运前一定要认真熟悉有关技术资料,掌握设备的结构性能和安全操作规程。无关人员不能随便进入试运现场。
准备好电除尘器内检查使用的安全电压灯具。
3、电除尘器机械部分的检查
检查电场内的极板、极线,使全部通道的异极距极限偏差在下列范围:
阳极板高度h≤7m的电除尘器为±7mm,阳极板高度h>7m 的电除尘器为±10mm。对电场内高低电位间距不小于异极距。
电场内螺栓按要求拧好并作止转焊接。
阴、阳极振打锤头与承击砧位置符合按规定程序批准的图样要求,轴、锤转动灵活。
清除电场内存有的异物。
风门电机、振打减速电机、排灰电机转向正确,运转灵活,链条松紧适当,各润滑部位已加油。
瓷套接触平稳,受力均匀,各瓷件干燥干净。
本体各部位及人孔门等处密封性良好,并有密封性试验记录。
关紧各保温箱门并上锁
锁上人孔门投入安全联锁。
检查进出口烟道风门开启情况,手动、电动灵活。
检查电气控制板上报警装置的功能正常。可压每块控制板上标有“试验”字样的按钮来模拟报警。
检查电源网络电压正确。
确认所有人都已离开电除尘器内部和其他危险区域。确认设备已进行过试运转前的所有各项检查并正常。
4、电除尘试运转
电动机单独运转确认方向。
灰斗的振动器振打2~3min。
各种电动及气动排灰阀操作5次。
除灰埋刮板输送机、斗式提升机无负荷试运转2h。
粉尘贮槽的加湿机、排料机无负荷单体试运1h。
风机连续运转4h。
电除尘绝缘子加热设备,在蒸气加热的湿风装置、热交换器通蒸汽以前,进行蒸汽管道吹刷,通入蒸汽达到工作压力后无泄漏现象,温风风机负荷试运转2h。放电极及除尘极板的锤打装置,各单独试运转30min,并按自动操作检查锤打程序1~2次,停机后检查锤打点是否正确。所有锁紧螺帽不得松动。
在不投入高压直流电源的情况下,进行电除尘整体无负荷试运转,机侧操作运转4h。
电除尘升压试验:再次确认除尘室内部无任何异物。各种辅助设备及锤打装置无负荷试运转完且正常,电源装置及电气系统调试完毕,接地装置良好的条件下进行。
开通各绝缘子室电加热器。
拆除高压部位的接地构件,将阴极和阳极之间开路。
合上各供电单元的高压隔离开关并锁定,使其处于工作位置。
送电合上自动调压系统,观察空载通电电压上升情况。
如需观察电场内电晕闪络情况,同负责人亲自在人孔门外组织,要特别注意安全。
记录初级、次级电压电流值的变化。空载电流与当时空气湿度有关,所以空载
试车要注意设备容量和电压电流值。
对设备运行情况进行认真记录,尤其是对一次电压电流值,二次电压电流值的记录要完整。
5、合格标准
电动机单独运转方向正确。
灰斗的振动器振打正常。
各种电动及气动排灰阀动作灵活。
除灰埋刮板输送机、斗式提升机无负荷试运转平稳。牵引件运转正常,无卡链、跳链、打滑、异常噪音和偏移现象。刮板链条进入头轮时啮合良好,运行速度的允许偏差为额定速度的±5%。电机电流正常。各轴承温升不得大于40℃,各轴承座、减速机不得漏油。
粉尘贮槽的加湿机、排料机无负荷单体运转正常,喷水装置试验正常。风机连续正常,出口挡板动作灵活,开度准确。
蒸汽管道通入蒸汽达到工作压力后无泄漏现象。
放电极及除尘极板的锤打装置,锤打点正确。所有锁紧螺帽不得松动。
加热系统工作电流正常。
指示灯及报警控制板的功能良好。
高压控制柜指示的一次侧电流A,电压V,二次侧电流MA和电KV正常。
排灰系统出灰无故障。
振打轴转动,锤头锤击正常(外面可以听到)
6、安全措施
参与试车人员,统一指挥,服从命令。
参加试运的人员,应将身上容易被机器卷入的部分扎紧;对有害于身体健康的
操作,必须穿戴防护用品。
操作人员按程序操作。
运转有危险的地方不得有人停留。
现场的孔、洞、沟盖板齐全。
检查运转设备时,女工应戴压发帽。
工地上禁止明火,控制室内禁止吸烟。
消防水畅通,配备干粉灭火器和消防铲等。
现场有医护急救人员。
未经安全检查,不得下开车令。安全员有权制止一切违章操作。
7、人员组织
设总指挥1名:负责人:
操作人员4名:负责人:
电工3名:负责人:
电气调试工2名:负责人:
钳工3名:,负责人:
起重工1名:负责人:
其他人员3名